補(bǔ)樂平
(湖南省芷江縣環(huán)境保護(hù)局,湖南 芷江419100)
芷江化肥工業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)始建于1978年,位于湖南省芷江縣城河西,最初設(shè)計(jì)能力3000t合成氨/年,經(jīng)過2005年改制和多次的技術(shù)改造,現(xiàn)已是50000t合成氨/年的生產(chǎn)能力,通過造氣工段余熱回收,減少鍋爐工段能源消耗和污染物的排放,該公司實(shí)現(xiàn)了蒸汽自給能力的重大突破,主要是實(shí)現(xiàn)兩煤變一煤(即造氣用原料煤和生產(chǎn)蒸汽鍋爐用煤兩煤,減少到只用原料煤生產(chǎn)原料氣),通過對(duì)造氣工段產(chǎn)生的污染物進(jìn)行治理,公司完成了國(guó)家“十一五”節(jié)能和環(huán)保減排目標(biāo)任務(wù)[1]。
公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)近5000萬元,年銷售收入1.25億元,有生產(chǎn)設(shè)備158臺(tái)套,每年耗煤(主要是原料煤)55000余t,用電3800萬kW·h。每年排放工業(yè)廢水520萬t,占該縣工業(yè)廢水排放量的85%以上,造氣工段有廢水處理設(shè)施1套,每年產(chǎn)生粉煤灰超過2萬t,處置利用率95%,主要用作建筑材料,年創(chuàng)收益24萬元。
該工段改造前有10t蒸汽/h沸騰鍋爐1套,每天24h生產(chǎn),產(chǎn)生的水蒸汽主要供給公司其他工段使用,現(xiàn)使用20余年,使用年限久,鍋爐老化嚴(yán)重,產(chǎn)氣量達(dá)不到要求,影響合成氨生產(chǎn)。該工段余熱主要產(chǎn)生于排放的煙氣中,除加熱鍋爐用水外,余下的熱量溫度不高,利用價(jià)值低,因此,該工段余熱棄之不用。
該工段每年消耗燃料煤近15000t,電108萬kW,環(huán)保設(shè)施有水膜除塵,投資12萬余元,主要是消煙除塵、脫硫,經(jīng)長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn),到2005年末,脫硫、除塵效果差,穩(wěn)定達(dá)標(biāo)困難,由于是濕法除塵,每天排除塵廢水達(dá)30t,污染水環(huán)境。
該工段污染排放情況分析:主要污染物是廢氣。根據(jù)資料表明,在鍋爐工段每燃燒1t煤,SO2平均排放170kg、NO2排放1.4kg、H2S排放 0.5kg、煙塵排放11kg[2]。依據(jù)系數(shù)折算,該工段每年SO2排放2550t,NO2排放21t,H2S排放7.5t,煙塵排放165t。鍋爐煙囪廢氣實(shí)際監(jiān)測(cè)結(jié)果表明SO2、煙塵等污染物排放濃度和排放量均超過國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(表1)。
表1 2005年化肥廠鍋爐廢氣監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)
主要污染物煙塵實(shí)際年排327.6t,SO2實(shí)際年排1305.1t,同理論值相比,煙塵多排162.6t,排放濃度超標(biāo)6.7倍,除塵效果差;SO2監(jiān)測(cè)濃度值超5.6倍,設(shè)施脫硫效果差。
技改前,該工段有Φ2400的造氣爐4臺(tái)套,造氣工段產(chǎn)生的半水煤氣,作為以煤為原料的化肥已生產(chǎn)的重要原料,是化肥生產(chǎn)過程中必不可少的環(huán)節(jié),該工段雖然經(jīng)過多次技改,余熱回收利用不大。
能源利用情況:主要是產(chǎn)氣用的原料煤,屬無煙煤的一種,含硫量低(小于1%),每天需原料煤140t,用水量6300t/d,用電量8000kW·h/d。技改前余熱利用不高,能耗浪費(fèi)嚴(yán)重,因此,該工段余熱利用是節(jié)能降耗的主要目的。
環(huán)境保護(hù)情況:主要污染源有風(fēng)機(jī)、大功率電機(jī)產(chǎn)生的噪聲,聲源最高值達(dá)125dB;在以煤為原料的造氣吹風(fēng)氣中,主要污染物有SO2和CO,根據(jù)原料煤的不同,其含硫量不同,一般每合成1t氨,所排放的吹風(fēng)氣中SO2的含量有1~2.5kg,CO為240~300kg[3],還產(chǎn)生大量廢水,經(jīng)測(cè)算,每天排造氣廢水3200t,廢水中主要含有懸浮物(粉煤灰)、COD、氨氮等對(duì)環(huán)境有影響的污染物。
