甘耀明
(廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團金光制糖有限公司,廣西 南寧 530042)
臥式連續(xù)結(jié)晶罐是一種新型的制糖結(jié)晶設(shè)備,是糖廠生產(chǎn)煮糖工段主要用于煮制丙糖羔的設(shè)備,蔗糖結(jié)晶過程是一個對能源使用要求較高、耗能較大的一道工序,是制糖工業(yè)生產(chǎn)中很重要的一個環(huán)節(jié)。糖廠傳統(tǒng)的結(jié)晶過程由單罐煮制完成,其結(jié)構(gòu)性能決定了該設(shè)備能源要求高,耗能大,這顯然與現(xiàn)代化大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)是很不匹配的。煮糖采用連續(xù)結(jié)晶工藝有利于整個生產(chǎn)過程的控制和管理。丙糖膏采用臥式自動連續(xù)結(jié)晶罐,可用蒸發(fā)低壓蒸汽,耗能低,糖膏處理量大,工藝指標(biāo)控制穩(wěn)定,對降低生產(chǎn)成本、提高效益有明顯的效果。下面主要討論臥式連續(xù)自動煮糖罐在生產(chǎn)中應(yīng)用的情況。
臥式連續(xù)結(jié)晶罐是改進型的新式煮糖罐,該罐分為 10個室,汽鼓設(shè)計成單元式,以利于在不同的蒸汽壓力下操作。用垂直加熱管, 管徑l02mm,長度1500mm;蒸汽進人汽鼓進行加熱,冷凝水由底部若干個管排出,在汽鼓底部的各室人料,用蒸汽來鋪助攪拌。該連續(xù)結(jié)晶罐的規(guī)格及結(jié)構(gòu)如下。
名稱 室數(shù)(個) 主體規(guī)格(m) 有效體積(m3) 加熱面積(m2)數(shù)量 10 4.75×13.35 115 1078
結(jié)構(gòu)及糖膏流向圖
連續(xù)結(jié)晶是把傳統(tǒng)單罐結(jié)晶過程中的抽種、入料養(yǎng)晶、煮水和濃縮等各個操作階段放在同一設(shè)備的不同部位同時進行,免去諸如卸糖和洗罐等許多輔助操作。糖膏憑自身的重力通過室與室之間的通道進入下一室,每一室都有各自的入料管和自控裝置。排料堰可變,可調(diào)節(jié)糖膏液位高度,所煮制的糖膏向著一個方向流去,混合良好,循序漸進,避免物料走短路,減少了混晶或晶體滯留現(xiàn)象的發(fā)生,種子的加人采用種子泵輸送。
工藝原理圖
蔗糖晶體結(jié)晶過程是一個復(fù)雜的過程,傳質(zhì)和傳熱同時進行,要獲得良好的結(jié)晶效果,必須為蔗糖結(jié)晶過程提供一個良好的結(jié)晶環(huán)境,連續(xù)結(jié)晶的技術(shù)措施已為這些方面進行考慮。
動態(tài)結(jié)晶比靜態(tài)結(jié)晶的結(jié)晶速度要大得多,而對流循環(huán)良好的煮糖罐比對流循環(huán)差的煮糖罐的結(jié)晶這度要快得多。連續(xù)結(jié)晶罐煮制時采用低液面操作,靜壓效應(yīng)影響較少,容易形成自然循環(huán)狀態(tài)。同時采用蒸汽進行攪拌,在連續(xù)結(jié)晶罐的每一個室的底部加裝一個噴汽分配室,每一個分配室都能調(diào)節(jié)入汽大小,分配室內(nèi)每一個孔與原加熱管相對應(yīng),蒸汽通過這些孔向上對著每一根加熱管,分汽均勻;因此,每根加熱管都有大量的汽泡逸出糖膏蒸發(fā)面,從而達(dá)到自然循環(huán)與強制循環(huán)相結(jié)合的效果,在罐內(nèi)形成了劇烈的對流循環(huán),傳熱系數(shù)大大地提高,加熱管內(nèi)外的溫差大大地減少,傳質(zhì)和傳熱效果都良好,煮糖時間大大縮短。
