王永剛
陶瑞東,李貴賓,張建榮 張連水,劉亞龍,楊杰 (中石油渤海鉆探工程有限公司第三鉆井工程分公司,天津300280)
膨脹管技術(shù)[1]是Shell公司于20世紀(jì)90年代開始研發(fā)的一項(xiàng)新技術(shù),1999年首次應(yīng)用,被稱為“21世紀(jì)石油工業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)之一”。目前國內(nèi)已經(jīng)制定了石油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T6802-2010《油田套管補(bǔ)貼用膨脹管總成》,并研制出了實(shí)體膨脹管[2~4]、膨脹篩管、膨脹式尾管懸掛器[5]等不同類型的膨脹管,廣泛用于油田開發(fā)中。實(shí)體膨脹管是一種由特殊材料制成、具有良好塑性的金屬鋼管,下入井內(nèi)后進(jìn)行膨脹,在冷作硬化效應(yīng)下,管材強(qiáng)度和剛性得到提高,膨脹變形后的機(jī)械性能達(dá)到API套管J55-N80鋼級的水平。大港油田埕海2-2人工島張海31-27井使用國產(chǎn)實(shí)體膨脹管補(bǔ)貼套管技術(shù)有效地封堵了?244.5mm生產(chǎn)套管漏點(diǎn)[6~8],解決了套損問題。
張海31-27井應(yīng)用北京盛隆源科技開發(fā)有限公司生產(chǎn)實(shí)體膨脹管,其工作原理如圖1所示。將膨脹管下至預(yù)定井深,錄取原懸重;調(diào)整?73mm加厚油管方余;連接高壓泵管線,開始打壓脹管,液體通過油管進(jìn)入脹頭 (膨脹錐)下部的發(fā)射室,當(dāng)壓力達(dá)到脹管工作壓力時(shí)液體推動(dòng)脹頭上行迫使膨脹管發(fā)生徑向膨脹,并推動(dòng)脹頭及上部拉管上行,此時(shí)指重表顯示懸重應(yīng)略微減少;上提拉管保持指重表指示懸重略大于原懸重,利用發(fā)射室內(nèi)液體壓力及大鉤上提拉力聯(lián)合實(shí)施脹管;隨著拉管串慢慢上升,實(shí)體膨脹管上下9道橡膠密封與被補(bǔ)貼套管內(nèi)壁過盈配合,達(dá)到密封效果,當(dāng)脹頭從膨脹管內(nèi)提出,壓力明顯下降,脹管結(jié)束,膨脹管懸掛在被補(bǔ)貼套管上,套管補(bǔ)貼完成。
圖1 實(shí)體膨脹管補(bǔ)貼套管結(jié)構(gòu)示意圖
實(shí)體膨脹管結(jié)構(gòu)如圖2所示,其技術(shù)參數(shù)見表1。
圖2 膨脹管結(jié)構(gòu)示意圖
表1 膨脹管參數(shù)
實(shí)體膨脹管技術(shù)指標(biāo)如下:①膨脹管膨脹施工壓力≤45MPa;②修復(fù)后,補(bǔ)貼段通徑為196mm;③修復(fù)后補(bǔ)貼段密封壓力不低于15MPa;④修復(fù)后膨脹管機(jī)械性能達(dá)到J55鋼級。
在現(xiàn)場使用的實(shí)體膨脹管必須達(dá)到以上技術(shù)指標(biāo),否則漏點(diǎn)不能被有效封隔,且由于實(shí)體管的存在使補(bǔ)貼段內(nèi)徑縮小導(dǎo)致無法實(shí)施下一步補(bǔ)救措施,造成油氣井報(bào)廢。
張海31-27井位于河北省黃驊市埕海2-2人工島,井型為三開定向井,井別為生產(chǎn)井,完井方式為尾管射孔完井。表2為該井套管數(shù)據(jù)表。
表2 張海31-27井套管數(shù)據(jù)表
該井施工過程中,?244.5mm生產(chǎn)套管固井時(shí)水泥未返至上層表層套管內(nèi),完井階段向?339.7mm表層套管與?244.5mm生產(chǎn)套管環(huán)空內(nèi)擠水泥4m3進(jìn)行補(bǔ)救。完井套管試壓20MPa,30min未降,合格交井。
試油階段反替修井液時(shí)失返,初步判斷套管存在漏點(diǎn)。進(jìn)行60臂成像測井查找漏點(diǎn),發(fā)現(xiàn)?244.5mm套管本體442.8~443.0m之間存在一個(gè)2.3cm×2cm的破口。
利用井口采油樹先進(jìn)行井筒試漏,水泥車以1.0m3/min的排量向井內(nèi)注入清水,最高壓力5MPa,停泵2MPa;正擠水泥25m3,密度1.80g/cm3,排量0.7~1.0m3/min,施工壓力0~5.0~3.6~0MPa;替清水13m3,壓力3.4~4.5MPa,停泵4.2MPa。充分候凝后對井內(nèi)套管進(jìn)行試壓,試壓20MPa,穩(wěn)壓30min壓力未降。
