陳繼光,常冬雪,徐勝海
(中國石油大慶油田礦區(qū)服務(wù)事業(yè)部物業(yè)管理二公司,黑龍江 大慶 163000)
目前,大型燃煤鍋爐爐排放灰一直采用人工手動(dòng)放灰,由于鍋爐長時(shí)間燃燒,產(chǎn)生的煤灰阻隔爐排下面的空氣與原煤的接觸,影響鍋爐燃燒的穩(wěn)定性,降低了原煤熱效率。鑒于此,公司于2012年9月對(duì)鍋爐房的全部4臺(tái)鍋爐放灰布風(fēng)系統(tǒng)原有的拉灰、布風(fēng)裝置進(jìn)行自動(dòng)化改造。
燃煤鍋爐的放灰、調(diào)風(fēng)系統(tǒng)一直采用的人工手動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。采用人工放灰、調(diào)風(fēng)方式的弊端:增加了工人勞動(dòng)強(qiáng)度;拉灰的時(shí)間及頻率完全依靠經(jīng)驗(yàn),操作難度大;無法具體的量化運(yùn)行中鍋爐節(jié)能標(biāo)準(zhǔn);影響鍋爐的平穩(wěn)運(yùn)行及運(yùn)行效率。
送風(fēng)量調(diào)節(jié)粗放,影響鍋爐的燃燒效率,造成燃料浪費(fèi);鍋爐運(yùn)行的震動(dòng)會(huì)使調(diào)風(fēng)擋板自動(dòng)縮小關(guān)閉,增加了員工的巡檢次數(shù)。
為了解決以上問題,加裝全自動(dòng)放灰、調(diào)風(fēng)裝置是很好的解決對(duì)策。
新系統(tǒng)由放灰執(zhí)行機(jī)構(gòu)、布風(fēng)微調(diào)機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)和工控機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)4部分組成。
1.放灰執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行機(jī)構(gòu)一端與原放灰系統(tǒng)相連,一端連接液壓缸,與液壓缸的連接采用插銷鎖扣方式,目的是當(dāng)需要手動(dòng)操作放灰時(shí),可以輕易的將執(zhí)行機(jī)構(gòu)與液壓缸分離,實(shí)現(xiàn)手動(dòng)操作。執(zhí)行機(jī)構(gòu)示意如圖1所示。
圖1
2.布風(fēng)微調(diào)機(jī)構(gòu)
每個(gè)風(fēng)室都通過齒輪連接在1個(gè)電動(dòng)執(zhí)行器上,通過控制電動(dòng)執(zhí)行器來控制風(fēng)門開度(圖2)。
圖2
3.液壓系統(tǒng)
每臺(tái)鍋爐裝有1臺(tái)液壓系統(tǒng),其中包括1臺(tái)液壓站,14個(gè)液壓缸,通過液壓站控制液壓缸帶動(dòng)放灰桿動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)放灰。根據(jù)需要,可調(diào)節(jié)節(jié)流閥控制油缸運(yùn)動(dòng)速度。每支油缸的上下限位置安裝行程開關(guān),使油缸自動(dòng)作往復(fù)運(yùn)動(dòng)。電接點(diǎn)壓力表的選用,能夠使油缸運(yùn)動(dòng)中途因負(fù)載極大無法繼續(xù)前行或電機(jī)已超載時(shí)反向運(yùn)動(dòng)。系統(tǒng)原理如圖3所示。
圖3
4.電氣控制系統(tǒng)
電氣控制系統(tǒng)包括上位機(jī)和電氣控制柜,通過串口連接線,使上位機(jī)與電氣控制柜中的PLC通信,通過PLC中的程序,實(shí)現(xiàn)液壓系統(tǒng)和電動(dòng)執(zhí)行器的自動(dòng)控制。自動(dòng)控制部分采用工控機(jī)控制可編程序控制器,再由PLC控制液壓系統(tǒng)。操作人員在中控室即可完成放灰操作。
(1)自動(dòng)循環(huán)??梢栽O(shè)定循環(huán)時(shí)間和循環(huán)順序,使放灰系統(tǒng)定時(shí)啟動(dòng)。
(2)手動(dòng)啟動(dòng)。操作人員可以在手動(dòng)模式下,控制放灰系統(tǒng)。
(3)緊急啟動(dòng)。當(dāng)自動(dòng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他緊急情況需要放灰時(shí),可將執(zhí)行機(jī)構(gòu)與液壓系統(tǒng)連接斷開,手動(dòng)進(jìn)行放灰操作。
工控機(jī)集中控制有以下優(yōu)點(diǎn):控制集中,免去了原系統(tǒng)的繁瑣切換,控制更加人性化;工控機(jī)處理信號(hào)速度快,反應(yīng)迅速,無延遲;升級(jí)簡單,處理信息量大,顯示參數(shù)多。
5.主要技術(shù)指標(biāo)
活塞行程為80mm;油缸單程運(yùn)動(dòng)時(shí)間為6s;液壓缸推力為25~50kN;疏松動(dòng)作限制每次最多兩個(gè)周期;系統(tǒng)油壓額定4.0MPa;油箱容積為0.1m3;放灰裝置電源為交流380V,三相四線制。
減少人為因素對(duì)鍋爐燃燒系統(tǒng)的影響,保持運(yùn)行鍋爐的運(yùn)行穩(wěn)定性,提高鍋爐的運(yùn)行效率。降低員工的現(xiàn)場勞動(dòng)強(qiáng)度及人為不安全因素。增加了鍋爐房自動(dòng)化程度,為優(yōu)質(zhì)高效供暖提供保障。改進(jìn)后的放灰、調(diào)風(fēng)系統(tǒng)保證了鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行,提升了燃料利用率,節(jié)約能源可達(dá)3%~5%。