張浩宇,孫 杰,張殿華,曹劍釗
(東北大學(xué) 軋制技術(shù)及連軋自動(dòng)化國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,沈陽(yáng) 110004)
隨著工業(yè)的發(fā)展,市場(chǎng)對(duì)鋼的性能的要求越來(lái)越高[1,2].通過(guò)冷軋實(shí)驗(yàn),冷軋帶鋼性能的優(yōu)化以及開(kāi)發(fā)新鋼種成為鋼鐵業(yè)的一個(gè)重要需求.傳統(tǒng)卷取式可逆軋機(jī)由于其自身設(shè)備原因,不適合做改進(jìn)鋼的性能以及鋼種開(kāi)發(fā)的試驗(yàn)研究.直拉式冷軋實(shí)驗(yàn)軋機(jī)適合對(duì)單片短軋件進(jìn)行實(shí)驗(yàn),適合鋼的品種開(kāi)發(fā)和冷軋工藝的研究與優(yōu)化[3~6].
直拉式冷軋實(shí)驗(yàn)軋機(jī)的設(shè)備示意圖如圖1所示.該軋機(jī)的特點(diǎn)是:在軋機(jī)兩側(cè)設(shè)置張力液壓缸,通過(guò)張力液壓缸尾端的液壓夾頭夾持帶鋼兩端以產(chǎn)生和保持張力[7].張力液壓缸無(wú)桿腔接入恒壓油源,通過(guò)性能優(yōu)異的伺服閥控制有桿腔的流量,繼而驅(qū)動(dòng)液壓缸產(chǎn)生并保持張力.張力液壓缸配備有高精度高響應(yīng)的位置傳感器,用于反饋其實(shí)際位置以及計(jì)算其移動(dòng)速度.在張力液壓缸的有桿腔和無(wú)桿腔均配置了高精度的油壓傳感器,用于計(jì)算液壓缸產(chǎn)生的張力.
然而,在動(dòng)態(tài)下,單純?cè)O(shè)置張力控制器對(duì)實(shí)際張力進(jìn)行閉環(huán)控制的方式,其控制信號(hào)只與實(shí)際張力偏差相關(guān),并未考慮張力液壓缸在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中所需的大量進(jìn)出流量.其無(wú)法滿足張力液壓缸速度與軋制速度匹配且同時(shí)維持張力穩(wěn)定的控制要求.本文開(kāi)發(fā)了基于流量預(yù)估控制的張力控制策略,并應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,獲得了高精度的張力控制效果.
圖1 直拉式冷軋機(jī)設(shè)備示意圖Fig.1 Schematic diagram of equipment of hydraulic-tension experimental cold mill
直拉式冷軋實(shí)驗(yàn)機(jī)的張力控制系統(tǒng)如圖2所示.為了實(shí)現(xiàn)在無(wú)負(fù)載的情況下張力液壓缸的移動(dòng),系統(tǒng)設(shè)置了位置控制器,該控制器基于張力液壓缸實(shí)際位置與設(shè)定位置之間的偏差,輸出相應(yīng)的伺服閥控制信號(hào),控制有桿腔進(jìn)出油的流量,實(shí)現(xiàn)張力液壓缸位置的控制.在軋制開(kāi)始時(shí),系統(tǒng)需通過(guò)張力控制器建立靜態(tài)張力,該控制器基于實(shí)際張力與設(shè)定張力之間的偏差,輸出相應(yīng)的伺服閥控制信號(hào),實(shí)現(xiàn)對(duì)靜態(tài)張力的閉環(huán)控制.由于不同壓力下伺服閥的零偏有差異,該控制器設(shè)置有積分環(huán)節(jié),以補(bǔ)償零偏造成的張力控制偏差.當(dāng)靜張建立后,待液壓缸開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí),將鎖定靜張控制器的輸出,以保持該靜態(tài)張力.該控制器在張力液壓缸靜態(tài)下能滿足較高的張力控制精度.當(dāng)軋制開(kāi)始后,張力液壓缸需在與軋制速度相協(xié)調(diào)的前提下,保持張力的穩(wěn)定.這時(shí),張力液壓缸在移動(dòng)過(guò)程中液壓油的進(jìn)出流量較大,只與張力偏差相關(guān)的控制信號(hào)很難實(shí)現(xiàn)張力的穩(wěn)定控制.于是設(shè)置了流量預(yù)估控制與動(dòng)態(tài)張力補(bǔ)償控制相結(jié)合的液壓張力控制策略,用以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)下的高精度液壓張力控制.