探塞塞面290m,采用?215.9mm牙輪鉆頭鉆塞,鉆至445m鉆穿水泥塞,繼續(xù)通井至800m,對套管進(jìn)行試壓,壓力升至5MPa后降至2.5MPa,表層明化鎮(zhèn)組地層破漏,擠水泥堵漏未成功。
由于使用常規(guī)擠水泥技術(shù)不能有效實(shí)施漏點(diǎn)的封堵,現(xiàn)場引入了實(shí)體膨脹管補(bǔ)貼套管技術(shù),封堵套管漏點(diǎn)。主要步驟如圖3所示。首先進(jìn)行井眼準(zhǔn)備,通井刮壁,保證實(shí)體管膨脹后能夠有效密封;然后下入實(shí)體管,打壓上提膨脹實(shí)體管,進(jìn)行套管補(bǔ)貼;最后鉆穿下部盲堵,溝通井眼,試壓合格后套管補(bǔ)貼完成。
圖3 實(shí)體膨脹管套管補(bǔ)貼工藝流程
2.3.1 井筒準(zhǔn)備
1)首先使用?215.9mm通徑規(guī)+?127mm鉆桿,對井筒進(jìn)行通徑,檢測套管有無變形,通至510m,無阻卡現(xiàn)象。
2)下入?244.5mm刮管器+?127mm鉆桿進(jìn)行套管刮削,在需補(bǔ)貼的442.8~443.0m井段及兩端上下各8m反復(fù)刮削5次,刮削完成后大排量洗井2周,清除原套管內(nèi)壁上的水泥殘?jiān)?、毛刺等異物,保證實(shí)體膨脹管補(bǔ)貼套管時(shí)能有效貼合密封。
3)再次下入皮碗式封隔器驗(yàn)證漏點(diǎn)位置,鉆具組合為:球座+?73mm油管兩根+皮碗式封隔器+篩管1m+?73mm油管,分別在440~441m和445~446m進(jìn)行試漏,440~441m打壓10MPa,5min未降;445~446m打壓3.7MPa不升,確定套管漏點(diǎn)在440~445m區(qū)間內(nèi),與60臂成像測井結(jié)果一致。
2.3.2 套管補(bǔ)貼過程
1)使用?73mm N80加厚油管下至450m,整體試壓35MPa,10min壓力未降,起出油管準(zhǔn)備連接膨脹管。
2)用1根?73mm外加厚油管 (長度≤9.6m)與插接矛連接。
3)將插接矛插入膨脹管內(nèi),使其與膨脹管內(nèi)插接桶連接,安裝防砂帽,防止沉砂進(jìn)入膨脹管內(nèi)部而導(dǎo)致膨脹失敗。
4)下膨脹管至447.4m,使膨脹管中心位置處于套管破損處443m,每下一柱向管柱內(nèi)加滿清水。
5)連接高壓管接頭和軟管,校核指重表,下到預(yù)定位置后記錄管柱原懸重,結(jié)果為200kN。
6)啟動(dòng)試壓泵,向油管水眼內(nèi)打壓,壓力由井口傳遞到膨脹管發(fā)射室,壓力達(dá)到25MPa開始脹管,油管上行使指重表讀數(shù)低于原懸重30~40kN,此時(shí)緩慢上提管柱,使指重表懸重等于或稍大于原懸重,脹管2m后保持20~40kN上提附加拉力,脹管5m后保持60~80kN上提附加拉力,直至脹頭從膨脹管內(nèi)提出,此時(shí)壓力明顯下降且油管上竄,表明脹管結(jié)束,實(shí)體膨脹管柱已懸掛在套管上。脹管過程中施工壓力始終在22~33MPa之間浮動(dòng)。
7)脹管結(jié)束后繼續(xù)上提管柱至合適位置,關(guān)封井器對補(bǔ)貼后的?244.5mm生產(chǎn)套管試壓15MPa,30min未降。
8)開井起出油管,下入?196mm磨鞋+?127mm加重鉆桿+?127mm鉆桿,鉆掉底部盲堵,對井內(nèi)套管整體試壓20MPa,30min未降,套管補(bǔ)貼成功。之后下入電泵,油井恢復(fù)正常生產(chǎn)。
1)針對套損井,實(shí)體膨脹管技術(shù)能夠簡捷、高效地完成套管補(bǔ)貼,封堵漏點(diǎn)。
2)如果漏點(diǎn)位于上部易漏地層,由于地層破裂壓力較低,常規(guī)擠水泥堵漏技術(shù)往往不能實(shí)現(xiàn)有效的封堵,實(shí)體膨脹管技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)常規(guī)擠水泥堵漏技術(shù)不能完成的任務(wù)。
3)實(shí)體膨脹管不僅可以用于套損井的套管補(bǔ)貼,還能用作膨脹式尾管懸掛器,用作應(yīng)急套管解決鉆井過程中的井眼垮塌、惡性漏失、封堵高壓層等問題。
4)目前實(shí)體膨脹管核心技術(shù)已經(jīng)基本成熟,現(xiàn)場使用時(shí)投入小,收效大,具有極大的經(jīng)濟(jì)推廣價(jià)值。
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