焦士杰 王忠文 張紅運(yùn) 鐘 敏 朱 濤
(1.青海油田公司井下壓裂技術(shù)服務(wù)大隊,青海海西州 816400; 2.青海油田公司井下維修站,青海海西州 816400;3.青海油田公司井下工程技術(shù)科,青海海西州 816400)
通井的目的主要是為了清除套管內(nèi)壁上的雜物或毛刺,使套管暢通無阻,并核實(shí)人工井底深度。例如新井投產(chǎn)、水井換封以及試油測試前期的準(zhǔn)備工作等都需要進(jìn)行通井作業(yè)。常規(guī)的通井方式是利用油管輸送通井規(guī)入井進(jìn)行作業(yè),這種方式勞動強(qiáng)度非常大,施工周期也受到了限制。以一口井深為2 000 m 的井為例,完成一次通井工序需要起下油管420 根左右,而且需要井口操作人員反復(fù)的摘、掛、搬抬吊卡,工作量極其繁重[1]。因此,在通井作業(yè)中如何提高作業(yè)速度、減輕勞動強(qiáng)度需要迫切解決。針對這一問題,實(shí)施了鋼纜軟通井工藝,該工藝通過對現(xiàn)有的XJ-150 修井機(jī)進(jìn)行改造,配合使用高強(qiáng)度鋼纜進(jìn)行通井作業(yè),解決了傳統(tǒng)通井工藝存在的諸多問題。該技術(shù)設(shè)計合理、施工周期短、作業(yè)成本低,經(jīng)過60 多口井的現(xiàn)場試驗及應(yīng)用,取得了顯著的效果,值得進(jìn)一步推廣應(yīng)用。
該工藝管柱結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
圖1 鋼纜軟通井管柱結(jié)構(gòu)
滑塊式防卡通井規(guī)主要由上接頭、本體、銷釘、定位螺栓、鍵槽、滑鍵、滑塊1、滑塊2 及排液孔組成。上接頭處有螺紋扣,可以和加重桿相互連接。在通井規(guī)中心及側(cè)面有排液孔,在起、下工具時起到排液、泄壓的作用。在本體及滑塊2 上均有楔形滑鍵,可以在滑塊1 的楔形鍵槽內(nèi)進(jìn)行滑動。當(dāng)遇到套管縮徑或者變形出現(xiàn)卡鉆現(xiàn)象時,通過上提鋼纜剪斷銷釘,滑塊1 相對于本體向下移動,滑塊2相對于滑塊1 向下移動,滑塊在做向下相對滑動時也在做徑向滑動,從而使通井規(guī)整體縮徑,解除卡鉆。見圖2。
圖2 滑塊式防卡通井規(guī)
套管發(fā)生了變形、縮徑、錯斷,在不知井況的情況下進(jìn)行通井,易造成卡鉆事故。如果在上提解卡過程中拔斷鋼纜,給打撈工作造成極大麻煩。為此,設(shè)計加工了剪切接頭,連接在鋼絲繩帽與防脫器之間,其剪切力小于井口鋼絲繩的最大拉力,從而避免因上提拉力過大發(fā)生鋼纜斷脫事故。見圖3。
圖3 剪切接頭
對現(xiàn)有的XJ-150 修井機(jī)進(jìn)行了改造:
(1)拆除原車的井架。通井車到達(dá)井場后擺放方位不受局限,可以快速進(jìn)行施工。
(2)安裝指重測深儀器。在井口地滑輪上安裝有指重測深儀,操作室內(nèi)安裝顯示器,以便于準(zhǔn)確計量鋼絲繩的下井深度以及測定其井下負(fù)荷。
(3)增加滾筒容量。為增加作業(yè)井深,擴(kuò)大了滾筒輪徑、墊高了滾筒底座,使其能夠盤繞?14 mm 鋼纜3 500 m。
(4)安裝攝像頭及顯示器。由于該設(shè)備的滾筒在操作室后面,司鉆觀察滾筒不便,在滾筒部位安裝高清攝像頭,操作室內(nèi)安裝有液晶顯示器,便于司鉆觀察滾筒。
