李海濤
(北京礦冶研究總院,北京 100160)
康西銅業(yè)公司原有銅冶煉工藝是富氧密閉鼓風(fēng)爐熔煉,該工藝的缺點(diǎn)是環(huán)境污染嚴(yán)重,床能率低,勞動(dòng)強(qiáng)度大,能耗高,煙氣成分波動(dòng)大,SO2濃度低,全硫利用率低。根據(jù)最新的國家銅冶煉行業(yè)準(zhǔn)入條件,新建和改造銅冶煉項(xiàng)目,單系統(tǒng)的生產(chǎn)能力不低于10萬t/a,必須淘汰能耗高、污染大的鼓風(fēng)爐煉銅工藝,采用生產(chǎn)效率高、工藝先進(jìn)、能耗低、環(huán)保達(dá)標(biāo)、資源綜合利用效果好的現(xiàn)代銅熔煉工藝[1]。為了符合國家的產(chǎn)業(yè)政策,康西銅業(yè)公司投資7億元人民幣對原有粗銅冶煉工藝進(jìn)行改造,經(jīng)過工藝方案論證,選擇雙側(cè)吹的金峰熔煉工藝替代原有的富氧密閉鼓風(fēng)爐熔煉工藝,技改后年產(chǎn)粗銅10萬t。本文以康西銅業(yè)公司銅冶煉技改工程為背景,重點(diǎn)介紹雙側(cè)吹富氧銅冶煉自控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用。
目前用于工業(yè)生產(chǎn)的富氧熔煉工藝包括閃速熔煉、富氧底吹、富氧側(cè)吹、富氧頂吹、白銀爐熔煉等[2]。金峰爐屬于雙側(cè)吹富氧熔池熔煉爐,在爐體的不同部位分別設(shè)有沉淀分離區(qū)、反應(yīng)區(qū)和煙化區(qū),爐壁兩側(cè)均設(shè)置風(fēng)道,可實(shí)現(xiàn)多風(fēng)道送風(fēng),并且富氧空氣通過風(fēng)道吹混合層,使得氧化反應(yīng)速度加快,它比單風(fēng)道送風(fēng)大大減少了爐料局部過氧化現(xiàn)象,從而降低了爐渣中磁鐵和氧化銅的含量。金峰熔煉工藝與其它熔煉工藝相比有以下技術(shù)特點(diǎn):流程較短、爐料準(zhǔn)備簡單、原料適應(yīng)性強(qiáng)、燃料適應(yīng)范圍廣、銅回收率高,煙塵率小,渣含銅低,煙氣SO2濃度高,爐體壽命長、投資相對較小,生產(chǎn)成本低。
金峰熔煉工藝流程如下:銅精礦、石英石、石灰石、焦粉、煙塵按照設(shè)定比例混合配料后,連續(xù)從加料口加至熔池,采用高濃度(最高可達(dá)95%)富氧空氣鼓風(fēng)。使?fàn)t料在爐內(nèi)熔化并發(fā)生強(qiáng)烈的氧化和造渣反應(yīng),生成銅锍和爐渣。銅锍和爐渣因比重不同在爐缸區(qū)域澄清分離,銅锍送轉(zhuǎn)爐吹煉,爐渣通過爐缸底兩端的虹吸口排至貧化電爐進(jìn)一步分離銅锍,貧化后的爐渣經(jīng)水淬后外售。熔煉產(chǎn)生的高溫高濃度SO2煙氣夾帶少量煙塵經(jīng)余熱回收、收塵后,由高溫風(fēng)機(jī)送煙氣制酸系統(tǒng)。收集的煙塵返回至熔煉配料系統(tǒng)。轉(zhuǎn)爐吹煉過程中鐵的硫化物被氧化為氧化物,與加入的石英石造渣生成轉(zhuǎn)爐渣,轉(zhuǎn)爐渣經(jīng)鑄渣機(jī)冷卻后送選礦處理;銅的硫化物被吹煉成粗銅,粗銅澆鑄成銅錠。轉(zhuǎn)爐吹煉產(chǎn)出的煙氣經(jīng)余熱回收、收塵后與熔煉爐煙氣合并由高溫風(fēng)機(jī)送煙氣制酸[3]。
爐料、燃料、風(fēng)氧和生產(chǎn)操作是影響熔煉正常作業(yè)的主要因素。在手動(dòng)操作條件下,要求各因素間相互關(guān)聯(lián)并迅速反應(yīng)、保證工藝參數(shù)穩(wěn)定、準(zhǔn)確是相當(dāng)困難的[4]。目前世界上各大型冶煉廠均采用先進(jìn)的儀表實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的檢測生產(chǎn)過程的工藝參數(shù),通過計(jì)算機(jī)過程控制系統(tǒng)對整個(gè)熔煉生產(chǎn)過程進(jìn)行在線控制。計(jì)算機(jī)過程控制系統(tǒng)利用采集到的工藝參數(shù)作為輸入條件,按照事先引入的數(shù)學(xué)模型自動(dòng)進(jìn)行精確計(jì)算,迅速而準(zhǔn)確地改變控制參數(shù),可以減少人工因素的影響[5]。為此,根據(jù)工藝的具體要求,為康西銅業(yè)公司銅冶煉技改項(xiàng)目設(shè)計(jì)了先進(jìn)的生產(chǎn)工藝過程自動(dòng)控制系統(tǒng),操作人員通過DCS控制系統(tǒng)對生產(chǎn)過程進(jìn)行工藝設(shè)備及工藝過程參數(shù)的監(jiān)視、生產(chǎn)操作與聯(lián)鎖控制,保證了金峰爐生產(chǎn)穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)生產(chǎn)過程的自動(dòng)控制。
