楊泰興
【摘 要】本文結(jié)合工程實(shí)例,通過(guò)介紹污水處理廠存在的一些問(wèn)題,重點(diǎn)探討了倒置A2/O工藝在城鎮(zhèn)污水處理廠的設(shè)計(jì)及運(yùn)行情況。實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,改造后的倒置A2/O工藝滿足污水處理的要求,出水穩(wěn)定達(dá)到GB18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
【關(guān)鍵詞】污水處理廠;倒置A2/O工藝;工藝流程;設(shè)計(jì)參數(shù)
隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的不斷加快,政府加大了對(duì)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度,污水處理系統(tǒng)及配套的污水處理廠正逐步完善,這也對(duì)城鎮(zhèn)污水處理廠的處理工藝技術(shù)提出了更高的要求。目前,許多污水處理廠都采用百樂(lè)克工藝作為污水處理的重要工藝,但由于受到工業(yè)廢水?dāng)?shù)量增加、曝氣懸浮鏈老化及水質(zhì)日益復(fù)雜化等因素的影響,百樂(lè)克工藝在應(yīng)用過(guò)程中出現(xiàn)諸多的問(wèn)題,導(dǎo)致污水處理廠出水不能達(dá)標(biāo),很難滿足當(dāng)前污水處理廠的處理需要。而倒置A2/O工藝作為一種新興的污水處理工藝技術(shù),具有脫氮效果好、除磷效果好、處理效果穩(wěn)定及成本低等優(yōu)點(diǎn),能夠較好確保污水處理廠出水達(dá)標(biāo)。同時(shí),該種工藝一般適用于要求脫氮除磷的大中型污水處理廠,具有較好的發(fā)展前景。
1.工程概況
某污水處理廠采用百樂(lè)克工藝,設(shè)計(jì)規(guī)模1.4萬(wàn)m3/d,1座2組,單組處理能力0.7萬(wàn)m3/d,實(shí)際處理水量1.2~1.5萬(wàn)m3/d,工藝流程見(jiàn)圖1。
設(shè)計(jì)進(jìn)出水及實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)情況見(jiàn)表1。
2.存在問(wèn)題
該工程自投產(chǎn)以來(lái),水量設(shè)計(jì)處理能力不能滿足實(shí)際處理水量的要求。在設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)條件下,出水水質(zhì)基本可以達(dá)到設(shè)計(jì)出水的要求。但仍存在一些問(wèn)題,主要表現(xiàn)如下:
1)實(shí)際進(jìn)水中由于工業(yè)廢水較多,各項(xiàng)指標(biāo)遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值。根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),進(jìn)水COD最高達(dá)到了800mg/L,在該情況下,出水達(dá)標(biāo)無(wú)從談起。
2)曝氣懸浮鏈已多處老化,曝氣系統(tǒng)曝氣不均勻。池體表面使用HDPE膜,因占地面積較大,地面沉降和溫度變化不均勻等因素,已造成膜片撕裂,致使污水污染當(dāng)?shù)氐叵滤础?/p>
3)由于當(dāng)?shù)厮Y源匱乏,該污水廠水資源將作為再生水進(jìn)行回用,對(duì)出水水質(zhì)要求將進(jìn)一步提高。根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求,出水水質(zhì)需達(dá)到GB18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
4)污水管網(wǎng)覆蓋不全。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,當(dāng)?shù)毓I(yè)園區(qū)污水管線在近期將進(jìn)一步完善,污水量將隨之增加,現(xiàn)狀污水廠處理能力將不能滿足處理需求。
3.改造方案
針對(duì)百樂(lè)克工藝存在的問(wèn)題,在實(shí)現(xiàn)出水水質(zhì)目標(biāo)的前提下,最大程度地利用現(xiàn)狀構(gòu)筑物,經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)對(duì)比,選擇倒置A2/O工藝作為該次改造工藝??紤]到水量的增加,該次改造設(shè)計(jì)的規(guī)模為2萬(wàn)m3/d。設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)情況見(jiàn)表2。
3.1 改造后的工藝流程
進(jìn)水→粗格柵→提升泵房→細(xì)格柵→沉砂池→配水井→缺氧池→厭氧池→好氧池→二沉池→中間水池→二泵房→濾池→清水池→送水泵房→回用。
其中:粗格柵、提升泵房、細(xì)格柵、沉砂池利用現(xiàn)狀已有構(gòu)筑物,不進(jìn)行改造。
原厭氧池改造為缺氧區(qū),并增加1道隔墻;將原曝氣池增加1道隔墻,改造為厭氧區(qū)+好氧區(qū),更換原曝氣設(shè)備為微孔曝氣器,并在好氧區(qū)內(nèi),增加3道隔墻,使污水在池內(nèi)形成循環(huán)流動(dòng),提高處理效率;增加出水調(diào)節(jié)堰門,調(diào)節(jié)池內(nèi)進(jìn)出水。
原沉淀區(qū)仍做沉淀池用,進(jìn)出水方式不變,污泥回流系統(tǒng)、消化液回流系統(tǒng)利用原有設(shè)施。由于前端增加配水井,需對(duì)沉淀池集水槽出水堰標(biāo)高進(jìn)行調(diào)整。同時(shí),在池壁與池底澆筑素混凝土,以消除死角,防止沉淀池積泥。
