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隔油–破乳–Fen ton氧化–混凝工藝處理高濃度乳化液廢水

2014-02-17 01:25:24龍冬清景正棟何田妹
關(guān)鍵詞:乳化液混凝濁度

龍冬清,景正棟,何田妹

(紅河州德遠(yuǎn)環(huán)境保護(hù)有限公司,云南個(gè)舊661000)

隔油–破乳–Fen ton氧化–混凝工藝處理高濃度乳化液廢水

龍冬清,景正棟,何田妹

(紅河州德遠(yuǎn)環(huán)境保護(hù)有限公司,云南個(gè)舊661000)

針對(duì)某難處理高濃度乳化液廢水,提出了隔油–破乳–Fenton氧化–混凝聯(lián)合處理工藝.試驗(yàn)結(jié)果表明:乳化液廢水靜浮20 min除去上層浮油,在廢水pH值8.0,PAC投加量8.0 g/L,0.1‰PAM投加量10 mL/L的條件下破乳效果較好.廢水繼續(xù)通過Fenton試劑氧化及混凝沉降處理,當(dāng)Fenton氧化初始pH值3.5,H2O2(30%)投加量12 mL/L,[H2O2]/[Fe2+]=4∶1,一次性投加FeSO4·7H2O,反應(yīng)時(shí)間45 min及混凝沉降pH值8.0,混凝劑投加量0.3 g/L時(shí),處理效果令人滿意.采用該工藝處理高濃度乳化液廢水,其COD去除率為99.91%,濁度去除率為98.96%,石油類去除率為99.97%,處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn).

隔油;破乳;Fenton氧化;混凝沉降;乳化液廢水

在日常生產(chǎn)、制造、加工等過程中,常使用冷卻潤(rùn)滑液對(duì)金屬、機(jī)械設(shè)備及其零部件表面進(jìn)行潤(rùn)滑及冷卻,在使用過程中,切削液發(fā)生不同程度的氧化、酸敗,性能降低,最終失去冷卻及潤(rùn)滑的功能,成為廢乳化液.廢乳化液中含有皂液、乳化油、烴/水混合物、乳化液(膏)、切削劑、冷卻劑、潤(rùn)滑劑、拔絲劑、金屬屑等有害物[1],其COD每升含量高達(dá)幾萬甚至幾十萬毫克,石油類含量也很高,還含有鉛、鎳、鎘等重金屬物質(zhì).若不能對(duì)其進(jìn)行妥善處理,必將給環(huán)境帶來嚴(yán)重的危害.

乳化液廢水具有高度分散穩(wěn)定性、化學(xué)成分復(fù)雜、污染物濃度高且不易降解、處理難度大等特點(diǎn),尤其是機(jī)械加工過程產(chǎn)生的高濃度、乳化嚴(yán)重的乳化液含油廢水仍沒有較好的處理方法[2].近年來,國內(nèi)學(xué)者針對(duì)乳化液廢水處理的特點(diǎn),研究了一些新型處理工藝.混凝氣浮法[3-4]是目前國內(nèi)常用的乳化液廢水處理工藝,COD去除率達(dá)90%以上,但對(duì)難降解的有機(jī)小分子去除效果不佳,處理后廢水還須進(jìn)行生物處理.馬曉鷗等[5]針對(duì)混凝氣浮法存在的不足,提出了厭氧-化學(xué)氧化-混凝氣浮處理工藝,乳化液廢水先經(jīng)厭氧氧化預(yù)處理,促使大分子有機(jī)物降解為小分子,再通過化學(xué)氧化法繼續(xù)氧化處理,有效地提高了廢水COD的去除率,但該工藝處理含油量較高的乳化液廢水時(shí),厭氧氧化條件不易控制且反應(yīng)時(shí)間較長(zhǎng),不利于裝置的連續(xù)運(yùn)行.采用超濾法[6]能達(dá)到較好的處理效果,但裝置投資大,且運(yùn)行成本高,目前國內(nèi)僅有幾家大型鋼鐵企業(yè)采用,一般企業(yè)難以承受.將微波技術(shù)[7]用于乳化液廢水處理是一種全新的探究,李新冬等[8]利用微波輔助處理乳化液廢水取得了較好的成果,該技術(shù)還處于研究探索階段,國內(nèi)還未有應(yīng)用實(shí)踐的案例.Fenton試劑[9]在有機(jī)廢水處理中已得到成熟的應(yīng)用,而用于乳化液廢水處理還處在探索階段,且大多為單獨(dú)處理工藝,對(duì)廢水的承受能力較弱,采用Fenton法與其他方法聯(lián)用處理乳化液廢水的工藝更是少之又少,如微電解-Fenton法[10]也僅有少數(shù)學(xué)者進(jìn)行研究.針對(duì)目前乳化液廢水處理工藝存在的缺陷與不足,筆者提出隔油–破乳–Fenton氧化–混凝聯(lián)用的工藝處理高濃度乳化液廢水,該工藝對(duì)復(fù)雜的乳化液廢水具有較強(qiáng)的承受能力,縮短了處理時(shí)間,保證了處理設(shè)施的連續(xù)運(yùn)行,獲得了良好的效果.