圖2 液壓張力控制系統(tǒng)框圖Fig.2 Diagram of hydraulic tension control system
流量預(yù)估控制以伺服閥流量公式為基礎(chǔ),通過(guò)張力前饋控制環(huán)節(jié)預(yù)估匹配預(yù)估壓力所需的流量,通過(guò)速度前饋控制環(huán)節(jié)預(yù)估匹配軋制速度所需的流量,并通過(guò)控制因子修正環(huán)節(jié)補(bǔ)償因參數(shù)變化對(duì)預(yù)估控制精度造成的影響,最終輸出為流量預(yù)估控制信號(hào).動(dòng)態(tài)張力補(bǔ)償控制用于補(bǔ)償流量預(yù)估控制后剩余的張力偏差,并根據(jù)實(shí)際軋制速度的變化,設(shè)置了相應(yīng)的變?cè)鲆婵刂骗h(huán)節(jié),最終輸出為動(dòng)態(tài)張力補(bǔ)償控制信號(hào).流量預(yù)估控制信號(hào)與動(dòng)態(tài)張力補(bǔ)償控制信號(hào)相加后,疊加在鎖定的靜張控制器控制量上,作為最終伺服閥的控制信號(hào).
用于張力控制的液壓伺服系統(tǒng)如圖3所示.系統(tǒng)由一個(gè)壓力為Ps的恒壓源供油,其中回油壓力為P0;張力液壓缸的有桿腔與伺服閥閥口A相連,有桿腔壓力為Prod;無(wú)桿腔采用恒壓力控制,其壓力為Ppis.伺服閥根據(jù)給定的控制電流的極性及大小,控制閥口A進(jìn)出油,以實(shí)現(xiàn)對(duì)張力液壓缸的控制.當(dāng)給定控制電流使閥芯有一個(gè)正向位移時(shí),在壓力差 Ps-Prod的作用下,閥口 A進(jìn)油,液壓缸活塞桿縮回.若閥芯有一個(gè)反向位移時(shí),在壓差Prod-P0(一般認(rèn)為回油壓力P0≈0,則此時(shí)壓差為Prod)的作用下,有桿腔泄油,液壓缸活塞桿伸出.
圖3 張力控制的液壓伺服系統(tǒng)示意圖Fig.3 Schematic diagram of hydraulic servo system for tension control
根據(jù)伺服閥流量公式[8,9],在有桿腔進(jìn)出油時(shí)閥口的流量如式(1)和式(2)所示:
式中,Cd為伺服閥流量系數(shù);ρ為油液的密度,kg/m3;Ain為進(jìn)油時(shí)的閥口面積,m2;Aout為出油時(shí)的閥口面積,m2.
其中,閥口的面積決定于閥芯的位移,所以其直接取決于控制電流,如式(3)和式(4)所示:
式中,Iin為閥口A進(jìn)油時(shí)伺服閥控制電流,%;Iout為閥口A出油時(shí)伺服閥控制電流,%.
根據(jù)活塞力平衡方程,可得設(shè)定張力與預(yù)估有桿腔壓力之間的關(guān)系如式(5)所示:
其中無(wú)桿腔壓力采用恒壓力控制,即Ppis為常數(shù),則設(shè)定張力只與無(wú)桿腔壓力呈線性關(guān)系,如式(6)所示:
式(5)與式(6)中,F(xiàn)ref為設(shè)定張力,kN;Prod,ref為基于設(shè)定張力的預(yù)估有桿腔壓力,MPa;Arod為有桿腔有效面積,m2;Apis為無(wú)桿腔有效面積,m2;ktp為張力與壓力傳遞因子,kN.
