薛永棟 趙陽(yáng)磊 賀 強(qiáng) 鄭三妹 郭 彪
(中信重工機(jī)械股份有限公司核電加氫研究所,河南471003)
20鋼是工程結(jié)構(gòu)件中使用最廣泛、成本最低廉的鋼種之一,然而由于此鋼種成分較單一,不能充分發(fā)揮多種合金對(duì)鋼的性能優(yōu)化作用,不易達(dá)到較高的力學(xué)性能要求。
我公司生產(chǎn)了兩批恰?,敽穗娬居?0鋼鍛件,在第一批鍛件生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)了大量性能不合格的產(chǎn)品,主要為屈服強(qiáng)度和沖擊韌性不滿足技術(shù)條件的要求。
通過(guò)對(duì)不合格原因進(jìn)行分析,并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施,使不合格鍛件得到挽救,并在第二批鍛件生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)原生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn),使該批次鍛件全部一次合格。
20鋼鍛件的生產(chǎn)過(guò)程主要包括三個(gè)階段:
(1)冶煉。為確保鍛件中盡可能低的合金含量,煉鋼原料采用純度很低的高連鑄坯,經(jīng)過(guò)電弧爐初煉+電弧爐精煉+真空脫氣+真空澆注得到30 t鋼錠。
(2)鍛造。鋼錠經(jīng)切除水口和冒口后先在16 MN壓機(jī)上鍛成直徑200 mm的料坯,再將料坯切成一定的規(guī)格,最后在50 kN空氣錘上鍛造成成品。
(3)熱處理。熱處理采用正火工藝,經(jīng)900℃保溫后空冷。
(1)化學(xué)成分。鍛造結(jié)束后隨即抽取一個(gè)鍛件進(jìn)行化學(xué)分析,化學(xué)成分的技術(shù)要求和實(shí)際檢測(cè)結(jié)果見表1。
從表1中可看出化學(xué)成分滿足技術(shù)條件的要求,且殘余合金Cr、Ni及有害雜質(zhì)P、S含量都很低。
(2)力學(xué)性能。鍛造結(jié)束后隨機(jī)抽查3個(gè)鍛件進(jìn)行了力學(xué)性能檢測(cè)。檢測(cè)包括室溫拉伸和室溫沖擊,技術(shù)條件和檢測(cè)結(jié)果見表2、表3。
從表2和表3中可看出,所有鍛件的屈服強(qiáng)度低于技術(shù)條件要求,沖擊韌性嚴(yán)重不符合技術(shù)條件要求。
表1 鍛件化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
從表1可看出,鍛件化學(xué)成分滿足技術(shù)要求,且對(duì)沖擊韌性不利的P、S元素含量很低,合金元素Si、Mn、Ni、Cr含量都在下限。可以看出,合金元素含量低是屈服強(qiáng)度低的原因之一。為研究沖擊韌性惡化的原因,對(duì)沖擊試樣進(jìn)行了金相分析,金相照片如圖1所示。
從圖1可以看出,鍛件中存在著嚴(yán)重的粗大魏氏組織。參照金相圖譜,魏氏組織等級(jí)評(píng)定為4級(jí),晶粒度等級(jí)評(píng)定為3.5級(jí)。
由于魏氏組織會(huì)割裂基體并引起組織應(yīng)力,會(huì)降低鋼的屈服強(qiáng)度并嚴(yán)重惡化材料的沖擊韌性[1],因此可以判斷沖擊韌性過(guò)低主要是由粗大的魏氏組織引起的。另外,根據(jù)霍爾-派奇關(guān)系,晶粒直徑大會(huì)降低材料的強(qiáng)度[2],因此屈服強(qiáng)度偏低的另一個(gè)原因是晶粒度等級(jí)過(guò)低。
表2 鍛件室溫拉伸檢測(cè)
表3 鍛件室溫沖擊檢測(cè)
(a)100×(b)500×圖1 試樣的金相組織Figure 1 Metallographic structure of specimen
通過(guò)對(duì)生產(chǎn)記錄的查閱及生產(chǎn)操作工人的了解,鍛坯在空氣錘下鍛造時(shí)的加熱溫度即始鍛溫度為1 200℃,鍛錘的鍛造頻率約為70 次/min,每個(gè)鍛件的鍛造時(shí)間約10 min。鍛件在隨后進(jìn)行熱處理裝爐時(shí)堆放在料筐內(nèi),冷卻過(guò)程也是在料筐內(nèi)空冷。
