徐 琛,周 柯,李 帆
(1. 海軍裝備部駐無錫地區(qū)軍事代表室,江蘇無錫 214061;2. 滬東重機(jī)有限公司,上海 200129)
氣缸是柴油機(jī)用來發(fā)出功率的單元,柴油機(jī)通過控制進(jìn)氣閥/排氣閥的開閉、噴油器噴射的時間和噴油量來控制氣缸內(nèi)燃?xì)夤ぷ鞯倪^程。因此,進(jìn)氣閥和排氣閥對于柴油機(jī)的重要性不言而喻。一般來說,在氣缸的每個工作循環(huán)中,進(jìn)氣閥和排氣閥均需開閉一次,在柴油機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)時,進(jìn)氣閥和排氣閥也需高速運(yùn)轉(zhuǎn)、拍打氣閥座,以承受來自氣缸內(nèi)的燃燒壓力和高溫工況[1]。
大型中速柴油機(jī)普遍采用了搖臂機(jī)構(gòu)來控制進(jìn)氣閥和排氣閥的開閉。進(jìn)氣閥和排氣閥的閥桿通過固定在氣缸蓋上的導(dǎo)套進(jìn)行導(dǎo)向。如果進(jìn)氣閥閥桿因發(fā)生故障而在導(dǎo)套中卡死,輕則導(dǎo)致氣缸排溫和工作壓力異常,重則導(dǎo)致閥桿的斷裂,進(jìn)而損壞活塞、氣缸、增壓器等部件,嚴(yán)重影響主機(jī)的可靠性和安全性。本文針對某新型柴油機(jī)進(jìn)氣閥桿大面積出現(xiàn)刮蹭故障的現(xiàn)象,進(jìn)行了一系列時間調(diào)查及理論分析,分析確定了進(jìn)氣閥桿出現(xiàn)刮蹭的主要原因, 并進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)及驗證。
PC2-6B機(jī)是法國S.E.M.T設(shè)計的Pielstick 系列大功率四沖程中速柴油機(jī)中最新的一種,系列型號為PC2-6B,額定轉(zhuǎn)速600 r/min,單缸額定功率750 kW,缸徑400 mm,沖程500 mm,基本形式為V 型四沖程MPC 增壓柴油機(jī)[2]。
柴油機(jī)在裝配結(jié)束以后,須在試車臺上進(jìn)行磨合調(diào)試,并開展耐久性試驗。在耐久性試驗結(jié)束后,須對柴油機(jī)主要運(yùn)動部件進(jìn)行勘驗檢查。柴油機(jī)在完成100 h 耐久性試驗后勘驗時,發(fā)現(xiàn)拆出的4 根進(jìn)氣閥桿中的3 根上有明顯刮蹭的痕跡。繼續(xù)擴(kuò)大勘驗發(fā)現(xiàn),整機(jī)32 根進(jìn)氣閥桿中有17 根也出現(xiàn)該故障現(xiàn)象。進(jìn)氣閥桿表面刮蹭處如圖1 所示。
圖1 氣閥表面刮蹭樣貌
若該故障不能及時排除閉環(huán),將影響到該機(jī)轉(zhuǎn)入下一階段的研制,更為該型柴油機(jī)后續(xù)使用埋下隱患。為徹底排除該故障,必須徹底弄清故障發(fā)生的機(jī)理,從而對癥下藥,確保該故障不再復(fù)現(xiàn)。
根據(jù)上述故障現(xiàn)象及現(xiàn)場勘驗情況,結(jié)合系列機(jī)型研發(fā)和試驗的經(jīng)驗,確定以下方向進(jìn)行分析研究。