蔗糖連續(xù)結(jié)晶由于把傳統(tǒng)間隙式結(jié)晶過程中的抽種、入料、養(yǎng)晶、煮水和濃縮等各個操作階段放在同一設(shè)備的不同部位同時進行,并且是漸進地、按順序地進行,這樣就要求糖膏在連續(xù)結(jié)晶罐內(nèi)的流向性良好,向著一個方向流動,混合良好,避免物料走短路、混晶或晶體滯留現(xiàn)象的發(fā)生。為此,在結(jié)構(gòu)上把連續(xù)結(jié)晶罐分為10個室,各結(jié)晶室截然分開,糖膏只能憑靠自身重力通過中間通道才能進人下一室,確保了糖膏流向的單向性(如下圖4-1所示)。同時罐內(nèi)制作成弧形,力求減少死角,使糖膏流向好
儀表自動控制與連續(xù)結(jié)晶罐的結(jié)合,使連續(xù)結(jié)晶罐的優(yōu)良性能更充分地發(fā)揮出來。連續(xù)煮糖罐備有自動控制裝置,罐內(nèi)電導(dǎo)儀探頭間接側(cè)定過飽和度,對入料量、蒸汽壓力和真空度等主要工藝參數(shù)進行自動控制。連續(xù)結(jié)晶罐的自動化控制系統(tǒng)主要針對10個隔室中4大指標(biāo)進行控制,即真空、入料、蒸汽、錘度。
在生產(chǎn)使用中,電導(dǎo)儀探頭常常積有糖垢,影響測量參數(shù)的準(zhǔn)確性,進而影響到自動控制操作的準(zhǔn)確性等等,因此,探頭制作成可以自由取出的方式,要求每隔4-6h取出清潔一次采用了儀表自動控制系統(tǒng),使探頭傳遞的信息是正確地反映所煮制糖膏的信息,使自動控制系統(tǒng)能正確地工作,從而能正確地對入料量和糖膏濃度進行有效的控制操作。實踐證明,采用自動控制系統(tǒng)進行強化后,所煮制的糖膏濃度穩(wěn)定,沒有在煮制過程中因為糖膏過濃而起偽砂,也沒有因為中間糖膏過稀或蒸汽壓力過大而溶砂的現(xiàn)象。
工藝方面強化配套設(shè)施的完善和工藝的改進,在澄清過程中力求操作控制穩(wěn)定,獲得較好的澄清效果,提高蔗汁的純度,從而提高糖漿純度,以利于減少結(jié)晶過程中的雜質(zhì)效應(yīng),達(dá)到提高收回、增加效益的目的。
采用高溫入料是最簡單的強化方式。一般的間隙式結(jié)晶罐進料溫度可以比罐內(nèi)糖膏的溫度高 3~5℃ 然而,由于連續(xù)結(jié)晶罐所煮制的糖膏能形成劇烈的對流循環(huán),加熱管內(nèi)外的溫度差小,用汁汽作熱源,因此入料溫度可以比罐內(nèi)糖膏溫度高5~7℃,這些溫度較高的物料進罐后產(chǎn)生自蒸發(fā),大量的汽泡瞬間產(chǎn)生,并欲逸出糖膏蒸發(fā)面,從而增強了罐內(nèi)糖膏的對流循環(huán)。因此,在種子入料管上設(shè)計安裝有一臺套管式加熱器,對入料糖膏進行加熱,以提高入料溫度。
