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旋轉氧彈油浴托架座故障分析及解決方案

2013-12-04 01:50
設備管理與維修 2013年2期
關鍵詞:氧彈卡死深溝

江 巍

中國石油化工股份有限公司潤滑油茂名分公司 廣東茂名市

一、設備現(xiàn)狀

由大連某廠生產(chǎn)的DZY-028型潤滑油氧化安定性試驗儀(旋轉氧彈法)是一臺用于進行潤滑油氧化安定性試驗的分析設備,滿足SH/T0193《潤滑油氧化安定性的測定 旋轉氧彈法》。其工作方式是在油浴內置有4個氧彈托架,與水平面呈30°一字布置,在150℃的油浴中,將充裝好試樣及一定壓力氧氣的氧彈彈體傾斜放入,置于托架上,由驅動電機帶動(圖1),通過齒輪帶動各個氧彈托架以100r/min的速度轉動(圖2),一般連續(xù)運行時間根據(jù)試驗油品的抗氧化性能不同,在100~3000min范圍調整。試驗目的是考察潤滑油產(chǎn)品的抗氧化性能。

但是在實際運轉過程中,新儀器投入使用不足3個月,就出現(xiàn)托架卡死現(xiàn)象,致使氧化試驗失敗。

圖1 氧化安定性試驗儀工作示意圖

維修托架卡死故障一般需要等油浴內的硅油由150℃降至常溫后,先排空槽內的硅油等,再進行拆除維修,更換周期一般要兩個工作日,雖然更換費用不太高,但消耗時間較長,且每次試驗中途失敗易影響產(chǎn)品及時出廠投向市場,其對潤滑油生產(chǎn)企業(yè)帶來的損失是無法估計的。

圖2 浴槽內各托架之間連接方式

二、問題分析

經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),在儀器轉動托架座中裝有深溝球軸承,靠近傳動齒輪一端為6201RS軸承,另一端為6200RS軸承(圖 3)。

損壞的軸承多為靠近傳動齒輪的6201RS軸承,損壞現(xiàn)象為保持架損壞,1?;?粒鋼球脫離保持架(圖 4),并被擠壓破碎,使整個軸承卡死,無法轉動。最終4個氧彈托架全部停止轉動,試驗失敗。

圖3 原托架座軸承結構

圖4 損壞的軸承

最初的維修方式是簡單拆除損壞的軸承,采用原型號軸承進行更換,但是維修不久儀器又出現(xiàn)托架卡死現(xiàn)象,且此現(xiàn)象多次發(fā)生,在4個托架中輪流發(fā)生。

經(jīng)過分析,托架座軸承故障的原因是選用的軸承不當所致。首先,在試驗初期,由于安裝氧彈體時產(chǎn)生了一定的軸向載荷,使軸承內的保持架發(fā)生變形;然后在長期的150℃環(huán)境下,軸承內部的托架無法耐受高溫環(huán)境,轉軸連續(xù)不停地轉動,轉速雖然不高,僅為100r/min,但摩擦力矩較大,使軸承內保持架的變形更加嚴重,使軸承內部的間隙逐漸變小,摩擦增大,最終導致?lián)p壞卡死。

三、改進措施

根據(jù)托架座的實際工況,需要對托架座的軸承進行改造。選用6200/6201耐高溫深溝球軸承。該型軸承內部沒有保持器,只由滾動體組成,可以滿足200℃左右工作條件,該型軸承按普通級公差生產(chǎn),且游隙遠大于普通軸承,因此通常不適合高速運轉場合,儀器托架座轉速僅為100r/min,能夠滿足軸承的需要。

考慮軸承除了要承受徑向載荷外還要承受軸向載荷(特別是安裝及拆卸時),為了確保安全可靠,對軸承室內的凸臺進行重新加工。將裝有6201軸承即在安裝氧彈杯時受軸向力的軸承座深度增加10mm,使其能夠安裝兩個軸承,在內側安裝耐高溫的深溝球軸承,主要用以承受徑向載荷,外側在靠傳動齒輪端,除了能安裝耐高溫深溝球軸承外,再增加1個7201AC單列角接觸球軸承,使其能充分承受在安裝氧彈體時的軸向載荷。對于托架座的另一端,考慮到在拆卸氧彈時會產(chǎn)生的軸向力,有可能使整個托架軸拔出,導致單列角接觸球軸承損壞,故將該處軸承室深度增加2mm,在軸端開螺絲孔,安裝軸后再增加1片外徑20mm,厚3mm的墊片,中間用M4沉頭螺絲進行緊固,可有效防止軸被拉出(圖5)。

四、改造效果

通過對托架座軸承系統(tǒng)進行改造,經(jīng)過連續(xù)6個月的使用,每天高低溫反復不斷試驗,軸承運轉良好,每次試驗都能順利完成,確保了試驗樣品及時完成測試,同時相應減少了維修工作量。

1 GB/T 272—83滾動軸承代號方法[S].北京:中國標準出版社

2 GB/T 7813—1998滾動軸承附件軸承座外形尺寸[S].北京:中國標準出版社

3 苗澍,高亮.6201—2RZ深溝球軸承保持架斷裂故障分析.哈爾濱軸承.2010.6(31卷)第2期

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