張 利
(中國葛洲壩集團(tuán)機(jī)械船舶有限公司機(jī)械廠,湖北 宜昌 443002)
目前,固定卷揚(yáng)式啟閉機(jī)的應(yīng)用越來越廣泛,其中在卷筒上應(yīng)用最多的是多層纏繞的方式,在多層纏繞卷筒裝置中,鋼絲繩的固定和鋼絲繩的返回?fù)跞Φ脑O(shè)計(jì)成為關(guān)鍵。
為了滿足本廠生產(chǎn)的需要,我們在一臺CMK5231立式車床上做了相應(yīng)的改造,改造原理如下:
擋圈爬坡分幾種情況:Z軸方向爬坡、X軸方向爬坡和兩軸一起爬坡。每一種情況都要單獨(dú)處理,首先在工件特殊位置安裝3~5個(gè)產(chǎn)生開關(guān)信號的金屬塊,用以標(biāo)志特殊的幾何軸產(chǎn)生進(jìn)給位移的區(qū)間,如0~54°、180~234°等,然后工作臺邊緣底部安裝兩個(gè)可以輸出到PLC開關(guān)量信號的接近開關(guān),其中,一個(gè)用作給金屬塊計(jì)數(shù),另一個(gè)用作給計(jì)數(shù)器清零。在不同的角度區(qū)間,通過PLC計(jì)數(shù)當(dāng)前值,給出幾何軸點(diǎn)動(dòng)指令,使“自動(dòng)”進(jìn)給的動(dòng)作產(chǎn)生。為了使主軸每一轉(zhuǎn)周而復(fù)始的運(yùn)行,還需找到一個(gè)合適的區(qū)間,讓刀具回到起始位置。如果主軸負(fù)載變化造成的轉(zhuǎn)速擾動(dòng)不大,可以認(rèn)為主軸轉(zhuǎn)速基本不變,那么只要設(shè)定好合適的軸速度,就可以使刀具在指定的角度區(qū)間(如54°)爬坡位移達(dá)到圖紙的要求(如29mm)。
圖1 擋圈展開圖
從圖1的擋圈展開圖中可以看出,工件軸向(Z軸運(yùn)動(dòng))爬坡有2次,分別是0~54°、180~234°,每一次的高度是29mm。必須讓Z軸在這兩個(gè)角度區(qū)間每次向上位移29mm,一共58mm,之后還得在下一轉(zhuǎn)到來之前回到起始位置。
(1)在工件特殊角度對應(yīng)的工作臺位置安裝小金屬塊,從圖1可以看出,有2個(gè)爬坡區(qū)間,兩個(gè)區(qū)間并不相鄰(即它們都有各自的起止位置,且不重合),因此,需要安裝4個(gè)金屬塊,即圖中的4#、5#、2#和3#金屬塊。
(2)可以發(fā)現(xiàn)每次在這2個(gè)區(qū)間都是一個(gè)方向爬坡(向上),為了能讓刀尖回到起點(diǎn),需要在72°位置安裝1#金屬塊,這樣72°和180°之間正好是108°,也就是2×54°。
(3)為了使爬坡和下坡兩個(gè)方向的動(dòng)作周而復(fù)始,安裝0#金屬塊用來沉聲清零信號,位置在54°與72°之間。
(4)先使主軸變速到某一合適轉(zhuǎn)速,如2轉(zhuǎn)/分,那么主軸轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)的時(shí)間理論上應(yīng)該是0.5分,轉(zhuǎn)54°的時(shí)間應(yīng)該是0.5×54/360=0.075分,軸速度應(yīng)該是29/0.075=386.667毫米/分鐘。改變Z軸參數(shù)MD32020=386.667,按復(fù)位鍵SB21//使其改變生效。
(5)空載試動(dòng)作。啟動(dòng)主軸,確保刀尖停在安全位置,不會(huì)與工件碰撞。如果沒有問題,刀尖應(yīng)該按照上圖的軌跡移動(dòng)。為了便于觀察每次爬(下)坡的Z軸位移,最好先將當(dāng)前畫面坐標(biāo)值清零。理論上72°開始執(zhí)行程序的第1個(gè)動(dòng)作下一坡,直到180°到了最低點(diǎn),位移應(yīng)該是-58.000毫米,但立刻由于180°的到來,Z軸結(jié)束了第1次下坡(只有1次)開始第1次爬坡,到了234°此時(shí)的位移應(yīng)該是-29.000毫米,234°開始刀尖不動(dòng)直到0°開始第2次爬坡,到了54°爬坡結(jié)束,位移回到0.000毫米,到了0#金屬塊,計(jì)數(shù)器清零,剛才的動(dòng)作重新開始。
(6)軸速度需要調(diào)整。上面的各階段位移實(shí)際數(shù)值一般來說都和理論上計(jì)算的有一定差距,因此Z軸的點(diǎn)動(dòng)速度(MD32020)V1=29×386.667/d1(d1為顯示器上顯示的位移)。
(7)當(dāng)軸速度經(jīng)過修正后,基本可以保證各個(gè)爬坡位移是-29毫米了,如果不同區(qū)間爬坡位移不一致,有兩種方法可以調(diào)整:調(diào)整金屬塊的位置(可能是安裝的位置不夠準(zhǔn)備一致,可以量弧長來驗(yàn)證),即調(diào)PLC程序里的定時(shí)器的時(shí)間,使爬(下)坡的動(dòng)作延時(shí)一小段時(shí)間。
(8)當(dāng)爬坡動(dòng)作和位移都準(zhǔn)備好了就可以進(jìn)刀了。先調(diào)好刀尖高度使其不會(huì)發(fā)生碰撞,啟動(dòng)主軸,轉(zhuǎn)速為2,在54°與0#金屬塊之間按下啟動(dòng)按鈕,可以在任意時(shí)刻任何位置點(diǎn)擊-X按鈕,使其進(jìn)刀一點(diǎn)點(diǎn)。如果想在Z方向進(jìn)刀也可,但在爬(下)坡時(shí)操作是無效的,只有在離開爬(下)坡的區(qū)間才可以,而且只靠手輕輕點(diǎn)Z軸點(diǎn)動(dòng)按鈕會(huì)使得進(jìn)刀的量很難控制,這時(shí)要注意安全,一旦有危險(xiǎn),可以立刻按+X按鈕和快速疊加按鈕,使刀具迅速離開危險(xiǎn)位置,按+Z在刀具處在不爬(下)坡的位置也生效。
(9)逐漸增加X軸進(jìn)給量,直到達(dá)到圖紙要求,有必要的時(shí)候要換成型刀。
(10)加工完畢,按+X和快速按鈕退出加工位置。
通過上述技術(shù)改造,既提高了工廠的生產(chǎn)效率又保證了生產(chǎn)品質(zhì),為企業(yè)取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
[1]廖常初,PLC編程及應(yīng)用(第三版),機(jī)械工業(yè)出版社,2008.