連續(xù)結(jié)晶罐所需要的種子是在間歇式結(jié)晶罐準(zhǔn)備的,種子由輸送泵根據(jù)罐內(nèi)所需要的種子量泵到第1個室。由于連續(xù)結(jié)晶罐煮制過程中不入水,第一室直接入糖漿,沒有如同間歇式煮糖罐那樣先入水進行洗砂整理這一階段,因此種子膏的質(zhì)量對連續(xù)結(jié)晶罐的操作至關(guān)重要。如果種子的質(zhì)量差時,連續(xù)煮糖罐很難整理過來,會造成糖晶粒均勻度差,分蜜困難,收回率低。所以種子膏必須保持晶粒的均勻性,不能有偽砂或幼砂。種子膏煮制過程采用自動控制方式,泵送種子膏采用特殊的輸送泵,盡量減少種子在輸送過程中被磨碎。
連續(xù)結(jié)晶罐采用了自動化控制裝置,確保了所煮制的糖膏向著一定的方向流動,循序漸進,沒有物料走短路,糖膏在罐內(nèi)形成劇烈的對流循環(huán),罐內(nèi)的糖膏沒有混晶、滯留現(xiàn)象,所煮制的糖膏均勻度好。
連續(xù)結(jié)晶罐所煮制的糖晶粒均勻度比傳統(tǒng)間隙式結(jié)晶罐煮制的糖的均勻度差一些,這是因為連續(xù)結(jié)晶罐還存在著滯晶現(xiàn)象,以及連續(xù)結(jié)晶所用的種子是用泵來輸送的,造成種子在輸送過程中磨碎,連續(xù)結(jié)晶時沒有洗砂整理這一過程,而是全部入糖漿煮制。但是,由于連續(xù)結(jié)晶罐的加熱面與糖膏體積比在整個過程中都保持不變,使蔗糖晶體可以在最大的生長速度條件下成長,同時糖膏能形成劇烈的對流循環(huán),過飽和度均勻穩(wěn)定,另外,使用了儀表自動控制操作,采取連續(xù)人料,逐步濃縮的方法。因此,煮制過程中極少出現(xiàn)糖膏過濃,過飽和度過高而出現(xiàn)偽砂幼晶現(xiàn)象,也極少出現(xiàn)糖膏過稀而溶砂現(xiàn)象。
連續(xù)結(jié)晶罐煮制時,糖膏液位低(只高于加熱管板面300mm)且固定不變, 保持穩(wěn)定,克服了高液位靜壓頭的不良效應(yīng),兼以采用蒸汽進行攪拌,形成劇烈的對流循環(huán),加熱體內(nèi)糖膏與加熱蒸汽溫差明顯減小,傳熱系數(shù)大,傳熱快,因此汽鼓內(nèi)壓力小,有利于抽取汁汽,可以使用低品位的蒸汽作為熱源,即蒸發(fā)系統(tǒng)的二、三效汁汽,都能保持罐內(nèi)糖膏良好的循環(huán),,用汽均衡,減少煮糖時間,糖膏在罐內(nèi)停留大約3~4h, 從而提高了產(chǎn)品質(zhì)量和降低能耗,減少積垢,生產(chǎn)期間不需沖洗,減少了沖罐時間和費用。
(1)使用100立方米臥式連續(xù)煮糖罐達(dá)到平衡生產(chǎn)節(jié)約能耗、降低蒸汽與蔗比提高蔗渣打包率,增加經(jīng)濟效益的目的。根據(jù)金光制糖有限公司使用臥式連續(xù)結(jié)晶罐的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明;利用蒸發(fā) 2、3#效汁汽來煮丙糖,丙糖羔煮制耗用蒸汽與蔗比可以降到8%以下。原有四臺傳統(tǒng)間隙式結(jié)晶罐丙糖羔煮制耗用蒸汽與蔗比12%,對比汽耗相差值4%。按總榨量60萬噸,日榨量7200噸計算(噸標(biāo)煤產(chǎn)蒸汽8噸;噸標(biāo)煤相當(dāng)于3.5噸蔗渣):
可節(jié)蔗渣:600000×(12%-8%)×3.5/8=10500噸(折標(biāo)煤∶3000噸)
蔗渣打包率可以提高:10500/600000=1.75%
按噸蔗渣400元計算可產(chǎn)生的直接經(jīng)濟效益為420萬元.
