任 杰,李世明,任 飛
(1.內(nèi)蒙古電力科學(xué)研究院,呼和浩特010020;2.神華準格爾能源有限責任公司 矸石發(fā)電公司,鄂爾多斯010030)
隨著新的大氣污染物排放標準的推行,各發(fā)電集團對鍋爐脫硫指標更加關(guān)注,希望在現(xiàn)有系統(tǒng)基礎(chǔ)上,優(yōu)化運行參數(shù),最大程度地降低污染物排放量,迫切要求對脫硫系統(tǒng)進行工藝優(yōu)化。
影響CFB鍋爐脫硫效率的因素很多,鈣硫比(n(Ca)/n(S))、鍋爐床溫、爐膛內(nèi)氧濃度、脫硫劑的顆粒度、原煤含硫量、床內(nèi)風速、SO2在爐膛內(nèi)停留時間、負荷變化、爐膛壓力等對脫硫效率均有影響[1],這些因素之間的協(xié)同作用也會影響脫硫效率。因此最佳的脫硫條件不能用簡單的方法確定,需要對不同取值的這些因素進行組合,然后通過試驗從脫硫結(jié)果的比較中找到最佳工況。鍋爐實際運行經(jīng)驗表明:鈣硫比、石灰石粒徑和鍋爐床溫是影響脫硫效率的主要因素[2]。筆者將對每個因素安排3個“水平”,并通過正交設(shè)計來安排試驗。
正交試驗就是將各個因素與各個“水平”均勻地搭配起來進行試驗,這里的“水平”是指在某因素的允許變化范圍內(nèi)所選擇的試驗點,正交試驗是通過一種規(guī)格化的正交表進行的。假設(shè)某個試驗有5個因素,每個因素取4個“水平”,做全面試驗需要1 024次,而采用正交表安排試驗只需要16次試驗。由于正交試驗中每個因素的各個“水平”在試驗中出現(xiàn)相同的次數(shù),每個因素中各個“水平”間的搭配在試驗中也出現(xiàn)相同的次數(shù),所以正交試驗是具有代表性的試驗。
試驗鍋爐型式:單汽包自然循環(huán)、CFB鍋爐、單爐膛、固態(tài)排渣。
試驗鍋爐參數(shù):
鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(B-MCR) 1 177t/h
過熱器出口蒸汽壓力 17.4MPa
鍋爐熱效率(以低位發(fā)熱量計算) 90%
脫硫效率 90%
鈣硫比 2.5
石灰石耗量 18.33t/h
試驗期間采集電廠所用石灰石樣,用化學(xué)分析法進行分析石灰石中w(CaCO3)為90.0%,石灰石純度較高。采用該種石灰石進行脫硫,能夠很好地滿足CFB鍋爐脫硫的要求。
試驗期間先后采集入爐煤2份,入爐煤w(Sar)分別為0.45%和0.38%。
300MW CFB鍋爐脫硫系統(tǒng)鈣硫比、石灰石粒徑和鍋爐床溫三個因素對脫硫效率影響明顯。在進行正交試驗時,每個因素分別取高、中、低3個值,按照正交法開展試驗。正交試驗的目的是通過盡可能少的試驗次數(shù)尋求這三個因素的最佳參數(shù)組合,使鍋爐排煙中SO2的質(zhì)量濃度最小,并希望得出各因素在“水平”變化時試驗指標的變化趨勢。
根據(jù)CFB鍋爐實際運行參數(shù),確定各因素的試驗“水平”,匯總見表1。
表1 各因素的試驗“水平”匯總
根據(jù)因素個數(shù)與各因素的“水平”數(shù)確定正交試驗工況表,見表2。
表2 正交試驗工況表
按照表2所列工況進行試驗,在除塵器入口煙道測得各工況下的SO2質(zhì)量濃度m(SO2)。試驗中過量空氣系數(shù)α=1.4,測定的原煙氣和凈煙氣中m(SO2)值均轉(zhuǎn)換為標準狀態(tài)、干煙氣中的數(shù)值。
試驗結(jié)果見表3。
表3 試驗結(jié)果
直觀分析見表4,其中K1、K2、K3是各因素同一“水平”(“水平”1~“水平”3)試驗結(jié)果之和;K1,avg、K2,avg、K3,avg是各因素在“水平”1、“水平”2、“水平”3的試驗平均值;S是極差,是三個因素各“水平”上最大平均值和最小平均值之差。
表4 直觀分析 mg/m3
從表4可以看出:因素一(鈣硫比)的極差最大,其次是因素二(石灰石粒徑),最小為因素三(床溫);按對試驗指標影響的大小排序為鈣硫比、石灰石粒徑、床溫。從 Ki,avg(i=1,2,3)看:對于因素一,“水平”3得到的結(jié)果最優(yōu);對于因素二,“水平”1得到的結(jié)果最優(yōu);對于因素三,“水平”2得到的結(jié)果最優(yōu)。實際試驗號7的工況接近最優(yōu)方案,但在因素三(床溫)上有差別,這說明由正交試驗得出的最優(yōu)工況可能是并沒有進行試驗的工況,這也體現(xiàn)了正交試驗的優(yōu)越性。
根據(jù)正交試驗直觀分析結(jié)果,追加最優(yōu)工況(鈣硫比2.5、石灰石粒徑0.5mm、床溫900℃)的試驗3次,測量鍋爐排煙中m(SO2)質(zhì)量濃度值,得到m(SO2)平均值117mg/m3。
正交試驗、極差分析是一種科學(xué)地安排多因素多“水平”試驗的數(shù)學(xué)方法,它具有信息量豐富、試驗工作量小、試驗費用低等特點。從上述試驗和分析中可得出如下結(jié)論:
(1)在鈣硫比(因素一)、石灰石粒徑(因素二)和鍋爐床溫(因素三)三個因素中,鈣硫比對脫硫效果的影響最大,其次是石灰石粒徑。
(2)鈣硫比越大,脫硫效果越優(yōu);石灰石粒徑越小,脫硫效果越優(yōu);鍋爐床溫為900℃時脫硫效果最優(yōu)。
(3)當鈣硫比為2.5、石灰石粒徑為0.5mm、鍋爐床溫為900℃時脫硫效果最佳。
(4)只要在運行中正確、合理地控制各種運行參數(shù),就能有效地提高脫硫效率,減少污染物的排放。
[1]何大闊,王福利,李振中.循環(huán)流化床煙氣脫硫效率的研究[J].動力工程,2005,25(4):582-586.
[2]馬林轉(zhuǎn),寧平,卿春.循環(huán)流化床鍋爐脫硫的試驗研究[J].環(huán)境工程,2005,23(5):47-50.