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超音頻電磁管道加熱解堵裝置在蘇里格氣田的應(yīng)用

2013-09-05 07:50:18翟羽佳
石油化工應(yīng)用 2013年6期
關(guān)鍵詞:夾頭外輸電磁感應(yīng)

趙 明,李 旭,翟羽佳

(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第五采氣廠,內(nèi)蒙古烏審旗 017300)

長(zhǎng)慶油田蘇里格氣田位于內(nèi)蒙古境內(nèi),地處毛烏素沙漠腹地,氣區(qū)冬季氣溫低,生產(chǎn)環(huán)境惡劣。由于冬季地溫低,凍土層厚,天然氣出井口后在地面管線輸送過(guò)程中降溫較快,幅度較大,部分井的壓力低、產(chǎn)液量較大,很容易在管線內(nèi)形成水合物堵塞管線。

除此以外,受大風(fēng)沙影響導(dǎo)致部分管線裸露、埋深不足使管線處于凍土層之內(nèi)、管線走勢(shì)起伏較大造成存在低洼段、氣井間干擾等因素影響,導(dǎo)致管線凍堵頻繁,單井易凍堵、難解堵,嚴(yán)重影響冬季生產(chǎn)運(yùn)行。

以長(zhǎng)慶油田第五采氣廠蘇25區(qū)2012年冬季生產(chǎn)為例,冬季運(yùn)行期間累計(jì)堵井264井次,最多時(shí)日堵井達(dá)到32口,配產(chǎn)19.6萬(wàn)立方米,嚴(yán)重影響作業(yè)區(qū)正常生產(chǎn),消耗了大量人力、物力、時(shí)間。以前采用的解堵方式為放空、注醇、電伴熱等傳統(tǒng)方法,通過(guò)引進(jìn)新的解堵裝置—超音頻電磁管道加熱解堵裝置。雖然目前應(yīng)用最多的仍是傳統(tǒng)解堵方法,但新裝的使用無(wú)疑豐富了目前的解堵手段,從現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用情況來(lái)講,也取得了一定的效果。

1 電磁感應(yīng)加熱解堵裝置原理

由于現(xiàn)用的解堵方法存在一定的缺陷,解堵效率低下,解堵成本高,且污染環(huán)境。所以,引進(jìn)了一種效率高、能耗低、安全環(huán)保的解堵方法,電磁感應(yīng)加熱解堵。

1.1 電磁感應(yīng)加熱解堵原理

電磁感應(yīng)加熱是應(yīng)用電磁感應(yīng)原理進(jìn)行加熱工作。電磁感應(yīng)器外殼是耐熱陶瓷板,交變電流通過(guò)陶瓷板里的線圈產(chǎn)生磁場(chǎng),磁場(chǎng)內(nèi)的磁力線穿過(guò)管道時(shí),產(chǎn)生渦流,使金屬管道自身迅速發(fā)熱,達(dá)到加熱管道內(nèi)部介質(zhì)的目的。

1.2 電磁感應(yīng)加熱解堵裝置工作過(guò)程

交流電經(jīng)過(guò)整流器轉(zhuǎn)換為直流電,又經(jīng)高頻電力轉(zhuǎn)換裝置使直流電變?yōu)槌纛l的高頻交流電,將高頻交流電加在扁平空心螺旋狀的感應(yīng)加熱線圈上,由此產(chǎn)生高頻交變磁場(chǎng)。其磁力線穿感應(yīng)器陶瓷板而作用于金屬管道上。在金屬管道內(nèi)有電磁感應(yīng)就有強(qiáng)大的渦流產(chǎn)生。渦流克服金屬管道的內(nèi)阻流動(dòng)時(shí)完成電能向熱能的轉(zhuǎn)換,所產(chǎn)生的焦耳熱就是加熱的熱源,(見(jiàn)圖1)。

1.3 電磁感應(yīng)加熱解堵裝置的組成

電磁感應(yīng)加熱解堵裝置的組成(見(jiàn)圖2)。

主機(jī):由整流電路把交流電壓轉(zhuǎn)換為直流電壓,再經(jīng)過(guò)電磁加熱節(jié)電器將直流電壓轉(zhuǎn)換成高頻率交流電。

加熱板:高速變化的電流通過(guò)線圈產(chǎn)生高速變化的磁場(chǎng)。

發(fā)電機(jī):額定電壓:AC220V/50Hz,額定功率:5 kW。

2 超音頻電磁管道加熱解堵裝置在現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用

2.1 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)