1 試驗(yàn)部分

1.1 材料來源及水質(zhì)

以某公司零配件加工、設(shè)備清洗過程產(chǎn)生的乳化液為研究對(duì)象,廢水呈灰黑色,pH值7.4~8.2,石油類含量:5350~7520 mg/L,CODCr:136100~144600 mg/L,濁度:2300~2500 NTU.

1.2 試驗(yàn)儀器及藥品

試驗(yàn)與分析儀器:JB-3定時(shí)恒溫磁力攪拌器,PHS-3C型數(shù)字PH計(jì),COD-571-1型消解裝置, COD-571型化學(xué)需氧量測(cè)定儀,OIL400紅外分光測(cè)油儀,WGZ-2000濁度儀及其它器具.試驗(yàn)與分析藥劑:聚鐵、PAC、PAM、FeSO4·7H2O、NaOH等為工業(yè)級(jí),30%H2O2、CaCl2、H2SO4等試劑為分析純及以上等級(jí).

1.3 試驗(yàn)工藝流程

試驗(yàn)工藝流程依托云南某危險(xiǎn)廢物處理處置中心實(shí)際廢水處理工程開展試驗(yàn)研究,試驗(yàn)工藝流程如圖1所示.

圖1 試驗(yàn)工藝流程圖

2 結(jié)果與討論

2.1 隔油效果

浮力浮上法[11]是借助水的浮力,使水中不溶態(tài)污染物浮出水面,然后用機(jī)械加以刮除的水處理方法.當(dāng)水中分散相物質(zhì)為比重小于1的強(qiáng)疏水性物質(zhì),可以依靠水的浮力使其自發(fā)地浮升到水面,這就是自然浮上法.自然浮上法主要用于粒徑大于50~60μm的可浮油分離,因而稱為隔油.通過隔油處理,從而將廢水中不溶解的可浮油(包括油膜、油滴)與水分離而達(dá)到凈化水質(zhì)的目的.

為了考察上浮時(shí)間對(duì)浮油去除效果的影響,試驗(yàn)采用了較為直觀、簡(jiǎn)便的方法——直觀測(cè)量法,即選用刻度量筒對(duì)不同時(shí)間段上浮的浮油層體積進(jìn)行粗略測(cè)量,從而確定采用自然浮上法除去廢乳化液中浮油的最佳靜浮時(shí)間,如圖2所示.

圖2 靜浮時(shí)間對(duì)隔油效果的影響

由圖2可知,隨著靜浮時(shí)間的增加,浮油層的體積逐漸增大,尤其是在靜浮前10 min內(nèi)浮油層的體積急速上升,在10~20 min內(nèi)變化相對(duì)緩慢,當(dāng)上浮時(shí)間超過20 min后曲線趨于水平狀態(tài),說明廢乳化液中浮油等其它懸浮物在靜浮20 min時(shí)已基本上浮,而超過20 min后浮油體積增加不明顯,隔油效果不顯著.

