張清川
攀鋼發(fā)電廠設(shè)備室 四川攀枝花市
攀鋼發(fā)電廠給水泵采用沈陽水泵廠生產(chǎn)的DG270-140C型給水泵,主要任務(wù)是給鍋爐上水。與其配套的是H48H-200型出口自動逆止門,用M42×300mm螺栓聯(lián)接、密封。在生產(chǎn)運(yùn)行中(特別是給水泵啟、停后不久)經(jīng)常發(fā)生自動逆止門接盤泄漏,被迫停、倒機(jī)運(yùn)行的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,嚴(yán)重影響了電廠的正常生產(chǎn),所以解決給水泵自動逆止閥接盤泄漏問題十分必要。
自動逆止門接盤泄漏原因有暖泵不夠、接盤密封齒形墊材料問題、運(yùn)行方式問題等,其中接盤密封的螺栓封應(yīng)力不均是造成接盤泄漏的直接原因,造成因素有:①環(huán)境問題,給水泵自動逆止閥接盤處有平衡管、再循環(huán)管、兩個(gè)壓力表管、平衡室壓力表、自動逆止閥手孔蓋等。位置特別復(fù)雜,有些地方必須用專用特制扳手,由于現(xiàn)場狹窄且采用的是人工冷緊密封,就出現(xiàn)了順手的地方螺栓緊的很緊,不順手的地方緊的不夠,螺栓密封應(yīng)力不均,接盤出現(xiàn)張口現(xiàn)象。②介質(zhì)問題,DG270-140C型高壓給水泵啟、停自動逆止閥接盤處介質(zhì)壓力變化大(由0.5~0.6MPa瞬間至17~18MPa),介質(zhì)溫度變化也大(40℃左右瞬間至150℃左右),加大了給水泵啟、停時(shí)接盤與螺栓的溫差應(yīng)力。由于溫差應(yīng)力和介質(zhì)作用力等集中在張口較大處放大了螺栓密封應(yīng)力不均的問題,造成接盤泄漏。所以接盤螺栓是否均勻緊固是解決自動逆止門接盤泄漏的關(guān)鍵。
對螺栓進(jìn)行改造,改變原來的密封方式,使螺栓的檢修、拆裝方便受力均勻,達(dá)到理想的密封效果。
將螺栓(M42×300mm)中間鉆1個(gè)Φ12mm的加熱孔,用烤棒(焊槍)進(jìn)行加熱,施行螺栓冷緊后再進(jìn)行熱緊,達(dá)到其均勻受力,密封嚴(yán)密的效果。
原螺母、墊圈不變,螺栓結(jié)構(gòu)尺寸及數(shù)量(每臺泵)見表1。
表1 每臺泵螺栓結(jié)構(gòu)尺寸 mm
螺栓鉆孔后其強(qiáng)度受到一定的影響,鉆孔后螺栓強(qiáng)度校核計(jì)算結(jié)果:螺栓總的初緊力393kN,螺栓初緊應(yīng)力б1=47.4MPa。強(qiáng)度允許條件 б1≤[б]t,[б]t=183MPa,計(jì)算結(jié)果 б1<[б],強(qiáng)度完全符合要求。
檢修人員緊螺栓時(shí)要采用對角法和優(yōu)先緊不順手處螺栓的原則。嚴(yán)格按照檢修規(guī)程和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行冷緊、熱緊螺栓的操作。
冷緊:扳手總長約1.5m,兩人扳不動為止。
熱緊:考慮到因場地原因冷緊不易達(dá)到要求,故熱緊弧長定為5mm。對應(yīng)的螺栓加熱伸長量為0.0955mm,加熱時(shí)間約1~2min。
自1996年螺栓改造后,給水泵末再發(fā)生接盤泄漏現(xiàn)象。即使有少許泄漏,也可以通過堅(jiān)固方法進(jìn)行處理。