孔凡魁,田現(xiàn)德,王軍,潘新卿,胥波
(萊蕪天元氣體公司,山東萊蕪271126)
制氧
萊鋼60 000 m3/h制氧機調(diào)試總結(jié)
孔凡魁,田現(xiàn)德,王軍,潘新卿,胥波
(萊蕪天元氣體公司,山東萊蕪271126)
介紹了萊鋼60000 m3/h制氧機設備特點和工藝指標,總結(jié)了調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題,分析原因,制定整改控制措施,完善操作預案,試車工作穩(wěn)步推進,機組按期達產(chǎn)達效。
制氧機;調(diào)試;原因分析;整改措施;效果
山鋼萊蕪分公司能源動力廠天元氣體公司引進的六萬制氧機,主體設備由林德公司設計、制造??辗窒到y(tǒng)采用林德先進工藝技術流程,分子篩吸附器采用立式、徑向流、單層床凈化,主冷凝蒸發(fā)器采用林德專利的多層浴式主冷,整套裝置實現(xiàn)稀有氣體全提取,自動變負荷功能,軟件控制系統(tǒng)Foxbor設計。
60 000 m3/h制氧機組工程分別由中國二十二冶集團有限公司、中國三冶集團有限公司、山東萊鋼建設有限公司承建,2013年6月~9月完成單體設備調(diào)試,11月空分具備條件,開始聯(lián)動試車,此項目與萊鋼新建100 t電爐配套工程,建成后擔負對外輸送氧氣、氮氣、氬氣生產(chǎn)任務,生產(chǎn)和銷售大量的液體產(chǎn)品,同時提取粗氪氙和粗氖氦稀有氣體。60 000 m3/h制氧機的建成投產(chǎn)標志著萊鋼氣體產(chǎn)能的新跨越。
主要產(chǎn)品產(chǎn)量指標見表1。
原料空氣經(jīng)自潔式過濾器除去灰塵及機械雜質(zhì)后,經(jīng)過透平空壓機加壓至0.61 MPa左右。壓縮后的空氣經(jīng)空冷塔洗滌、降溫至17℃,之后進入空氣凈化系統(tǒng),空氣凈化系統(tǒng)包括兩臺交替運行的分子篩吸附器2601.01A/B.BA1。分子篩吸附器為立式、徑向流圓柱容器,里面裝有分子篩吸附劑,下端設有固定支撐板??諝庵惺S嗟碾s質(zhì),例如H2O、CO2、N2O以及潛在危險的碳氫化合物,在通過分子篩吸附器時被去除。
表1 主要產(chǎn)品產(chǎn)量指標
圖160000 m3/h制氧機工藝流程圖
經(jīng)過分子篩吸附器2601.01A/B.BA1凈化后的干燥空氣分成兩股。第一股空氣進入增壓機1201-1進一步壓縮至大約1900 kPa,出增壓機一段后分為兩路,一路送往透平膨脹機增壓端3402A/B.22.BC1,進一步壓縮至~2498 kPa后進主換熱器3002.16. BE1冷卻,再進入透平膨脹機3401A/B.71.BX1,膨脹后的空氣進下塔3001.11.BT1參與精餾;另一路則送往增壓機1201-2二段進一步壓縮至~5200 kPa,進入主換熱器3002.16.BE1冷卻后節(jié)流進下塔3001.11.BT1。第二股空氣沒有被進一步的壓縮,而是直接送入主換熱器3002.19.BE1和3002.16.BE1后進下塔3001.11.BT1。另有部分空氣在氦氖濃縮塔6101.11.BT1投用時,經(jīng)氦氖換熱器6102.24.BE1冷卻后進入下塔3001.11.BT1。
加工空氣在下塔3001.11.BT1經(jīng)過預分離,頂部得到純氮氣,底部得到富氧液空。下塔頂部氮氣大部分進入多層浴式冷凝蒸發(fā)器3001.26.BE1中被冷凝,出來的液氮同時為下塔3001.11.BT1和上塔3001.12.BT1提供所需的回流液,少量氮氣經(jīng)過主換熱器3002.16.BE1復熱后,作為密封氣出冷箱。