通過對進(jìn)氣閥總成裝配圖對照,并利用UG 模型進(jìn)行裝配尺寸模擬,確定刮蹭部位位于進(jìn)氣閥導(dǎo)套上端倒角處至孔口向上延伸約26 mm 的位置,與進(jìn)氣閥31 mm 總行程相近。見圖2。進(jìn)氣閥刮蹭部位示意圖如圖3 所示。
圖2 進(jìn)氣閥UG 尺寸模擬
圖3 進(jìn)氣閥刮蹭部位示意
通過對刮蹭的區(qū)域狀態(tài)進(jìn)行了分析,推斷進(jìn)氣閥桿表面產(chǎn)生刮蹭痕跡的原因有以下幾方面:
1)潤滑油清潔度不好。
2)進(jìn)氣閥桿與進(jìn)氣閥導(dǎo)套內(nèi)徑或外徑超出圖紙要求。
3)氣缸蓋上、下端進(jìn)氣閥孔形位公差超出圖紙要求。
4)進(jìn)氣閥導(dǎo)套氮化處理不符合要求。
針對上述可能原因逐一調(diào)查分析,抽取已使用過的進(jìn)氣閥桿、進(jìn)氣閥導(dǎo)套、氣缸蓋檢測相關(guān)尺寸、形位公差及表面粗糙度等進(jìn)行對比分析,同時抽取有明顯刮蹭痕跡的進(jìn)氣閥導(dǎo)套送第三方檢測機(jī)構(gòu)對失效分析、滲層深度、疏松等級、表面硬度等進(jìn)行檢測。
經(jīng)檢測,滑油顆粒度在顆粒等級15 μm~25 μm中,顆粒度數(shù)48 650 顆/一百毫升,符合滑油投油工藝要求:顆粒等級15 μm~25 μm,顆粒度數(shù)50 000顆/一百毫升,因此潤滑油清潔度不存在問題。
抽取6 根出現(xiàn)刮蹭的進(jìn)氣閥桿,再從倉庫調(diào)取6 根同一批次全新的進(jìn)氣閥桿,對這12 根進(jìn)氣閥桿的尺寸進(jìn)行復(fù)測。復(fù)測的項目包括桿身的直線度、直徑、表面粗糙度和端面的垂直度。經(jīng)復(fù)測,這些尺寸都沒有超出圖紙規(guī)定的值,并且出現(xiàn)刮蹭的進(jìn)氣閥和全新的進(jìn)氣閥的測量結(jié)果也并沒有可見的差異。
抽取7 個與出現(xiàn)刮蹭的進(jìn)氣閥桿匹配的進(jìn)氣閥導(dǎo)套,再從倉庫調(diào)取10 個同一批次全新的進(jìn)氣閥導(dǎo)套,對這17 個進(jìn)氣閥導(dǎo)套的尺寸進(jìn)行復(fù)測。復(fù)測的項目包括導(dǎo)套孔內(nèi)徑、導(dǎo)套孔表面粗糙度、導(dǎo)套上部倒角處形狀、導(dǎo)套孔的直線度和導(dǎo)套外徑。經(jīng)復(fù)測,已經(jīng)使用過的導(dǎo)套內(nèi)孔表面粗糙度超過圖紙規(guī)定值從Ra0.8 達(dá)到Ra0.93~Ra1.23,而新的導(dǎo)套內(nèi)控表面粗糙度為Ra0.62~Ra0.69,并未超過圖紙規(guī)定的值。其它尺寸都沒有超出圖紙規(guī)定的值,沒有可見的差異。由于新的10 個閥導(dǎo)套內(nèi)孔表面粗糙度并未超過圖紙要求,而拆檢的7 個閥導(dǎo)套內(nèi)孔上部、下部表面粗糙度的變化均表現(xiàn)出了一致性,因此這應(yīng)是零部件使用過程中正常出現(xiàn)的變化。
