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面向再制造工藝單元重構(gòu)的設(shè)備布局模型研究*

2013-09-29 12:17江志剛張旭剛
制造技術(shù)與機(jī)床 2013年12期
關(guān)鍵詞:運(yùn)輸成本工作組主軸

朱 碩 江志剛 張 華 張旭剛

(武漢科技大學(xué)機(jī)械自動(dòng)化學(xué)院,湖北武漢 430081)

再制造加工是實(shí)現(xiàn)廢舊零部件幾何尺寸和機(jī)械性能恢復(fù)或升級(jí)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),合理的工藝設(shè)備布局是高效、快速及環(huán)境友好地實(shí)現(xiàn)再制造加工的重要前提[1]。廢舊零部件失效特征的多樣性,導(dǎo)致再制造工藝路線的多樣性,并影響再制造工藝設(shè)備的優(yōu)化布局。實(shí)際上,再制造企業(yè)能夠通過快速的再制造工藝設(shè)備布局來適應(yīng)再制造生產(chǎn)的變化特征,即可以在一定的設(shè)備資源內(nèi),通過重組,實(shí)現(xiàn)多型號(hào)、多模式、多功能的再制造生產(chǎn),這對(duì)提高再制造企業(yè)生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益、降低加工成本等有重要的作用。

再制造工藝設(shè)計(jì)方面的問題引起了國內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注。Clarke等以再制造成本和環(huán)境影響最小化為目標(biāo),建立了加工設(shè)施選址模型[2]。Bouzon等提出了一種基于精益生產(chǎn)的再制造單元布局方法,通過減少再制造過程中的可變因素,最小化因浪費(fèi)造成的額外成本,達(dá)到提高生產(chǎn)效率的目的[3]。卞世春以機(jī)械產(chǎn)品回收再制造工廠為研究對(duì)象,探討了回收再制造工廠平面布置設(shè)計(jì)程序及車間布置設(shè)計(jì)內(nèi)容和方法,優(yōu)化回收再制造車間布局模型,得出了最優(yōu)回收再制造工廠布置設(shè)計(jì)方案[4]。張晶等對(duì)再制造生產(chǎn)系統(tǒng)分別進(jìn)行靜、動(dòng)態(tài)分析,建立生產(chǎn)系統(tǒng)的OCPN模型,并按再制造生產(chǎn)工藝方法對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)資源OCPN模型進(jìn)行封裝,從而更快的完成加工對(duì)象工藝設(shè)計(jì)過程[5]。袁巍等介紹了面向再制造快速機(jī)加工概念和加工流程,提出了快速人機(jī)協(xié)同工藝輔助方法,并對(duì)可重配置機(jī)床和可重配置控制系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)方法進(jìn)行了論述[6]。張紅宇等針對(duì)工件加工路徑的可變性特點(diǎn),建立了再制造生產(chǎn)中的job-shop調(diào)度模型,設(shè)計(jì)了異常染色體的識(shí)別和重構(gòu)方法,以及相應(yīng)的遺傳算子[7]?,F(xiàn)有研究從不同角度為再制造設(shè)施規(guī)劃,以及再制造工藝單元布局重構(gòu)等方面的優(yōu)化問題提供了技術(shù)支持。但是,由于再制造工藝設(shè)備布局具有不確定性的特點(diǎn),不合理的設(shè)備布局往往是導(dǎo)致再制造成本增加和效率降低等問題的關(guān)鍵,因此,為了提高加工系統(tǒng)的柔性,迫切需要對(duì)再制造工藝單元中加工設(shè)備的布局問題進(jìn)行深入研究。鑒于此,本文針對(duì)廢舊零部件失效的多樣性、小批量、以及具有多種可選加工路徑的特點(diǎn),以加工成本最小化為目標(biāo),建立了一種基于再制造工藝單元重構(gòu)的設(shè)備布局模型。

1 面向再制造工藝單元重構(gòu)的設(shè)備布局模型研究

1.1 再制造工藝單元重構(gòu)中設(shè)備布局過程示意模型

再制造工藝單元所承擔(dān)的加工任務(wù)集中包含多種失效形式的廢舊零部件,導(dǎo)致再制造工藝單元生產(chǎn)所需的設(shè)備資源和設(shè)備負(fù)荷也是動(dòng)態(tài)變化的。再制造工藝單元重構(gòu)旨在快速有效地組織設(shè)備資源來完成廢舊零部件的再制造加工,綜合零部件的再制造加工成本、設(shè)備資源所具有的能力、運(yùn)輸費(fèi)用等因素來對(duì)車間內(nèi)加工設(shè)備重新布局,使設(shè)備盡可能根據(jù)產(chǎn)品的工藝路線布置,從而有效地減少搬運(yùn)時(shí)間,降低產(chǎn)品制造的總成本,增強(qiáng)再制造系統(tǒng)的柔性,提高再制造系統(tǒng)的加工效率。

