韓偉中, 甘尤, 姜興勃
(深圳卷煙廠,廣東 深圳518109)
卷包設(shè)備由兩大部分組成——卷接機(jī)和包裝機(jī),在實(shí)際生產(chǎn)過程中兩部分均存在漏油現(xiàn)象。主要原因是煙機(jī)在高速運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,系統(tǒng)各傳動部分的潤滑油在密閉空間內(nèi)持續(xù)產(chǎn)生大量熱量,油箱內(nèi)潤滑油的最高溫度可達(dá)到65℃~70℃。油溫長時間過高,極易導(dǎo)致橡膠密封件的老化和零部件的加劇磨損,從而產(chǎn)生潤滑油的跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象,嚴(yán)重時會污染煙支,甚至造成設(shè)備的不正常運(yùn)轉(zhuǎn)、使用壽命減少、環(huán)境污染等。為了解決油溫高的問題,部分煙廠在每臺卷包機(jī)上增加一臺制冷機(jī),該制冷機(jī)采用冰箱的制冷及循環(huán)原理,將主油箱的潤滑油輸入冷卻箱中降溫,然后再輸送到設(shè)備的潤滑部位。每臺制冷機(jī)上都需配備壓縮機(jī),耗能多;體積大約1.5m3,占用空間大,且價格昂貴,每臺需60 萬元。也有部分煙廠采用小型風(fēng)冷裝置,該風(fēng)冷裝置利用設(shè)備閥島的正壓風(fēng)對潤滑油進(jìn)行降溫,由于正壓風(fēng)流量小,能交換吸收的熱量有限,降溫效果不理想,經(jīng)測試最大降溫5℃,不能從根本上解決問題。能否發(fā)現(xiàn)新的安全、合理、高效率、性價比高的換熱方式成為相關(guān)技術(shù)人員的主要研究方向之一。
利用制冷機(jī)和風(fēng)冷裝置對潤滑油進(jìn)行降溫,已有煙廠進(jìn)行了試用,綜合效果并不理想。我們結(jié)合本廠的實(shí)際情況,分析了各方面的因素,決定利用中央空調(diào)的冷卻系統(tǒng)來對卷煙機(jī)組潤滑油進(jìn)行冷卻降溫。該設(shè)計(jì)思路主要考慮以下幾方面的問題:
(1)本廠的中央空調(diào)機(jī)組有800 冷噸的4 組,400 冷噸的2 組,正常運(yùn)行時800 冷噸機(jī)組2 組和400 冷噸1組即可保證正常生產(chǎn),且有30%富裕能量。該設(shè)計(jì)中充分利用此富余能量來達(dá)到冷卻要求,無需增加新的能耗。
(2)車間現(xiàn)有9 組ZJ112 卷煙機(jī)組,每臺機(jī)組上配有一個冷卻壓縮機(jī)來對煙槍部位降溫冷卻,采用該設(shè)計(jì)后,可去掉此壓縮機(jī),直接將冷卻水通入煙槍底座中而達(dá)到降溫的目的,減少了壓縮機(jī)的能量消耗。
(3)車間中原有一部分輸水管道,主要用來對原有的MK9-5 卷煙機(jī)組降溫,MK9-5 卷煙機(jī)組淘汰后,管路閑置,此次可再次利用。
(4)根據(jù)設(shè)計(jì)原理初步估算約需投資190 萬元,若利用制冷機(jī)冷卻,需投資900 萬元,投資成本大大減小。
綜合以上因素,我們決定利用中央空調(diào)的冷卻系統(tǒng)來對卷煙機(jī)組潤滑油進(jìn)行冷卻改造。
中央空調(diào)中的水分為冷卻水(30℃~35℃)和冷凍水(7℃),由于冷卻水的水溫較高且水溫不穩(wěn)定,若直接用冷卻水作介質(zhì)進(jìn)行冷卻降溫,降溫效果不夠穩(wěn)定,而且卷煙機(jī)煙槍部位的溫度也達(dá)不到規(guī)定溫度(40℃);若采用冷凍水,由于水溫較低,輸送管路上會結(jié)露產(chǎn)生水滴,對保溫層的要求會更高,保溫比較復(fù)雜,而且長距離輸水,空調(diào)的壓力會受一定的影響。因此設(shè)計(jì)了二級換熱冷卻的方案,采用冷凍水(7℃)對冷卻水(30℃~35℃)進(jìn)行降溫,使后者達(dá)到20℃,稱為一級冷卻,然后將20℃的冷卻水輸送到機(jī)臺,對潤滑油和煙槍進(jìn)行降溫,稱為二級冷卻(原理見圖1)。