在張力前饋控制環(huán)節(jié),張力液壓缸依據(jù)軋制方向運(yùn)動(dòng).相對(duì)于式(6)中在設(shè)定張力下的預(yù)估壓力,入口側(cè)液壓缸流量如式(7)所示,出口側(cè)液壓缸流量如式(8)所示:
式中,Qen,t為入口側(cè)張力液壓缸預(yù)估壓力匹配流量,m3/s;Qex,t為出口側(cè)張力液壓缸預(yù)估壓力匹配流量,m3/s;Pen,rod,ref為入口側(cè)預(yù)估有桿腔壓力,MPa;Pex,rod,ref為出口側(cè)預(yù)估有桿腔壓力,MPa;Pmax為系統(tǒng)最大壓力(對(duì)應(yīng)可產(chǎn)生最大張力),MPa;kt為張力前饋控制傳遞因子,m2;Ien,t為入口側(cè)伺服閥控制電流,%;Iex,t為出口側(cè)伺服閥控制電流,%.
在速度前饋控制環(huán)節(jié),入出口側(cè)張力液壓缸的速度需要與主機(jī)的速度相協(xié)調(diào),該速度可通過(guò)軋制速度結(jié)合帶鋼前后滑系數(shù)得到.由于張力液壓缸的速度與流量呈線性關(guān)系,可得入出口側(cè)的張力液壓缸速度與有桿腔流量關(guān)系式如式(9)和式(10)所示:
式中,Qen,s為 Qex,s入口側(cè)張力液壓缸速度匹配流量,m3/s;Qex,s為出口側(cè)張力液壓缸速度匹配流量,m3/s;Cs為速度前饋流量系數(shù);b為帶鋼后滑率;f為帶鋼前滑率;Vr為軋輥線速度,m/s.
為了在保證張力液壓缸速度與軋制速度相匹配的情況下,依據(jù)設(shè)定張力對(duì)實(shí)際張力進(jìn)行穩(wěn)定控制.于是,在流量滿足張力匹配與速度匹配時(shí),取得流量預(yù)估控制的伺服閥控制信號(hào)如式(11)和式(12)所示:
式中,Ien為入口側(cè)張力液壓缸流量預(yù)估控制量,%;Iex為出口側(cè)張力液壓缸流量預(yù)估控制量,%;αen為入口側(cè)流量預(yù)估控制因子;αex為出口側(cè)流量預(yù)估控制因子;Fen,ref為入口側(cè)設(shè)定張力,kN;Fex,ref為出口側(cè)設(shè)定張力,kN.
在軋制過(guò)程中,一些重要參數(shù)的變化(如前后滑、油溫等)會(huì)對(duì)流量預(yù)估的控制精度造成影響.因此,系統(tǒng)引入了控制因子修正環(huán)節(jié).該環(huán)節(jié)在軋制過(guò)程中不斷地根據(jù)實(shí)測(cè)變量對(duì)流量預(yù)估控制因子進(jìn)行修正,以補(bǔ)償在參數(shù)變化下的流量預(yù)估控制的精度.
流量預(yù)估的控制結(jié)果與實(shí)際張力可能存在一定差異,應(yīng)用實(shí)測(cè)帶鋼速度、實(shí)測(cè)軋制速度以及伺服閥控制電流反饋值推算當(dāng)前流量預(yù)估控制產(chǎn)生的張力.繼而得出修正控制因子,如式(13)和式(14)所示:
式中,αen*為入口側(cè)根據(jù)實(shí)測(cè)值推算的修正控制因子;αex*為出口側(cè)根據(jù)實(shí)測(cè)值推算的修正控制因子;Fen,act為入口側(cè)實(shí)際張力,kN;Fex,act為出口側(cè)實(shí)際張力,kN;Ven,act為入口側(cè)帶鋼實(shí)際速度,m/s;Vex,act為出口側(cè)帶鋼實(shí)際速度,m/s;Ien,act為入口側(cè)張力液壓缸伺服閥反饋實(shí)際控制電流,%;Iex,act為出口側(cè)張力液壓缸伺服閥反饋實(shí)際控制電流,%.
