摘 要:通過對新型ZR磁鋼安裝后設(shè)備發(fā)生的故障進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研和分析,提出了設(shè)備檢修的綜合治理方案,達(dá)到設(shè)備良好運行效果。
關(guān)鍵詞:ZR磁鋼 故障分析 處理
中圖分類號:U270.7 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)04(b)-0117-02
1 問題的提出
目前大秦線使用的紅外線設(shè)備為哈爾濱威克科技股份有限公司開發(fā)研制的HTK-391+雙探型設(shè)備,根據(jù)《鐵道部車輛軸溫智能探測系統(tǒng)設(shè)備檢修維護(hù)管理規(guī)程》規(guī)定磁鋼使用年限為兩年。我車間負(fù)責(zé)維修的大秦線遵化北至柳村二場間17套紅外線設(shè)備共計51個ZR磁鋼,為2010年11月份更換安裝使用的,已使用兩年。車間于2012年10月份利用大秦線天窗維修時間,陸續(xù)安排對到期的51個ZR磁鋼進(jìn)行更換。更換新型ZR磁鋼后相繼有幾個探測站發(fā)生開、關(guān)門磁鋼計數(shù)不等、開機(jī)磁鋼異常,計數(shù)多、設(shè)備異常復(fù)位等故障,造成紅外線設(shè)備計軸、計輛、測速、測軸距不準(zhǔn),嚴(yán)重時由于計軸、計量、判別車型不準(zhǔn)導(dǎo)致誤報熱軸,設(shè)備無法正常工作,嚴(yán)重威脅列車運行安全和行車秩序。因此,對故障原因進(jìn)行分析并采取相應(yīng)對策十分重要。
2 現(xiàn)場檢查測試情況
在列車通過時用示波器測量,計數(shù)多的磁鋼干擾噪聲信號強(qiáng),其峰峰值頻率一般在50~60HZ之間,最大輸出信號幅值在1V以上,最高達(dá)到1.7 V(見圖1)。
3 原因分析
3.1 ZR磁鋼工作原理分析:
ZR磁鋼核心部分是采用“┻”形磁體充上強(qiáng)磁場后,套上高強(qiáng)度漆包線繞制的線圈,用環(huán)氧樹脂封裝在尼龍殼里。列車通過探測站時,輪緣從卡在鋼軌內(nèi)測的磁鋼頂面通過,切割磁力線,線圈上產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。
3.2 磁鋼板工作原理分析
3.2.1 磁頭信號的輸入
磁頭信號先經(jīng)過電容濾波,濾除干擾信號,再通過輸入電阻對整個信號進(jìn)行衰減,接著經(jīng)過一個限幅電路,將過高的電壓限幅在9.4 V內(nèi),才輸送給濾波電路。
3.2.2 一階低通有源濾波
在軌邊復(fù)雜電磁環(huán)境和列車強(qiáng)大沖擊震動狀態(tài)下,磁鋼信號輸入不可避免會有噪聲沖擊等干擾聲信號進(jìn)入電路,一階低通有源濾波電路主要起濾除這些干擾的作用,但為防止大信號的堵塞,磁鋼板專設(shè)可調(diào)的輸入電阻(調(diào)整范圍為910Ω~3.6 kΩ)對所有輸入信號進(jìn)行了衰減,然后再把衰減過的信號輸送給放大電路進(jìn)行下一步的處理。輸入電阻過大,輸入信號也增大時,可能因干擾串入產(chǎn)生多軸,所以在車速較高時,應(yīng)將輸入電阻降低。391磁鋼板出廠時通常設(shè)置的輸入電阻為3.6K(板上備調(diào)整的電阻為1.8K,2.2K),使用ZR磁鋼時,可將輸入電阻降低為1.2K~1.5K左右,以設(shè)備在接車過程中不多軸不漏軸為準(zhǔn)。
3.2.3 一級放大電路
此放大電路主要由集成運放LM747,輸入電阻, 反饋電阻,頻帶壓縮電容構(gòu)成,采用差分輸入,整個放大電路放大倍數(shù)約為13倍,磁鋼信號經(jīng)過放大后送到門限比較電路。
3.2.4 門限比較電路(滯回比較器)
門限比較電路(圖3)由集成運放LM747,