2.1.1 現(xiàn)場(chǎng)操作 使用步驟:(1)首先確定管線加熱位置;(2)連接好設(shè)備電纜,開(kāi)啟發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行設(shè)備調(diào)試;(3)設(shè)備運(yùn)行正常后,把加熱卡頭卡于管線或閥門上,進(jìn)行加載。試驗(yàn)過(guò)程中通過(guò)纏繞固定在管線上的溫度感應(yīng)器進(jìn)行溫度監(jiān)控;(4)確認(rèn)解凍成功后,斷電,停發(fā)電機(jī),拆卸加熱夾頭。

實(shí)驗(yàn)1:現(xiàn)場(chǎng)選擇一段金屬管狀物作為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,將隔熱棉和加熱板連接放好后開(kāi)始加熱,現(xiàn)場(chǎng)選用雅馬哈EF5500汽油發(fā)電機(jī),輸出功率5 kW。

實(shí)驗(yàn)2:選擇一節(jié)纏有保溫材料的單井外輸管線進(jìn)行同樣實(shí)驗(yàn)。

2.1.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

表1 實(shí)驗(yàn)1

由實(shí)驗(yàn)1可以很明顯的看出,該裝置起熱速度快,在3 min內(nèi)能達(dá)到62℃,隨后隨著時(shí)間的加長(zhǎng),溫度上升緩慢并保持穩(wěn)定。

表2 試驗(yàn)2

由實(shí)驗(yàn)2可以很明顯的看出,該裝置對(duì)纏有保溫材料的管線加熱效果不明顯,保溫材料加熱4分鐘溫度僅達(dá)到24℃,熱度基本上透不過(guò)材料到達(dá)管線。

2.1.3 廠家實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù) 以Φ114鋼管內(nèi)凍堵冰塊為加熱介質(zhì),室內(nèi)模擬解凍,試驗(yàn)數(shù)據(jù)(見(jiàn)圖3)。

從試驗(yàn)效果看,運(yùn)用電磁感應(yīng)加熱管線8~9 min,管線溫度升高到80℃,然后再加熱20 min,管線溫度達(dá)到93℃。

以Φ114鋼管內(nèi)凍堵冰塊為加熱介質(zhì),室外模擬解凍,環(huán)境溫度-4℃試驗(yàn)數(shù)據(jù)(見(jiàn)圖4)。

加熱夾頭長(zhǎng)1 m,在加熱夾頭外緣管道上纏繞溫度感應(yīng)器進(jìn)行溫度監(jiān)控,模擬管線出口距離加熱夾頭外緣約30 cm,當(dāng)加熱16 min時(shí),管線出口凍冰開(kāi)始融化,加熱22 min時(shí),管線出口水溫達(dá)50℃,管線已暢通。從試驗(yàn)效果看,管線解堵加熱夾頭加熱長(zhǎng)度可達(dá)1.5 m。

2.2 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

2.2.1 截?cái)嚅y解堵 2012年1月,蘇25-5站報(bào)告該站2-29發(fā)生截?cái)嚅y凍堵情況,該井配產(chǎn)0.1萬(wàn)立方米,隨即攜帶設(shè)備前往井口處理,具體處理過(guò)程(見(jiàn)表3)。

表3 截?cái)嚅y解堵數(shù)據(jù)

截?cái)嚅y上游壓力表為1.8 MPa,下游壓力表為1.30 MPa(正常管線外輸壓力)。堵點(diǎn)判斷為截?cái)嚅y凍堵,采用超音頻截?cái)嚅y解堵設(shè)備解堵,使用時(shí)間約0.5 h,電流8 A,使用約1 min后升溫,5 min后達(dá)到50℃,20 min左右截?cái)嚅y上游壓力下降,并與下游壓力持平,判斷解開(kāi),使用效果良好。

2.2.2 地面裸露管線解堵 2012年1月15日,蘇25-5站的2-17發(fā)生凍堵3天,該井配產(chǎn)2萬(wàn)立方米,產(chǎn)量高,屬于管線末端井,該井到上游井管線長(zhǎng),地勢(shì)起伏大。發(fā)生凍堵后累積注醇4 500 L,管線起壓0.6 MPa,開(kāi)井憋壓4.0 MPa,管線壓力未有明顯下降,判斷管線冰堵,并已經(jīng)堵實(shí)。隨即組織人員進(jìn)行巡線,發(fā)現(xiàn)在距離2~17約1.8 km處管線裸露約10 m,并且處于低洼地段。該堵點(diǎn)位于單井道路約200 m,隨即用皮卡車將裝置和發(fā)電機(jī)拉到路邊,人工抬入設(shè)備進(jìn)行解堵(見(jiàn)表4)。

