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IPC在ZJ17卷煙機重量控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

2014-01-14 08:31周雪軍
中國高新技術(shù)企業(yè) 2014年1期
關(guān)鍵詞:卷煙機控制精度

摘要:ZJ17卷煙機重量控制系統(tǒng)與人機界面的煙支重量設(shè)定值比較后,驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)調(diào)整劈刀位置,調(diào)整煙槍煙絲供給量,實現(xiàn)煙支重量控制的目的。文章針對ZJ17卷煙機重量控制系統(tǒng)存在的可靠性差、控制精度低等問題,提出基于IPC的重量控制系統(tǒng)改進方案并成功實施。

關(guān)鍵詞:IPC技術(shù);卷煙機;重量控制;控制精度

中圖分類號:TM571 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)01-0029-02

ZJ17卷煙機重量控制系統(tǒng)主要是由人機界面、重量控制電控單元、微波檢測頭、軸編碼器、劈刀及執(zhí)行機構(gòu)組成。設(shè)備正常運行時,軸編碼器提供時鐘脈沖,微波檢測頭檢測運行煙條的實時密度,重量控制電控單元依據(jù)煙條密度信號計算煙支重量,與人機界面的煙支重量設(shè)定值比較后,驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)調(diào)整劈刀位置,調(diào)整煙槍煙絲供給量,實現(xiàn)煙支重量控制的目的。

1 設(shè)備現(xiàn)狀及改造的必要性

ZJ17卷煙機重量控制系統(tǒng)的重量控制電控單元采用DSP數(shù)字信號處理芯片,存在運算速度低、抗干擾能力差、可靠性低等問題。三相交流電機驅(qū)動的劈刀調(diào)整機構(gòu)存在響應(yīng)滯后、控制精度低、穩(wěn)定性差等問題,容易出現(xiàn)過調(diào)現(xiàn)象,影響煙支重量的穩(wěn)定性。

IPC(Industrial Personal Computer)即工業(yè)個人計算機,是一種加固的增強型個人計算機。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,基于Twincat的軟PLC系統(tǒng)循環(huán)掃描時間已在1ms以下,已能夠滿足中、高速卷煙機對信號處理速度的要求。隨著IPC小型化、模塊化的發(fā)展,目前已有安裝方便、抗干擾能力強、可靠性高的IPC產(chǎn)品出現(xiàn)。

隨著伺服控制技術(shù)的發(fā)展,交流伺服控制系統(tǒng)具備十分優(yōu)良的低速性能,可以實現(xiàn)弱磁高速控制,調(diào)速范圍寬廣,動態(tài)特性和效率較高,采用交流伺服控制電機對劈刀驅(qū)動機構(gòu)進行改進能夠提高劈刀運行時的準確性。

基于IPC的重量控制系統(tǒng)采用了目前市場通用的模塊來完成硬件設(shè)計,統(tǒng)一了系統(tǒng)硬件設(shè)備,軟件系統(tǒng)采用通用的IEC61131-C的標準編程語言來編寫,實現(xiàn)了軟件編程的統(tǒng)一。系統(tǒng)控制軟件在一臺IPC里執(zhí)行,利用計算機強大的計算能力來完成系統(tǒng)控制,進一步提高煙支重量控制精度、提高設(shè)備有效作業(yè)率。目前,IPC控制技術(shù)已經(jīng)在德國HAUNI公司的超高速機組M5、M8等卷接機組上得到了成功