經(jīng)過最終分離,在上塔底部得到液氧,頂部得到氮氣。底部液氧在冷凝蒸發(fā)器3001.26.BE1中蒸發(fā)后,氣氧作為上升氣流參與上塔精餾。上塔底部一小部分液氧經(jīng)過冷器3001.16.BE1過冷后進入液氧貯槽7101.10A/B.BD1,大部分通過內(nèi)壓縮液氧泵3021.68A/B.BP1壓縮至所需的產(chǎn)品壓力,然后送入冷箱,經(jīng)主換熱器3002.16.BE1復熱后,以氣氧產(chǎn)品出冷箱。產(chǎn)品液氮從上塔頂部引出,出冷箱后去液氮貯槽7301.10A/B.BD1。上塔頂部得到的純氮氣,經(jīng)過冷器3001.16.BE1和主換熱器3002.16.BE1復熱后出冷箱,作為產(chǎn)品通過氮壓機壓縮后進入氮氣管網(wǎng),多余的部分可作為冷媒進入水冷塔2401.17.BE1中。
上塔上部的污氮氣經(jīng)過冷器3001.16.BE1和主換熱器3002.16.BE1/3002.19.BE1復熱后出冷箱,一部分作為分子篩系統(tǒng)的再生氣,一部分作為冷媒進入水冷卻塔2401.17.BE1中。液氬從精氬塔4102.12.BT1底部引出,出冷箱后去液氬貯槽7501.10A/B.BD1,若需要氣氬,液氬貯槽內(nèi)液體經(jīng)內(nèi)壓縮兼后備泵7502.66A/B.BP1壓縮至所需壓力,再經(jīng)主換熱器3002.16.BE1復熱后,以氣氬產(chǎn)品出冷箱,若冷箱停車,則可經(jīng)汽化器7103.16.BE1加熱后進入管網(wǎng)。
3.1 分子篩系統(tǒng)故障
3.1.1 分子篩死區(qū)再生閥安裝位置錯誤
60000 m3/h制氧機分子篩采用立式、徑向流、單層床分子篩吸附器凈化,氪氙塔流程對分子篩凈化要求高,CO2含量小于1×10-6,由于立式分子篩頂部至出口位置存在再生不完善區(qū)域,即“死區(qū)”,為了把分子篩“死區(qū)”再生徹底,保證氪氙塔運行安全增加該閥,分子篩再生狀態(tài)打開,使用狀態(tài)關閉,程序自動控制。2013年9月,對照PID圖檢查分子篩閥門過程中,發(fā)現(xiàn)該閥安裝有誤,現(xiàn)場安裝在了再生氣出口總管上,而不是分子篩上部出口位置,該區(qū)域氣體形不成流動,屬再生盲區(qū),再次確認安裝單線圖后進行管路整改,經(jīng)過整改,滿足了再生要求。
3.1.2 分子篩B再生氣出口閥卡阻
六萬分子篩切換閥閥門選用進口歐賓羅斯三桿式切換閥,具有壓差保護和自清潔功能。2013年9月,凈化系統(tǒng)試車過程中,出現(xiàn)分子篩B再生氣出口閥卡阻現(xiàn)象,閥門無法動作,試車被迫中止,停車后拆下閥門檢查,發(fā)現(xiàn)分子篩閥盤執(zhí)行機構(gòu)定位銷脫落,閥門行程受限,動作失靈,廠家到現(xiàn)場重新安裝了定位銷,調(diào)試后正常,對其余閥門抽檢了3只,未發(fā)現(xiàn)異常。運行到目前為止,分子篩系統(tǒng)閥門動作正常。
3.2 液氮泵后汽化率高,主塔工況無法建立
六萬制氧機設計氮氣產(chǎn)量120 000 m3/h,這樣要求上塔精餾填料高度提高,為滿足液氮達到上塔的精餾要求,林德公司設計用兩臺液氮泵替代原液氮節(jié)流閥,這在國內(nèi)屬首次應用。自2013年11月6日開始,啟動液氮泵試車,發(fā)現(xiàn)液氮泵無法正??刂埔旱髁?,液氮流量在40 000 m3/h至110 000 m3/h之間波動,泵后的氣化率過高,不能為上塔提供足夠的回流液,嚴重破壞了上塔的精餾工況,使氧氮產(chǎn)品產(chǎn)量和純度都無法達到設計要求。為減少液氮氣化,用進口閥控制液氮流量,將進口閥關至12%時,控制較為明顯,但液氮流量波動依然較大;調(diào)試人員提出在泵后分別加裝DN50/DN40的限流孔板,以調(diào)節(jié)泵后液氮流量。加裝孔板后,11月20日進行了開車試驗,液氮流量波動幅度仍在60 000 m3/h左右,空分工況無法正常建立。加裝限流孔板試驗表明,氮泵不能替代原空分裝置的液氮節(jié)流閥,無法從根本上解決液體氣化率高問題。22日,空分停車并致函林德公司,研究解決方案。
