摘 要:本文通過(guò)對(duì)歐姆龍PLC控制系統(tǒng)在昆鋼高線(xiàn)PF線(xiàn)的應(yīng)用,說(shuō)明隨著科技進(jìn)步,PLC控制系統(tǒng)的更新,不僅能提高生產(chǎn)效率,而且監(jiān)控全面,操作簡(jiǎn)便,便于維護(hù)。
關(guān)鍵詞:PF線(xiàn) 改造 效果
中圖分類(lèi)號(hào):TP273 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2013)04(b)-0000-01
高速線(xiàn)材生產(chǎn)線(xiàn)的PF線(xiàn)是高線(xiàn)盤(pán)卷的運(yùn)輸線(xiàn)。昆鋼高線(xiàn)的PF線(xiàn)有60個(gè)C型鉤、2個(gè)合流道岔、2個(gè)分流道岔、34個(gè)工位。由2臺(tái)11KW的交流變頻電機(jī)和2臺(tái)減速機(jī)分別組成2個(gè)傳動(dòng)站,通過(guò)2根傳動(dòng)鏈帶動(dòng)C型鉤形成盤(pán)卷輸送線(xiàn),由集卷站將盤(pán)卷送至卸卷站,運(yùn)送過(guò)程中盤(pán)卷自然冷卻后經(jīng)打包機(jī)打包,然后稱(chēng)重,掛牌。
1原控制系統(tǒng)存在的問(wèn)題
(1)對(duì)操作人員的要求比較高:PF線(xiàn)的原控制系統(tǒng)采用了日本歐姆龍SYMSC C500系列PLC和一個(gè)與PLC連接的用發(fā)光二極管、七段譯碼器、蜂鳴器制作的工藝流程模擬屏組成。且其小監(jiān)控面板要通過(guò)輸入不同的指令和地址來(lái)監(jiān)控和強(qiáng)制模塊的輸入輸出點(diǎn)、保持繼電器、計(jì)數(shù)器等。操作人員必須特別熟悉工藝流程、操作指令、每個(gè)工位的輸入輸出點(diǎn)的地址和強(qiáng)制方法、保持繼電器和計(jì)數(shù)器的復(fù)位方法方可操作,這樣導(dǎo)致操作人員培訓(xùn)時(shí)間長(zhǎng)。
(2)監(jiān)控點(diǎn)比較少:雖然發(fā)光二極管用來(lái)監(jiān)控每個(gè)工位的占位信號(hào)、到位信號(hào)、電磁閥線(xiàn)圈的工作狀態(tài)。七段譯碼器用來(lái)顯示工位間的存鉤數(shù)。蜂鳴器用來(lái)故障報(bào)警。但小監(jiān)控面板的液晶屏每次最多只可以監(jiān)控三個(gè)輸入輸出點(diǎn)或保持繼電器、計(jì)數(shù)器等。要查看更多的點(diǎn)的狀態(tài),只能清除屏幕后再輸入指令和地址。
(3)操作繁瑣:想要強(qiáng)制某個(gè)工位的輸入輸出點(diǎn)或者調(diào)整存鉤數(shù)等操作,要先輸入功能指令,再對(duì)照貼在PLC柜門(mén)上的地址圖表來(lái)輸入地址,方可執(zhí)行強(qiáng)制。
(4)故障報(bào)警不準(zhǔn)確,查詢(xún)不方便:工藝流程模擬屏雖然可以根據(jù)發(fā)光二極管的狀態(tài)來(lái)監(jiān)控每個(gè)工位的狀態(tài)、存鉤數(shù)、故障報(bào)警等,但PF線(xiàn)故障停鏈時(shí),模擬屏上的故障報(bào)警的點(diǎn)多,難以判斷故障工位,需要依次排查,比較費(fèi)時(shí)。
(5)原系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的故障:PF線(xiàn)的15#、18#工位后面是一個(gè)合流道岔。由于占位信號(hào)不準(zhǔn)確易導(dǎo)致撞鉤故障,C型鉤卡在一起把PF線(xiàn)傳動(dòng)鏈卡死,引起過(guò)載停鏈。隨著生產(chǎn)節(jié)奏加快,只要PF線(xiàn)故障停鏈幾分鐘,就會(huì)造成軋制好的成品因無(wú)法運(yùn)送而停軋。嚴(yán)重影響生產(chǎn)的順利進(jìn)行,是制約產(chǎn)量完成的一個(gè)“瓶頸”。且隨著科技的不斷進(jìn)步,系統(tǒng)備件已很難購(gòu)置,因此只有對(duì)原系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造。