(5)安裝排繩裝置。在車尾及滾筒部位分別安裝有導(dǎo)向輪,通過導(dǎo)向輪在導(dǎo)向軸上自由滑動,解決了排繩問題。見圖4。該裝置加工方便、成本低,經(jīng)現(xiàn)場應(yīng)用證實(shí),排繩效果良好。
圖4 排繩裝置
車型:XJ-150 修井機(jī),修井機(jī)滾筒:?331 mm×590 mm,剎車鼓輪徑700 mm,排繩容量為?14 mm 鋼纜×3 500 m;鋼纜型號:1×19 右交D14×4 000,鋼纜抗拉強(qiáng)度170 kN;剪切接頭:裝有4 只剪切銷釘,剪切力總計為150 kN;防脫器:外徑95 mm,?40 mm 水眼;加重桿:外徑73 mm,質(zhì)量2 000 kg;花管:外徑73 mm,長度2.00 m。
(1)設(shè)備擺放方位不受限制,到達(dá)井場后可以實(shí)現(xiàn)快速施工。
(2)施工人員少。在正常起下鋼纜期間,只需要司鉆一人就可以完成相關(guān)工作。
(3)勞動強(qiáng)度低。不需起下油管、反復(fù)搬臺吊卡,大幅度降低了工人的勞動強(qiáng)度。
(4)作業(yè)范圍廣??梢赃M(jìn)行通井、探砂面、探魚頂、強(qiáng)磁打撈等多項作業(yè)。
(5)施工周期短、作業(yè)成本低。與傳統(tǒng)的油管施工工藝相比較,縮短施工周期4/5 以上。
(6)使用防卡通井規(guī)、剪切接頭,最大程度降低了工程事故的發(fā)生。
(7)同常規(guī)油管作業(yè)方式相比較,減小了施工期間的環(huán)境污染。
2012 年4 月,先后對鋼纜、剪切接頭進(jìn)行了地面抗拉強(qiáng)度及剪切力試驗,試驗結(jié)果:?14 mm 鋼纜的鋼纜抗拉強(qiáng)度為170 kN;安裝4 只銷釘后剪切接頭的剪切力為150 kN。剪切接頭的剪切力小于鋼纜的抗拉強(qiáng)度,確保了在突發(fā)情況下管柱遇卡時鋼纜不被拔斷,滿足了施工要求。
鋼纜軟通井工藝過程主要分為以下幾個步驟:擺放設(shè)備,檢查儀器,連接工具,下放鋼纜工具入井,上提鋼纜起出工具。該工藝于2012 年3 月29 日在青海油田躍734(向)井首次試驗成功,從安裝設(shè)備至施工結(jié)束,歷時3 h,相比于常規(guī)作業(yè)方式大大縮短了施工周期。至2012 年11 月,相繼在尕斯庫勒、七個泉、躍進(jìn)二號、烏南油區(qū)完成了62 口井的通井、探砂面、強(qiáng)磁打撈等作業(yè),平均每口井作業(yè)時間為2.5 h,大大縮短了施工周期,降低了勞動強(qiáng)度。部分井施工數(shù)據(jù)見表1。
表1 鋼纜軟通井部分施工數(shù)據(jù)對比
通過現(xiàn)場應(yīng)用可以看出,利用鋼纜代替油管作業(yè),施工周期明顯縮短;同時,鋼纜軟通井工藝減少了現(xiàn)場操作人員:正常起下鋼纜施工期間,只需1人即可完成相關(guān)工作,而起下油管至少需要4 人。
(1)鋼纜軟通井工藝完全能夠滿足施工要求,同傳統(tǒng)的作業(yè)模式相比較,具有諸多的優(yōu)越性。
(2)鋼纜軟通井工藝為油田井下通井作業(yè)提供了一種新的技術(shù)手段,實(shí)現(xiàn)了高效率、低成本、低污染作業(yè)。
(3)建議逐步拓展通井車的使用范圍,增加設(shè)備的利用率,使之更加有效地為油田發(fā)展服務(wù)。
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