摘 要:棒線廠第一作業(yè)區(qū)在經(jīng)過幾年的生產(chǎn)和不斷的技術改造后,產(chǎn)能得到了有效釋放,生產(chǎn)也逐步順行。其中3H軋機電氣系統(tǒng)的擴容改造,解決了因電機過負荷而引發(fā)的軋鋼事故,滿足了日益緊張的生產(chǎn)需求。
關鍵詞:電機 過負荷 擴容 改造
中圖分類號:TM922 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)06(c)-0122-01
80萬噸棒材生產(chǎn)線于2004年4月建成并投入試生產(chǎn),主要產(chǎn)品為:Φ12~40 mm熱軋帶肋鋼筋,采用18架連軋機,全線采用平立交替布置的短應力軋機,針對不同的品種進行配輥軋制。隨著生產(chǎn)任務的增加,設備上暴露出了一些問題,有些設備已經(jīng)制約了產(chǎn)能的進一步提高,其中3H軋機電機在設計選型時對電機功率估算過于保守,隨著產(chǎn)能的逐步釋放,使得電機長時間處于過負荷狀態(tài),造成了軋機運行的不穩(wěn)定以及軋機堆鋼事故時常發(fā)生。為了使3H軋機能適應當前的生產(chǎn)需要,作業(yè)區(qū)對3H電機進行了擴容改造。
1 改造前存在的主要問題及原因分析
1.1 電機維護困難
正常軋制中3H軋機電機的軋制電流基本在90%~100%之間,電機處于滿負荷工作狀態(tài),當開軋溫度低于1050 ℃時,由于軋制負荷的增加,軋制電流接近120%,達到了直流傳動裝置的極限能力(調(diào)節(jié)范圍最大值),電機超負荷運轉。由于經(jīng)常過負荷運行對電機帶來了如換向器表面溫度過高,碳刷跳火灼傷換向器等一系列問題,電機的更換周期由原來的6個月更換保養(yǎng)維護一次,提前到一個月更換保養(yǎng)維護一次,對換向器的清洗維護工作由原來的6天一次縮短到了一天1次,并且效果不好。
1.2 電機運行不穩(wěn)定并導致堆鋼
例如:軋制φ36 mm品種3H跳閘。班中軋機操作工反映,3H電機電流不穩(wěn)定,時常會升到130%,檢查傳動裝置無故障報警。詢問操作工得知:接班后,將軋制出口速度由6.5 m/s提升至7 m/s。調(diào)看電機電流趨勢圖,在未提速前,3H電機電流在90%~95%之間,提速后電流波動較大??梢耘袛嘁驗檐堉扑俣忍嵘斐?H電機處于過負荷運行狀態(tài),導致跳閘。
軋制φ28 mm品種,軋制出口速度11 m/s、發(fā)生軋制堆鋼事故。調(diào)看當時軋制參數(shù)和3H電機的歷史電流趨勢圖,發(fā)現(xiàn)3H電機電流達到150%,到加熱爐了解后,得知當時因入爐的冷坯較多,鋼溫只有1030 ℃左右,因為開軋溫度過低,導致3H電機軋制時負荷增加導致跳閘。
1.3 電機負荷分析
電機的負荷與軋機的負荷是相對應的,兩者通過減速機相連,當軋機負荷增加時,電機的負荷也就跟著增加。我們通過電機的功率公式P=UI,(P為電功率,U為電壓,I為電流)可以看出當P增加后,在U不變的情況下I會跟著P的增大而增大,所以我們可以通過分析軋機的負荷變動來解釋電機的負荷變化。
在實際生產(chǎn)中,通過對粗軋機電流的監(jiān)控記錄,發(fā)現(xiàn)3H電機在幾個品種里所承擔的負荷比其它機架都大,基本都接近或超過100%。對3H過負荷的問題,通過對3H電機進行擴容可以得到整改。
2 具體改造實施
因需要擴大電機的容量,傳動柜、電纜也根據(jù)需要進行相應的擴容,具體改造分為電機部分、傳動柜部分、電纜部分。下面是各個部分的改造實施具體辦法。
2.1 電機部分
經(jīng)過工藝方面核算,550 kW的電機就能滿足現(xiàn)在的生產(chǎn)需要,但考慮到如果采用550 kW的直流電機,需要訂購兩臺電機(其中一臺備用),兩臺空-水冷卻器(其中一臺備用),若采用650 kW的直流電機,只需增訂一臺機,一臺空-水冷卻器,因為目前軋線上,4 V、5 H、6 V、7 H、8 V均使用的是650KW的電機,這樣有利設備的日常維護,備件通用互換性好,有利于設備管理維護,大大減少了改造的成本,節(jié)約了備件成本,還為今后產(chǎn)能的釋放預留了一定的負荷空間。因此決定電機由原來功率463 kW(Z450-4B、P=463 kW、n=496-1230 r/min、DC660V)的電機擴容為功率為650 kW的電機(Z500-4B、P=650 kW、n=550-1200 r/min、DC660V)的電機。
2.2 傳動柜部分
因采用現(xiàn)在在用臺套型號的電機,傳動柜不需要重新設計,只需要套用已有設備的設計,原來采用的是6KDV31150Q4G40C1,功率463 kW,電流750A,電壓DC660,勵磁27/DC220v?,F(xiàn)在套用4-8架的傳動裝置:6KD V31500Q4G40C1,功率650 kW,電流1050 A,電壓DC660,勵磁30/DC220v,均是使用現(xiàn)已有成套備件安裝。
2.3 電纜部分
由于電機功率擴大,電纜載流量也發(fā)生變化。電纜型號需要重新確定?;陔娎|的參數(shù)(溫升、電壓損失、機械強度、載流量)及選用原則計算。根據(jù)負荷及現(xiàn)場實際情況將原來有電纜更換為ZR-FF1KV 240 mm2。這里就電纜的選型加以計算。
電纜核算公式如下:S=IL/54.4×U`(銅線)
式中:I為導線中通過的最大電流(A);L為導線的長度(M);
U`為允許的電源降(V);S為導線的截面積(mm2)
3 改造后運行效果
2008年1月,利用年終檢修機會對3H電機進行了擴容改造,改造后電機具體運行參數(shù)如表1。
通過表1的比較,電機在擴容前后的電流有了明顯的變化,電機的負荷基本在中間值范圍,自改造以來,通過幾個月的運行,沒有出現(xiàn)過因電機過負荷而導致的堆鋼事故,現(xiàn)在軋制各個品種的過程中,3H電機的電流都比較平穩(wěn),在30%~60%之間,電機運行穩(wěn)定。
4 結語
改造前因3H電機過負荷的問題,工藝方面為了減小3H電機的負荷,對料型進行了調(diào)整,這樣只是輕微的減小了3H機架的負荷,效果不是很好。電機擴容改造后,3H機架能夠按標準來控制料型,這樣很大程度的減小軋機調(diào)整工的工作量。軋機操作方面,改造后3H軋機運行因負荷穩(wěn)定,速度控制上更加的平穩(wěn)、可靠。
參考文獻
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