国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

新型水管型甲醇合成塔在徐州華裕甲醇合成裝置上的應(yīng)用

2013-10-20 04:43周傳華孫新莊崔志杰王俊峰申屠梁胡亮華
化工設(shè)計(jì)通訊 2013年4期
關(guān)鍵詞:內(nèi)件合成塔水管

周傳華,孫新莊,崔志杰,王俊峰,申屠梁,胡亮華,劉 維

(1.杭州林達(dá)化工技術(shù)工程有限公司,浙江 杭州 310012;2.徐州華裕煤氣有限公司,江蘇 徐州 221000)

1 項(xiàng)目背景

隨著城市煤氣需求量日益增長(zhǎng)和環(huán)保要求的不斷升級(jí),徐州環(huán)宇焦化作為徐州市唯一人工煤氣氣源廠亟需進(jìn)行異地?cái)U(kuò)能改造,為加快搬遷擴(kuò)能改造工程建設(shè),成立了徐州華裕煤氣有限公司,作為項(xiàng)目公司實(shí)施搬遷改造工程。

工程年供應(yīng)城市煤氣達(dá)3×108m3以上,年產(chǎn)焦炭1300kt,配套150kt/a甲醇裝置用于煤氣調(diào)峰。其中,甲醇裝置以焦?fàn)t煤氣為原料,氣體經(jīng)凈化、轉(zhuǎn)化、壓縮,制備合格的甲醇合成原料氣,裝置包括了由賽鼎工程有限公司設(shè)計(jì)的空分、壓縮、甲醇合成和精餾、甲醇罐區(qū)等單元;甲醇合成系統(tǒng)壓力6.0MPa,合成工藝選用杭州林達(dá)的新型水管型甲醇合成反應(yīng)器專(zhuān)利技術(shù);催化劑選用四川天一科技股份有限公司的φ6×5mm催化劑(重量57.9t);設(shè)計(jì)副產(chǎn)壓力>1.5MPa蒸汽。2009年開(kāi)工建設(shè),2012年11月3日成功投產(chǎn)。

2 甲醇合成工藝流程(圖1)

合成氣壓縮機(jī)P3301出口的轉(zhuǎn)化氣與循環(huán)氣形成的混合氣,壓力5.5MPa、溫度約55℃,在塔前換熱器E3301中被出甲醇合成塔R3301的反應(yīng)氣預(yù)熱至200℃后,進(jìn)入甲醇合成塔R3301,進(jìn)塔氣至上而下通過(guò)催化劑層進(jìn)行甲醇合成反應(yīng),反應(yīng)熱使反應(yīng)器列管內(nèi)的鍋爐水汽化,并經(jīng)自然循環(huán)在汽包V3301中分離出蒸汽。

反應(yīng)后氣體出R3301,經(jīng)E3301管程加熱入塔氣,然后經(jīng)蒸發(fā)式冷卻器E3302冷卻至40℃,氣體中甲醇和水絕大部分被冷凝,并在甲醇分離器F3301中分離下來(lái)。分離后的氣體,一部分作為循環(huán)氣去P3302提壓重新返回合成塔;另一部分作為弛放氣經(jīng)洗醇塔T3301回收甲醇后減壓,再分別去焦?fàn)t、轉(zhuǎn)化裝置燃燒或并入燃料管網(wǎng)。

F3301分離下來(lái)的粗甲醇經(jīng)甲醇過(guò)濾器過(guò)濾雜質(zhì)后,去閃蒸槽F3302減壓閃蒸出溶解氣后,至甲醇精餾工序。閃蒸壓力為0.5MPa(G),閃蒸氣與弛放氣一并作燃料氣。

3 甲醇合成主要設(shè)備(表1)

表1 甲醇合成系統(tǒng)主要設(shè)備一覽表

4 甲醇合成反應(yīng)器

甲醇合成反應(yīng)器是甲醇生產(chǎn)的核心設(shè)備,新型水管型合成塔(圖2)不同于管殼塔結(jié)構(gòu),其由高壓外筒、內(nèi)件和催化劑三部分組成。外筒由Q345R、15CrMoR多層板包扎而成;殼體上部設(shè)計(jì)有一對(duì)法蘭,用于內(nèi)件安裝和檢修;上球形封頭設(shè)有兩組測(cè)溫?zé)犭娕冀涌冢瑥捻敳看怪辈迦氪呋瘎┐矊?,每組測(cè)溫?zé)犭娕紲y(cè)8個(gè)點(diǎn),相鄰兩點(diǎn)距離約800mm,同平面有2個(gè)測(cè)溫點(diǎn)。內(nèi)件為全不銹鋼管,管內(nèi)介質(zhì)為飽和水及蒸汽,管外介質(zhì)為催化劑;內(nèi)件由多組同心環(huán)形管束組成,各組環(huán)形管束在催化劑層的上下連接成一體,并通過(guò)膨脹石墨/膨脹節(jié)與外殼連接,以保證受熱后的自由伸縮;內(nèi)件支承在殼體下球形封頭上。

圖1 甲醇合成系統(tǒng)流程示意

圖2 新型水管型甲醇合成塔結(jié)構(gòu)示意

新型水管型合成塔最大的優(yōu)點(diǎn)是:一是內(nèi)件采用普通的無(wú)縫不銹鋼管,避免催化劑層內(nèi)列管存在焊縫,內(nèi)件泄漏可能性降低;二是從結(jié)構(gòu)上根除熱應(yīng)力,結(jié)構(gòu)可靠性增加,設(shè)備投資省,此外,內(nèi)件安裝和檢修方便;三是鍋爐水自然循環(huán),節(jié)省能耗。