2.2 破乳效果

2.2.1 破乳劑的確定

選用傳統(tǒng)化學(xué)破乳劑[12]聚鐵、PAC、PAM、CaCl2、H2SO4等將其單獨(dú)或組合投加使用,考察不同破乳劑及其組合對(duì)破乳效果的影響,破乳效果見表1所示.

從上述試驗(yàn)中可以看出,單獨(dú)采用酸化法、鹽析法對(duì)破乳效果不佳,凝聚法、復(fù)合法則具有較好的破乳效果.由于投加的高分子鐵鹽、鋁鹽混凝劑或有機(jī)高分子破乳劑,能使乳化液微粒的雙電層受到壓縮或表面電荷得到中和,從而使微粒由排斥狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槟芙佑|碰撞的并聚狀態(tài),破壞油粒周圍的保護(hù)膜,達(dá)到了油、水分離的目的.破乳后廢水CODCr去除率達(dá)80%以上,濁度去除率達(dá)70%以上,顯著地改善了廢水水質(zhì),其中以PAC+PAM的破乳劑組合處理最佳效果.

表1 不同藥劑及其組合破乳效果

2.2.2 pH值對(duì)破乳效果的影響

取隔油廢水,調(diào)節(jié)pH值,投加PAC 5 g/L,快速攪拌1 min,再投加0.1‰PAM助凝劑10 mL/L,慢速攪拌30 s,靜置20 min,廢水濁度、CODCr隨pH的變化曲線如圖3所示.

圖3 pH值對(duì)破乳效果的影響

試驗(yàn)表明:pH值的調(diào)整對(duì)廢水濁度、CODCr去除率有顯著影響;在pH值8時(shí),廢水CODCr去除率、濁度去除率均達(dá)到最高分別為89.32%、94.39%.由于pH對(duì)膠體顆粒的形成與穩(wěn)定、絮凝作用等有著重要的影響[13],在實(shí)際工程應(yīng)用中可依此對(duì)廢水pH調(diào)控,針對(duì)本乳化液廢水處理初始pH可微小調(diào)整或不作調(diào)整.

2.2.3 PAC投加量對(duì)破乳效果的影響

取隔油廢水,固定pH值8,改變PAC投加量,其他條件同上,廢水濁度、CODCr去除率與PAC投加量的關(guān)系如圖4所示.試驗(yàn)表明:在PAC投加量<8 g/L前,廢水的顏色從灰黑色變?yōu)槿榘咨?,則絮凝不充分,絮凝劑投加量明顯不足;隨絮凝劑投加量的增加,當(dāng)PAC投加量為8 g/L時(shí),產(chǎn)生的絮凝體尺寸變小,上浮性變差,廢水濁度急速降低,濁度去除率達(dá)95.29%,乳化液的絮凝程度達(dá)到最佳效果,此時(shí)COD去除率為91.34%;PAC投加量>8 g/L時(shí),水樣濁度增大,由于PAC的增加量不能與廢水中更多的顆粒物或懸浮物形成穩(wěn)定的膠體顆粒,破壞了膠體顆粒之間的電荷平衡而使其不能夠聚集沉降,導(dǎo)致廢水濁度增大[14].

圖4 PAC投加量對(duì)破乳效果的影響

2.2.4 PAM投加量對(duì)破乳效果的影響

水樣濁度隨PAM投加量的變化曲線如圖5所示.從圖5可知:隨PAM投加量的增加,廢水中親油性的絮狀物隨之增多,吸附微小的油滴和膠體顆粒,使水中懸浮顆粒及溶解的膠體顆粒逐漸減少;當(dāng)PAM投加量大于10 mL/L時(shí),溶液中陽離子含量增加,膠粒間斥力逐漸增大,破壞了原有膠體的穩(wěn)定性,廢水濁度重新升高.

