姚 平
(中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管局理技術(shù)監(jiān)督處,湖北 潛江433124)
江漢油田鹽化工總廠生產(chǎn)用電負(fù)荷7萬(wàn)k W左右,是江漢油田的耗能大戶。其能耗主要集中在氯堿分廠,占鹽化工總負(fù)荷的80%,可以說(shuō)氯堿分廠的能耗水平?jīng)Q定了鹽化工總廠的整體能耗水平。為了充分了解氯堿分廠的能耗狀況,節(jié)能監(jiān)測(cè)站于2012年對(duì)氯堿分廠的能耗現(xiàn)狀進(jìn)行了全面調(diào)查,同時(shí),對(duì)其電解Ⅱ車(chē)間的復(fù)極槽陰陽(yáng)極涂層改造前后能耗進(jìn)行了測(cè)試,并依據(jù)GB 21257-2007《燒堿單位產(chǎn)品能源消耗限額》的要求,作出了分析評(píng)價(jià)。
目前,氯堿生產(chǎn)有隔膜法、水銀法和離子膜法,其中離子膜法在技術(shù)先進(jìn)、工藝優(yōu)越性以及產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約能源等方面均占優(yōu)。氯堿分廠自1994年投產(chǎn)運(yùn)行,主要采用離子膜制堿法。
氯堿分廠經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展,不斷引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)工藝,擴(kuò)大再生產(chǎn),尤其是近10年來(lái),在原有4萬(wàn)t產(chǎn)能的基礎(chǔ)上擴(kuò)大了16萬(wàn)t,現(xiàn)已具有年產(chǎn)20萬(wàn)t的生產(chǎn)能力。擴(kuò)大再生產(chǎn)情況詳見(jiàn)表1。
表1 氯堿分廠擴(kuò)大再生產(chǎn)情況
離子膜按槽型分為單極槽和復(fù)極槽,按循環(huán)方式分強(qiáng)制循環(huán)槽和自然循環(huán)槽,按極距分為普通電槽和膜極距(又稱零極距)槽。從能耗方面看,一般復(fù)極槽優(yōu)于單極槽,自然循環(huán)槽優(yōu)于強(qiáng)制循環(huán)槽,膜極距槽優(yōu)于普通電槽。
由表1可看出,氯堿分廠在各個(gè)時(shí)期分別引進(jìn)了強(qiáng)制循環(huán)復(fù)極槽、自然循環(huán)復(fù)極槽和膜極距自然循環(huán)復(fù)極槽等生產(chǎn)工藝,這幾種電槽基本代表了離子膜法的發(fā)展歷程。
離子膜制堿工藝流程:利用鹽水在電解槽中電解,電解出來(lái)的液堿進(jìn)入蒸發(fā)裝置生產(chǎn)高濃度燒堿,或者直接外賣(mài);氯氣進(jìn)入氯氣處理工序,一部分經(jīng)過(guò)凈化壓縮輸送至液化裝置液化,然后進(jìn)行充裝成鋼瓶外賣(mài),一部分送至化工園區(qū)供用戶使用;氫氣經(jīng)過(guò)凈化加壓,一部分送至化工園區(qū)用戶使用,一部分送至鹽酸裝置作為合成鹽酸的原料用氣。電解槽出來(lái)的淡鹽水經(jīng)過(guò)脫氯處理后,再經(jīng)過(guò)SRS裝置處理成合格淡鹽水送至化鹽工序使用;液化尾氣送至合成鹽酸裝置作為原料氣,充裝尾氣送至次鈉裝置吸收處理,工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 氯堿分廠離子膜制堿法生產(chǎn)工藝流程圖
氯堿分廠有電解I、電解Ⅱ、電解Ⅲ、電解Ⅳ、電解Ⅴ五個(gè)車(chē)間,燒堿產(chǎn)品主要是質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為30%、32%、48%的液堿,其中30%和32%液堿的年產(chǎn)量在80%以上,其余為48%的液堿,本次調(diào)查了2009年、2010年、2011年3年的生產(chǎn)及能源消耗情況。
由各車(chē)間整流變耗電量,計(jì)算出噸堿的交流單耗,詳見(jiàn)表2。
表2 氯堿分廠車(chē)間交流電耗情況統(tǒng)計(jì)表
統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明:
1)按車(chē)間比較,電解單元交流單耗由大到小的順序?yàn)椋弘娊猗瘢倦娊猗颍倦娊猗簦倦娊猗螅倦娊猗酢?/p>
1994年投產(chǎn)的36臺(tái)單極槽單耗最高,2011年投產(chǎn)的膜極距單耗最低。電解Ⅱ、電解Ⅲ同為北化機(jī)生產(chǎn)同型號(hào)的強(qiáng)制循環(huán)復(fù)極槽,電解Ⅲ比電解Ⅱ節(jié)電4.0%,主要原因是電解Ⅲ極距比電解Ⅱ小。
2)按年度比較,電解單元交流單耗由大到小的順序?yàn)椋?010年 >2009年 >2011年。
