蘇 紅 王海峰
(1.貴州省建筑設(shè)計研究院,貴州 貴陽 550002;2.貴州大學(xué) 材料與冶金學(xué)院,貴州 貴陽 550025 3.貴州大學(xué) 材料循環(huán)與工業(yè)生態(tài)研究中心,貴州 貴陽550025)
白酒釀造企業(yè)生產(chǎn)廢水屬于高濃度有機廢水,通常采用“預(yù)處理+厭氧+好氧+沉淀”的組合工藝,工藝流程長、占地面積大、運行管理困難,運行中受各種因素影響,出水不穩(wěn)定、排放超標(biāo)的情況時有發(fā)生。
位于貴州省赤水河畔的某大型醬香型白酒生產(chǎn)企業(yè)因土地資源緊張、生產(chǎn)過程水質(zhì)波動大,設(shè)計人員經(jīng)過多方面比選,采用CASS作為生產(chǎn)廢水的好氧處理工藝,工程實施后經(jīng)運行驗證,取得了占地小,自動化程度高、運行管理簡單,對水質(zhì)波動適應(yīng)性強,出水水質(zhì)穩(wěn)定、能耗低的良好效果。
CASS(Cyclic Activated Sludge System)工藝是序批式活性污泥法(SBR)的變形工藝,其結(jié)合了ICEAS和CAST工藝的優(yōu)點。一般來說,CASS池分為生物選擇區(qū)(預(yù)反應(yīng)區(qū))及主反應(yīng)區(qū),為了穩(wěn)定及提高處理效果,也有在兩區(qū)之間增設(shè)兼氧區(qū)的設(shè)計。
CASS池是一種連續(xù)進水、間歇排水、周期性循環(huán)運行,集反應(yīng)、沉淀、排水于一體反應(yīng)器。
預(yù)反應(yīng)區(qū)一般占反應(yīng)池總體積的10~15%,活性污泥在高BOD負荷下運行,微生物在反應(yīng)區(qū)內(nèi)通過酶的快速吸附污水中大部分可溶性有機物,高負荷基質(zhì)快速積累,促進微生物的增值,對水質(zhì)水量波動可到較好的緩沖作用,同時對絲狀菌的生長起到抑制作用,可有效防止污泥膨脹。
主反應(yīng)區(qū)為好氧區(qū),是一個較低負荷的底物降解階段,一般控制ORP 在 100~150mV,溶解氧 DO 在 0~2.5mg/L[1]。 運行過程中通過對曝氣強度的控制完成廢水中有機物的降解,反應(yīng)區(qū)內(nèi)活性污泥基本處于缺氧狀態(tài),溶解氧向污泥絮體內(nèi)的傳遞受限制而硝態(tài)氮由污泥內(nèi)向體系的傳遞不受限制,從而使主反應(yīng)區(qū)中同時發(fā)生有機污染物的降解以及同步硝化和反硝化。
CASS工藝無需二沉池,設(shè)施布置緊湊、占地省、投資低;處理過程基質(zhì)濃度由高到低,濃度梯度從高到低,基質(zhì)利用速率由大到小,工藝屬理想的時間順序上的推流式反應(yīng)器。
CASS工藝可通過DO控制及運行周期調(diào)節(jié)適應(yīng)水質(zhì)水量變化的影響,或達到強化脫氮除磷功能,抗沖擊負荷能力強,尤其適用于工業(yè)污水的處理。同時,該工藝可有效抑制絲狀菌的生長和繁殖,克服污泥膨脹,提高系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性。
項目設(shè)計處理能力為720m3/d,CASS為EGSB厭氧后處理工藝,CASS池設(shè)計進水水質(zhì)表1所示,出水水質(zhì)滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996表四一級的要求。
表1 CASS池進水水質(zhì)指標(biāo)(單位:mg/L)
CASS主要設(shè)計工藝技術(shù)參數(shù)見表2。
表2 CASS池設(shè)計工藝參數(shù)
考慮到本項目水質(zhì)的特殊性,最終設(shè)計CASS反應(yīng)池×2座,單池容積 600m3。
CASS池于2011年11月23日啟動,啟動前加入緊鄰的市政污水處理廠排水,并采用其污泥接種,該污水廠因承擔(dān)了部分同類工業(yè)污水的處理,污泥性質(zhì)較適合于本項目接種。
啟動分為三個階段進行,第一階段為污泥接種,由于啟動時正值冬季,為提高啟動速度,污泥投加分兩次進行,第一次投加控制污泥濃度為2500mg/L,接種后悶曝24h,第二次投加按照1500mg/L補充后繼續(xù)悶曝24h。
第二階段為馴化階段,馴化期間每日排除上清液并按照設(shè)計能力的5~10%逐漸增加進水。馴化期間不排泥,控制DO為2~3mg/L,在通過鏡檢觀察微生物相變化的同時對SV、SVI、MLSS、COD、BOD進行分析檢測。15天后污泥中原生動物量符合運行要求并出現(xiàn)少量后生動物,其他檢測指標(biāo)均已達到設(shè)計要求。
第三階段為聯(lián)動調(diào)試階段,通過安裝在CASS池內(nèi)的pH/溫度計、溶氧儀、MLSS計、泥水界面儀反饋的數(shù)據(jù)對PLC控制系統(tǒng)進行控制調(diào)試,實現(xiàn)系統(tǒng)進水、反應(yīng)、沉淀、排水及DO的自動控制。