經(jīng)過(guò)分析,鍛造過(guò)程中由于開鍛溫度高,鍛造速度快,鍛錘對(duì)鍛件產(chǎn)生的沖擊功轉(zhuǎn)化成熱量?jī)?chǔ)存在鍛件內(nèi)部,導(dǎo)致鍛造結(jié)束時(shí)鍛件仍具有很高的溫度。為驗(yàn)證該推斷,在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了模擬試驗(yàn)。在相同操作條件下,鍛造結(jié)束后立即用激光測(cè)溫儀對(duì)鍛坯表面進(jìn)行測(cè)溫,測(cè)量結(jié)果顯示鍛件表面最高溫度達(dá)930℃。據(jù)此推斷,其內(nèi)部溫度可能超過(guò)1 000℃。如此高的溫度會(huì)使鍛件內(nèi)部奧氏體晶粒迅速長(zhǎng)大,并在冷卻后形成粗晶組織。在隨后的熱處理過(guò)程中,由于鍛件堆放過(guò)于密集,冷卻過(guò)程中散熱條件差,冷速低,加上鋼中合金含量低,導(dǎo)致組織轉(zhuǎn)變過(guò)程中形核率很低。這將導(dǎo)致少數(shù)鐵素體晶核在粗大奧氏體晶界上形成后沿有利位向朝著晶內(nèi)定向生長(zhǎng),最后形成粗大的鐵素體魏氏組織[3、4]。
采用熱處理的方法改善第一批鍛件的組織,以滿足技術(shù)要求。為選擇合理的熱處理工藝,用備料進(jìn)行了工藝試驗(yàn)。
正火加熱溫度為880℃,并改善冷卻條件,采用吹風(fēng)冷卻。熱處理結(jié)束后對(duì)鍛件取樣進(jìn)行力學(xué)性能檢測(cè)和金相分析,結(jié)果如表4和圖2所示。
從表4中可以看出屈服強(qiáng)度已接近技術(shù)要求,沖擊功也得到明顯改善,但沖擊功的最小值仍然偏低。從圖2金相組織中可以看出,組織明顯細(xì)化,晶粒度達(dá)到5.5級(jí),但仍有相當(dāng)數(shù)量的魏氏組織,其等級(jí)評(píng)定為3級(jí)。這是由于魏氏組織具有組織遺傳性,為完全消除魏氏組織,必須采用多次正火[5]。
隨后重新取料,進(jìn)行連續(xù)3次正火,加熱溫度分別為900℃、880℃、880℃,冷卻條件均為風(fēng)冷。最后得到的力學(xué)性能和金相組織如表5和圖3所示。
圖2 鍛件重新正火后的金相組織
圖3 3次正火后的金相組織
表4 鍛件重新正火后的力學(xué)性能
表5 3次正火后的力學(xué)性能
從表5中可看出沖擊韌性得到了極大提高,所有力學(xué)性能均滿足要求。從圖3金相組織可以看出晶粒度進(jìn)一步細(xì)化,達(dá)到8級(jí),魏氏組織已基本消除,證明此方案可行。
第一批鍛件經(jīng)執(zhí)行此工藝后抽查3個(gè)鍛件,性能全部合格,檢測(cè)結(jié)果如表6所示。
表6 第一批鍛件3次正火后的力學(xué)性能
表7 第二批產(chǎn)品冶煉目標(biāo)成分及實(shí)際成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
第二批鍛件生產(chǎn)時(shí)從冶煉、鍛造、熱處理三方面對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行了改進(jìn)。
(1)冶煉
冶煉過(guò)程中將鋼的成分調(diào)整如下,見表7。
(2)鍛造和熱處理
表8 第二批鍛件力學(xué)性能
空氣錘鍛造時(shí)將開鍛溫度降低為1 100℃,以降低終鍛溫度。正火溫度仍采用900℃,在冷卻過(guò)程中將鍛件從料筐中倒出并吹風(fēng)強(qiáng)冷。
第二批鍛件力學(xué)性能檢測(cè)結(jié)果如表8所示,可以看出所有鍛件性能指標(biāo)全部合格,并遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)技術(shù)要求。
(1)20鋼中合金元素含量過(guò)低、終鍛溫度過(guò)高易導(dǎo)致出現(xiàn)粗大魏氏組織,會(huì)嚴(yán)重惡化鍛件力學(xué)性能。
(2)魏氏組織具有強(qiáng)烈的組織遺傳性,一旦形成需要多次正火才能消除。
(3)降低終鍛溫度、增加正火冷速、適量提高合金元素含量可以抑制魏氏組織的出現(xiàn),并能明顯改善鍛件的力學(xué)性能。
[1] 魏玉芝, 魏鵬, 張玉強(qiáng).低碳熱軋鋼管中魏氏組織的形成及影響[J].鋼管,2001,30(6),31-33.
[2] 王祖濱,東濤.低合金高強(qiáng)度鋼[M].北京:原子能出版社,1996.
[3] 樓宏青,楊豪,顧明元,童建華.12CrNi3A鋼魏氏α相形成條件及形貌的研究[J].金屬熱處理學(xué)報(bào),1986,7(2):64-70.
[4] Zacky V.F, Aroson H.T. Decomposition of Austenite by diffusional process[M]. New York: Interscience, 1962.
[5] 李智超,馬栓柱.亞共析剛魏氏組織的組織遺傳現(xiàn)象研究[J].兵器材料科學(xué)與工程,2004,27(2),12-14.