由于廢舊零部件失效特征的多樣性,即使相同的廢舊零部件也具有多種不同的工藝路線。因此,很多再制造企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)再制造加工能力的最大化,往往根據(jù)工藝路線進(jìn)行設(shè)備布局,未對(duì)加工設(shè)備的利用率引起充分的關(guān)注。為了滿足不同的再制造任務(wù),可以對(duì)工藝設(shè)備重新進(jìn)行物理布局,從而提高再制造系統(tǒng)的柔性。

針對(duì)廢舊零部件的多種失效特征及滿足其修復(fù)的多種加工路徑的加工任務(wù)集,將待修復(fù)的廢舊零部件的不同失效形式按不同種類處理,每個(gè)種類包含一定的加工批量,每種廢舊零部件的再制造加工路徑都不唯一,即在對(duì)廢舊零部件進(jìn)行加工時(shí),廢舊零部件可以拆分為多個(gè)批次且按不同的加工路線進(jìn)行。再制造單元重構(gòu)中設(shè)備布局的過程示意模型可用圖1來描述。

圖1中字母S、E、M分別代表再制造起點(diǎn)、制造終點(diǎn)和加工設(shè)備。圖1a中假設(shè)加工任務(wù)集中的某廢舊零部件有3條加工路徑,總共需要6臺(tái)加工設(shè)備,路徑rp1,rp2,rp3 中包含的設(shè)備集合分別為{M1,M2,M4},{M6,M5},{M3,M6};圖 1b 表示將分布在不同工作組(加工車間中把為完成某項(xiàng)工作而相互協(xié)作的工人組織起來的勞動(dòng)集體)中設(shè)備資源的初始布局在滿足設(shè)備加工能力等約束條件下,充分考慮廢舊零部件加工成本,運(yùn)輸成本(包括工作組之間和內(nèi)部),設(shè)備資源移動(dòng)成本(在工作組之間移動(dòng)的成本),進(jìn)行設(shè)備重新布局。

1.2 再制造工藝單元重構(gòu)中設(shè)備布局的數(shù)學(xué)模型

再制造工藝單元重構(gòu)中的設(shè)備布局應(yīng)能達(dá)到以下目標(biāo):(1)通過對(duì)加工任務(wù)進(jìn)行拆分與批量設(shè)置,并對(duì)相應(yīng)的任務(wù)指派最佳加工路徑,以提高加工資源的使用效率;(2)對(duì)分布在不同工作組內(nèi)的設(shè)備資源進(jìn)行布局優(yōu)化,考慮加工任務(wù)的路徑、加工數(shù)量調(diào)整機(jī)器布局以實(shí)現(xiàn)最小的加工任務(wù)運(yùn)輸費(fèi)用。

對(duì)于給定的、具有多種加工路徑的加工任務(wù)集,在滿足設(shè)備資源加工能力等約束條件下,首先定義一個(gè)二元離散變量Hmi,離散變量代表在離散的尺度上選擇一個(gè)加工設(shè)備。二元變量Hmi,i=1,2,…,I;m=1,2,…,M;代表在i操作階段選擇設(shè)備m。

將目標(biāo)函數(shù)定義為由二元變量Hmi產(chǎn)生的固定成本(零件加工成本)和可變成本(包括廢舊零部件跨工作組運(yùn)輸成本、廢舊零部件在工作組內(nèi)運(yùn)輸成本、設(shè)備資源移動(dòng)成本)之和,并考慮在設(shè)備重新布局后由此產(chǎn)生的加工中廢舊零部件報(bào)廢的問題。

在此基礎(chǔ)上,可將一般再制造工藝單元重構(gòu)中設(shè)備布局的問題定義為一個(gè)混合整數(shù)規(guī)劃(MIP)模型:

目標(biāo)函數(shù)式(1)表示設(shè)備重新配置使總成本最小化。它等于總固定成本加上總可變成本和質(zhì)量成本(由于存在廢品率的問題)。式(2)表示固定成本(工件的加工成本)。式(3)表示可變成本(分別代表廢舊零部件跨工作組運(yùn)輸成本、廢舊零部件在工作組內(nèi)運(yùn)輸成本、設(shè)備資源移動(dòng)成本)。約束條件式(4)確保在一個(gè)加工階段只選擇一臺(tái)加工機(jī)器。約束條件式(5)確保任意一種設(shè)備資源只能存在于一個(gè)加工工作組中。約束條件式(6)確保設(shè)備配置數(shù)量不超過每個(gè)工作組的能力限制。約束條件式(7)確保加工廢舊零部件數(shù)量。約束條件式(8)確保每個(gè)設(shè)備資源在加工任務(wù)中必須有足夠的加工能力完成分配的加工任務(wù)。