治理情況:廢氣方面,該工段廢氣中的SO2,由于原料煤中硫含量低,排入大氣中的SO2未超標(biāo),未作處理排入環(huán)境大氣中,對(duì)于CO污染物,加入空氣進(jìn)行燃燒,排放到大氣中CO濃度含量不高[3]。廢水方面,由于廢水中污染物的含量高,特別是溫度比較高,生化處理困難,對(duì)廢水的處理,主要是多級(jí)沉淀,該公司花費(fèi)40多萬元,建1000m2的沉淀池,但廢水中污染物難以達(dá)標(biāo),影響地表水水質(zhì)安全。實(shí)際廢水監(jiān)測(cè)情況見表2。
表2 2008年芷江化肥廠監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)
資料分析表明,廢氣污染物排放量較少,由于工廠布局較合理,噪聲廠界外基本達(dá)標(biāo)。在半水煤氣制造過程中,還產(chǎn)生大量的廢渣,爐渣是化肥廠造氣過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品,爐渣中含有25%左右[4]的碳,它是以無定型碳的形式存在,由于廢渣利用價(jià)值高,基本不外排,對(duì)環(huán)境影響有限。主是廢水排放超標(biāo),COD年排1980t,氨氮年排1279.2t,懸浮物年排1144t,影響環(huán)境。因此,該工段主要是廢水污染。
造氣工段和鍋爐工段對(duì)于節(jié)能減排來說,主要是在節(jié)能的同時(shí),減少污染物的排放,鍋爐余熱利用價(jià)值不高,設(shè)備老化嚴(yán)重,影響生產(chǎn),同時(shí)鍋爐耗煤量大,有廢氣和廢水污染物排出,為節(jié)能減排,技改后,現(xiàn)鍋爐工段已停運(yùn),主要由造氣工段余熱回收產(chǎn)生的蒸汽供給其他工段使用。造氣工段的余熱回收是化肥廠合成氨節(jié)能和環(huán)保減排的主要環(huán)節(jié)[5]。鍋爐工段能源消耗分析見表3。
表3 鍋爐工段能源消耗
改造后,由于造氣工段的余熱利用完善,能完全滿足原鍋爐工段的產(chǎn)氣量。鍋爐工段現(xiàn)已停止運(yùn)行,每年節(jié)約用電近108萬kW·h,節(jié)約鍋爐燃料煤15000t,節(jié)約用電占化肥廠總量的2.9%,節(jié)約用煤占總量的21.4%。造氣工段能源消耗分析見表4。
表4 造氣工段能源消耗
造氣工段能耗與技改前相比,節(jié)約能源997.4t標(biāo)煤,原因是造氣工段采取新工藝后,為便于余熱回收和生產(chǎn)供氣的需要,在原工段增加了1臺(tái)大功率的造氣爐,其用電量和用煤量均比原工段增加,但積極開展余熱利用等節(jié)能新工藝,回收廢熱每天產(chǎn)生240t熱蒸氣,相當(dāng)于每年回收10674.7t標(biāo)煤,扣除增加的能耗,節(jié)約能源997.4t標(biāo)煤,相當(dāng)于公司用煤總量的1.5%。因此,造氣工段是合成氨生產(chǎn)能耗最高、余熱最多的崗位。努力降低煤氣生產(chǎn)的原料、蒸汽和用電消耗,切實(shí)做好余熱回收利用工作,是降低合成氨綜合能耗和生產(chǎn)成本的有效途徑[6]。
3.2.1 廢氣減排
經(jīng)技改后,鍋爐工段停止運(yùn)轉(zhuǎn),不再有污染物排放,每年SO2減排1305.4t,占公司SO2總量(1393.56t)的93.7%;煙塵減排327.6t,占公司煙塵總量(377.6t)的86.8%,同時(shí)廢氣減少排放30336.48萬標(biāo) m3/年。造氣工段廢氣排放量有所增加,但經(jīng)余熱利用和節(jié)能減排,SO2、氮氧化物均有減少,年排放量?jī)H79.3t和21t,造氣爐煙囪的排氣林格曼黑度同技改前相比均≤1.0級(jí)。廢氣排放達(dá)標(biāo),技改后效果明顯好于改前見表5。
表5 廢氣污染物前后對(duì)比
3.2.2 廢水減排
鍋爐、造氣技改前排出廢水4500t/d,主要污染物為COD、氨氮、懸浮物;改造后,循環(huán)水利用提高,利用率達(dá)80%,減少了造氣工段廢水排放,現(xiàn)排放廢水3820t/d,年少排廢水20.4萬t,主要污染物排放量減少。具體措施是鍋爐拆除煙塵水膜除塵設(shè)備,每天廢水少排放30t,每年減少9000t。污染物COD、氨氮,特別是懸浮物減少量較大。造氣工段的廢水經(jīng)過沉淀和生化處理后,能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,減排的污染物主要是COD、懸浮物,其中懸浮物去除率達(dá)95%,COD達(dá)50%,公司COD由技改前1980t/年減少到現(xiàn)在的188t/年,減排達(dá)90.5%,其他污染指標(biāo)的排放均達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。
3.3.1 經(jīng)濟(jì)效益