二極管4148,可調(diào)門限電阻,接地電阻等組成.磁鋼信號經(jīng)過放大后進(jìn)入比較器,U=U 輸出端的狀態(tài)發(fā)生變化.二級管是讓正相電壓通過,LM747的供電電壓為±12 V,根據(jù)反饋回路的分壓比可以算得下三路的門限電壓約為6 V(一般使用ZR磁鋼時,門限電阻為10 K,接地電阻為10K),磁鋼信號經(jīng)比較器后輸出一個方波信號(此方波信號是由處理后的磁鋼模擬信號由正到負(fù)的過零點觸發(fā),這就保證了每一次的觸發(fā)輸出脈沖起始點處于一致狀態(tài),為后續(xù)處理電路提供了相同的標(biāo)準(zhǔn))。方波輸出經(jīng)微分電路后,分為兩路:一路經(jīng)過反相器74LS14,接發(fā)光二極管,可以方便地觀察磁鋼板是否被觸發(fā);另一路經(jīng)過74LS14整形輸出TTL電平信號,供后級數(shù)字電路使用。門限電壓的存在對系統(tǒng)抑制前級干擾有較好的作用。如果將門限電阻增大,則門限電壓減小,更適應(yīng)于低速區(qū)段的設(shè)備.反之,門限電阻減小,門限電壓將會增大,更適用于列車高速區(qū)段。
3.3 HTK-391型紅外線軸溫探測設(shè)備各ZR磁鋼功能及測速、測軸距原理分析
當(dāng)列車通過探測站,車輪壓至開機(jī)磁鋼時探測站主機(jī)首先判斷是車輪信號還是干擾信號,當(dāng)磁鋼有效信號大于3次時,認(rèn)為是來車信號,此時探測站主機(jī)系統(tǒng)向上位機(jī)發(fā)送一次正在過車報文,然后系統(tǒng)停止自檢和對上位機(jī)通信聯(lián)絡(luò),探測站系統(tǒng)準(zhǔn)備接車,探頭系統(tǒng)停止校零,校零燈滅,計算機(jī)采集環(huán)溫箱的溫度,采集探頭此刻的輸出,即是擋板溫度,打開保護(hù)門,準(zhǔn)備處理來車的各種信息,為軸溫采集做好準(zhǔn)備工作。
開門、關(guān)門磁鋼配合完成測速、測軸距工作。
測速:當(dāng)列車第一個輪壓上開機(jī)磁鋼時,探測站計算機(jī)記下該時t1,該輪壓至關(guān)門磁鋼時,記下該時刻t2,所以當(dāng)同一輪從開門磁鋼到關(guān)門磁鋼所需時間為△t=t2-t1。又由于開門關(guān)門磁到關(guān)門磁鋼之間距離設(shè)定為s=270 mm,因此車輪通過開門磁鋼、關(guān)門磁鋼時的速度為v=270 mm/t2-t1。這樣就測出了該車輪通過探測點時的速度,系統(tǒng)顯示的通過車最低、最高速度即通過車全列軸中的最低和最高速度。測出列車速度以后,我們可以進(jìn)一步來測輪與輪之間距離。
測軸距:當(dāng)下一輪壓至開機(jī)磁鋼時,記下該時刻t3,即可算出車輪與車輪之間的距離。
計算機(jī)通過判斷兩次磁鋼信號間的時間間隔是否大于t=25.5/v來判斷列車是否通過,若時間小于t,即輪與輪間小于25.5 mm表明列車還沒有過完。若時間大于t,即輪與輪間大于25.5 mm,判列車已過。
3.4 磁鋼干擾噪聲主要來源分析
3.4.1 電氣化化區(qū)段接觸網(wǎng)回流對磁鋼造成的干擾(見圖4)
電氣化鐵路采用工頻單相交流牽引制,額定電壓為25 kV。牽引供電回路是由牽引變電所-饋電線-接觸網(wǎng)-電力機(jī)車-鋼軌-回流聯(lián)接-(牽引變電所)接地網(wǎng)組成的閉合回路,其中形成的電流成牽引電流。如果磁鋼安裝在電網(wǎng)回路一側(cè)的鋼軌上,由于牽引電流的作用,就會對磁鋼產(chǎn)生干擾信號,影響設(shè)備正常運行。
3.4.2 車速不均造成的干擾
列車在運行中行駛速度不是一成不變的,在加速運行時能達(dá)到100 km/h,甚至更高,而在剎車或減速時不過3~10 km/h,這就對探測工作造成很大的影響。若列車速度過低,切割磁鋼時磁通量變化率就低,磁鋼輸出信號幅度低(見磁鋼工作原理圖),不能形成車輪信號,設(shè)備無法正常探測。
3.4.3 雷雨天氣對磁鋼造成的干擾