上述模型中的部分變量值可以取非整數(shù),宜采用分支定界法進(jìn)行求解。分支定界法是一種求解整數(shù)規(guī)劃問題的最常用算法,具有靈活性且便于計(jì)算機(jī)運(yùn)算。

2 案例分析

某再制造加工車間主要進(jìn)行廢舊機(jī)床失效主軸的修復(fù)加工。由于該企業(yè)原有車間中的設(shè)備布局未考慮再制造工藝的多樣性問題,難以適應(yīng)主軸再制造高效化、規(guī)?;纳a(chǎn)要求。因此,該企業(yè)希望通過車間內(nèi)部的設(shè)備資源進(jìn)行調(diào)整和重組,形成合理的再制造工藝布局以達(dá)到提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、降低再制造總成本的目的。

本文以該企業(yè)再制造加工的某型號(hào)車床主軸為例,進(jìn)行再制造工藝單元設(shè)備布局分析。該主軸存在磨損、鍵槽損壞、裂紋等3種失效形式,根據(jù)主軸的失效特征及技術(shù)要求,結(jié)合工藝原理及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),可擬定工藝路線如表1所示。

表1 失效主軸工藝路線

加工車間中有3個(gè)加工工作組J1,J2,J3,可用設(shè)備資源集合包括 6 臺(tái)機(jī)器 M1,M2,M3,M4,M5,M6,其在交貨期6個(gè)月內(nèi)每臺(tái)機(jī)器的加工能力Tm(件)分別是{3 800,2 000,2 500,2 000,3 900,3 900}。假定每種失效形式的再制造數(shù)量N(件)分別為N1=60,N2=70,N3=60,失效主軸的工藝路線及時(shí)間、成本如表2所示。

表2 失效主軸的再制造工藝路線及時(shí)間、成本

再制造加工設(shè)備的組合{M1,M2},{M3,M4}和{M5,M6}初始分別分布于加工工作組J1,J2,J3內(nèi),失效主軸在加工工作組內(nèi)的單位運(yùn)輸成本CTp均為2元。設(shè)備可以在工作組之間進(jìn)行移動(dòng),每臺(tái)機(jī)器的移動(dòng)成本CYm(元)分別為{1 800,900,700,600,1 400,1 600},每個(gè)工作組內(nèi)允許放置的最多機(jī)器數(shù)Sj=3(臺(tái))。再制造過程中廢品率為0.05,失效主軸成本為150元。失效主軸在不同加工工作組內(nèi)的單位運(yùn)輸成本COp(i,j)如表3所示。

表3 失效主軸在工作組之間單位運(yùn)輸成本

通過Lingo軟件使用分支定界法求解上述問題,所得這批失效主軸的再制造總成本為22 835元,構(gòu)建如下再制造工藝單元:

(1)再制造加工批量設(shè)置:加工路徑1-1,1-2,2-1,3-1的加工批量分別為60件,0件,70件,60件。

(2)再制造工藝單元重構(gòu)的設(shè)備布局結(jié)果:原工作組J2中的機(jī)器M3,M4分別移至工作組J1和J3中,再制造加工工作組重新布局如表4所示。

表4 工作組重新布局

上述布局方案的應(yīng)用將有效地減少了工件跨工作組移動(dòng)的運(yùn)輸成本,降低了包含機(jī)器移動(dòng)成本在內(nèi)的再制造加工總成本,提高設(shè)備資源的利用效率,并能夠保證加工任務(wù)的按時(shí)完成。

3 結(jié)語

再制造工藝單元重構(gòu)中設(shè)備的優(yōu)化布局是提高廢舊零部件再制造過程柔性的重要途徑。針對(duì)再制造工藝設(shè)備布局存在較大的不確定性,通過綜合考慮廢舊零部件加工成本、運(yùn)輸成本、設(shè)備資源移動(dòng)成本以及由此產(chǎn)生的廢品率等問題,建立了一種面向再制造工藝單元重構(gòu)中設(shè)備布局的過程示意模型及數(shù)學(xué)模型,并采用分支定界法進(jìn)行了求解。案例分析表明,該模型能較好的減少再制造總成本,實(shí)現(xiàn)再制造車間中設(shè)備的最優(yōu)布局。

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