基于指數(shù)平滑法,得出修正后的流量預(yù)估控制因子,如式(15)和式(16)所示:
式中,αen,cor為入口側(cè)修正后的流量預(yù)估控制因子;αex,act為出口側(cè)修正后的流量預(yù)估控制因子;αen,act為入口側(cè)修正前使用的控制因子;αex,act為出口側(cè)修正前使用的控制因子;αcor為修正速度因子,其取值范圍為0≤αcor≤1,反映了該修正環(huán)節(jié)對(duì)流量預(yù)估控制的補(bǔ)償作用大小.
為了獲得高精度且無(wú)靜差的張力控制效果,系統(tǒng)設(shè)置了動(dòng)態(tài)張力補(bǔ)償控制環(huán)節(jié).該環(huán)節(jié)主要完成張力液壓缸動(dòng)態(tài)中對(duì)流量預(yù)估控制無(wú)法消除的張力偏差進(jìn)行補(bǔ)償.其采用積分控制器,將實(shí)際張力偏差作為反饋信號(hào),最終輸出為伺服閥的動(dòng)態(tài)張力補(bǔ)償控制量.
在軋制過(guò)程中,張力液壓缸移動(dòng)速度的變化直接影響到張力液壓缸有桿腔內(nèi)用于維持張力設(shè)定值的油量.于是,系統(tǒng)設(shè)置了與張力液壓缸速度相關(guān)的變?cè)鲆娣e分系數(shù),用以補(bǔ)償速度變化對(duì)張力補(bǔ)償效果的影響,如式(17)所示:
式中,Gdtc為動(dòng)態(tài)張力補(bǔ)償控制器變?cè)鲆嫦禂?shù);tres,int為積分控制器積分時(shí)間,s;lres,int為積分控制器跟蹤距離,m;Vtc為張力液壓缸實(shí)際速度,m/s.
該策略已經(jīng)成功應(yīng)用于某直拉式冷軋實(shí)驗(yàn)機(jī).其設(shè)備參數(shù)如表1所示.
表1 軋機(jī)主要參數(shù)Table 1 Major parameters of the mill
其自動(dòng)化系統(tǒng)采用兩級(jí)控制,網(wǎng)絡(luò)配置圖如圖4所示.
過(guò)程控制系統(tǒng)主要完成模型設(shè)定以及數(shù)據(jù)記錄和管理等功能.模型設(shè)定功能包括完成軋制規(guī)程計(jì)算、軋制策略和負(fù)荷分配計(jì)算、軋制規(guī)程極限值檢查與修正.數(shù)據(jù)記錄和管理功能中,包括實(shí)際數(shù)據(jù)記錄,即PDI數(shù)據(jù),如鋼種、成分、原料厚度、成品厚度、寬度和長(zhǎng)度等;軋制過(guò)程工藝數(shù)據(jù),如設(shè)定厚度、實(shí)際厚度、設(shè)定輥縫、實(shí)際輥縫、設(shè)定軋制力、實(shí)際軋制力等.人機(jī)界面系統(tǒng)主要完成軋制過(guò)程監(jiān)視、故障診斷、報(bào)警信息管理以及設(shè)定與實(shí)際數(shù)據(jù)顯示等功能.
基礎(chǔ)自動(dòng)化控制系統(tǒng)分為兩部分,即軋機(jī)主控系統(tǒng)和輔助控制系統(tǒng).軋機(jī)主控系統(tǒng)采用S7-400+FM458的基本結(jié)構(gòu).S7-400主要完成主令速度控制、電動(dòng)壓下和軋機(jī)標(biāo)定、軋機(jī)剛度測(cè)試以及其他輔助邏輯控制,F(xiàn)M458主要完成液壓輥縫控制和張力自動(dòng)控制.輔助控制系統(tǒng)采用S7-300 PLC,主要完成對(duì)液壓站、設(shè)備及工藝潤(rùn)滑站的啟??刂?軋機(jī)主傳動(dòng)采用 SIEMENS的6RA70直流調(diào)速器,電動(dòng)壓下交流傳動(dòng)采用SIEMENS 6SE70交流變頻器.
