孫黃鶴
(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)
某煉油廠輕石腦油異構(gòu)化裝置采用UOP Penex低溫異構(gòu)一次通過式工藝流程,屬于國內(nèi)首套。裝置設(shè)置兩臺串聯(lián)臨氫異構(gòu)化反應(yīng)器,將原料輕石腦油中低辛烷值的C5、C6正構(gòu)烷烴轉(zhuǎn)化為較高辛烷值的異構(gòu)烷烴后作為汽油組分進(jìn)行調(diào)和。
輕石腦油送入脫異戊烷塔將高辛烷值的異戊烷自塔頂脫除,脫異戊烷塔底油及新氫分別經(jīng)過預(yù)處理脫硫、干燥脫除微量水等雜質(zhì)后混合進(jìn)入串聯(lián)的異構(gòu)化反應(yīng)器,在催化劑的作用下完成異構(gòu)化反應(yīng),將低辛烷值的正構(gòu)烷烴轉(zhuǎn)化為高辛烷值的異構(gòu)烷烴。反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)換熱后進(jìn)入穩(wěn)定塔,塔頂尾氣經(jīng)過堿洗塔脫除氯化氫后送入 燃料氣管網(wǎng),穩(wěn)定塔底較高辛烷值異構(gòu)化油經(jīng)冷卻后和脫異戊烷塔頂油匯合送入產(chǎn)品罐區(qū)。裝置工 藝流程見圖1。
圖1 輕石腦油異構(gòu)化裝置工藝流程圖
異構(gòu)化油辛烷值RONC≥85%,異構(gòu)化油收率≥97.2%。
主要操作參數(shù)見表1。
表1 主要操作參數(shù)
在開工運行初期,異構(gòu)化原料油和產(chǎn)品飽和蒸汽壓(RVP)變化如圖2所示。從圖2可以看到異構(gòu)化產(chǎn)品飽和蒸汽壓在130kPa 左右,最高可達(dá)136kPa,對于作為汽油調(diào)和組分而言,明顯偏高,不利于汽油的調(diào)和。
圖2 異構(gòu)化原料和產(chǎn)品飽和蒸汽壓曲線圖
一般而言,產(chǎn)品中所含輕組分越多,其飽和蒸汽壓會相應(yīng)地越大。石腦油異構(gòu)化產(chǎn)品主要是C5、C6組分,產(chǎn)品中所含C4組分主要是從原料中帶入,經(jīng)脫異戊烷塔分離后和塔頂油一起進(jìn)入到產(chǎn)品中。開工初期某次產(chǎn)品組成見表2。
表2 異構(gòu)化產(chǎn)品組分組成
從產(chǎn)品組成來看,確實含有部分C4,但是含量很少,通過異丁烷和正丁烷的調(diào)和飽和蒸汽壓RVP,粗略計算C4組分對產(chǎn)品RVP的影響如下:0.04%×495.7+0.83%×355.1=3.15kPa,由此可見C4組分對異構(gòu)化油產(chǎn)品的飽和蒸汽壓影響并不大,即使將產(chǎn)品中的C4全部除去,產(chǎn)品飽和蒸汽壓也不會有太大的變化,但仍然要求嚴(yán)格控制原料中C4組分含量盡量低。
建立異構(gòu)化裝置目的就是為了對C5、C6烷烴進(jìn)行異構(gòu)化,從而使油品獲得較高的辛烷值。不過在提高烷烴異構(gòu)化率的同時,通常也會使產(chǎn)品附帶較高的RVP。
表3 輕石腦油各組分調(diào)和RON和RVP
反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生的主要反應(yīng)是:
可以看出無論發(fā)生上述何種異構(gòu)反應(yīng),在提高反應(yīng)器內(nèi)異構(gòu)化率的同時,相應(yīng)的 產(chǎn)品飽和蒸汽壓也將會升高。而且通常情況下,異構(gòu)化反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生最多的是RVP變化比較大的正戊烷轉(zhuǎn)化成異戊烷反應(yīng),其他反應(yīng)因原料中含量較少而較少發(fā)生。