隨機(jī)抽取了1 個氣缸蓋,對氣缸蓋進(jìn)氣閥導(dǎo)套安裝孔進(jìn)行了測量。測量的尺寸為氣缸蓋閥導(dǎo)套安裝孔的內(nèi)徑,以及閥導(dǎo)套安裝孔與氣閥座安裝孔的同心度。經(jīng)測量發(fā)現(xiàn)同心度有非常輕微的超差,圖紙規(guī)定該同心度不超過0.03 m m,測量值分別為0.033 m m 和0.035 mm。通過進(jìn)一步分析認(rèn)為該尺寸超差不足以產(chǎn)生進(jìn)氣閥桿刮蹭的故障。
隨機(jī)抽取1 個與出現(xiàn)刮蹭的進(jìn)氣閥桿匹配的進(jìn)氣閥導(dǎo)套和1 個全新的進(jìn)氣閥導(dǎo)套,送上海軌道交通檢測技術(shù)有限公司進(jìn)行了失效分析。同時,取2個與出現(xiàn)刮蹭的進(jìn)氣閥桿匹配的進(jìn)氣閥導(dǎo)套和1 個全新的進(jìn)氣閥導(dǎo)套共3 個進(jìn)氣閥導(dǎo)套送滬東重機(jī)計量檢測中心做理化試驗比對,分析結(jié)果表明:以368 Hv為硬度界限值,測得其有效硬化層深度為70 μm ~ 80 μm,小于技術(shù)文件規(guī)定的要求(有效硬化層深度不得大于100 μm);由硬度測定結(jié)果表明,閥導(dǎo)套內(nèi)孔表明硬度為648 Hv~746 Hv,部分內(nèi)孔表面硬度低于技術(shù)文件規(guī)定的要求(內(nèi)孔表面硬度不得大于700 Hv)。
進(jìn)氣閥導(dǎo)套氮化不符合氮化技術(shù)要求,即化合物層、擴(kuò)散層、基體石墨長度及疏松級別超出技術(shù)要求;導(dǎo)套基體石墨長度超出圖紙要求;在氮化后,由于對導(dǎo)套內(nèi)孔進(jìn)行了珩磨,導(dǎo)致導(dǎo)套內(nèi)孔的化合物層厚度不均,有的幾乎沒有化合物層;新的導(dǎo)套在氮化前的內(nèi)孔表面就存在開裂及局部剝落現(xiàn)象。
該型柴油機(jī)采用了非常典型的搖臂頂桿機(jī)構(gòu)來驅(qū)動進(jìn)氣閥、排氣閥。進(jìn)氣閥驅(qū)動機(jī)構(gòu)見圖4。
圖4 PC 2-6B 進(jìn)氣閥搖臂機(jī)構(gòu)
將該型柴油機(jī)進(jìn)氣閥可能與進(jìn)氣閥閥桿刮蹭相關(guān)的設(shè)計特征列舉出來,與相似的柴油機(jī)進(jìn)行對比如表1 所示。
表1 特性對比表
通過對比發(fā)現(xiàn),與PC2-6B 最相近的PC2-6 系列柴油機(jī),進(jìn)氣閥桿表面是不作氮化處理的,而閥導(dǎo)套的基體材質(zhì)雖然相同,但是內(nèi)孔表面是否作氮化處理卻有區(qū)別。PA6 系列柴油機(jī)缸徑為280 mm,轉(zhuǎn)速較PC2-6 和PC2-6B 系列柴油機(jī)要高得多。比較PA6 和PC2-6B 進(jìn)氣閥的設(shè)計,PA6 進(jìn)氣閥桿身和進(jìn)氣閥導(dǎo)套內(nèi)孔表面都做了硬化處理。
就進(jìn)氣閥桿和進(jìn)氣閥導(dǎo)套表面是否進(jìn)行硬化處理,見表2。
表2 表面硬化處理對比
應(yīng)留意到,PC2-6B 的設(shè)計中,進(jìn)氣閥桿表面硬度與進(jìn)氣閥導(dǎo)套內(nèi)孔表面硬度是存在較大差異的。PA6 和PC2-6 都是滬東重機(jī)有限公司已經(jīng)穩(wěn)定批量生產(chǎn)的機(jī)型,進(jìn)氣閥桿沒有出現(xiàn)過類似的問題。特別是PC2-6 和PC2-6B 在設(shè)計指標(biāo)上又非常相近[2-3],因此,零件表面硬化處理可能是問題原因的關(guān)鍵因素。