圖4 直拉式冷軋實(shí)驗(yàn)機(jī)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)配置圖Fig.4 Network configuration of hydraulic-tension experimental cold mill
在某一軋制道次,入口設(shè)定張力為37.4 kN,出口設(shè)定張力為35.3 kN.在軋機(jī)升速至速度為0.38 m/s的過(guò)程中,入出口側(cè)流量預(yù)估控制曲線如圖5所示.
由圖5可知,隨著速度的增大,入口側(cè)流量預(yù)估控制給定負(fù)控制量且逐漸增加,實(shí)現(xiàn)入口側(cè)張力液壓缸沿軋制方向的移動(dòng),其中控制量的變化趨勢(shì)與速度增大趨勢(shì)一致;出口側(cè)流量預(yù)估控制給定正控制量且逐漸增大,實(shí)現(xiàn)出口側(cè)張力液壓缸沿軋制方向的移動(dòng),其中控制量變化趨勢(shì)與速度變化趨勢(shì)一致.
圖6給出了在圖5控制量作用下實(shí)際張力的控制效果.入口張力誤差在±0.8 kN之內(nèi),出口張力誤差在±1 kN之內(nèi).該控制策略的張力控制誤差均在±3%之內(nèi).
圖5 流量預(yù)估控制量曲線Fig.5 Curves of flow prediction control values
圖6 張力控制效果Fig.6 Control results of tension
(1)建立了直拉式冷軋實(shí)驗(yàn)機(jī)的液壓張力策略,通過(guò)設(shè)置流量預(yù)估控制實(shí)現(xiàn)了張力液壓缸動(dòng)態(tài)下流量的速度匹配與張力匹配.
(2)推導(dǎo)出了實(shí)現(xiàn)速度匹配和張力匹配的流量預(yù)估控制信號(hào),實(shí)現(xiàn)了對(duì)流量預(yù)估控制因子的在線修正.預(yù)估控制剩余的張力偏差得到了動(dòng)態(tài)補(bǔ)償.
(3)該策略控制效果良好,為鋼的品種開(kāi)發(fā)和冷軋工藝的研究與優(yōu)化提供了保障.
[1] S C Paolinelli,M A da Cunda.Development of a new generation of high permeability non-oriented silicon steels[J].Journal of Magnetism and Magnetic Materials,2006,304:e596-e598.
[2] S A Abdul Azis,I Jauhari,N W Ahamad.Improving surface properties and wear behaviors of duplex stainless steel via pressure carburizing [J].Surface & Coatings Technology,2012,210:142-150.
[3] H R Koofigar,F(xiàn) Sheikholeslam,S Hosseinnia.Unified gauge-tension control in cold rolling mills:A Robust Regulation Technique[J].International Journal of Precision Engineering and Manufacturing,2011,12(3):393-403.
[4] J S Gunasekera,Jia Zhengjie,J C Malas,et al.Development of a neural network model for a cold rolling process [J].Engineering Applications of Artificial Intelligence,1998,11:597-603.
[5] J Jeswiet.A comparison of friction coefficients in cold rolling[J].Journal of Materials Processing Technology,1998,80 -81:585-590.
[6] H R Le,M P F.Sutcliffe.A robust model for rolling of thin strip and foil[J].International Journal of Mechanical Sciences,2001,43:1405-1419.
[7]吳 迪,王貴橋,王敬東,等.鈦板的張力冷軋研究[J].東北大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2008,29(10):1435 -1437.
(Wu Di,Wang Guiqiao,Wang Jingdong,et al.Investigation on cold rolling for titanium sheet under tensional effect[J].Journal of Northeastern University:Natural Science,2008,29(10):1435 -1437.)
[8] Wallace M.Bessa,Max S.Dutra,Edwin Kreuzer.Sliding mode control with adaptive fuzzy dead-zone compensation of an electro-h(huán)ydraulic servo-system[J].Journal of Intelligent&Robotic Systems,2010,58(1):3-16.
[9] Zhang Youwang,Gui Weihua.Compensation for secondary uncertainty in electro-h(huán)ydraulic servo system by gain adaptive sliding mode variable structure control[J].Journal of Central South University of Technology,2008,15(2):256-263.