(2)減少人工費用,降低生產(chǎn)成本。原有四個丙糖結(jié)晶罐需每班4個煮糖工,三班共12人;使用臥式連續(xù)結(jié)晶罐后每班1人,三班3人,可減少人員9個,按人均年收入3萬元計算,則可節(jié)約開支27萬元。
(3)連續(xù)平衡穩(wěn)定丙糖羔的煮制加快物料快進快出,最大限度地減少糖份的轉(zhuǎn)化,提高丙糖結(jié)晶率,降低廢蜜重力純度,提高煮煉收回和產(chǎn)糖率,從而達(dá)到增加經(jīng)濟效益的目的。
表1 近幾年我廠廢蜜重力純度平均值統(tǒng)計數(shù)
從表1可以看出近幾年來丙糖煮制操作過程損失糖份是較大的,證明有較多的糖份被桔水帶走導(dǎo)致了桔水純度的升高,造成了經(jīng)濟效益的損失。使用連續(xù)自動丙糖結(jié)晶罐后,達(dá)到提高丙糖結(jié)晶率、降低桔水重力純度,提高煮煉收回增加效益。按總榨量60萬噸,日榨量7200噸計算,臥式連續(xù)丙糖結(jié)晶罐廢蜜重力純度平均下降 1.08GP,廢蜜產(chǎn)量 3.2%不變,廢蜜錘度90BX??啥嗍栈靥欠郑?600000×3.2%×1.08%×90%=186.6(噸糖)
連續(xù)結(jié)晶過程把傳統(tǒng)間隔式結(jié)晶過程中的抽種整理、入料養(yǎng)晶、濃縮等各個操作階段放在同一設(shè)備的不同部位同時進行,免去了卸糖、洗罐等補助時間。因此,連續(xù)結(jié)晶與間隔式結(jié)晶罐相比,有著很多優(yōu)點。
(1)與傳統(tǒng)間隔式結(jié)晶罐相比,煮制時充分利用了罐的供熱面積和煮糖容積,加大了蒸發(fā)空間,在同等容積下,煮制率明顯提高。
(2)在全部煮制過程中,因各段工序得以精確地控制,所以母液中無效晶體的產(chǎn)生得以很好的控制。
(3)因為罐內(nèi)的溫度低,總體來說其液體的靜壓力就低,保證了糖膏的溫度低于母液,其結(jié)果就是有效地避免了蔗糖的流失。
(4)采用蒸發(fā)罐汁汽分路蒸發(fā)的原理,明顯減少了汁汽的用量。并且,連續(xù)煮制過程中有效地控制了蒸汽壓力、真空度,從而保證了過飽和度處于最佳狀態(tài)。
(5)與傳統(tǒng)間隔式結(jié)晶罐相比,減少了放糖、投粉或清洗結(jié)晶罐等環(huán)節(jié),最大限度地節(jié)省了生產(chǎn)時間。
(6)冷凝器、真空泵及其它相關(guān)配套設(shè)備使用量減少,從而節(jié)省了占地,減少了前期投入。
(7)采用了完善的自動控制系統(tǒng),整個煮制過程得以簡化,各項技術(shù)指標(biāo)得以更精確地控制,減少糖膏在罐體內(nèi)的停留時間,最大限度地提高煮煉收回,煮制出高質(zhì)量的產(chǎn)品。
(8)連續(xù)結(jié)晶罐系統(tǒng)是一種新的科技設(shè)備,技術(shù)含量高,實現(xiàn)了煮制過程自動化,目前已在蔗糖生產(chǎn)中推廣應(yīng)用。
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