通過以上的零件符合性分析以及橫向?qū)Ρ确治?,初步推斷進(jìn)氣閥導(dǎo)套表面氮化層的制作質(zhì)量與技術(shù)要求不符是導(dǎo)致問題發(fā)生的原因。為此,滬東重機(jī)有限公司與進(jìn)氣閥導(dǎo)套制造方進(jìn)行了深入的溝通,制造方在通過工藝攻關(guān)以后,制作了一批表面氮化層完全符合圖紙要求的進(jìn)氣閥導(dǎo)套,供試驗驗證。
在換裝新制作的進(jìn)氣閥導(dǎo)套和全新的進(jìn)氣閥以后,柴油機(jī)開展了10 h 的負(fù)荷試驗。通過對整機(jī)進(jìn)氣閥進(jìn)行拆檢發(fā)現(xiàn),32 根進(jìn)氣閥中有15 根進(jìn)氣閥導(dǎo)套表面已經(jīng)出現(xiàn)了明顯刮蹭的痕跡,刮蹭的部位與之前一致,部分進(jìn)氣閥桿刮蹭的痕跡甚至比之前更深。驗證試驗表明,進(jìn)氣閥導(dǎo)套氮化層硬度和深度的改善并未使問題現(xiàn)象消失,反而有加重問題的趨勢。
根據(jù)以上分析和試驗驗證的情況,基本確定該問題的原因應(yīng)該是進(jìn)氣閥閥桿和進(jìn)氣閥導(dǎo)套不能良好匹配造成的。
PC2-6B 柴油機(jī)進(jìn)氣閥上部是帶轉(zhuǎn)閥機(jī)構(gòu)的。根據(jù)如上分析及驗證的情況,對進(jìn)氣閥表面刮蹭的痕跡作了進(jìn)一步的檢查,發(fā)現(xiàn)刮蹭痕跡的間隔和數(shù)目與轉(zhuǎn)閥機(jī)構(gòu)的工作間隔相匹配,因此可以判斷刮蹭總是在固定的位置產(chǎn)生。
既然刮蹭總是在固定的位置產(chǎn)生,那么必然就有沿垂直于閥桿方向的力,導(dǎo)致閥桿在導(dǎo)套邊緣上產(chǎn)生刮蹭。進(jìn)氣閥搖臂在運(yùn)動時,頂桿機(jī)構(gòu)相對于閥桿頂部會產(chǎn)生相對位移。如圖5 所示,氣閥在關(guān)閉時,進(jìn)氣搖臂頂桿回轉(zhuǎn)半徑為228 mm,行程為31 mm。
圖5 進(jìn)氣搖臂
據(jù)此可以計算頂桿相對于氣閥頂部會產(chǎn)生的橫向位移為
該位移量遠(yuǎn)大于進(jìn)氣閥與閥導(dǎo)套的間隙0.12 m m~0.171mm,因此可能引起氣閥的來回擺動。該閥頂桿機(jī)構(gòu)與閥之間通過摩擦力產(chǎn)生作用,由于有滑油進(jìn)行潤滑,故選取摩擦系數(shù)為0.1。
查詢進(jìn)氣閥彈簧的圖紙,可以將彈簧的彈性力數(shù)據(jù)匯總?cè)绫?。
表3 彈簧彈性力
根據(jù)以上數(shù)據(jù)可以計算氣閥在關(guān)閉時,彈簧的彈性力為2 532 N;氣閥完全打開時,彈簧的彈性力為4 385 N。故氣閥頂桿機(jī)構(gòu)與閥頂部之間的支撐力理論上在2 532 N~4 385 N。