改造情況:12月中旬林德公司出臺改造方案,液氮系統(tǒng)管路實施改造,12底空分主塔上部進行了扒砂,2014年1月9日~16日,完成了在液氮泵后管路、冷箱頂部位置加裝了DN250遙控節(jié)流閥改造,18日經(jīng)開車驗證,液氮節(jié)流后,汽化率明顯降低,液氮流量穩(wěn)定在100 000 m3/h左右,上塔回流液充足,底部液位穩(wěn)定,氧氮純度達到工藝要求。
3.3 主塔液位運行出現(xiàn)的問題
主冷凝蒸發(fā)器采用林德專利的多層浴式主冷,采用雙液位控制,兼具有全浸式冷凝蒸發(fā)器的安全性以及膜式冷凝蒸發(fā)器的節(jié)能性,多層主冷從上到下CmHn和Kr/Xe逐漸濃縮,雖然有利于氪氙提取,但同時也對主冷液位控制要求更為嚴格。林德流程設計,液氧抽取并不在主冷的底部,而是在上塔底部,PID圖顯示上塔底部區(qū)域,匯聚了液氧產(chǎn)品抽口、液氧泵吸入口和氪氙液氧取出旁通,而液氧底部液位高度只有1.2 m,液面波動對液氧泵前壓力和主冷大液位影響明顯,因此,上塔底部液氧液位控制難度較大,控制不好一是造成液氧泵汽蝕停運,二是主冷液位大幅波動。經(jīng)過實踐摸索,在液氧產(chǎn)量穩(wěn)定、氪氙塔正常的情況下,調(diào)整液氧產(chǎn)品取出閥PID參數(shù),投入自動,保持液氧取出量穩(wěn)定,均壓階段,根據(jù)夏季和冬季空氣量的變化,及時調(diào)整空氣流量補償,夏季控制在4 000 m3/h~5 500 m3/h,冬季調(diào)整為3 000 m3/h~4 500 m3/h,減少均壓階段,由于空氣流量變化對主冷液位的影響。
3.4 液氧泵運行中出現(xiàn)的問題
液氧泵在本流程中起到氧氣外供的重要作用,它的運行影響增壓機、膨脹機、空壓機及空分系統(tǒng)的正常運行,因此在流程設計上,兩臺液氧泵冷態(tài)互備,在線切換。液氧泵的試車過程中發(fā)現(xiàn),液氧泵從上塔底部積液槽取出液氧,上塔液位再溢流進入主冷,預冷備用液氧泵時,上塔底部積液槽液面迅速降低,造成在運液氧泵的停運,工況被破壞。
為保證液氧泵運行穩(wěn)定,將氧氣量釋放到設定產(chǎn)量60 000 m3/h,避免氧產(chǎn)量波動;由于林德設計的上塔底部取液位置限制,預冷備用液氧泵時要緩慢進行,保證在運內(nèi)壓縮氧泵吸入壓力350 kPa以上;調(diào)整液氧產(chǎn)品取出量,控制上塔底部液位75%~95%,同時兼顧大主冷液位,保證主冷液位95%~105%;根據(jù)系統(tǒng)工況,微調(diào)液空、液氮節(jié)流閥。
3.5 液氧泵后管路凍堵
2014年1月9日,六萬試車過程中進行了常溫啟動,前期開車進行順利,在啟動內(nèi)壓縮液氧泵時,發(fā)現(xiàn)液氧泵A加載變頻后,泵后壓力1.9 MPa,氧氣輸送壓力為0.23 MPa,流量為零;隨即啟動液氧B,加載后泵后壓力1.95 MPa,氧氣輸送壓力0.76 MPa,流量只有15 900 m3/h。經(jīng)現(xiàn)象分析,初步判斷,液氧泵后總管可能部分凍堵?,F(xiàn)場分析確認,空分液體噴射蒸發(fā)器蒸汽閥關不嚴,有2%左右的開度,試驗證明泵后液氧泵總管排放閥也存在關不嚴的問題,由于林德空分設計的所有排液、加溫、吹除管路并聯(lián)排至總管,系統(tǒng)密閉相連,匯聚后進入空分液體噴射蒸發(fā)器,造成濕蒸汽凝結(jié)水沿著排液總管由排液閥(水平低點)倒流進入液氧泵泵后總管,造成管路凍堵。
解決措施:(1)解開兩只液氧泵泵后法蘭短節(jié),通入蒸汽加溫泵后管路;(2)將氧氣出口管路充入中壓氮氣,拆除止回閥進行反復吹除;(3)從排液閥處引蒸汽進入液氧泵后總管復熱;(4)檢修了蒸汽閥門,更換泵后總管排放閥。
在不停機情況下,經(jīng)過30 h連續(xù)復熱,液氧泵后管路吹通;42 h后,泵后排液管路吹通;用液氧泵加溫氣正向吹掃泵后總管,直至漏點合格。15日啟動液氧泵,恢復送氧。