應(yīng)用。

2 技術(shù)方案及實施措施

本改造方案保留原重量控制系統(tǒng)的微波檢測頭、位移傳感器、軸編碼器、劈刀執(zhí)行機構(gòu)等部件,保留原重量控制系統(tǒng)電控單元的布線方式及電纜,更換重量控制系統(tǒng)電控單元為IPC系統(tǒng),更換劈刀驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)三相交流異步電機為伺服電機,重新設(shè)計重量控制系統(tǒng)的人機界面并優(yōu)化控制算法。電控單元的控制模塊、I/O模塊、接口模塊、通訊模塊都采用IPC標準模塊,使系統(tǒng)結(jié)構(gòu)統(tǒng)一、維護方便。整個系統(tǒng)中使用一組IPC系統(tǒng),實現(xiàn)煙支的重量控制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計以及廢品剔除等功能,IPC模塊與卷煙機工控機、分布I/O之間的通訊均通過EtherCAT實時工業(yè)以太網(wǎng)完成。重新設(shè)計人機界面軟件,優(yōu)化重量控制算法,對重量控制數(shù)據(jù)圖形顯示、參數(shù)設(shè)置、故障顯示診斷以及維修測等功能進行優(yōu)化、簡化,并與卷煙機原程序和界面達到有機的統(tǒng)一。改造后的電控單元如圖1所示:

圖1 改造后電控單元實物圖

2.1 重量控制電控單元的改進

根據(jù)軸編碼器的指示脈沖和增量脈沖信號,結(jié)合密度脈沖信號和位移傳感器位置,計算出煙支的重量,根據(jù)用戶的需求控制煙支的重量,控制劈刀的位置,統(tǒng)計計算出煙支的重量偏差、煙絲曲線等數(shù)據(jù);同時在人機界面中進行參數(shù)設(shè)置,并顯示重量相關(guān)的數(shù)據(jù)。IPC模塊安裝于原重量控制柜中,通過DIN導(dǎo)軌安裝在固定板上。重量控制系統(tǒng)硬件接口部分都是采用進口的模塊來控制的,軟件運行在IPC模塊中,SRM部分的接口模塊和IPC裝在一起,IPC和人機界面之間也是通過網(wǎng)線來進行通訊的。系統(tǒng)硬件組成如表1所示:

通過IPC技術(shù)改造后重量控制系統(tǒng)具有以下功能:(1)重量控制。重量控制系統(tǒng)能夠通過掃描器送來的密度脈沖信號等,計算出煙支的重量,并將它和人機界面中設(shè)定的重量進行比較,達到控制煙支重量的目的,從而使煙支重量盡可能接近預(yù)設(shè)的目標重量,確保重量在較小的范圍內(nèi)波動,使得標準重量偏差減至最小,減小煙絲的損耗。(2)識別不合格的煙支。重量控制系統(tǒng)將計算出來的煙支實際重量和人機界面中設(shè)定的煙支重量極限值進行比較,超限的煙支即為不合格煙支,打開廢品剔除功能,就可以剔除掉不合格煙支。系統(tǒng)能識別重?zé)?、輕煙、軟點、硬點、輕端等不合格煙支。(3)生產(chǎn)數(shù)據(jù)計算。能夠計算煙支的重量偏差、長期偏差和短期標準偏差,能夠計算出端頭的壓實量和壓實端位置,能夠計算生產(chǎn)過程中每小時的標準偏差。(4)取樣功能。在生產(chǎn)過程中,能夠在人機界面中方便地對煙支進行取樣,取樣方式也可以根據(jù)不同的需要有各種不同的選擇。(5)自診斷功能。系統(tǒng)可以識別掃描器、軸編碼器、位移傳感器等的當前工作狀態(tài),并能對執(zhí)行機構(gòu)進行強制運行操作,以方便系統(tǒng)調(diào)試。

2.2 劈刀驅(qū)動機構(gòu)改進

采用伺服控制器和驅(qū)動伺服電機替代原機的三機異步電機控制劈刀盤的上下運動,系統(tǒng)組成框圖如圖2所示:

圖2 劈刀控制系統(tǒng)框圖

機器運行時,伺服控制器由重量控制系統(tǒng)來控制,劈刀運行使能信號決定伺服控制器是否運行,劈刀上下行信號控制劈刀伺服電機的運行方向。劈刀執(zhí)行機構(gòu)上的位移傳感器檢測劈刀的實時位置,參與控制算法并在人機界面上進行顯示。