在組合池內(nèi),原污水與從沉淀池排出的含磷回流污泥(污泥回流比50%~100%)同步進(jìn)入缺氧區(qū),在缺氧區(qū)內(nèi),回流污泥(50%~100%)、消化液(300%)與新鮮污水進(jìn)行充分混合,進(jìn)行反硝化菌的反硝化,去除硝態(tài)氮,并消耗水中的溶解氧為厭氧菌提供厭氧條件,在厭氧區(qū)進(jìn)行氨化和磷的釋放;然后進(jìn)入好氧區(qū),在好氧區(qū)內(nèi),去除BOD、硝化去除氮和吸收磷等。
由于水量的增加,增加1組池,以滿足水量增加的需求。同時(shí)增加二氧化氯消毒設(shè)施。
3.2 改造后各構(gòu)筑物設(shè)計(jì)參數(shù)
1)倒置A2/O池
污水先經(jīng)缺氧區(qū)與回流污泥、回流消化液進(jìn)行混合,進(jìn)行氮的反硝化,然后進(jìn)入?yún)捬鯀^(qū),在厭氧區(qū)內(nèi)釋放磷并氨化,再進(jìn)入好氧區(qū),在好氧區(qū)進(jìn)行硝化并吸收磷,去除BOD。新建池與改造池設(shè)計(jì)參數(shù)一致。設(shè)計(jì)總規(guī)模2萬(wàn)m3/d。
缺氧區(qū)停留時(shí)間6h;厭氧區(qū)停留時(shí)間3h;好氧區(qū)停留時(shí)間14h,污泥質(zhì)量濃度3000mg/L,污泥BOD5負(fù)荷0.1kg/(kg·d)MLSS,NO3-N脫氮速率0.04kg/(kg·d)MLSS,污泥齡20d,污泥回流比50%~100%,消化液回流比300%,汽水比7:1。
2)沉淀池
設(shè)計(jì)規(guī)模2萬(wàn)m3/d,表面負(fù)荷0.80m3/(m2·h)。
3)中間水池
設(shè)計(jì)規(guī)模2萬(wàn)m3/d,中間水池為匯水之用,對(duì)水量進(jìn)行提升并調(diào)節(jié)。設(shè)計(jì)停留時(shí)間1.5h。
4)深度處理車間
設(shè)計(jì)規(guī)模2萬(wàn)m3/d。深度處理車間主要包括混合、絮凝反應(yīng)及沉淀和過(guò)濾等反應(yīng)單元?;旌闲跄恋?座2組,濾池分4格。反應(yīng)形式為機(jī)械絮凝,沉淀池采用斜管沉淀方式。過(guò)濾采用氣水反沖洗濾池。機(jī)械混合時(shí)間45s,機(jī)械絮凝時(shí)間20min,斜管沉淀池上升流速0.5mm/s。濾池濾速6m/h,強(qiáng)制濾速8m/h。
5)加藥間
加藥間主要有PAC、PAM投加裝置,以及二氧化氯消毒設(shè)備。其中設(shè)計(jì)PAC投加量20mg/L,PAM投加量0.5mg/L,二氧化氯投加量10mg/L。
6)其他鼓風(fēng)機(jī)房、污泥回流泵房、清水池、送水泵房等構(gòu)筑物設(shè)計(jì)參數(shù)從略。
4.改造結(jié)果及分析
改造工程于2011年5月完工,由于施工前,較好地貯存了部分活性污泥,所以污泥馴化時(shí)間較短,于2011年7月調(diào)試達(dá)標(biāo)。2011年7月3日,實(shí)際進(jìn)水量1.6萬(wàn)m3/d。調(diào)試結(jié)果見(jiàn)表3。
從調(diào)試結(jié)果來(lái)看,實(shí)際進(jìn)水量在1.6萬(wàn)m3/d,達(dá)到了設(shè)計(jì)處理負(fù)荷的80%。從出水水質(zhì)可以看出,經(jīng)改造后,各項(xiàng)出水指標(biāo)均有不同程度的改善,其中生化系統(tǒng)出水水質(zhì)中,COD、BOD、SS等與改造前分別改善了11.8%、37.8%、34.4%,改造后,經(jīng)深度處理后去除率分別達(dá)到了27%、33%、54%。以上數(shù)據(jù)說(shuō)明,經(jīng)過(guò)改造,有機(jī)物去除率得到進(jìn)一步提高,通過(guò)深度處理,COD、BOD、SS等主要指標(biāo),達(dá)到了一級(jí)A出水要求。
NH3-N、TN、TP等指標(biāo)與改造前相比,分別提高了33%、51.8%、27%。從以上數(shù)據(jù)可以看出,總氮去除率提高最大,這說(shuō)明倒置A2/O工藝在去除總氮方面有很高效率。目前,總氮去除是各污水廠提質(zhì)改造的難題,該工藝可作為改造的推薦工藝。深度處理后,NH3-N、TN、TP去除率分別為7%、10.7%、52.5%。這說(shuō)明,深度處理對(duì)NH3-N、TN去除有限,僅通過(guò)去除有機(jī)物附帶去除。
5.結(jié)論
通過(guò)探討倒置A2/O工藝在城鎮(zhèn)污水處理廠的應(yīng)用,筆者總結(jié)出以下幾點(diǎn)結(jié)論:①工作人員必須重視工藝設(shè)計(jì)方面的工作,并在生化階段去除NH3-N、TN;②雖然COD、BOD、SS在生化階段可以去除大部分。但是,當(dāng)有會(huì)用要求時(shí),工作人員需增加深度處理,確保出水達(dá)到一級(jí)A的出水要求;③TP在生化階段通過(guò)聚磷菌的吸磷時(shí),需要采用PAC或者PFS等化學(xué)藥劑除磷,方可保證出水達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)(<0.5mg/L)的要求。本工程通過(guò)運(yùn)用倒置A2/O工藝,出水水質(zhì)能穩(wěn)定達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn),創(chuàng)造了良好的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。
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