康西銅業(yè)公司金峰熔煉的計(jì)算機(jī)過程控制系統(tǒng)采用和利時(shí)第四代DCS控制系統(tǒng)即MACSV系統(tǒng)。系統(tǒng)由兩層網(wǎng)絡(luò)組成,即上層監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)(MNET)和下層控制網(wǎng)絡(luò)(SNET)[6]。上層監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)主要用于工程師站、操作員站和現(xiàn)場控制站的通訊連接;下層控制網(wǎng)絡(luò)存在于各個(gè)現(xiàn)場控制站內(nèi)部,主要用于主控單元和智能I/O單元的通訊連接。MACSV系統(tǒng)控制功能強(qiáng)大,組態(tài)簡易、故障率低、維護(hù)容易、有獨(dú)立的數(shù)據(jù)庫支持。本工程分別在熔煉車間、制酸車間、渣選車間、余熱電站均設(shè)置了冗余的MACSV系統(tǒng),同時(shí)各系統(tǒng)通過光纖連接,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的傳輸,MACSV控制系統(tǒng)配置圖如圖1所示。
圖1 MACSV系統(tǒng)配置圖
生產(chǎn)工藝過程自動(dòng)控制以MACSV系統(tǒng)為核心,對熔煉的配料、風(fēng)氧、啟停等生產(chǎn)過程工藝參數(shù)進(jìn)行檢測與控制,對生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控和優(yōu)化管理;并可以將生產(chǎn)過程的各種信息通過網(wǎng)絡(luò)傳送到全廠生產(chǎn)信息管理系統(tǒng),為生產(chǎn)決策提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)[7],過程檢測與控制流程圖如圖2所示。
圖2 過程檢測與控制流程圖
(1)熔煉配料控制
配料是銅冶煉生產(chǎn)過程的第一道工序,配料的準(zhǔn)確與穩(wěn)定直接影響銅冶煉的正常生產(chǎn)。康西銅業(yè)公司的金峰爐采用倉式配料方式,配料車間共設(shè)11個(gè)配料倉,每個(gè)料倉下設(shè)有定量給料機(jī)。定量給料機(jī)設(shè)有稱重儀表,用于檢測瞬時(shí)流量,并可以根據(jù)流量設(shè)定值自動(dòng)調(diào)節(jié)給料機(jī)的運(yùn)行頻率,實(shí)現(xiàn)定量給料。配料前生產(chǎn)調(diào)度人員從入廠的各種銅精礦中選定若干銅精礦,根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銅精礦品位、生產(chǎn)工藝狀態(tài)人工調(diào)配各種銅精礦的配比,制成配料單,下達(dá)至備料及熔煉車間。操作人員將配料單中的投料總量及各種物料的比例輸入至DCS過程控制系統(tǒng)中的電子配料單,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算各配料的投料量,控制定量給料機(jī)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確、穩(wěn)定、連續(xù)的配料。
(2)熔煉風(fēng)氧控制
