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(智海企業(yè)集團(tuán)有限公司 榆次水泥分公司,山西 晉中 030600)
我公司兩條2 500 t/d熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)至今已有8年時間。由于公司石灰石礦山存在先天不足,石灰石原料主要依靠外購。長期以來,外購石灰石中Al2O3含量偏高且不穩(wěn)定,硅質(zhì)原料砂巖中SiO2含量在78%~83%范圍內(nèi)波動,鐵質(zhì)原料使用附近煉金廠的硫酸渣,F(xiàn)e2O3含量偏低,僅為20%~24%,采用這3種原料配料經(jīng)常導(dǎo)致生料中Al2O3含量偏高,熟料中的液相量增加。液相量過高不僅導(dǎo)致熟料產(chǎn)質(zhì)量下降,而且使篦冷機(jī)及熟料皮帶輸送機(jī)等設(shè)備受到損害,影響設(shè)備的使用壽命和設(shè)備運轉(zhuǎn)率,而且對后續(xù)的水泥粉磨過程也有很大的影響,甚至還嚴(yán)重影響到水泥產(chǎn)品的適應(yīng)性。
熟料中液相量高、C3A含量高的危害主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
(1)造成窯內(nèi)液相過早出現(xiàn),易結(jié)蛋、結(jié)圈,操作不當(dāng)時容易長厚窯皮,影響窯的安全穩(wěn)定運行和產(chǎn)量的提高。
(2)嚴(yán)重影響熟料的冷卻效果,易造成出篦冷機(jī)熟料溫度過高。
(3)對篦冷機(jī)、皮帶機(jī)等輸送設(shè)備的安全運行造成危害。
(4)熟料中C3A過高,造成水泥水化熱過大,易引起大體積混凝土開裂。
(5)由于熟料溫度高,易磨性差,水泥磨的臺時產(chǎn)量降低,磨內(nèi)溫度高易造成糊球、糊段,嚴(yán)重時還會造成石膏脫水,致使水泥出現(xiàn)急凝、需水量增大等現(xiàn)象。
(6)生產(chǎn)出的水泥與混凝土外加劑的適應(yīng)性差。
多年來,我公司技術(shù)人員為解決熟料硅率偏低、C3A含量過高的問題,進(jìn)行過多種嘗試,如選用破碎石灰石選礦設(shè)備、使用鐵礦石替代低品位硫酸渣、用高品位的硅質(zhì)材料-玻璃廠尾礦石英砂全部或部分替代砂巖配料等措施,但由于各方面原因收效甚微,最后決定用鋼渣替代硫酸渣進(jìn)行試生產(chǎn),現(xiàn)將生產(chǎn)方案和使用效果介紹如下。
各種原材料的化學(xué)成分見表1至表4。
確定鋼渣完全替代硫酸渣后的率值為:KH=0.92±0.02,n=2.6±0.1,p=1.5±0.1。
熟料礦物組成設(shè)計方案見表5。
(1)嚴(yán)把進(jìn)廠砂巖和原煤的質(zhì)量關(guān),嚴(yán)格按公司規(guī)定的《原燃材料進(jìn)廠管理辦法》進(jìn)行質(zhì)量控制,并做好原煤的均化搭配工作。
表1 外購石灰石的化學(xué)成分 %
表2 砂巖的化學(xué)成分 %
表3 硫酸渣的化學(xué)成分 %
表4 鋼渣的化學(xué)成分 %
表5 熟料礦物組成設(shè)計方案 %
(2)針對鋼渣含鐵量高、硬度大的特點,為防止硬質(zhì)塊狀鋼渣損壞輥壓機(jī)輥面,在上料篦子上增加篩分裝置,鋼渣通過篩分裝置進(jìn)入原硫酸渣輸送皮帶,進(jìn)入硫酸渣配料庫。
(3)為了避免含鐵量較高的鐵質(zhì)物料進(jìn)入磨機(jī)和輥壓機(jī),各配料站每小時要巡檢一次除鐵器,并及時清理鐵質(zhì)物料,確保除鐵器處于正常運行狀態(tài)。
(4)加強(qiáng)原料磨的操作管理,發(fā)現(xiàn)異常及時處理,確保磨機(jī)正常運行。
(1)為降低熟料的液相量,配料時盡量提高熟料的硅率,鋼渣全部替代硫酸渣配料,率值嚴(yán)格按設(shè)計指標(biāo)控制。
(2)優(yōu)化工藝操作參數(shù)。為減少預(yù)熱器結(jié)皮,嚴(yán)格控制分解爐出口溫度≤870 ℃,在確保f CaO含量和熟料KH值正常的情況下,盡量減少窯頭用煤量,窯尾溫度≤1 030 ℃。
(3)在均化庫庫位允許的情況下,盡量增大生料投料量至215 t/h以上,并根據(jù)窯內(nèi)情況,適當(dāng)提高窯速,嚴(yán)格控制窯電流在600 A以下。