CASS工藝具有較強的脫氮除磷作用,但實際應(yīng)用中對于脫磷的研究較少,可借鑒的經(jīng)驗不多。本項目P含量偏高,為了實現(xiàn)強化脫磷,本論文在分析調(diào)試及運行中Tc(曝氣時間/反應(yīng)周期之比)、MLSS、污泥SRT、回流等數(shù)據(jù)對脫磷的影響對CASS強化除P工藝參數(shù)進行了深入探討和分析。
CASS池生物選擇區(qū)為厭氧區(qū),微生物在反應(yīng)區(qū)內(nèi)通過酶的快速吸附污水中大部分可溶性有機物,高負荷基質(zhì)快速積累,促進微生物的增值,迅速去除大部分COD及BOD,同時聚磷菌釋放出磷而吸收大量有機質(zhì);主反應(yīng)區(qū)為間歇曝氣區(qū),在曝氣階段,好氧菌對剩余COD進行降解,聚磷菌降解體內(nèi)儲存的有機質(zhì)維持新陳代謝,產(chǎn)生的能量則超量吸收水體中的磷[2]。富含磷的污泥通過剩余污泥的形式排出系統(tǒng),從而達到除磷的目的。主反應(yīng)區(qū)的運行方式導(dǎo)致好氧、缺氧、厭氧交替循環(huán),具有良好的除磷條件。
研究發(fā)現(xiàn),在四個影響因素中Tc及泥齡對脫磷的影響最大。
有學(xué)者研究認為,除磷脫氮的最佳MLSS=1500~1700mg/L時效果最為理想[3],但本項目CASS池進水COD及BOD較高,較低的MLSS對有機質(zhì)的去除不利。
通過運行過程的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),CASS池運行Tc對除磷的影響較大。Tc值大,則厭氧時間短,主反應(yīng)區(qū)釋磷不充分,生物選擇區(qū)釋磷在體系中占有較大比例,系統(tǒng)整體釋磷量減少,影響好氧時磷的吸收,磷去除率較低。Tc值小,厭氧時間長,主反應(yīng)區(qū)發(fā)生過量釋磷現(xiàn)象,磷去除率也較低。具有較好脫磷效果的Tc值為0.45~0.6。同時,研究發(fā)現(xiàn),回流比Tc值的確定存在影響,對系統(tǒng)如回流比大,Tc值取低值;如系統(tǒng)回流比小,Tc值可取高限。
通常認為,加強排泥對降低系統(tǒng)出水的磷含量有利,這就要求CASS系統(tǒng)有較低的污泥SRT。但分析發(fā)現(xiàn),SRT過小,即剩余污泥排放過多,一方面使大量聚磷菌隨污泥帶走,另一方面將導(dǎo)致系統(tǒng)MLSS的降低,除磷效果下降較快[4]。調(diào)試及運行結(jié)果證明,當(dāng)污泥SRT=8~10天時,除磷效果較好。
2011年12月17日調(diào)試工作結(jié)束,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)狀態(tài),至2012年 6 月 19 日止,CASS 池進水 COD=900~1500mg/L、BOD=430~560 mg/L、N-NH3=15~30 mg/L, 總 P=4~6 mg/L; 出水 COD=31~46,BOD=10~19mg/L、N-NH3=3.2~13.5mg/L,P≤0.5mg/L。 CASS 系統(tǒng)運行穩(wěn)定,各項指標(biāo)滿足設(shè)計要求。
CASS工藝占地小、抗沖擊負荷能力強、同時具備脫氮除磷功能、生產(chǎn)過程靈活,易于實現(xiàn)自動化控制、運行穩(wěn)定,較適宜作為釀造污水后級處理工藝。
運行過程中對Tc值、污泥SRT實施重點控制,并兼顧MLSS及回流比參數(shù),可取得良好的脫磷效果。系統(tǒng)設(shè)計中應(yīng)針對污水特性及運行特點,對設(shè)計參數(shù)進行調(diào)整,可取得穩(wěn)定的運行效果。
[1]楊亞靜,李亞新.CASS工藝的理論與設(shè)計計算[J].科技情報開發(fā)與經(jīng)濟,2005,15(13):186-188.
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[3]Shehab O,Deininger R,Porta F,et al.Optimising phosphorus removal at the Ann Arbor wastewater treatment plant[J].Water Sci Technol,1996,34(1~2):493-499.
[4]Demoulin G,Goronszy M C,Wutscher K,et al,Co-current niterfication/denitrfication and biological P.removal in cyclic activatedsludge plants by redox controlled cyclic operation[J].Wat.Sci.Tech.1997,35(1):215-224.