2新系統(tǒng)的選型及應(yīng)用
2.1 新系統(tǒng)的選型
新系統(tǒng)的初期選型過(guò)程中決定先試用西門(mén)子S7-300PLC系統(tǒng),但是在試驗(yàn)過(guò)程中卻發(fā)現(xiàn)原來(lái)使用的光電開(kāi)關(guān)和接近開(kāi)關(guān),電壓為AC220V,在還沒(méi)有檢測(cè)到信號(hào)時(shí),西門(mén)子S7-300PLC的6ES7 321-1FF10-0AA0和6ES7 321-1FH00-0AA0這兩種數(shù)字輸入模塊就已經(jīng)有高電平信號(hào)了。經(jīng)對(duì)光電開(kāi)關(guān)和接近開(kāi)關(guān)實(shí)際測(cè)量有78V的漏電,而西門(mén)子的數(shù)字輸入模塊只要70V就高電平有效。若要使用西門(mén)子的S7-300PLC系統(tǒng),就要更換現(xiàn)有的檢測(cè)元件。為了節(jié)約成本,便于操作,選用歐姆龍SYSMSC CS1G-CPU42H型的PLC系統(tǒng)。配用現(xiàn)有檢測(cè)元件,該P(yáng)LC數(shù)字輸入模塊能正常接收信號(hào),有960個(gè)輸入輸出點(diǎn),具有處理速度快,通訊能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。
2.2 新系統(tǒng)的組成和應(yīng)用
歐姆龍SYSMSC CS1G-CPU42H型的PLC系統(tǒng),使用計(jì)算機(jī)與PLC連接,應(yīng)用GE的IFIX軟件制作了工藝流程圖、點(diǎn)位表、夾緊器圖表、存鉤數(shù)圖表、故障報(bào)警。
2.2.4 故障報(bào)警
3 新老系統(tǒng)的比較
3.1 降低了對(duì)操作人員的要求
改造前對(duì)PF線(xiàn)操作工的技能要求較高,要有兩年以上的操作經(jīng)驗(yàn)才能熟練操作。改造后只需培訓(xùn)兩個(gè)月就可以對(duì)PF線(xiàn)進(jìn)行熟練操作。
3.2 監(jiān)控點(diǎn)全面
可以對(duì)整個(gè)PF線(xiàn)的工藝流程、所有工位的信號(hào)狀態(tài)、存鉤數(shù)、故障報(bào)警等起到全面的監(jiān)控作用。比較起老系統(tǒng)來(lái)更全面、更直觀。
3.3 操作更簡(jiǎn)便
只需要切換顯示器畫(huà)面就能對(duì)PF線(xiàn)進(jìn)行監(jiān)控和操作,操作變得更簡(jiǎn)便、快捷、準(zhǔn)確。
3.4 故障報(bào)警準(zhǔn)確
操作人員只要根據(jù)故障報(bào)警的內(nèi)容就可以準(zhǔn)確的判斷和處理故障。比較起老系統(tǒng)來(lái),故障報(bào)警更容易查找。有效避免了撞鉤故障的發(fā)生,提高了生產(chǎn)效率。
4結(jié)語(yǔ)
實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用中,設(shè)備升級(jí)應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,設(shè)備選型過(guò)程中不應(yīng)盲從,要多方考慮,在節(jié)能降耗的前提下,也應(yīng)兼顧生產(chǎn)成本及人員素質(zhì)。如何實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效益最大化,是我們?cè)诿恳淮螌?duì)設(shè)備升級(jí)改造過(guò)程中要考慮和解決的問(wèn)題,只有本著節(jié)約資金能源的前提下,才能實(shí)現(xiàn)性?xún)r(jià)比最優(yōu)化。