黃啟望,陳 斌,宋之聰
(中國石油化工股份有限公司廣州分公司,廣東省廣州市 510726)
國內(nèi)一次性餐具年消費(fèi)量達(dá)上億只,發(fā)泡聚苯乙烯由于衛(wèi)生安全及環(huán)保問題一度被禁止使用。PP 由于其良好的衛(wèi)生安全性、耐熱性并容易回收,故毫無疑問地成為最安全、環(huán)保的一次性餐具專用材料。目前國內(nèi)用于一次性快餐盒生產(chǎn)的快速薄壁注塑級 PP 樹脂缺口很大,大部分都是采用進(jìn)口料。中國石油化工股份有限公司(簡稱中國石化)廣州分公司開發(fā)的高流動性快速薄壁注塑級 PP 樹脂一方面可以完善中國石化此類專用樹脂的供給布局,搶占市場先機(jī);另一方面有助于中國石化廣州分公司全面掌握高流動性 PP 的生產(chǎn)技術(shù)和完善 PP 樹脂產(chǎn)品鏈,為企業(yè)創(chuàng)造更多的效益;此外還可為華南地區(qū)的廣大用戶在原料方面多提供一個選擇,降低采購成本和物流費(fèi)用,為客戶創(chuàng)造價值。
對注塑樹脂來說,一是熔體必須有足夠的流動性,能夠充滿模腔;二是樹脂收縮率的變化應(yīng)在模具設(shè)計范圍[1]。加工流動性能是一次性快餐盒專用樹脂的重要指標(biāo),流動性能好的樹脂可以在較低的溫度和注塑壓力下加工,而流動性不好的則需提供較高的加工溫度和注塑壓力,有時還會出現(xiàn)制品邊緣注不滿的缺陷。盡管熔體流動速率(MFR)可以用來粗略評價樹脂的加工流動性,但普通 PP 的 MFR 是在 230 ℃,2.16 kg 條件下用2.095 mm 內(nèi)徑口模測定的,該條件與薄壁注塑專用樹脂的實(shí)際使用條件差異較大??紤]到實(shí)際制品的壁厚多在 0.5 mm 以下且熔體在模具內(nèi)流動的剪切應(yīng)力遠(yuǎn)高于 MFR 測定時在口模內(nèi)的剪切應(yīng)力,通過測定 230 ℃,1.180 mm 內(nèi)徑口模條件下不同負(fù)荷的 MFR 來表征專用樹脂的加工流動性,這與實(shí)際加工條件更接近,也更合理。
根據(jù) PP 產(chǎn)品的用途,結(jié)合一次性快餐盒的特點(diǎn),制定出一次性快餐盒專用樹脂 S980 的產(chǎn)品性能指標(biāo)(見表 1)。
表 1 S980 產(chǎn)品性能指標(biāo)Tab.1 Specification of grade S980
中國石化廣州分公司在 PP Ⅱ裝置上采用一液一氣兩釜的本體法工藝技術(shù),以鈦系為催化劑,并將裝置生產(chǎn)能力在原基礎(chǔ)上擴(kuò)大改造為70 kt/a,只生產(chǎn) PP 均聚物。2005 年,該公司在 PPⅡ裝置上以聚合生產(chǎn) CF501(MFR 為 3.50~5.00 g/10 min)粉料為基礎(chǔ),采用在裝置造粒工段添加降解劑(液體過氧化物)的方法,降低樹脂的重均分子量、提高樹脂 MFR,批量生產(chǎn)了 MFR 為(25.00±2.00)g/10 min 的纖維料 CS820 產(chǎn)品,為生產(chǎn)更高的 MFR 產(chǎn)品積累了技術(shù)和操作經(jīng)驗(yàn)。