表4 地面裸露管線解堵數(shù)據(jù)

采用分段加熱方法,對(duì)長(zhǎng)約10 m的管線循環(huán)加熱,加熱時(shí)間約2 h。加熱后通知人員開(kāi)井沖壓,壓力達(dá)到4.5 MPa,約60 min后壓力逐漸下降,2 h后壓力達(dá)到管線外輸壓力0.96 MPa,判斷解開(kāi),隨即注醇開(kāi)井。

2.2.3 其他應(yīng)用 蘇25-1站10-9發(fā)生地面外輸管線凍堵,地面外輸管線支撐塌陷,致使管線形成凹狀,判斷堵點(diǎn)位于凹點(diǎn)。使用裝置進(jìn)行解堵(見(jiàn)表5)。

表5 地面外輸管線凍堵數(shù)據(jù)

針閥下游壓力(3.8 MPa)和截?cái)嚅y(0.9 MPa)壓力存在較大壓差,判斷管線堵點(diǎn)位于外輸針閥到截?cái)嚅y之間,管線支撐塌陷,管線為凹狀,堵點(diǎn)位于低凹處。管線保溫對(duì)設(shè)備加熱溫度影響很大,拆下保溫發(fā)現(xiàn)管線纏有防腐膠帶,加熱后電流較低,加熱速度較慢。加熱約30 min,防腐膠帶融化,溫度40℃左右,2.5 h后管線壓力下降到約1 MPa。管線保溫對(duì)設(shè)備加熱溫度影響很大。

3 效果評(píng)價(jià)

通過(guò)使用過(guò)程分析對(duì)比電磁加熱解堵與傳統(tǒng)解堵方式,電磁加熱解堵的優(yōu)點(diǎn)如下:

(1)操作方便:只需將感應(yīng)器靠近金屬管道、閥門即可加熱實(shí)現(xiàn)解凍;感應(yīng)器為柔性設(shè)計(jì),適合各種不同形狀的金屬加熱,配合便攜式發(fā)電機(jī)可實(shí)現(xiàn)移動(dòng)靈活,便于操作。

(2)安全性高:操作過(guò)程對(duì)環(huán)境無(wú)污染。由于采用的是國(guó)家規(guī)定的安全頻率范圍,所以對(duì)人體沒(méi)有影響,另外,因?yàn)槭欠墙佑|加熱,不存在漏電等安全隱患和溫度過(guò)高的可能性。

(3)加熱速度快,解凍效率高。

(4)操作過(guò)程無(wú)風(fēng)險(xiǎn),如管線凍堵導(dǎo)致管線破裂,加熱過(guò)程中有天然氣泄漏,可燃?xì)怏w檢測(cè)儀報(bào)警,同時(shí)自動(dòng)切斷電源,停止加熱。

表6 解堵方法對(duì)比

(5)電磁兼容性能良好,對(duì)工作區(qū)域內(nèi)的各類電子儀器不會(huì)造成影響。

4 結(jié)論及建議

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,將電磁加熱解堵和其他解堵方法做一簡(jiǎn)單比較(見(jiàn)表6)。

由表6可知,電磁感應(yīng)加熱解堵裝置和目前常用的解堵方法比較,具有解堵速度快、節(jié)約費(fèi)用,操作方便,安全環(huán)保。如推廣使用后,還將節(jié)省大量的甲醇。此外,一次性解堵成功,大大延長(zhǎng)了開(kāi)井時(shí)率,提高了解堵效率,把因凍堵造成的產(chǎn)能影響降到了最低點(diǎn)。盡管目前此種解堵方法還存在一定的問(wèn)題有待解決,比如凍堵點(diǎn)的判斷,但是從蘇25區(qū)塊的使用情況看,有些凍堵情況使用該設(shè)備還是有一定效果的。

總之,超音頻電磁加熱解堵裝置目前正處于研發(fā)測(cè)試階段,但就其在本區(qū)的使用情況來(lái)看還是取得了一定的效果,電磁感應(yīng)加熱解堵裝置將會(huì)在蘇里格氣田有廣闊的應(yīng)用前景。

[1]胡康,于淑珍,仵海龍,沈云波,許飛.電磁感應(yīng)加熱解堵在蘇里格氣田的研究應(yīng)用[G].油田內(nèi)部資料,2010.

[2]王宇,鄧柯,宋東斌.大牛地氣田水合物防治工藝[J].內(nèi)蒙古石油化工,2005,(12):112-114.

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