2.3 人機界面改進

仍使用ZJ17卷接機組的人機界面,將重量控制部分的程序重新設(shè)計。新的人機界面系統(tǒng)主要完成以下功能:(1)重量控制系統(tǒng)輸入輸出點的狀態(tài)監(jiān)控、故障診斷及參數(shù)設(shè)置。(2)重量控制系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)控、參數(shù)設(shè)置、功能測試及數(shù)據(jù)顯示。(3)煙支重量曲線、緊頭位置曲線的繪制、顯示。(4)重量控制系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示。

3 結(jié)語

本重量控制系統(tǒng)是在煙機設(shè)備國產(chǎn)化的要求下,在消化原系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國卷煙機的特點,采用IPC技術(shù)進行信號采集、數(shù)據(jù)處理和系統(tǒng)控制,使控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、維護方便、控制精確,控制速度也得到了很大的提高。本系統(tǒng)所使用的模塊都是目前市場上通用的標準模塊,檢測速度快、精度高、抗干擾能力強,具有很強的自診斷和保護功能,既保證了硬件上的通用性,又增強了系統(tǒng)的可維護性、易移植性和易擴展性。

參考文獻

[1] 德國HAUNI公司.PROTOS70卷煙機電氣操作手冊

[S].1995.

[2] 德國倍福電氣有限公司.德國倍福產(chǎn)品選型手冊[S].

2006.

[3] 德國倍福電氣有限公司.Twin CAT PLC編程手冊

[S].2005.

[4] 德國倍福電氣有限公司.Twin CAT PLC Control PID

軟件庫使用手冊[S].2003.

作者簡介:周雪軍(1972—),河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司新鄭卷煙廠工程師,研究方向:煙機設(shè)備維護與改進。

摘要:ZJ17卷煙機重量控制系統(tǒng)與人機界面的煙支重量設(shè)定值比較后,驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)調(diào)整劈刀位置,調(diào)整煙槍煙絲供給量,實現(xiàn)煙支重量控制的目的。文章針對ZJ17卷煙機重量控制系統(tǒng)存在的可靠性差、控制精度低等問題,提出基于IPC的重量控制系統(tǒng)改進方案并成功實施。

關(guān)鍵詞:IPC技術(shù);卷煙機;重量控制;控制精度

中圖分類號:TM571 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)01-0029-02

ZJ17卷煙機重量控制系統(tǒng)主要是由人機界面、重量控制電控單元、微波檢測頭、軸編碼器、劈刀及執(zhí)行機構(gòu)組成。設(shè)備正常運行時,軸編碼器提供時鐘脈沖,微波檢測頭檢測運行煙條的實時密度,重量控制電控單元依據(jù)煙條密度信號計算煙支重量,與人機界面的煙支重量設(shè)定值比較后,驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)調(diào)整劈刀位置,調(diào)整煙槍煙絲供給量,實現(xiàn)煙支重量控制的目的。

1 設(shè)備現(xiàn)狀及改造的必要性

ZJ17卷煙機重量控制系統(tǒng)的重量控制電控單元采用DSP數(shù)字信號處理芯片,存在運算速度低、抗干擾能力差、可靠性低等問題。三相交流電機驅(qū)動的劈刀調(diào)整機構(gòu)存在響應(yīng)滯后、控制精度低、穩(wěn)定性差等問題,容易出現(xiàn)過調(diào)現(xiàn)象,影響煙支重量的穩(wěn)定性。

IPC(Industrial Personal Computer)即工業(yè)個人計算機,是一種加固的增強型個人計算機。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,基于Twincat的軟PLC系統(tǒng)循環(huán)掃描時間已在1ms以下,已能夠滿足中、高速卷煙機對信號處理速度的要求。隨著IPC小型化、模塊化的發(fā)展,目前已有安裝方便、抗干擾能力強、可靠性高的IPC產(chǎn)品出現(xiàn)。

隨著伺服控制技術(shù)的發(fā)展,交流伺服控制系統(tǒng)具備十分優(yōu)良的低速性能,可以實現(xiàn)弱磁高速控制,調(diào)速范圍寬廣,動態(tài)特性和效率較高,采用交流伺服控制電機對劈刀驅(qū)動機構(gòu)進行改進能夠提高劈刀運行時的準確性。