圖1 空調(diào)水冷卻裝置管路控制原理圖
在一級冷卻中,冷凍水的流量由電動閥控制,通過溫度傳感器測得冷卻水的數(shù)值,并傳送信號給電動閥,電動閥調(diào)節(jié)冷凍水的流量,冷凍水的最高需求量約為單臺800 冷噸機(jī)組的10%,不影響中央空調(diào)的正常工作。冷凍水和冷卻水的熱交換在專門設(shè)制的一級換熱器中完成。
在二級冷卻中,冷卻水的動力由變頻循環(huán)泵提供,根據(jù)設(shè)備開機(jī)數(shù)量的多少和油溫高低實(shí)現(xiàn)冷卻水流量的自動控制,潤滑油和冷卻水在專門設(shè)制的二級換熱器中完成熱交換。
在原理圖中設(shè)置了壓差變送器和溫度傳感器,實(shí)現(xiàn)對變頻循環(huán)泵的控制,循環(huán)泵兩臺,一備一用,電動閥采用三聯(lián)蝶閥組合,所有這些設(shè)計(jì)都是為了便于維修,保證出現(xiàn)故障時不影響設(shè)備的正常運(yùn)行。
參照圖1 所示的控制原理,我們進(jìn)行了安裝試驗(yàn),試運(yùn)行半個月,效果良好,完全能達(dá)到使用要求,但使用中發(fā)現(xiàn)因?yàn)槔鋮s水的水質(zhì)不好,容易引起管路堵塞,造成流量不足,引起元件(如壓差變送器、可控硅、模塊等)損壞,而且管路中的過濾器又需經(jīng)常清理,費(fèi)工費(fèi)時。發(fā)現(xiàn)這些問題之后,我們又重新進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),不用中央空調(diào)水塔中的冷卻水作介質(zhì),增加了一套補(bǔ)水系統(tǒng),采用封閉式水循環(huán),用作冷卻介質(zhì)的循環(huán)水不與外界接觸,不會臟化,與潤滑油熱交換后,帶走熱量,經(jīng)過一級冷卻系統(tǒng)降溫后再進(jìn)入二級冷卻系統(tǒng),如此循環(huán)往復(fù),如圖2。
圖2 優(yōu)化后的空調(diào)水冷卻裝置管路控制原理圖
與初始設(shè)計(jì)相比,此次改進(jìn)有以下優(yōu)點(diǎn):(1)杜絕了雜物引起的管路堵塞、執(zhí)行元件損壞失靈的問題;(2)采用軟水循環(huán)冷卻,無水垢生成;(3)散熱效率高,損耗小,占用中央空調(diào)的功率小,運(yùn)行成本低,符合環(huán)保節(jié)能的要求。
參照圖2 完成安裝,運(yùn)行期間測試的各處數(shù)據(jù)如表1、表2 所示。煙槍底座冷卻前溫度為65℃~70℃,冷卻后溫度為40℃~42℃。
表1 一級冷卻系統(tǒng)
表2 二級冷卻系統(tǒng)
從以上數(shù)據(jù)可看出,輸送到設(shè)備潤滑點(diǎn)的潤滑油溫度已降低了20℃,達(dá)到了潤滑油的最佳使用溫度,且煙槍的溫度也達(dá)到了最適宜溫度。
基于國家標(biāo)準(zhǔn)《潤滑油油溫工藝要求》(GB/T786.1-1993),以保障生產(chǎn)、節(jié)省能源、增加可靠度等要求作為指導(dǎo)思路,建立了煙機(jī)潤滑系統(tǒng)中央冷卻的設(shè)計(jì)模型。本設(shè)計(jì)通過二級換熱方式,利用封閉水循環(huán)進(jìn)行煙機(jī)潤滑油系統(tǒng)中央冷卻改造,充分利用了中央空調(diào)的多余能量,不用再增加能耗,且不占用空間,投資相對較低。通過將近1 年的運(yùn)行,效果良好,未出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,有效地解決了煙機(jī)潤滑油系統(tǒng)油溫冷卻的問題,此設(shè)計(jì)可推廣應(yīng)用到多數(shù)卷煙廠。
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