兗州礦業(yè)(集團)公司北宿煤礦實現(xiàn)了地面翻罐籠氣動控制的自動化,減少了人為操作的隨意性,提高了翻罐籠運轉(zhuǎn)的安全高效性,有助于實現(xiàn)礦山數(shù)字化。
該礦的地面翻罐籠系統(tǒng)由翻罐籠、 外阻車器、內(nèi)阻車器、制動檔4 個部分構(gòu)成。 正常情況下,翻罐籠每翻1 輛礦車都要對翻罐籠的外阻車器、內(nèi)阻車器、制動擋各開關(guān)1 次,而且必須按照程序操作,否則翻車工作就無法正常運行。 ⑴翻罐籠系統(tǒng)原先存在的問題。 ①操作程序復(fù)雜,順序要求嚴格,運轉(zhuǎn)效率低。 ②一般職工不能夠進行操作,對操作人員技術(shù)素質(zhì)要求高。 ③安全可靠性差,人為操作失誤的可能性比較大。 ④由于出現(xiàn)操作失誤而對設(shè)備設(shè)施的損壞比較多,增加了日常的維護工作量。⑵對翻罐籠系統(tǒng)進行氣動控制優(yōu)化改造。 針對翻罐籠系統(tǒng)原先存在問題,他們設(shè)計出了一套氣動自動控制化方案,變手動控制為自動化控制。該控制系統(tǒng)簡化了原先的人工操作程序,并且手動控制與自動控制可以根據(jù)需要進行自由切換。①地面翻罐籠氣動自動化控制的原理。在翻罐籠的原始狀態(tài)中,翻罐籠的內(nèi)、外阻車器均處于關(guān)閉的狀態(tài),接近開關(guān)處于吸合的狀態(tài),常開點閉合,常閉點斷開;操作翻罐籠使得翻罐籠翻轉(zhuǎn),接近開關(guān)斷開,常閉點關(guān)閉,電控氣閥吸合,制動擋關(guān)閉,翻罐籠旋轉(zhuǎn)到位,翻罐籠內(nèi)的阻車器打開,同時接近開關(guān)吸合,電控氣閥吸合,打開翻罐籠進車端的阻車器,另一輛礦車進入翻罐籠,翻罐籠內(nèi)的礦車出翻罐籠時壓上行程開關(guān)和翻罐籠內(nèi)的阻車器機械機構(gòu),翻罐籠內(nèi)的阻車器自動關(guān)閉,中間繼電器吸合、常開點閉合,兩個電控氣閥吸合,翻罐籠進車端的阻車器、翻罐籠制動擋分別被關(guān)閉、打開,然后進入下一個循環(huán)。 ②氣動自動控制與手動控制的轉(zhuǎn)換方法。先把二位三控手動轉(zhuǎn)閥的風(fēng)源扭轉(zhuǎn)至手動的位置,關(guān)閉四個截止閥,然后根據(jù)流程的需要用手轉(zhuǎn)動二位三控手動轉(zhuǎn)閥,控制阻車器和制動擋的開關(guān)。 為了有利于防塵和除灰,他們還在地面翻罐籠的上方專門設(shè)計、安裝了1 套自動噴霧灑水裝置。 當(dāng)翻罐籠運轉(zhuǎn)的時候,控制灑水裝置的電路導(dǎo)通,起到了自動灑水降塵的作用。 ⑶效果對比和效益分析。 極大地簡化了操作程序,實現(xiàn)了翻罐籠的自動化控制, 降低了職工的勞動強度;安全可靠性強,減少了人為因素失誤而造成的運輸事故; 對職工的技術(shù)操作水平要求降低;自動化噴霧系統(tǒng)大大改善了現(xiàn)場環(huán)境,降低了粉塵的飛揚,為職工創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境;縮短了翻車的時間,翻車效率提高15%以上,提高了礦車的周轉(zhuǎn)率,全年創(chuàng)造經(jīng)濟效益達20 萬元。