(4)各班要統(tǒng)一操作,班班要勤動噴煤管,避免窯內(nèi)結(jié)厚窯皮或結(jié)圈現(xiàn)象的發(fā)生。
(5)在不影響窯煅燒的情況下,適當(dāng)放寬出磨生料的細(xì)度,0.08 mm篩余可放寬至14.0%以內(nèi)。
(1)由于鋼渣的易磨性比硫酸渣差,1號線兩臺生料磨和2號線生料輥壓機(jī)的臺時產(chǎn)量均有所下降,導(dǎo)致生料供應(yīng)不足,這就對生料粉磨系統(tǒng)的連續(xù)運轉(zhuǎn)提出了更高的要求。
(2)使用鋼渣配料后4級和5級預(yù)熱器錐體及下料管結(jié)皮頻率加大,窯尾煙室結(jié)皮較嚴(yán)重,窯內(nèi)從窯頭方向向后27~42 m位置易長副窯皮,正常運行中采用測溫槍檢測筒體表面溫度為230~250 ℃,停窯時進(jìn)窯檢查,這段筒體窯皮厚度在70~110 mm,對窯內(nèi)通風(fēng)造成影響。
(3)窯前火焰發(fā)混,有憋火現(xiàn)象,用看火鏡現(xiàn)場看火,火焰發(fā)白,且時有正壓發(fā)生。
(4)熟料外觀顏色正常,但黃心咖啡色料增多,對水泥的顏色有影響。
(1)為解決使用鋼渣配料后窯生料供應(yīng)不足的難題,對生料磨進(jìn)行了改造。改造前,Ф 3.8 m×(2.5 m+8.5 m)烘干兼粉磨系統(tǒng)磨機(jī)Ⅰ倉為烘干倉,Ⅱ倉、Ⅲ倉為破碎倉、研磨倉,磨機(jī)臺時產(chǎn)量在100 t/h左右,出磨生料0.08 mm篩余在13.0%以內(nèi)。考慮到使用鋼渣后,入磨物料綜合水分降至3.0%以下(進(jìn)廠鋼渣的水分為3.2%,進(jìn)廠硫酸渣水分為13%~15%),改造時將Ⅰ倉烘干倉揚料板改為提升襯板,并加研磨體,烘干倉改為初破倉,Ⅱ倉、Ⅲ倉仍為破碎倉、研磨倉,磨機(jī)運行過程中繼續(xù)使用窯尾熱風(fēng)。另一方面因生料易燒性變好,將出磨生料細(xì)度0.08 mm篩余放寬至16.0%之內(nèi)后,單臺磨機(jī)臺時產(chǎn)量提高到118 t/h左右,兩臺生料磨產(chǎn)量共提高約36~40 t/h,解決了入窯生料供應(yīng)不足的難題。
(2)使用鋼渣后,對工藝參數(shù)雖進(jìn)行了優(yōu)化,但預(yù)熱器結(jié)皮現(xiàn)象仍較嚴(yán)重,通過對系統(tǒng)進(jìn)行全面分析,認(rèn)為配料方案較為正常,主要原因是操作方面的問題。然后從以下兩方面進(jìn)行了改進(jìn):一是將熟料中f CaO嚴(yán)格控制在0.8%~1.5%,絕不允許有f CaO過低的熟料形成,熟料KH值由0.92±0.02提高至0.925±0.02;二是加大窯尾用風(fēng)量,高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由755 r/min提高至780 r/min,C1出口負(fù)壓由5 400 Pa提高到5 600 Pa左右,窯速由3.7 r/min提高到3.9 r/min,投料量由210 t/h提高至218 t/h。經(jīng)過調(diào)整后,系統(tǒng)趨于正常,結(jié)皮、結(jié)圈現(xiàn)象明顯減少,熟料產(chǎn)質(zhì)量得到了提高。
(1)使用鋼渣配料后,生料的易燒性明顯提高,窯產(chǎn)量提高125 t/d,熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降5.9 kg/t,兩窯若按年產(chǎn)熟料180萬t計算,年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約10 620 t,折合實物煤12 500 t,熟料煅燒電耗降低1.5 kW·h/t,熟料年節(jié)電量約270萬 kW·h,以上兩項年節(jié)約成本780萬元。
(2)采用鋼渣完全替代硫酸渣進(jìn)行生料配料是可行的。通過工藝改進(jìn),熟料質(zhì)量得到了改善, 3 d抗壓強(qiáng)度由原來的30.1 MPa提高到31.7 MPa,28 d抗壓強(qiáng)度由原來的56.3 MPa提高到58.9 MPa。
(3)水泥與外加劑的適應(yīng)性發(fā)生了變化。例如P·O 42·5水泥與TX-3外加劑的適應(yīng)性擴(kuò)散度由205 mm左右提高到225 mm左右,產(chǎn)品深受用戶歡迎,提高了我公司的市場競爭力。