由于氣閥頂桿運(yùn)動產(chǎn)生的橫向位移遠(yuǎn)大于氣閥間隙,故可以認(rèn)為氣閥頂桿機(jī)構(gòu)在開始向下壓氣閥時,既已通過摩擦力產(chǎn)生橫向的推力,引起氣閥擺動。該推力大小理論值為253.2 N~438.5 N。當(dāng)進(jìn)氣閥在搖臂機(jī)構(gòu)的驅(qū)動下,進(jìn)氣閥桿便在進(jìn)氣閥導(dǎo)套孔口處反復(fù)刮蹭。
由于進(jìn)氣閥導(dǎo)套表面進(jìn)行了氮化處理,較進(jìn)氣閥表面要硬得多,因此,進(jìn)氣閥的這種相對運(yùn)動便相當(dāng)于進(jìn)氣閥導(dǎo)套上口處倒角在閥桿表面反復(fù)“切削”,形成刮蹭痕跡樣貌。
PC2-6 柴油機(jī)采用了和PC2-6B 柴油機(jī)十分相近的設(shè)計,并且工作轉(zhuǎn)速和氣閥行程也十分相近,但是由于PC2-6 進(jìn)氣閥導(dǎo)套并未采用氮化處理,因此也就沒有產(chǎn)生這樣的問題。值得留意的是,如圖6 所示,PA6 的進(jìn)氣閥驅(qū)動機(jī)構(gòu)采用了閥頂架的型式,因此,進(jìn)氣閥本身工作時不會產(chǎn)生額外的橫向力,橫向力由閥頂架導(dǎo)向桿承受。
圖6 PA 6 柴油機(jī)的氣閥頂桿機(jī)構(gòu)
進(jìn)氣閥導(dǎo)套表面的硬化層可以確保足夠的耐磨性,并確保閥導(dǎo)套的工作壽命,但要同時顧及進(jìn)氣閥工作時不產(chǎn)生刮蹭,則必須根據(jù)問題發(fā)生的機(jī)理對進(jìn)氣閥導(dǎo)套進(jìn)行設(shè)計改進(jìn)。
如圖7 所示,通過對進(jìn)氣閥導(dǎo)套上開口處增加一個倒圓過渡,便可有效降低發(fā)生刮蹭處的表面硬度,降低接觸應(yīng)力。
圖7 進(jìn)氣閥導(dǎo)套開口處的設(shè)計改進(jìn)
在柴油機(jī)上重新安裝了經(jīng)過設(shè)計改進(jìn)的進(jìn)氣閥導(dǎo)套后,按照與前一次驗證相同的方法開展了約10 h的試驗驗證,整機(jī)所有32 根進(jìn)氣閥導(dǎo)套經(jīng)檢查沒有發(fā)現(xiàn)任何刮蹭的痕跡,原來發(fā)生刮蹭的部位經(jīng)檢查非常光順。
通過后續(xù)在柴油機(jī)上開展1 000 h 可靠性試驗進(jìn)行驗證,問題沒有復(fù)現(xiàn),可以確認(rèn)問題發(fā)生機(jī)理清楚,并已徹底排除。設(shè)計和制造狀態(tài)根據(jù)驗證情況進(jìn)行固化。
隨著新機(jī)型開發(fā)項目的增長,各種機(jī)型開發(fā)過程中均發(fā)現(xiàn)了一系列設(shè)計、配套、制造和裝配方面的問題,其中有諸多經(jīng)驗和教訓(xùn)值得學(xué)習(xí)和總結(jié)。在問題發(fā)現(xiàn)、分析和解決的過程中,盡管看來嚴(yán)格按照圖紙進(jìn)行生產(chǎn),但問題依然沒有得到有效解決。然而,在國產(chǎn)化的過程中,在諸多細(xì)節(jié)上必然會出現(xiàn)細(xì)微的差異,這些差異并未在圖紙中進(jìn)行體現(xiàn)。因此,一味追求與原設(shè)計一致并不一定是解決問題的有效辦法,分析和掌握問題發(fā)生的機(jī)理,才能真正找到解決問題的最佳方案,同時提高技術(shù)和質(zhì)量控制水平。