2011 年 9 月,在 PP Ⅱ裝置上首次進(jìn)行 S980(未添加成核劑)的試生產(chǎn)。11:00 從生產(chǎn) MFR為 38.00~42.00 g/10 min 的 S960 牌號向 S980 切換,造粒機(jī)生產(chǎn)負(fù)荷為 9.2 t/h,切刀轉(zhuǎn)速從 67% 提高到 69%,粒料冷卻水設(shè)定值從 55 ℃ 下調(diào)至 53℃。緩慢提高降解劑泵的沖程,觀察篩網(wǎng)后的壓力和齒輪泵轉(zhuǎn)速的變化,當(dāng)壓力從 4.5 MPa 下降至4.1 MPa 時采樣分析粒料的 MFR,此時粒料繼續(xù)進(jìn)過渡倉;10 min 后產(chǎn)品 MFR 達(dá)到 50.00 g/10 min,切換料倉,開始轉(zhuǎn)產(chǎn) S980。本次牌號切換過程用了 20 min,11:40 轉(zhuǎn)回生產(chǎn) S960。共生產(chǎn) S980 產(chǎn)品 6 t,送客戶試用,同時做性能測試及評價。
首次生產(chǎn) S980 產(chǎn)品過程中,主要存在的問題集中在造粒階段,表現(xiàn)為:碎屑的產(chǎn)生量比生產(chǎn)S960 時增加約 20%,粒料帶尾、黏料和微小顆粒增多,切刀的磨損速度偏快,齒輪泵轉(zhuǎn)速出現(xiàn)大幅波動,樹脂 MFR 波動大等。收集客戶試用后的反饋意見:制品質(zhì)感偏軟,剛性不夠,透明度稍差,直接注塑薄壁飯盒時熔體溫度高 12 ℃ 左右,注塑壓力也較高,注塑成型周期約 4 s,制品容易變形。
針對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題,提出了造粒機(jī)操作條件優(yōu)化方案:將顆粒冷卻水的溫度從52 ℃ 降至 50 ℃,切刀轉(zhuǎn)速從 900 r/min 升至 960 r/min,同時做好月度保養(yǎng)工作,根據(jù)切刀磨損情況進(jìn)行更換,降低槽隙設(shè)定值,使模板加熱蒸汽壓力從 1.7~1.8 MPa 下降至 1.3~1.5 MPa。造粒控制參數(shù)優(yōu)化數(shù)據(jù)見表 2。
2011 年 10 月,按照造粒機(jī)操作條件優(yōu)化方案進(jìn)行了 S980 的第二次試生產(chǎn),本次共生產(chǎn)S980 約 15 t。由于此次加入了成核劑,粒料帶尾現(xiàn)象明顯減少,顆粒外觀顯著改善。產(chǎn)品經(jīng)汕頭偉達(dá)實(shí)業(yè)有限公司試用表明,制品的剛性及透明性都有所提高,剛韌平衡性較好,基本滿足一次性快餐盒的生產(chǎn)要求。
客戶反饋意見提到制品容易變形,一次性快餐盒專用樹脂需要改進(jìn)的地方是提高產(chǎn)品剛性,改善流動性,縮短制品成型周期。為此采取添加微量成核劑的方法提高剛性。
PP 成核劑主要分為 α 成核劑和 β 成核劑,其中 α 成核劑的作用是提高 PP 材料的剛性和制品的透明性,本實(shí)驗(yàn)的成核劑篩選綜合考慮成本及效果,盡可能篩選出性價比最佳的配方。試驗(yàn)中采用裝置試生產(chǎn)的 MFR 為 48.00 g/10 min 的顆粒料為基料,成核劑的篩選結(jié)果見表 3。
表 3 成核劑篩選結(jié)果Tab.3 Selection of the nucleating agents
從表 3 可以看出:配方 3 具有較高的抗沖擊性能和結(jié)晶溫度,可保證制品的韌性和較短的加工成型周期;而且成核劑用量最少,成本最低,盡管彎曲性能稍差,但總體性價比最佳,可作為生產(chǎn)配方。
2012 年上半年,一次性快餐盒專用 S980 樹脂進(jìn)入穩(wěn)定生產(chǎn),部分批次產(chǎn)品分析結(jié)果見表 4。添加成核劑后的 S980 基本符合指標(biāo)要求,質(zhì)量穩(wěn)定。
