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南昆線增壓變分接開關(guān)滅弧的解決方案

2013-11-12 07:02辜賢江
鐵道運營技術(shù) 2013年1期
關(guān)鍵詞:選擇器絕緣油主變

辜賢江

(南寧鐵路局供電處,工程師,廣西 南寧 530029)

南昆線2005年擴能時,考慮到經(jīng)濟性,在百威段牽引變電所主變27.5 kV一側(cè)引入了增壓變壓器(以下簡稱增壓變)以提高供電能力。增壓變使用的有載分接開關(guān)是采用高速電阻切換原理,靠電弧觸頭在電流過零點時油中熄弧進行負載轉(zhuǎn)換的。隨著運能的提高,百威段喜屯至板其區(qū)間負荷較大且變化劇烈,分接開關(guān)在沖擊性負荷的作用下,遠遠超過設(shè)計預(yù)想進行頻繁動作,導(dǎo)致分接開關(guān)內(nèi)絕緣油的碳化和污染速度加快,需要經(jīng)常性的停電退出進行維護,給鐵路正常運輸帶來了很大的干擾。因此,必須對其滅弧方式進行改進,以滿足擴能對運輸設(shè)備提出的要求。

1 運行暴露的問題

南昆線使用的是電氣化鐵道專用自耦有載增壓變壓器,它串聯(lián)接入牽引變電所主變低壓側(cè)的27.5 kV母線,通過有載分接開關(guān)變換檔位調(diào)整增壓變線圈繞組匝數(shù),在不切斷負荷電流的情況下調(diào)整母線電壓,使母線電壓控制在比較理想的狀態(tài),提高牽引供電系統(tǒng)供電能力〔1、2〕。南昆線增壓變使用的是輪式分接開關(guān),由切換開關(guān)和分接選擇器組成,其結(jié)構(gòu)及原理接線見圖1(a)、(b)所示。

南昆線引入增壓變對提高接觸網(wǎng)線路末端電壓取得了良好的效果,使運輸能力增加了20%。但隨著南昆線運能的進一步提高,百威段喜屯至板其區(qū)間負荷增量較大且變化劇烈,造成增壓變分接開關(guān)運行工況十分惡劣,在實際運行中暴露出諸多問題,對運輸造成了嚴重干擾,已無法再滿足擴能之后運輸設(shè)備正常運行的要求。

圖1 分接開關(guān)結(jié)構(gòu)和原理接線示意圖

1.1 絕緣油碳化嚴重 增壓變作為電壓的調(diào)節(jié)輔助設(shè)備,在負荷變動較小的電力系統(tǒng)中,每年動作最多幾十次,產(chǎn)生的游離碳影響有限。而在南昆線的運用中,每天動作次數(shù)多時超過100次,由于分接開關(guān)切換中變壓器油起熄滅電弧和絕緣的作用,每次動作后變壓器油可能產(chǎn)生分解物和游離碳而導(dǎo)致變壓器油劣化,使絕緣性能下降。由此,分接開關(guān)的維護周期由廠家原定的5 000 次濾油,10 000 次吊芯,縮短修訂為3 000次濾油,6 000次吊芯。

1.2 增壓變噴油 大量的游離碳在電場的作用下吸附在分接開關(guān)的主絕緣上,在分接開關(guān)動作約3 000次后,較大概率的會使主絕緣擊穿而發(fā)生增壓變噴油故障,從而導(dǎo)致牽引變電所全所停電,中斷鐵路運輸。由此,南昆線田林、平林村牽引變電所增壓變分接開關(guān)的維護周期再次縮短修訂為2 000 次濾油,4 000次吊芯〔3〕。

1.3 差動保護誤動 增壓變直接串接在主變低壓側(cè)及高壓室母線之間,處于差動保護范圍之內(nèi)。在日常的運行中,當(dāng)增壓變投入和分接開關(guān)切換調(diào)壓時將短時產(chǎn)生大量勵磁涌流,流入主變差動保護回路,造成不平衡電流增大,可能導(dǎo)致主變壓器差動保護誤動,擴大了事故范圍,增加了故障概率。

1.4 檢修影響運輸生產(chǎn) 南昆線運行經(jīng)驗表明,增壓變分接開關(guān)動作次數(shù)越頻繁,變壓器絕緣油碳化就越嚴重,檢修周期就越短。而每次檢修需全所停電倒閘才能使增壓變投退,又需2 天時間進行檢修。無論是全所停電倒閘還是在檢修的2 天時間中,均需要對運行的行車對數(shù)進行限制,從而嚴重影響了南昆線正常的運輸生產(chǎn)秩序,造成巨大的經(jīng)濟損失。