按質(zhì)量分?jǐn)?shù)30% ~45% 堿液標(biāo)準(zhǔn),電解I、電解Ⅱ、電解Ⅲ3個(gè)車(chē)間為2008年6月1日前投產(chǎn)的裝置,屬現(xiàn)有燒堿裝置,應(yīng)達(dá)到綜合能耗限定值為不大于500 kgce/t的標(biāo)準(zhǔn);電解Ⅳ、電解Ⅴ為2008年-2011年投產(chǎn)的,屬新建的燒堿裝置,按投產(chǎn)12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月分別應(yīng)達(dá) 到 綜 合 能 耗 準(zhǔn) 入 值 350 kgce/t、360 kgce/t、370 kgce/t的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)我們現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,除電解整流變裝置耗電量有計(jì)量外,其它用電以及蒸汽、新鮮水、純水等能源無(wú)單獨(dú)計(jì)量,其消耗量難以按每個(gè)車(chē)間分解,不能?chē)?yán)格按投產(chǎn)年限對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)考核。
統(tǒng)計(jì)氯堿分廠生產(chǎn)及能源消耗情況,將各種能源的噸堿(折100%NaOH)消耗量折算成標(biāo)煤,計(jì)算出噸堿(折100%Na OH)的綜合能耗。氯堿分廠生產(chǎn)及能源消耗情況統(tǒng)計(jì)詳見(jiàn)表3。
表3 氯堿分廠生產(chǎn)及能源消耗情況統(tǒng)計(jì)表
由表3可知,隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,噸堿綜合能耗呈逐年下降的趨勢(shì)。2011年綜合能耗為344 kgce/t,達(dá)到燒堿裝置單位產(chǎn)品能耗限額先進(jìn)值(≤350 kgce/t);2009年和2010年綜合能耗分別為370 kgce/t、358 kgce/t,均低于新建燒堿裝置單位產(chǎn)品能耗限額準(zhǔn)入值370 kgce/t(≤36個(gè)月 );三年平均綜合能耗為355 kgce/t,略高于單位產(chǎn)品能耗限額先進(jìn)值。由此可見(jiàn),該廠噸產(chǎn)品綜合能耗指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
電解Ⅱ車(chē)間的A槽是2001年11月投產(chǎn)的強(qiáng)制循環(huán)復(fù)極槽,從近3年運(yùn)行的電耗來(lái)看,遠(yuǎn)高于電解Ⅲ同型號(hào)的C、D槽,與早期的單極槽電耗相當(dāng),是節(jié)能改造的重點(diǎn)。2012年3月,節(jié)能監(jiān)測(cè)站多次深入氯堿分廠,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查復(fù)極槽改造情況,檢查計(jì)量?jī)x表的配備、安裝的位置與工作狀態(tài),制定了測(cè)試方案。由于電解Ⅱ車(chē)間A槽產(chǎn)量是同B槽合計(jì)的,因此只能將A、B槽共同作為分析對(duì)象,在保證B槽工作狀態(tài)基本不變的情況下,對(duì)A槽改造效果進(jìn)行測(cè)試對(duì)比。
電耗在燒堿生產(chǎn)綜合能耗指標(biāo)所占比重最大,所以降低電耗是節(jié)能的重點(diǎn),尤其是電解槽的直流電耗。而槽電壓又是影響電解槽直流電耗的主要因素,因此在測(cè)試節(jié)能效果時(shí)重點(diǎn)是檢驗(yàn)平均槽電壓和直流電耗兩項(xiàng)指標(biāo)。
A槽共有單槽電極98對(duì),在滿負(fù)荷狀態(tài)下,對(duì)各單槽電壓進(jìn)行測(cè)試,比較改造前后的單槽電壓變化。對(duì)比改造前后結(jié)果可以看出,改造后單槽電壓下降明顯。
1)實(shí)施改造前A槽的單槽電壓在3.30 V~3.74 V之間,平均極電壓為3.5 V,僅有3對(duì)單槽電壓低于3.4 V。
2)實(shí)施改造后A槽的單槽電壓在3.05 V~3.54 V之間,平均電壓為3.2 V,僅有2對(duì)高于3.4 V。
改造前后電解Ⅱ車(chē)間(A槽改造、B槽保持原狀)直流電耗見(jiàn)表4。
表4 電解Ⅱ車(chē)間直流電耗統(tǒng)計(jì)表
節(jié)能改造前后槽電壓及直流電耗對(duì)比詳見(jiàn)表5。
表5 電解ⅡA槽節(jié)能改造前后電壓及電耗對(duì)比表
數(shù)據(jù)顯示,A槽改造后,滿負(fù)荷狀態(tài)下平均電壓下降了0.31 V,A、B槽直流電耗合計(jì)下降了166 k Wh/t,節(jié)電率達(dá)到了6.9%,節(jié)能效果顯著。
1)鹽化工總廠氯堿分廠積極采用節(jié)能型先進(jìn)工藝和高效設(shè)備,注重老舊設(shè)備的節(jié)能改造,在產(chǎn)品能耗指標(biāo)方面已達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
2)復(fù)極槽陰陽(yáng)極涂層改造項(xiàng)目獲得預(yù)期效果,改造獲得成功,改造后的節(jié)能效果明顯。
[1]GB 21257-2007,燒堿單位產(chǎn)品能源消耗限額[S].