基于IPC的重量控制系統(tǒng)采用了目前市場通用的模塊來完成硬件設(shè)計,統(tǒng)一了系統(tǒng)硬件設(shè)備,軟件系統(tǒng)采用通用的IEC61131-C的標準編程語言來編寫,實現(xiàn)了軟件編程的統(tǒng)一。系統(tǒng)控制軟件在一臺IPC里執(zhí)行,利用計算機強大的計算能力來完成系統(tǒng)控制,進一步提高煙支重量控制精度、提高設(shè)備有效作業(yè)率。目前,IPC控制技術(shù)已經(jīng)在德國HAUNI公司的超高速機組M5、M8等卷接機組上得到了成功

應(yīng)用。

2 技術(shù)方案及實施措施

本改造方案保留原重量控制系統(tǒng)的微波檢測頭、位移傳感器、軸編碼器、劈刀執(zhí)行機構(gòu)等部件,保留原重量控制系統(tǒng)電控單元的布線方式及電纜,更換重量控制系統(tǒng)電控單元為IPC系統(tǒng),更換劈刀驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)三相交流異步電機為伺服電機,重新設(shè)計重量控制系統(tǒng)的人機界面并優(yōu)化控制算法。電控單元的控制模塊、I/O模塊、接口模塊、通訊模塊都采用IPC標準模塊,使系統(tǒng)結(jié)構(gòu)統(tǒng)一、維護方便。整個系統(tǒng)中使用一組IPC系統(tǒng),實現(xiàn)煙支的重量控制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計以及廢品剔除等功能,IPC模塊與卷煙機工控機、分布I/O之間的通訊均通過EtherCAT實時工業(yè)以太網(wǎng)完成。重新設(shè)計人機界面軟件,優(yōu)化重量控制算法,對重量控制數(shù)據(jù)圖形顯示、參數(shù)設(shè)置、故障顯示診斷以及維修測等功能進行優(yōu)化、簡化,并與卷煙機原程序和界面達到有機的統(tǒng)一。改造后的電控單元如圖1所示:

圖1 改造后電控單元實物圖

2.1 重量控制電控單元的改進

根據(jù)軸編碼器的指示脈沖和增量脈沖信號,結(jié)合密度脈沖信號和位移傳感器位置,計算出煙支的重量,根據(jù)用戶的需求控制煙支的重量,控制劈刀的位置,統(tǒng)計計算出煙支的重量偏差、煙絲曲線等數(shù)據(jù);同時在人機界面中進行參數(shù)設(shè)置,并顯示重量相關(guān)的數(shù)據(jù)。IPC模塊安裝于原重量控制柜中,通過DIN導(dǎo)軌安裝在固定板上。重量控制系統(tǒng)硬件接口部分都是采用進口的模塊來控制的,軟件運行在IPC模塊中,SRM部分的接口模塊和IPC裝在一起,IPC和人機界面之間也是通過網(wǎng)線來進行通訊的。系統(tǒng)硬件組成如表1所示:

通過IPC技術(shù)改造后重量控制系統(tǒng)具有以下功能:(1)重量控制。重量控制系統(tǒng)能夠通過掃描器送來的密度脈沖信號等,計算出煙支的重量,并將它和人機界面中設(shè)定的重量進行比較,達到控制煙支重量的目的,從而使煙支重量盡可能接近預(yù)設(shè)的目標重量,確保重量在較小的范圍內(nèi)波動,使得標準重量偏差減至最小,減小煙絲的損耗。(2)識別不合格的煙支。重量控制系統(tǒng)將計算出來的煙支實際重量和人機界面中設(shè)定的煙支重量極限值進行比較,超限的煙支即為不合格煙支,打開廢品剔除功能,就可以剔除掉不合格煙支。系統(tǒng)能識別重?zé)?、輕煙、軟點、硬點、輕端等不合格煙支。(3)生產(chǎn)數(shù)據(jù)計算。能夠計算煙支的重量偏差、長期偏差和短期標準偏差,能夠計算出端頭的壓實量和壓實端位置,能夠計算生產(chǎn)過程中每小時的標準偏差。(4)取樣功能。在生產(chǎn)過程中,能夠在人機界面中方便地對煙支進行取樣,取樣方式也可以根據(jù)不同的需要有各種不同的選擇。(5)自診斷功能。系統(tǒng)可以識別掃描器、軸編碼器、位移傳感器等的當前工作狀態(tài),并能對執(zhí)行機構(gòu)進行強制運行操作,以方便系統(tǒng)調(diào)試。