表 4 S980 產(chǎn)品質(zhì)量Tab.4 Product quality of grade S980
2012 年 10 月收到客戶反饋的意見:一次性快餐盒專用樹脂 S980 流動性稍差,注塑溫度需提高 20 ℃ 左右,成型周期也相對較長;因加工溫度提高,所以制品出現(xiàn)輕微發(fā)黃現(xiàn)象。
一次性快餐盒專用樹脂 S980 流動性稍差的原因是由于采用可控流變工藝,使樹脂在降解過程中相對分子質(zhì)量分布變窄,所以對樹脂的加工流動性產(chǎn)生不利影響。改善 S980 加工流動性能的方法:一是整體提升粉末樹脂的 MFR,降低基礎(chǔ)樹脂的降解程度,從而改善 S980 的相對分子質(zhì)量分布;二是將產(chǎn)品(粒料樹脂)的 MFR 進(jìn)一步提高至 53.00~56.00 g/10 min。
2013 年 1 月生產(chǎn) S980 時,對第一反應(yīng)釜和第二反應(yīng)釜粉末樹脂的 MFR 進(jìn)行調(diào)整,以此適應(yīng)產(chǎn)品流動性的改變,造粒產(chǎn)品的 MFR 控制在51.00~56.00 g/10 min。將調(diào)整后生產(chǎn)的產(chǎn)品送指定客戶試用。調(diào)整前后 S980 流動性評價見表 5。
表 5 MFR 調(diào)整前后分析結(jié)果Tab.5 MFR analysis results before and after adjustment
過氧化物應(yīng)不是制品變色的主要原因,即使過氧化物濃度很高的降溫母粒,提高加工溫度后樹脂和制品也不會有任何變色,白度甚至比普通PP 還好;即使 S980 中存在殘留過氧化物,但在加工制品的過程中,于 250 ℃ 左右條件下也基本完全分解。制品變色原因應(yīng)是由助劑引起的。預(yù)混劑是指幾種添加劑按比例混合后切成粒狀物?;谇懊娴姆治觯醪綌M定采用新配方(預(yù)混劑 B/成核劑)與舊配方(預(yù)混劑 A/成核劑)進(jìn)行產(chǎn)品性能分析(見表 6)。
從表 6 看出:加工溫度的變化不會導(dǎo)致新配方制品出現(xiàn)顏色變化。
客戶試用采用新配方生產(chǎn)的產(chǎn)品后認(rèn)為: 新配方 S980 產(chǎn)品加工過程正常,制品外觀大有改善,未出現(xiàn)顏色變化。用戶認(rèn)可產(chǎn)品性能的改進(jìn)。至此,S980 流動性和制品變色問題基本解決。
a)以 CF501 粉料為基礎(chǔ)樹脂,通過調(diào)整造粒系統(tǒng)降解劑注入量、顆粒冷卻水溫度、造粒切刀轉(zhuǎn)速、槽隙設(shè)定值、模板加熱蒸汽壓力等參數(shù),可穩(wěn)定生產(chǎn) MFR 達(dá) 53.00~56.00 g/10 min 的一次性快餐盒專用樹脂 S980。
表 6 不同注塑溫度下新、舊配方產(chǎn)品性能Tab.6 Properties of the product prepared with different formulae at different injection temperatures
b)通過調(diào)整助劑配方,可解決加工溫度變化引起的 S980 制品變色問題,使制品外觀明顯改善,產(chǎn)品性能得到用戶認(rèn)可。
[1] 洪定一.聚丙烯—原理、工藝與技術(shù)[M].北京:中國石化出版社,2005:498.