從上述原因分析中可以得到以下結(jié)論:降低原料中C4組分可以降低異構(gòu)化產(chǎn)品RVP值,但影響不大;異構(gòu)化產(chǎn)品RVP增量主要是由 于異構(gòu)化反應(yīng)造成的。因此可以考慮通過以下2種方法,降低異構(gòu)化產(chǎn)品RVP值。
C6烷烴比C5烷烴蒸汽壓力值(RVP)要低,因此增加原料中C6組分可以降低產(chǎn)品飽和蒸汽壓,即可以要求上游裝置中石腦油分餾塔優(yōu)化操作,以增加異構(gòu)化裝置來料中的C6組分,但增加C6組分需要注意以下幾方面的問題:1)調(diào)整脫異戊烷塔操作,增加C6成分,同時保持進(jìn)料量不變,會導(dǎo)致脫異戊烷塔(DIP)塔頂流量下降,脫異戊烷塔(DIP)塔底流量增加。2)避免將高含量的苯帶入裝置。苯含量偏高會導(dǎo)致反應(yīng)器床層溫升變高,異構(gòu)化反應(yīng)器內(nèi)苯會很快被飽和為環(huán)己烷,此反應(yīng)放熱量大,且?guī)缀跏?00%反應(yīng),根據(jù)UOP經(jīng)驗,1v%的苯會導(dǎo)致11℃的溫升。異構(gòu)化反應(yīng)器對于進(jìn)料苯含量上限是5v%,如果要消除少量苯對反應(yīng)器的影響,可考慮技改項目,在異構(gòu)化反應(yīng)器前增設(shè)苯飽和反應(yīng)器。3)避免C7+組分帶入裝置。避免C7+主要是避免C7+鏈烷烴帶入原料而發(fā)生裂解反應(yīng),裂解反應(yīng)一方面會放出大量的熱,同時生成的小分子更增加了產(chǎn)品的飽和蒸汽壓,也降低了異構(gòu)化產(chǎn)品油的收率。
在保證產(chǎn)品辛烷值的情況下,盡可能降低反應(yīng)器內(nèi)的異構(gòu)化率,可將產(chǎn)品RVP值降低。通過溫度優(yōu)化操作,判斷在某特定溫度條件下獲得更好質(zhì)量的產(chǎn)品辛烷值及RVP值。實際上就是需要降低異構(gòu)化反應(yīng)器運行溫度,犧牲產(chǎn)品辛烷值,從而達(dá)到降低產(chǎn)品蒸汽壓值的目的。另外降低異構(gòu)化反應(yīng)器入口溫度,一方面有利于降低裝置能耗,另一方面也利于延長催化劑的壽命,促進(jìn)整個裝置的長周期運行。
分別降低前置反應(yīng)器和后置反應(yīng)器入口溫度后,產(chǎn)品RVP如圖3所示。從圖3可以看出異構(gòu)化產(chǎn) 品飽和蒸汽壓基本上可以穩(wěn)定在128kPa以內(nèi)。
圖3 優(yōu)化后異構(gòu) 化原料和產(chǎn)品RVP散點圖
優(yōu)化反應(yīng)器入口溫度后,再對上游裝置石腦油分離塔進(jìn)行優(yōu)化,適當(dāng)增加異構(gòu)化原料中C6組分,降低原料RVP值后原料和產(chǎn)品RVP見圖4。從圖4可以看出優(yōu)化原料,降低原料RVP值后,異構(gòu)化產(chǎn)品RVP也相應(yīng)降低,在優(yōu)化異構(gòu)化反應(yīng)器異構(gòu)化率后,再優(yōu)化異構(gòu)化原料,可以將產(chǎn)品RVP維持在120~124kPa比較窄的范圍內(nèi)。
圖4 優(yōu)化后異構(gòu)化原料和產(chǎn)品RVP散點圖
通過對異構(gòu)化產(chǎn)品開工初期RVP偏高問題進(jìn)行分析后,對異構(gòu)化反應(yīng)溫度和原料進(jìn)行優(yōu)化,異構(gòu)化產(chǎn)品RVP值得到較好的控制。因此要降低產(chǎn)品RVP值,需要多方面進(jìn)行平衡優(yōu)化,但同時需要注意進(jìn)行優(yōu)化時需要注意的限制條件。
[1] 胡云峰.利用輕石腦油異構(gòu)化技術(shù)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)汽油調(diào)和組分[J].中外能源,2013,18(6):61-64.