2.2 劈刀驅(qū)動機構(gòu)改進

采用伺服控制器和驅(qū)動伺服電機替代原機的三機異步電機控制劈刀盤的上下運動,系統(tǒng)組成框圖如圖2所示:

圖2 劈刀控制系統(tǒng)框圖

機器運行時,伺服控制器由重量控制系統(tǒng)來控制,劈刀運行使能信號決定伺服控制器是否運行,劈刀上下行信號控制劈刀伺服電機的運行方向。劈刀執(zhí)行機構(gòu)上的位移傳感器檢測劈刀的實時位置,參與控制算法并在人機界面上進行顯示。

2.3 人機界面改進

仍使用ZJ17卷接機組的人機界面,將重量控制部分的程序重新設(shè)計。新的人機界面系統(tǒng)主要完成以下功能:(1)重量控制系統(tǒng)輸入輸出點的狀態(tài)監(jiān)控、故障診斷及參數(shù)設(shè)置。(2)重量控制系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)控、參數(shù)設(shè)置、功能測試及數(shù)據(jù)顯示。(3)煙支重量曲線、緊頭位置曲線的繪制、顯示。(4)重量控制系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示。

3 結(jié)語

本重量控制系統(tǒng)是在煙機設(shè)備國產(chǎn)化的要求下,在消化原系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國卷煙機的特點,采用IPC技術(shù)進行信號采集、數(shù)據(jù)處理和系統(tǒng)控制,使控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、維護方便、控制精確,控制速度也得到了很大的提高。本系統(tǒng)所使用的模塊都是目前市場上通用的標準模塊,檢測速度快、精度高、抗干擾能力強,具有很強的自診斷和保護功能,既保證了硬件上的通用性,又增強了系統(tǒng)的可維護性、易移植性和易擴展性。

參考文獻

[1] 德國HAUNI公司.PROTOS70卷煙機電氣操作手冊

[S].1995.

[2] 德國倍福電氣有限公司.德國倍福產(chǎn)品選型手冊[S].

2006.

[3] 德國倍福電氣有限公司.Twin CAT PLC編程手冊

[S].2005.

[4] 德國倍福電氣有限公司.Twin CAT PLC Control PID

軟件庫使用手冊[S].2003.

作者簡介:周雪軍(1972—),河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司新鄭卷煙廠工程師,研究方向:煙機設(shè)備維護與改進。

摘要:ZJ17卷煙機重量控制系統(tǒng)與人機界面的煙支重量設(shè)定值比較后,驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)調(diào)整劈刀位置,調(diào)整煙槍煙絲供給量,實現(xiàn)煙支重量控制的目的。文章針對ZJ17卷煙機重量控制系統(tǒng)存在的可靠性差、控制精度低等問題,提出基于IPC的重量控制系統(tǒng)改進方案并成功實施。

關(guān)鍵詞:IPC技術(shù);卷煙機;重量控制;控制精度

中圖分類號:TM571 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)01-0029-02

ZJ17卷煙機重量控制系統(tǒng)主要是由人機界面、重量控制電控單元、微波檢測頭、軸編碼器、劈刀及執(zhí)行機構(gòu)組成。設(shè)備正常運行時,軸編碼器提供時鐘脈沖,微波檢測頭檢測運行煙條的實時密度,重量控制電控單元依據(jù)煙條密度信號計算煙支重量,與人機界面的煙支重量設(shè)定值比較后,驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)調(diào)整劈刀位置,調(diào)整煙槍煙絲供給量,實現(xiàn)煙支重量控制的目的。