5 催化劑升溫還原

甲醇合成催化劑的升溫還原方案由催化劑廠家、林達(dá)公司及車(chē)間技術(shù)人員共同討論確定:以焦?fàn)t氣為還原介質(zhì),還原壓力約1.0MPa;將2.5MPa蒸汽通過(guò)開(kāi)工噴射器補(bǔ)入循環(huán)鍋爐水系統(tǒng),進(jìn)行催化劑的升溫還原。

物理出水從常溫至140℃,還原出水從140℃至220~230℃,整個(gè)過(guò)程通過(guò)出水量控制升溫還原進(jìn)程,小時(shí)出水量<150kg,還原末期通過(guò)進(jìn)、出塔氣氫氣濃度判定還原是否結(jié)束。

還原后床層溫度降至210℃,通入轉(zhuǎn)化氣進(jìn)行置換,催化劑層溫差控制為,軸向<30℃、徑向<5℃。

實(shí)際操作情況:還原前出物理水1988kg,自2012年10月31日12:25配入經(jīng)精脫硫的焦?fàn)t氣開(kāi)始還原,至11月3日9:30開(kāi)始導(dǎo)氣投產(chǎn);還原累計(jì)耗時(shí)69h,還原過(guò)程比較平穩(wěn),累計(jì)出化學(xué)水6753.6kg,總出水量8742kg、約占催化劑總質(zhì)量的15%。

6 甲醇合成塔運(yùn)行情況

甲醇合成系統(tǒng)于11月3日轉(zhuǎn)入輕負(fù)荷生產(chǎn)后,合成系統(tǒng)自產(chǎn)壓力>1.5MPa蒸汽,關(guān)閉開(kāi)工噴射器前后切斷閥,將開(kāi)工蒸汽從系統(tǒng)中切出,鍋爐水系統(tǒng)利用兩側(cè)鍋爐水密度差實(shí)現(xiàn)自然循環(huán),副產(chǎn)的蒸汽與鍋爐水一起從甲醇反應(yīng)器頂部進(jìn)入汽包進(jìn)行氣液分離。11月6日開(kāi)始加量生產(chǎn),運(yùn)行數(shù)據(jù)如表2、表3。

表2 合成原料氣、入塔氣及甲醇產(chǎn)量情況

表3 甲醇合成塔壓力和溫度分布情況

目前,在轉(zhuǎn)化氣量48985m3/h,入塔CO+CO2約11.57%(mol),CO+CO2的總轉(zhuǎn)化率>90%情況下,日產(chǎn)精甲醇429t。催化劑層平面溫差<5℃、軸向溫差<30℃,合成塔阻力僅0.1MPa。

7 對(duì)運(yùn)行情況的幾點(diǎn)看法

(1)甲醇合成塔采用水冷方式移熱,與氣冷方式相比,操作穩(wěn)定性好,催化劑層溫度基本不會(huì)受原料氣量或組成變化而大幅波動(dòng),生產(chǎn)控制容易。合成塔鍋爐水為自然循環(huán)方式與催化劑層換熱,裝置內(nèi)不設(shè)鍋爐循環(huán)水泵,一是減少了循環(huán)水泵這部分投資和運(yùn)行費(fèi)用,二是杜絕了循環(huán)水泵突然停車(chē)對(duì)催化劑層溫度控制的影響。

(2)甲醇合成塔內(nèi)的催化劑裝在列管外,催化劑裝填系數(shù)大(約70%)。本項(xiàng)目合成塔內(nèi)徑為2800mm,同規(guī)模管殼式塔內(nèi)徑預(yù)計(jì)為3800mm,雖然塔徑相對(duì)較小,但催化劑層氣體流通面積比管殼式塔大,阻力小,從而有利于降低循環(huán)機(jī)功耗。相較于管殼式反應(yīng)器,水管型反應(yīng)器更易于大型化。

(3)塔前換熱器設(shè)計(jì)面積富裕,有利于提高合成塔進(jìn)口溫度,雖然設(shè)備的一次性投入增加,但進(jìn)塔氣溫度提高有利于提高上層催化劑活性,對(duì)提高CO、CO2的單程轉(zhuǎn)化率有利,同時(shí),進(jìn)塔氣溫度提高后,理論上副產(chǎn)蒸汽量也將增加,可提高反應(yīng)熱回收率。

(4)蒸發(fā)式水冷器在本項(xiàng)目中運(yùn)用,有利于降低冷卻水消耗,每臺(tái)水冷器的補(bǔ)水量?jī)H為6m3/h。北方特別是冬季氣溫低,充分利用空氣中的冷量更有利于節(jié)省冷卻水消耗。與列管式換熱器相比,雖然一次性投入相對(duì)較高、占地面積較大,但總體運(yùn)行費(fèi)用低。另外,本項(xiàng)目為3組蒸發(fā)式水冷器并聯(lián)運(yùn)行,實(shí)際操作中可以降低負(fù)荷完成水冷器在線分別除蠟,故可以提高年運(yùn)行天數(shù)。

猜你喜歡
內(nèi)件合成塔水管
冷激型氨合成塔內(nèi)件故障原因分析及材料選用淺議
安奇奇與小cool龍(第五回)
甲醇合成塔管板有限元分析及優(yōu)化
水冷壁內(nèi)件氣化爐套裝質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn)的研究
Davy合成塔中心管改造提產(chǎn)能的應(yīng)用
首席水管工
小賽和水管
甲醇合成塔設(shè)備特點(diǎn)及吊裝方法
KBR氨合成塔催化劑筐損壞原因分析與處理
馬虎的水管工