公司經(jīng)過技改,主要是造氣工段節(jié)能降耗和環(huán)保減排效果明顯。具體分析如下:鍋爐工段技改前燃煤、水、電、除塵等年費(fèi)用平均為955.8萬元,其中每年耗煤15000t,電108萬kW·h。每小時(shí)供10t蒸汽給其他工段使用。技改后,鍋爐工段費(fèi)用為零,節(jié)約955.8萬元。造氣工段主要利用回收的余熱代替原鍋爐工段產(chǎn)氣給其他工段使用。到目前為止,該工段產(chǎn)氣量為20000m3/h,利用余熱每小時(shí)產(chǎn)10t蒸汽,其蒸汽壓力達(dá)到后續(xù)工段工作要求。以每t蒸汽143.86元(該公司提供數(shù)據(jù))全年300d計(jì),創(chuàng)新價(jià)值1035.8萬元。以每噸合成氨2500元計(jì),每年多產(chǎn)合成氨4143.2t。以每年產(chǎn)氨50000t計(jì),降低成本207.16元/t氨(未扣除設(shè)備折舊等因素)。
3.3.2 社會(huì)效益
公司周邊環(huán)境空氣質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn),主要指標(biāo)SO2、總懸浮顆粒物同技改前相比均下降,排入舞水河芷江段的污染物減少,對(duì)于穩(wěn)定芷江縣城空氣質(zhì)量和減輕對(duì)地表水水質(zhì)的污染有著重要意義。由于公司周邊環(huán)境質(zhì)量改善,原每年3~5起污染糾紛,現(xiàn)減少到基本為零起的污染事件,對(duì)創(chuàng)和諧社會(huì)、保持社會(huì)穩(wěn)定也作出了重要貢獻(xiàn)。
公司是耗能大戶,原耗煤量占該縣用煤量的50%以上,現(xiàn)降到20%,同時(shí)節(jié)電、節(jié)水有利于芷江經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,為芷江縣的環(huán)保減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)作出了較大貢獻(xiàn)。由于污染物排放量減少,為芷江生態(tài)旅游創(chuàng)造了良好的環(huán)境,促進(jìn)了芷江縣旅游事業(yè)的發(fā)展,在芷江縣的工業(yè)企業(yè)中起到了節(jié)能和環(huán)保減排的帶斗作用。
通過技改,公司在節(jié)能方面取得明顯成就。每年節(jié)約燃料煤1.5萬t,鍋爐用電108萬kW·h。造氣余熱利用折標(biāo)煤10674.7t/年,除去增加的能耗9677.3t/年,節(jié)約997.4t標(biāo)煤,3項(xiàng)合計(jì)節(jié)約折標(biāo)煤每年約1.2萬t,占公司總能耗17.9%。
通過技改,達(dá)到了環(huán)保減排目的。廢氣污染物SO2減少排放1384.7t/年,減排99.4%;NOx減少排放347.3t/年,減排99.2%;煙塵減少排放327.6t/年,減排86.8%;減少廢氣排放30336.48萬標(biāo) m3/年。廢水減少20.4萬t,廢水中主要污染物COD由技改前1980t/年減排至188t/年,減排90.5%,廢水總排口濃度和排放量達(dá)總量控制要求。
通過技改,公司經(jīng)濟(jì)效益得到提高,回收利用余熱產(chǎn)氣,每年節(jié)約成本1035.8萬元,多產(chǎn)合成氨4143.2t,噸氨成本下降207.16元,提高了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),社會(huì)效益明顯,公司周邊環(huán)境質(zhì)量得到改善,環(huán)境接納的污染物減少,居民生活環(huán)境質(zhì)量提高,公司節(jié)能減排技改工作,為芷江工業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、文明生態(tài)縣建設(shè)起到了較大的推動(dòng)作用。
[1] 芷江縣環(huán)境保護(hù)局.環(huán)保減排報(bào)告[R].芷江:芷江縣環(huán)境保護(hù)局,2011.
[2] 吳岱明.小氮肥問答[M].長(zhǎng)沙:湖南科技出版社,1979.
[3] 化學(xué)工業(yè)部環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)中心站.化工環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1998.
[4] 陳光柱.燃用無煙煤CFB鍋爐飛灰可燃物含量高的原因和優(yōu)化措施[J].中氮肥,2010(6):14~16.
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[7] 芷江縣環(huán)境保護(hù)局.污染源監(jiān)測(cè)報(bào)告[R].芷江:芷江縣環(huán)境保護(hù)局,2008.