1 設(shè)備現(xiàn)狀及改造的必要性

ZJ17卷煙機重量控制系統(tǒng)的重量控制電控單元采用DSP數(shù)字信號處理芯片,存在運算速度低、抗干擾能力差、可靠性低等問題。三相交流電機驅(qū)動的劈刀調(diào)整機構(gòu)存在響應(yīng)滯后、控制精度低、穩(wěn)定性差等問題,容易出現(xiàn)過調(diào)現(xiàn)象,影響煙支重量的穩(wěn)定性。

IPC(Industrial Personal Computer)即工業(yè)個人計算機,是一種加固的增強型個人計算機。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,基于Twincat的軟PLC系統(tǒng)循環(huán)掃描時間已在1ms以下,已能夠滿足中、高速卷煙機對信號處理速度的要求。隨著IPC小型化、模塊化的發(fā)展,目前已有安裝方便、抗干擾能力強、可靠性高的IPC產(chǎn)品出現(xiàn)。

隨著伺服控制技術(shù)的發(fā)展,交流伺服控制系統(tǒng)具備十分優(yōu)良的低速性能,可以實現(xiàn)弱磁高速控制,調(diào)速范圍寬廣,動態(tài)特性和效率較高,采用交流伺服控制電機對劈刀驅(qū)動機構(gòu)進行改進能夠提高劈刀運行時的準確性。

基于IPC的重量控制系統(tǒng)采用了目前市場通用的模塊來完成硬件設(shè)計,統(tǒng)一了系統(tǒng)硬件設(shè)備,軟件系統(tǒng)采用通用的IEC61131-C的標準編程語言來編寫,實現(xiàn)了軟件編程的統(tǒng)一。系統(tǒng)控制軟件在一臺IPC里執(zhí)行,利用計算機強大的計算能力來完成系統(tǒng)控制,進一步提高煙支重量控制精度、提高設(shè)備有效作業(yè)率。目前,IPC控制技術(shù)已經(jīng)在德國HAUNI公司的超高速機組M5、M8等卷接機組上得到了成功

應(yīng)用。

2 技術(shù)方案及實施措施

本改造方案保留原重量控制系統(tǒng)的微波檢測頭、位移傳感器、軸編碼器、劈刀執(zhí)行機構(gòu)等部件,保留原重量控制系統(tǒng)電控單元的布線方式及電纜,更換重量控制系統(tǒng)電控單元為IPC系統(tǒng),更換劈刀驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)三相交流異步電機為伺服電機,重新設(shè)計重量控制系統(tǒng)的人機界面并優(yōu)化控制算法。電控單元的控制模塊、I/O模塊、接口模塊、通訊模塊都采用IPC標準模塊,使系統(tǒng)結(jié)構(gòu)統(tǒng)一、維護方便。整個系統(tǒng)中使用一組IPC系統(tǒng),實現(xiàn)煙支的重量控制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計以及廢品剔除等功能,IPC模塊與卷煙機工控機、分布I/O之間的通訊均通過EtherCAT實時工業(yè)以太網(wǎng)完成。重新設(shè)計人機界面軟件,優(yōu)化重量控制算法,對重量控制數(shù)據(jù)圖形顯示、參數(shù)設(shè)置、故障顯示診斷以及維修測等功能進行優(yōu)化、簡化,并與卷煙機原程序和界面達到有機的統(tǒng)一。改造后的電控單元如圖1所示:

圖1 改造后電控單元實物圖

2.1 重量控制電控單元的改進

根據(jù)軸編碼器的指示脈沖和增量脈沖信號,結(jié)合密度脈沖信號和位移傳感器位置,計算出煙支的重量,根據(jù)用戶的需求控制煙支的重量,控制劈刀的位置,統(tǒng)計計算出煙支的重量偏差、煙絲曲線等數(shù)據(jù);同時在人機界面中進行參數(shù)設(shè)置,并顯示重量相關(guān)的數(shù)據(jù)。IPC模塊安裝于原重量控制柜中,通過DIN導(dǎo)軌安裝在固定板上。重量控制系統(tǒng)硬件接口部分都是采用進口的模塊來控制的,軟件運行在IPC模塊中,SRM部分的接口模塊和IPC裝在一起,IPC和人機界面之間也是通過網(wǎng)線來進行通訊的。系統(tǒng)硬件組成如表1所示:

通過IPC技術(shù)改造后重量控制系統(tǒng)具有以下功能:(1)重量控制。重量控制系統(tǒng)能夠通過掃描器送來的密度脈沖信號等,計算出煙支的重量,并將它和人機界面中設(shè)定的重量進行比較,達到控制煙支重量的目的,從而使煙支重量盡可能接近預(yù)設(shè)的目標重量,確保重量在較小的范圍內(nèi)波動,使得標準重量偏差減至最小,減小煙絲的損耗。(2)識別不合格的煙支。重量控制系統(tǒng)將計算出來的煙支實際重量和人機界面中設(shè)定的煙支重量極限值進行比較,超限的煙支即為不合格煙支,打開廢品剔除功能,就可以剔除掉不合格煙支。系統(tǒng)能識別重?zé)?、輕煙、軟點、硬點、輕端等不合格煙支。(3)生產(chǎn)數(shù)據(jù)計算。能夠計算煙支的重量偏差、長期偏差和短期標準偏差,能夠計算出端頭的壓實量和壓實端位置,能夠計算生產(chǎn)過程中每小時的標準偏差。(4)取樣功能。在生產(chǎn)過程中,能夠在人機界面中方便地對煙支進行取樣,取樣方式也可以根據(jù)不同的需要有各種不同的選擇。(5)自診斷功能。系統(tǒng)可以識別掃描器、軸編碼器、位移傳感器等的當前工作狀態(tài),并能對執(zhí)行機構(gòu)進行強制運行操作,以方便系統(tǒng)調(diào)試。

2.2 劈刀驅(qū)動機構(gòu)改進

采用伺服控制器和驅(qū)動伺服電機替代原機的三機異步電機控制劈刀盤的上下運動,系統(tǒng)組成框圖如圖2所示:

圖2 劈刀控制系統(tǒng)框圖

機器運行時,伺服控制器由重量控制系統(tǒng)來控制,劈刀運行使能信號決定伺服控制器是否運行,劈刀上下行信號控制劈刀伺服電機的運行方向。劈刀執(zhí)行機構(gòu)上的位移傳感器檢測劈刀的實時位置,參與控制算法并在人機界面上進行顯示。

2.3 人機界面改進

仍使用ZJ17卷接機組的人機界面,將重量控制部分的程序重新設(shè)計。新的人機界面系統(tǒng)主要完成以下功能:(1)重量控制系統(tǒng)輸入輸出點的狀態(tài)監(jiān)控、故障診斷及參數(shù)設(shè)置。(2)重量控制系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)控、參數(shù)設(shè)置、功能測試及數(shù)據(jù)顯示。(3)煙支重量曲線、緊頭位置曲線的繪制、顯示。(4)重量控制系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示。

3 結(jié)語

本重量控制系統(tǒng)是在煙機設(shè)備國產(chǎn)化的要求下,在消化原系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國卷煙機的特點,采用IPC技術(shù)進行信號采集、數(shù)據(jù)處理和系統(tǒng)控制,使控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、維護方便、控制精確,控制速度也得到了很大的提高。本系統(tǒng)所使用的模塊都是目前市場上通用的標準模塊,檢測速度快、精度高、抗干擾能力強,具有很強的自診斷和保護功能,既保證了硬件上的通用性,又增強了系統(tǒng)的可維護性、易移植性和易擴展性。

參考文獻

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[4] 德國倍福電氣有限公司.Twin CAT PLC Control PID

軟件庫使用手冊[S].2003.

作者簡介:周雪軍(1972—),河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司新鄭卷煙廠工程師,研究方向:煙機設(shè)備維護與改進。

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