2 改進滅弧方式

以上所述的問題,極大地影響著增壓變運行的穩(wěn)定性。針對這些問題,近幾年通過采取加裝在線濾油裝置、改造主變差動保護回路、縮短維護周期等措施,使增壓變噴油、絕緣油劣化、主變差動保護誤動等問題得到一定改善,但不能從根本上解決絕緣油劣化的問題,杜絕增壓變故障。為此,有必要對增壓變運行存在問題的根源進行攻關(guān),從根本上解決絕緣油劣化的問題,提高增壓變運行的穩(wěn)定性,減少對鐵路運輸?shù)母蓴_〔4〕。

為了徹底解決問題的根源,可利用真空滅弧的原理,在分接開關(guān)的本體上安裝小型的真空泡替代電弧觸頭,改進滅弧方式,從根本上解決絕緣油碳化的難題,提高增壓變運行的穩(wěn)定性,保證正常的鐵路運輸〔2〕。

2.1 真空型開關(guān)工作原理

2.1.1 機械動作原理 分接開關(guān)變換操作由電動機構(gòu)啟動開始,傳動力經(jīng)垂直軸、傘齒輪箱和水平軸,傳至分接開關(guān)頭部法蘭上的齒抗減速機構(gòu)。通過該機構(gòu)輸出軸的傳動帶動主絕緣軸下部傳動機構(gòu)轉(zhuǎn)動。一方面帶動分接選擇器的槽輪機構(gòu),它的轉(zhuǎn)動使分接選擇器的單或雙數(shù)動觸頭預(yù)選1個分接頭。另一方面帶動快速機構(gòu)儲能。當(dāng)選擇器動觸頭預(yù)選分接頭結(jié)束后不久,彈簧儲能機構(gòu)釋放,帶動切換開關(guān)變換動作,完成一級調(diào)壓。

2.1.2 觸頭變換原理 VCM 真空型分接開關(guān)采用雙電阻過渡的原理,它能帶負載變換變壓器調(diào)壓線圈的分接頭,分接開關(guān)的變換操作在于2個轉(zhuǎn)換的交替組合,即分接選擇器的單雙數(shù)動觸頭,輪流交替選擇分接同切換開關(guān)往返切換相結(jié)合,分接位置由4 檔變換5 檔動作次序如圖2 所示。圖中粗線表示電流的路徑,切換過程由(a)→(b)→(c)。圖(a)分接開關(guān)變換操作前分接位置4導(dǎo)通,分接選擇器單數(shù)觸頭組先由分接位置3變換至分接位置5。圖(b)切換進行到V2、V3橋接位置,過渡電阻間產(chǎn)生的一循環(huán)電流,負載電流通過觸頭V2、V3 輸出。圖(c)切換結(jié)束,分接位置5導(dǎo)通。

圖2 分接位置由4變換5次序圖

2.2 真空型分接開關(guān)優(yōu)點 VCM 型油絕緣真空泡熄弧有載分接開關(guān)運行安全、可靠,使用真空泡替代電弧觸頭,大大減少檢修次數(shù),降低檢修成本,具有非常顯著的優(yōu)點:

1)分接開關(guān)電弧只在真空泡中熄滅,切換開關(guān)中的油不碳化、無污染,延長油的使用年限,提高分接開關(guān)的絕緣性能;同時無需濾油或換油,減少了設(shè)備投資和維護費用,提高了運行中分接開關(guān)的可靠性。

2)分接開關(guān)采用真空泡替代電弧觸頭,不需要更換觸頭。而且外形尺寸和普通的分接開關(guān)一致,方便將普通的切換開關(guān)更換成真空開關(guān),實現(xiàn)普通分接開關(guān)的真空化。

3)分接開關(guān)的過載能力強,長期載流由專用的機械式旁路觸頭承擔(dān),真空泡只是瞬時承載。

4)所有真空泡都是可靠固定安裝,分接開關(guān)機械壽命長,檢修周期長,基本上達到免維護,減少了管理部門維護工作量。

3 結(jié)束語

2011年7月在田林、平林村牽引變電所的增壓變上采用了VCM 真空型分接開關(guān)。當(dāng)真空型分接開關(guān)動作滿3 000次后,檢查真空型分接開關(guān)運行無異常。濾油前后取2次油樣,濾前、濾后的油樣外觀正常,油樣化驗結(jié)果均合格,不再需要退出增壓變進行濾油及吊芯檢修,其維護周期修訂為半年取一次油樣,一年吊芯檢查一次,運行穩(wěn)定性大大提高,保證了鐵路運輸?shù)男省?/p>

〔1〕陳海軍.電力牽引供變電技術(shù)〔M〕.北京:中國鐵道出版社,2008.

〔2〕陶乃彬.電氣化鐵道供變電技術(shù)(二次系統(tǒng))〔M〕.北京:中國鐵道出版社,2007.

〔3〕張鵬,馮斌,付高先等.變壓器有載分接開關(guān)在線濾油裝置的應(yīng)用與運行維護〔J〕.變壓器,2007,44(4).58-59.

〔4〕劉先勇,李磊民.有載分接開關(guān)在線凈油技術(shù)研究〔J〕.高壓電器,2005,41(2).122-124.

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