3.6 主塔工況出現(xiàn)周期性波動
(1)2014年2月試車以來空分系統(tǒng)多次出現(xiàn)波動,有以下特點:①無預兆。波動前各項參數(shù)正常,變化突然,來不及反應和調(diào)整;②變化快,上塔中部溫度開始降低,3~5 min精餾平衡打破,引起其他參數(shù)聯(lián)鎖反應;③影響大,調(diào)整周期長,需要4~6 h,參數(shù)反應滯后,穩(wěn)定較差,調(diào)整難度大。
(2)經(jīng)過與林德公司調(diào)試人員分析探討,初步判定主冷凝蒸發(fā)器換熱不良,具體現(xiàn)象見表2。
表2 具體工況波動前后參數(shù)
經(jīng)過調(diào)試分析和現(xiàn)場排查,發(fā)現(xiàn)氦氖不凝氣出口溫度在始終-140℃以下,排放管出現(xiàn)液體,且氖氦塔運行不穩(wěn)定,工作壓力只有350 kPa,氖氦塔不凝氣由兩股氣源組成,一股來自下塔頂部不凝氣抽口,另一股來自空氣作熱源的氪氙塔蒸發(fā)器出口管路不凝氣,投運初期,由于主冷液面波動,造成氪氙塔液位不正常,液位70%~132%波動,氪氙塔頻繁跳車,出氪氙塔蒸發(fā)器液空閥門關閉,空氣管路上的氖氦不凝氣夾帶液體進入氖氦塔,由于氣液夾帶,占據(jù)管路流通面積,不凝氣積聚,主冷氖氦不凝氣排放不出來,影響主冷凝蒸發(fā)器換熱。另一方面不凝氣是在含有大量氮氣的情況下抽取的,因此氦氖塔投運不及時或者工作不正常時,分離效果變差,氖氦氣不能全部排出主冷和氪氙塔,占據(jù)了主冷和氪氙蒸發(fā)器的換熱空間,影響了主塔和氪氙塔的正常工作。
控制措施:(1)穩(wěn)定主冷液位,從而保證氪氙塔蒸發(fā)器工作正常,保持氪氙塔穩(wěn)定在液面95%~100%之間,避免氪氙塔跳車,防止不凝氣積聚。(2)空分開車調(diào)純階段,及早投運氦氖塔,調(diào)整兩股不凝氣流量,保證氦氖不凝氣排放量8.9 m3/h.。(3)完善均壓階段空氣補償,保持進塔氣量穩(wěn)定。分子篩A再生時,升壓前2 min冷箱入口量增加4 500 m3/h,即開導葉。持續(xù)17 min,即升壓結(jié)束前5 min流量恢復正常。分子篩B再生時,升壓前2 min冷箱入口量增加5 500 m3/h,即開導葉。持續(xù)17 min,即升壓結(jié)束前5 min流量恢復正常。通過以上調(diào)整,主冷換熱工況明顯改善,沒有出現(xiàn)系統(tǒng)波動,主塔工藝參數(shù)達到設計指標,工況持續(xù)穩(wěn)定。
3.7 冷態(tài)開車階段,低溫氣體倒流,空分卸載
試車初期,在對空分塔內(nèi)進行導氣操作時,由于膨脹量的增加,進下塔的空氣量增加很快,而下塔的氣體不能及時導入上塔,這時下塔壓力會達到495 kPa高過分子篩的出口壓力485 kPa,下塔的冷空氣會從低壓空氣管道經(jīng)主換熱器倒吸到增壓機內(nèi),由于倒吸增壓機入口溫度驟降,增壓機入口溫度過低(可達-10℃)導致增壓機連鎖停車,空壓機連鎖卸載,被迫重新啟動,嚴重影響設備安全,并造成啟動時間延長,生產(chǎn)費用增加等問題。
通過多次摸索實踐制定防止低溫氣體倒流操作法,主要措施有:(1)下塔至上塔的節(jié)流閥3001.23. Y01開大至80%,將進精氬塔節(jié)流3001.11.Y01開大至75%,將進粗氬塔節(jié)流閥4101.16.Y01開大75%,使下塔的壓力提前降低。(2)在保證主換不過冷的情況下,加大返流產(chǎn)品的導出。適當開大產(chǎn)品氮氣閥門3901.01.Y01、氮氣放空閥3901.51.Y01、污氮氣調(diào)節(jié)閥3501.01.Y01,低壓換熱器污氮氣調(diào)節(jié)閥3501.02. Y01和污氮進水冷塔閥3501.12.Y01.