劉 靜
中油濟(jì)柴集團(tuán)成都?jí)嚎s機(jī)廠機(jī)械動(dòng)力研究所 成都市
分體式壓縮機(jī),動(dòng)力部分為CAT燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī),壓縮部分為進(jìn)口GE壓縮機(jī),兩只壓縮缸均為7.25英寸,雙缸雙作用。機(jī)組主要用于天然氣增壓處理。機(jī)組型號(hào)RTY700MH7.25×7.25,介質(zhì)為含硫天然氣,排量16×104m3/d,進(jìn)氣溫度0~35℃,進(jìn)氣壓力2.5~3.5MPa,排氣壓力 6.9MPa。
2013年1月24日凌晨,增壓站C機(jī)因壓縮機(jī)振動(dòng)大報(bào)警停機(jī),主控室通知設(shè)備維護(hù)班組到現(xiàn)場(chǎng)檢查。首先對(duì)機(jī)組進(jìn)行手動(dòng)盤車檢查,盤車無卡阻且無異響。拆開壓縮一缸和二缸十字頭側(cè)蓋,檢查十字頭鎖緊螺母、刮油盒和填料盒無松動(dòng)。再次手動(dòng)盤車,無卡阻無異響。在用氣馬達(dá)盤車過程中,聽到壓縮一缸有異響,判斷壓縮缸內(nèi)存在故障。設(shè)備維護(hù)班組拆開壓縮一缸兩個(gè)進(jìn)氣閥及兩個(gè)排氣閥,發(fā)現(xiàn)閥窩有金屬碎末。拆下余隙頭,拉動(dòng)活塞時(shí),發(fā)現(xiàn)活塞桿能夠輕易拿出,判斷活塞桿斷裂。壓縮一缸進(jìn)氣閥見圖1,活塞桿端斷裂處見圖2,活塞端斷裂處見圖3。
現(xiàn)場(chǎng)工況,進(jìn)氣壓力 2.5~2.6MPa,進(jìn)氣溫度 15~18℃,出口壓力 6.85~7.15MPa,轉(zhuǎn)速1100r/min。利用GE壓縮機(jī)選型軟件進(jìn)行工況校核,機(jī)組負(fù)荷率為64%,故排除超負(fù)荷使用情況。
圖1 壓縮一缸進(jìn)氣閥
圖2 活塞桿端斷裂處
壓縮機(jī)在運(yùn)行過程中入口氣體中帶液,導(dǎo)致壓縮機(jī)吸入液體,因液體不可壓縮性,并不能及時(shí)排出,導(dǎo)致活塞運(yùn)動(dòng)受阻而導(dǎo)致活塞桿斷裂。氣缸和氣閥處無明顯積液,并非液擊致活塞桿斷裂。
潤(rùn)滑不足,導(dǎo)致活塞環(huán)磨損,而且磨損越大應(yīng)力越大,循環(huán)應(yīng)力綜合作用使活塞桿斷裂?;钊鸪鰰r(shí)(圖 4),除有少量金屬碎末,可以明顯看到活塞上布滿潤(rùn)滑油,并非此原因?qū)е禄钊麠U斷裂。拆卸后的活塞組件見圖5。
有固體異物掉入缸內(nèi),固體不能壓縮,無法排出,導(dǎo)致活塞運(yùn)動(dòng)受阻而引發(fā)活塞桿斷裂。檢查時(shí)氣缸內(nèi)雖有少量金屬碎末,但沒有較大塊的固體異物,檢查氣缸和氣閥,沒有金屬脫落的現(xiàn)象,且氣缸內(nèi)部、余隙頭處都無明顯拉傷和撞擊痕跡。排除有異物的可能。
活塞桿的制造質(zhì)量或活塞桿裝配質(zhì)量存在問題?;钊皸U組合安裝完成之后,活塞桿受應(yīng)力最大的地方是活塞的鎖緊螺母和十字頭鎖緊螺母處(圖6),但活塞桿斷裂的位置并不是在這兩個(gè)位置,說明可能斷裂處活塞桿的制造質(zhì)量存在問題。原有裝配質(zhì)量不佳,可能是氣缸水平、活塞桿跳動(dòng)超差,導(dǎo)致十字頭、活塞、活塞桿不在一條直線上。
圖3 活塞端斷裂處
圖4 拆卸后的活塞
圖5 拆卸后的活塞組件
圖6 十字頭鎖緊螺母
十字頭鎖緊螺母預(yù)緊力盡可能均勻,按技術(shù)要求安裝。設(shè)備開機(jī)前認(rèn)真檢查入口情況,避免帶液,防止水擊。設(shè)備出現(xiàn)振動(dòng)異常時(shí)應(yīng)立即停機(jī)檢查,避免發(fā)生事故。更換活塞桿后,至今機(jī)組運(yùn)行良好。
為了減少故障發(fā)生,建議用戶嚴(yán)格監(jiān)測(cè)機(jī)組運(yùn)行參數(shù)的變化,并及時(shí)反饋機(jī)組運(yùn)行情況。要求服務(wù)站加強(qiáng)對(duì)機(jī)組異常情況的判斷,如排溫、振動(dòng)等,同時(shí)需要補(bǔ)充完善保養(yǎng)內(nèi)容,確保機(jī)組長(zhǎng)期、穩(wěn)定運(yùn)行。