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冷卻圓筒傳動系統(tǒng)分析與改造

2013-10-16 03:25:26陳愛平
機(jī)電信息 2013年12期
關(guān)鍵詞:小齒輪圓筒傳動系統(tǒng)

陳愛平 肖 陽

0 引言

韶關(guān)冶煉廠是一家采用ISP工藝的大型鉛鋅冶煉企業(yè)。冷卻圓筒是燒結(jié)流程返粉破碎工序的重要設(shè)備之一,其主要作用是將破碎后的返粉冷卻。韶關(guān)冶煉廠二系統(tǒng)冷卻圓筒在1996年投產(chǎn)時采用的是固定齒輪傳動,齒輪副磨損嚴(yán)重,工作噪聲大,設(shè)備故障多,作業(yè)率低,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn)。為此,工廠在2005年對其傳動系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),采用BF型柔性傳動系統(tǒng)替代了原來的固定齒輪副傳動系統(tǒng),多年的生產(chǎn)實(shí)踐證明,其運(yùn)行效果良好。

1 改造前傳動系統(tǒng)存在的問題及其原因分析

1.1 冷卻圓筒基本參數(shù)

規(guī)格: 3 000 mm×9 000 mm;工作能力:140~160 t/h;筒體裝置(含滾圈、齒圈、內(nèi)部襯板)重量:46 110 kg;進(jìn)料溫度:300℃;出料溫度:100℃。

1.2 使用中存在的問題

改造前,冷卻圓筒傳動系統(tǒng)的傳動路線是電動機(jī)→聯(lián)軸器→減速機(jī)→聯(lián)軸器→小齒輪→大齒圈。開式齒輪副中的小齒輪安裝在基礎(chǔ)上,大齒圈通過圓周方向的焊接彈簧板固定在筒體上。

在實(shí)際生產(chǎn)中,冷卻圓筒運(yùn)行噪聲大、振動大。小齒輪、大齒圈嚙合精度差,磨損速度快,小齒輪每年都需要更換,大齒圈的壽命也只有3年。彈簧板經(jīng)常因剪切力而發(fā)生斷裂,每年都需要更換2~3塊。

1.3 原因分析[1]

大齒圈安裝在筒體上,其回轉(zhuǎn)中心與筒體回轉(zhuǎn)中心一致。由于筒體裝置本身較重,因此在大齒圈處發(fā)生較大撓曲,從而導(dǎo)致大齒圈與小齒輪的軸線不平行,如圖1所示。在工作時,筒體的回轉(zhuǎn)軸線隨著內(nèi)部物料、溫度的變化而變化,因此大齒圈的回轉(zhuǎn)中心并不是固定的,而是不斷變化的,這就導(dǎo)致開式齒輪副的中心距發(fā)生變化,從而使大齒圈與小齒輪的齒側(cè)間隙發(fā)生變化。筒體撓度越大,開式齒輪副的齒側(cè)間隙就越小。齒側(cè)間隙的變化導(dǎo)致運(yùn)行時產(chǎn)生振動和噪音。隨著工作時筒體中心線撓曲的加大,大齒圈的回轉(zhuǎn)中心線與安裝時的中心線發(fā)生偏轉(zhuǎn),大齒圈與小齒輪軸線的平行度也隨之降低,齒面在齒寬方向發(fā)生偏斜,造成大、小齒輪在相互嚙合時輪齒間發(fā)生偏載,這也會導(dǎo)致輪齒磨損加劇,嚴(yán)重時甚至有可能出現(xiàn)斷齒。

圖1 筒體、齒圈、滾圈間的位移變化關(guān)系

回轉(zhuǎn)筒體由于設(shè)備維護(hù)的需要,要定期竄窯。竄窯時,筒體在軸向上將發(fā)生位移,造成大齒圈與小齒輪在嚙合面產(chǎn)生相對滑移,加劇了輪齒的磨損。

2 傳動系統(tǒng)的改造

2.1 BF型柔性傳動的特點(diǎn)

BF型柔性傳動系統(tǒng)適用于頭部傳動或中部傳動的回轉(zhuǎn)類設(shè)備[2]。采用BF型柔性傳動系統(tǒng)后,冷卻圓筒的傳動路線是電動機(jī)→液力耦合器→減速機(jī)→萬向聯(lián)軸器→懸掛小齒輪→大齒圈。

