袁井平,樊慶國,楊印龍,隨立松,孔德寶
輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)的優(yōu)化
Optimization of Roller Press Raw Meal Grinding System
袁井平,樊慶國,楊印龍,隨立松,孔德寶
Optimization of Roller Press Raw Meal Grinding System
為積極推進生料制備系統(tǒng)新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用,降低生料電耗和熟料綜合電耗,實現(xiàn)降低生產(chǎn)成本、增強企業(yè)競爭力的目的,魯城水泥有限公司決定對原兩臺?4.6m×(10+ 3.5)m中卸烘干磨進行輥壓機終粉磨系統(tǒng)改造。經(jīng)過多方考察、調(diào)研,公司決定采用目前國內(nèi)較為成熟、節(jié)能降耗明顯、綜合效益較好的CLF180/120型生料輥壓機終粉磨系統(tǒng),一線改造工程于2011年3月份開始動工,2011年8月4日一次性帶料試車成功。2012年4月份適時啟動了二線生料改造工程,于2012年9月份一次性帶料試車成功,經(jīng)過生產(chǎn)實踐和不斷的優(yōu)化改進,取得了較好的節(jié)能效果。
生料系統(tǒng)改造未涉及石灰石破碎系統(tǒng)、輔助原料、調(diào)配庫及上料系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng),僅對磨機及附屬設(shè)備進行了改造,主機設(shè)備配置見表1。
1號輥壓機生料終粉磨項目安裝調(diào)試過程中,結(jié)合實際情況,在配合廠家技術(shù)人員調(diào)試的同時,對設(shè)計中存在的不合理處以及試生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行了改進:
(1)改造V型選粉機下料口,由一處下料改為三處下料,去掉粗粉下料斜槽,將粗粉導(dǎo)入喂料提升機下料管,消除了下料分布不均的現(xiàn)象。
(2)改進動態(tài)選粉機進風(fēng)口,由原先的直筒進風(fēng)改為九個柵格分隔進風(fēng),避免了風(fēng)量分布不均影響系統(tǒng)穩(wěn)定的弊端。
(3)調(diào)整了風(fēng)機入V型選粉機補風(fēng)管道的安裝角度,設(shè)計時風(fēng)機入V型選粉機補風(fēng)管道的角度為風(fēng)量通過彎管導(dǎo)入動態(tài)選粉機,造成補風(fēng)直吹動態(tài)選粉機傳動軸,后將管道取直直入進風(fēng)主管道。
(4)將動態(tài)選粉機旋風(fēng)筒渦殼直徑加大0.9m,達到5m,高度增加0.9m,有效降低了阻力,增加了系統(tǒng)風(fēng)量。
(5)動態(tài)選粉機轉(zhuǎn)子下加擋風(fēng)板。
表1 主機設(shè)備配置
表2 二線輥壓機優(yōu)化改造后與一線輥壓機運行數(shù)據(jù)對比
(6)轉(zhuǎn)子與旋風(fēng)筒之間加降塵鎖風(fēng)卸灰閥。
(7)循環(huán)風(fēng)機采用變頻控制,風(fēng)量調(diào)整完全可以通過調(diào)節(jié)風(fēng)機轉(zhuǎn)速滿足,為簡化系統(tǒng)工藝,在安裝過程中去掉了循環(huán)風(fēng)機進口調(diào)節(jié)閥。
通過改進保證了項目的順利投產(chǎn)與正常高效運行,實現(xiàn)了輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)較為明顯的節(jié)能效果:原中卸磨系統(tǒng)設(shè)計產(chǎn)量為190t/h,正常生產(chǎn)平均產(chǎn)量可達到210t/h左右,系統(tǒng)配用功率約為5000kW,中卸磨系統(tǒng)電耗約為21kWh/t生料,輥壓機系統(tǒng)設(shè)計產(chǎn)量為240~260t/h,配用功率約為4400kW。正常生產(chǎn)平均產(chǎn)量可達到270~280t/h,輥壓機系統(tǒng)電耗為12.76kWh/t生料。
由于1號輥壓機生料終粉磨項目完成后節(jié)能效果明顯,2012年4月份適時啟動了二線生料磨改造工程,針對1號輥壓機使用情況及系統(tǒng)阻力較大的問題,在安裝調(diào)試過程中重新優(yōu)化了2號輥壓機系統(tǒng):動態(tài)選粉機旋風(fēng)筒進口相對1號輥壓機加大了0.5m,增大通風(fēng)面積約2.5m2,旋風(fēng)筒渦殼直徑加大0.9m,達到5.5m,高度增加1m,項目于2012年9月份一次性帶料試車成功。二線輥壓機優(yōu)化改造后與一線輥壓機運行數(shù)據(jù)對比見表2。
運行數(shù)據(jù)表明,整個系統(tǒng)阻力明顯下降,細粉分離效果增強,輥壓機電流較1號下降了約10~20A;輥壓機系統(tǒng)電耗達12.76kWh/t,生料綜合電耗控制在18.1kWh/t以內(nèi),取得了較好的節(jié)電效果。
通過努力,成功實現(xiàn)了生料終粉磨系統(tǒng)的改造,并結(jié)合公司實際情況進行了合理有效的改進。2013年1至8月份,生料月度綜合電耗控制在18kWh/t生料,取得了明顯的節(jié)能效果和經(jīng)濟效益?!?/p>
TQ172.639
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:1001-6171(2014)06-0022-02
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2014-03-25;
編輯:呂光