熔煉風(fēng)氧控制的目的是有效的保證富氧濃度均勻、穩(wěn)定、安全的供給。制氧站制備的氧氣與二次風(fēng)機(jī)供給的空氣在風(fēng)管中均勻混合后送入熔煉爐,為此在氧氣管及空氣管分別設(shè)置流量計(jì)及氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,并在風(fēng)氧混合后的總管設(shè)置了氧濃分析儀,構(gòu)成風(fēng)氧比例調(diào)節(jié)閉環(huán)控制回路;為了保證進(jìn)入爐內(nèi)氧氣的壓力及溫度在正常范圍內(nèi),在爐前的風(fēng)氧總管道上設(shè)置了溫度及壓力檢測點(diǎn),并在氧氣管道設(shè)置了事故放空閥。上述儀表及調(diào)節(jié)閥信號全部進(jìn)入熔煉車間DCS過程控制系統(tǒng)進(jìn)行集中監(jiān)視與控制。在余熱鍋爐出口煙道設(shè)置氧濃分析儀,DCS過程控制系統(tǒng)根據(jù)余熱鍋爐出口煙道的氧氣濃度自動(dòng)調(diào)節(jié)二次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速。
(3)熔煉啟??刂?/p>
金峰熔煉系統(tǒng)的啟??刂朴筛鬈囬gDCS過程控制系統(tǒng)相互協(xié)調(diào)、配合實(shí)現(xiàn),相關(guān)聯(lián)鎖控制信號通過硬接線方式接入過程控制系統(tǒng)。具體的啟??刂屏鞒倘缦拢紫葐?dòng)循環(huán)冷卻水系統(tǒng),觀察冷卻水總管壓力及流量滿足工藝要求后,啟動(dòng)熔煉余熱鍋爐系統(tǒng),待余熱鍋爐循環(huán)泵及給水泵運(yùn)行穩(wěn)定后,啟動(dòng)SO2風(fēng)機(jī)系統(tǒng)及高溫風(fēng)機(jī),SO2風(fēng)機(jī)和高溫風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定后,依次啟動(dòng)5#上料皮帶、4#上料皮帶、3#上料皮帶、2#上料皮帶、1#上料皮帶及定量給料機(jī);上料系統(tǒng)啟動(dòng)正常后,延時(shí)5min啟動(dòng)送氧系統(tǒng),同時(shí)打開熔煉爐氧氣總管的防空閥,操作人員通過視頻監(jiān)控觀察熔煉爐爐口開始進(jìn)料,遠(yuǎn)程關(guān)閉氧氣總管放空閥;送氧正常后操作人員遠(yuǎn)程啟動(dòng)二次風(fēng)風(fēng)機(jī),最后啟動(dòng)環(huán)集煙氣風(fēng)機(jī)。
啟動(dòng)過程中,當(dāng)出現(xiàn)熔煉爐冷卻水總管壓力和流量低于設(shè)定值、氧氣壓力低于設(shè)定值、上料系統(tǒng)設(shè)備故障、風(fēng)機(jī)故障等異常情況時(shí),熔煉系統(tǒng)延時(shí)10s后進(jìn)入ESD緊急停車流程?,F(xiàn)場聲光報(bào)警裝置啟動(dòng),待控制室DCS操作人員確認(rèn)之后,首先停上料系統(tǒng),依次停止1#~5#皮帶、1#~6#圓盤給料機(jī)和1#~11#自動(dòng)給料機(jī),之后停二次風(fēng)機(jī),同時(shí)將熔煉爐ESD信號通過硬接線送制氧站PLC控制系統(tǒng),延遲1min后打開熔煉爐氧氣總管上的氧氣放空閥,延時(shí)10min后停止環(huán)集煙氣風(fēng)機(jī)。熔煉循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、余熱鍋爐系統(tǒng)、高溫風(fēng)機(jī)及SO2風(fēng)機(jī)在ESD緊急停車過程中不停機(jī)。
該系統(tǒng)自2013年2月投入運(yùn)行,目前系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,操作員在中央控制室即可對粗銅冶煉各工段相關(guān)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程操作,部分工段實(shí)現(xiàn)無人值守。該DCS控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了雙側(cè)吹富氧冶煉工藝流程的集中監(jiān)測與控制,從響應(yīng)速度到控制精度,再到操作的人性化程度都能夠滿足生產(chǎn)要求。實(shí)際效果表明,該系統(tǒng)在提高設(shè)備安全保障、降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度、降低生產(chǎn)成本方面成效顯著。
[1]銅冶煉行業(yè)準(zhǔn)入條件(2013).
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