2.2 改造內(nèi)容

彈簧板改用鞍座結(jié)構(gòu),大齒圈通過鞍座、彈簧板固定在筒體上。小齒輪安裝在裝有4個滾輪的廂體內(nèi),構(gòu)成懸掛小車。在大齒圈兩側(cè)有經(jīng)過機(jī)械加工的凸緣作為懸掛小車滾輪的滾道。在小齒輪兩端裝有擋環(huán),用于保證大小齒輪的側(cè)向間隙。懸掛小車通過彈性支撐桿與基礎(chǔ)連接。彈性支撐桿的作用是使懸掛小車保持在大齒輪上的位置,同時承受傳動嚙合分力,并平衡懸掛小車自身重量對大齒圈和筒體造成的部分附加載荷,消除附加載荷對筒體的不利影響。彈性支撐桿兩端采用關(guān)節(jié)軸承連接,以保證懸掛小車相對基礎(chǔ)的三維自由度運(yùn)動,實(shí)現(xiàn)懸掛小車與大齒圈的同步位移。為適應(yīng)采用柔性傳動后小齒輪軸線的變化,小齒輪與減速機(jī)之間的聯(lián)軸器連接改為萬向軸連接。改造后冷卻圓筒的傳動構(gòu)造如圖2所示。

圖2 柔性傳動結(jié)構(gòu)

2.3 改造效果

彈簧板采用鞍座結(jié)構(gòu)后,受力均勻,解決了以前經(jīng)常斷裂的問題,大齒圈的更換也較原結(jié)構(gòu)方便,維修更換時間大幅度減少。采用柔性傳動結(jié)構(gòu)后,小齒輪懸掛在大齒圈上,小齒輪的軸線隨著大齒圈軸線的變化而變化,兩齒輪的中心距能始終保持不變,大小齒輪的接觸精度有明顯提高,這就減少了齒輪嚙合時的偏載和沖擊力,降低了接觸應(yīng)力,減小了齒輪磨損,提高了齒輪的承載能力,延長了使用壽命。由于小齒輪懸掛在大齒圈上,小齒輪在軸線方向始終隨大齒輪移動,所以竄窯時,大齒圈與小齒輪在嚙合面不產(chǎn)生相對滑移,消除了改造前因竄窯而產(chǎn)生的齒面磨損。

由于大小齒輪軸線能始終保持平行,中心距保持不變,因此保證了大小齒輪的良好嚙合。運(yùn)行時的噪聲和振動都較改造前有明顯改善。改造前后齒面接觸、振動、噪聲情況如表1所示[3]。

表1 改造前后齒面接觸、振動、噪聲情況

改造后,維護(hù)費(fèi)用降低,維修時間縮短。改造前,大齒圈使用壽命約為3年,小齒輪為1年。改造后,大齒圈、小齒輪的使用壽命可達(dá)8年。按小齒輪2萬元、大齒圈12萬元計,年平均可減少備件費(fèi)用4.25萬元。原更換大齒圈需20天,現(xiàn)僅需4天,年平均維修時間可減少140 h以上。

改造后,冷卻圓筒運(yùn)行平穩(wěn),噪音、振動較改造前明顯降低,現(xiàn)場工作環(huán)境明顯改善。采用柔性傳動后,設(shè)備的故障率明顯降低,作業(yè)率大幅度提高,設(shè)備的維護(hù)工作量下降,工人的勞動強(qiáng)度大大降低。

3 結(jié)語

實(shí)施改造后,多年的生產(chǎn)實(shí)踐證明,采用柔性傳動的冷卻圓筒承載力大、作業(yè)率高、故障少、使用壽命長、運(yùn)行可靠、維護(hù)費(fèi)用低,保證了工廠生產(chǎn)的正常進(jìn)行,每年可為工廠新增效益100萬元以上,改造取得了良好的效果。柔性傳動系統(tǒng)在冷卻圓筒上的成功應(yīng)用為有色冶金工廠回轉(zhuǎn)類設(shè)備傳動系統(tǒng)的改進(jìn)提供了有益的經(jīng)驗(yàn)。

[1]周慧玲,王建平.BF型柔性傳動在回轉(zhuǎn)窯上的應(yīng)用[J].燒結(jié)球團(tuán),2009(1):5~7

[2]成大先.機(jī)械設(shè)計手冊單行本:機(jī)械傳動[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004

[3]陳東.柔性傳動在冷卻圓筒上的應(yīng)用[J].有色設(shè)備,2010(3):23~26

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