降低上塔壓力,導通上下塔流通渠道。(3)在啟動膨脹機前時及時調(diào)整空壓機的出口壓力使其保持在480 kPa~500 kPa之間,啟動膨脹機后,隨著進塔氣量的增加,及時開大各節(jié)流閥和返流氣量的開度,防止下塔憋壓。(4)調(diào)整增壓機一段回流閥,使出口壓力保持在1 790 kPa。(5)及時調(diào)整增壓機二段回流閥,使增壓機二段的壓力保持在5 100 kPa,在開車過程中使以上參數(shù)始終保證其在正常值。通過上述操作,避免了低溫氣體倒流引發(fā)的增壓機停機現(xiàn)象,大大縮短了六萬機組啟動時間,降低了運行成本,避免了碳鋼管道由于溫度過低而發(fā)生爆炸的危險,提升了設備運行安全經(jīng)濟性。
3.8 后備液氧泵回流管U型彎改造
2014年1月,發(fā)現(xiàn)罐區(qū)液氧泵回流管道有“U”形彎不符合液氧安全規(guī)范,此彎頭在液氧泵停運后會導致液氧存積蒸發(fā),造成局部干蒸發(fā),嚴重影響液氧泵的安全。同時發(fā)現(xiàn)液體輸送時,液體泵的回流是同時回流兩個儲槽,且兩儲槽同時使用時會由于液位差的存在,引發(fā)儲槽的安全隱患。
改造及效果:2014年2月,對兩只液氧罐及液氧管路進行了氮氣置換,將液氧泵的回流“U”形彎改為水平的,液氧回流管道持續(xù)向上。液體輸送時只能使用和回流同一個儲槽。同時規(guī)定嚴禁兩液體罐并聯(lián)使用,防止液位差造成的負壓,影響液氧罐安全運行。
后備液體泵經(jīng)過改造后試車,安全隱患徹底消除,系統(tǒng)運行平穩(wěn),液氧蒸發(fā)輸送能力達到設計的60 000 m3/h。
萊鋼60000 m3/h經(jīng)過6個月的試車,截止到4月底,各項技術指標均達到設計產(chǎn)能,通過試車,及時發(fā)現(xiàn)和暴露了設備缺陷,整改了多項對系統(tǒng)調(diào)試存在嚴重影響的缺陷,優(yōu)化機組操作方案,提升試車效率,保證了60 000 m3/h制氧機組調(diào)試工作的有序推進,同時也為其他制氧機組調(diào)試提供了經(jīng)驗,對助推企業(yè)效益提升具有良好的示范作用。
Commissioning of the 60 000 m3/h Oxygen Generator of Laiwu Steel
KONG Fankui,TIAN Xiande,WANG Jun,PAN Xinqing,XU Bo
(Laiwu Tianyuan Gases Company,Laiwu,Shandong 271126,China)
The characteristics and technological index of the 60 000 m3/h oxygen generator of Laiwu Steel are introduced.Problems occurring during commissioning were summarized, causes of the problems were analyzed,rectification and control measures were drawn up and operation scheme was perfected.As a result,test running of the generator was steadily pushed forward and the unit reached production capacity according to schedule.
oxygen generator;commissioning;cause analysis;rectification measure;effect
TB657.7
B
1006-6764(2014)09-0025-04
2014-05-21
孔凡魁(1972-),男,大學學歷,工程師,現(xiàn)從事制氧技術管理工作。