一是雷雨天氣配件的電器絕緣性能下降,雷電脈沖沿著與設(shè)備相連的信號線、電源線或其他金屬管線侵入使設(shè)備受損。二是設(shè)備接地部位在雷擊時產(chǎn)生瞬間高電位,形成電位差而損壞設(shè)備。三是感應(yīng)電流造成的破壞。由于雷擊產(chǎn)生的電流變化梯度很大,會產(chǎn)生強(qiáng)大的交變磁場,使得周圍的金屬構(gòu)件產(chǎn)生感應(yīng)電流,這種電流可能向周圍物體放電,對設(shè)備產(chǎn)生強(qiáng)烈的破壞性。
3.4.4 其它因素對磁鋼造成的干擾
(1)磁鋼安裝的方法或安裝位置不當(dāng)。如果與鋼軌之間間距小,易產(chǎn)生鋼軌回流感應(yīng)干擾。如果距離鋼軌接頭較近,車輛通過時會產(chǎn)生較大震動,易產(chǎn)生磁鋼振動干擾。對設(shè)備有較大影響。
(2)設(shè)備檢修不到位造成的干擾。列車車輛在運行中,輪對與鋼軌的摩擦產(chǎn)生了大量的鐵粉,會吸附在磁鋼上,若在設(shè)備檢修過程中不能清理干凈,當(dāng)鐵粉達(dá)到一定量時,就有可能對磁鋼造成干擾,影響設(shè)備探測。
3.5 新舊磁鋼對比分析
新更換的ZR磁鋼是2012年生產(chǎn)的,原磁鋼是2010年生產(chǎn),兩批磁鋼參數(shù)不一樣,2012年磁鋼,為更好的適應(yīng)低速列車,磁鋼靈敏度在原磁鋼基礎(chǔ)上略有上調(diào),因此在提高磁鋼輸出幅度的同時,磁鋼噪聲信號、外界干擾信號也隨之增大。
結(jié)論:通過對磁鋼、磁鋼板、磁鋼測速、測距原理分析及干擾信號源和新舊磁鋼參數(shù)對比分析,可以看出:線路上存在的各種噪聲信號經(jīng)過輸入電路、放大電路放大后,超過電壓比較器設(shè)定的門限電壓,經(jīng)微分電路、反相器輸出TTL信號,形成磁鋼信號,觸發(fā)主機(jī)計數(shù),造成磁鋼計數(shù)異常故障。在同樣干擾環(huán)境下,新磁鋼比老磁鋼輸出的干擾信號大,對設(shè)備影響大,導(dǎo)致更換磁鋼后發(fā)生磁鋼異常故障。
4 采取措施
根據(jù)以上造成設(shè)備故障的原因分析,必須在原磁鋼基礎(chǔ)上調(diào)整抗干擾功能,濾掉外界干擾信號,保證正常磁鋼信號的真實性,不受干擾,才能做到磁鋼計數(shù)精準(zhǔn),測速,測軸距,判量工作正常、采集到的軸溫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,不因軸距錯而誤報高溫。在現(xiàn)場實踐中了如下措施。
4.1 調(diào)整磁鋼板上輸入電阻。
原輸入電阻為1.2 kΩ,調(diào)整為輸入電阻0.8 kΩ。降低輸入電阻可使放大器輸入端的磁鋼干擾噪聲信號幅度降低,進(jìn)而降低了電壓比較器輸入端電壓,使其不超過門限電壓,干擾噪聲信號就不能通過,起到抗干擾作用。
4.2 調(diào)整磁鋼板上門限電阻。
原門限電阻為5.6 kΩ,調(diào)整為門限電阻3.6 kΩ。降低門限電阻可使門限電壓升高,使其干擾噪聲信號不能通過,起到抗干擾作用。
4.3 調(diào)整磁鋼板上脈寬調(diào)整電位器RV1(關(guān)門)、RV2(開門)RV3(開機(jī))電阻值
由原來的50 kΩ,調(diào)整為60kΩ,阻值越大脈寬越寬,抗干擾性能越好??梢詾V掉窄脈沖干擾信號。
(1)在磁鋼與卡具接觸的部分加裝可靠的結(jié)緣墊,安裝螺栓時加裝尼龍?zhí)缀徒^緣墊圈,以減少感應(yīng)電流對磁鋼的干擾。
(2)日常檢修中,及時清理磁鋼表面上的磁粉,減少磁粉過多產(chǎn)生的電磁干擾。
5 取得的效果
處理后至今未發(fā)生磁鋼開關(guān)門計數(shù)不等、開機(jī)磁鋼異常計數(shù)多、異常復(fù)位等磁鋼故障,保證了設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。