圖5 PAM投加量對(duì)破乳效果的影響

2.3 Fenton氧化效果

Fenton試劑依靠H2O2分解的具有強(qiáng)氧化性的·OH將大分子或難降解的有機(jī)物氧化成易降解的小分子有機(jī)物,但受到pH、Fe2+、H2O2及反應(yīng)時(shí)間等因素的共同影響.

2.3.1 初始pH對(duì)CODCr去除率的影響

取破乳后澄清廢水,在H2O2投加量10 mL/L,[H2O2]/[Fe2+]=3∶1,t=30 min的條件下進(jìn)行Fenton氧化試驗(yàn),研究初始pH對(duì)COD去除的影響.Fenton氧化后,調(diào)節(jié)水樣pH至7左右,投加PAC混凝劑0.3 g/L,攪拌,靜置30 min,取上清液測(cè)定COD.試驗(yàn)表明pH從1升至3.5左右時(shí),COD去除率呈直線上升.初始pH值為3.5時(shí),COD去除效果最佳,這與Fenton試劑的經(jīng)典理論[15]相吻合.pH值偏高或偏低對(duì)去除COD都不利.pH值偏高時(shí),F(xiàn)e2+易形成Fe(OH)*、膠體或Fe2O3無定形沉淀,導(dǎo)致反應(yīng)體系的催化和光化學(xué)活性下降或消失,不利于·OH的產(chǎn)生.反之,pH值過低時(shí),H+與·OH結(jié)合成H2O,亦不利于·OH的產(chǎn)生及體系的進(jìn)行.

2.3.2 H2O2投加量對(duì)COD去除率的影響

H2O2投加量對(duì)COD去除率的影響見表2.從表2得出,隨著H2O2投加量的不斷增加,COD的去除率先增加后減少.當(dāng)H2O2投加量為12 mL/L時(shí),COD去除率為86.4%.當(dāng)H2O2投加量>12 mL/L時(shí),COD去除率不增反減,可能是由于在Fe2+投加量一定的條件下,過量投加的H2O2與Fe2+發(fā)生副反應(yīng)將Fe2+氧化成Fe3+,使Fe2+失去了催化功能而導(dǎo)致了·OH產(chǎn)生量的減少[16].

表2 H2O2投加量對(duì)COD去除率的影響

2.3.3 [H2O2]/[Fe2+]對(duì)COD去除率的影響

[H2O2]/[Fe2+]比對(duì)COD去除率的影響見表3.從表3得出,當(dāng)[H2O2]/[Fe2+]從10∶1降至4∶1,F(xiàn)e2+投加量不斷增加,COD去除率逐步提高,在[H2O2]/[Fe2+]= 4∶1時(shí),COD去除率最高.當(dāng)[H2O2]/[Fe2+]<4∶1時(shí),COD去除率逐漸減低.

表3 [H2O2]/[Fe2+]對(duì)COD去除率的影響

2.3.4 反應(yīng)時(shí)間對(duì)COD去除率的影響

反應(yīng)時(shí)間是控制廢水處理過程管理成本及能耗成本的關(guān)鍵因素,在處理效果相當(dāng)?shù)那闆r下,縮短廢水處理時(shí)間,能有效提高廢水處理能力.試驗(yàn)表明隨著反應(yīng)時(shí)間的延長(zhǎng),COD去除率逐漸升高,當(dāng)反應(yīng)時(shí)間為45 min左右時(shí),去除率最高.而反應(yīng)時(shí)間從45 min延長(zhǎng)至60 min時(shí),COD去除率僅從91.3%提高至93.6%.因此,反應(yīng)時(shí)間45 min最為適宜.

2.4 混凝沉降效果

2.4.1 pH對(duì)混凝沉降效果的影響

取最佳條件下,初始pH值3.5、H2O2投加量為12 mL/L、[H2O2]/[Fe2+]=4、反應(yīng)時(shí)間45 min,F(xiàn)enton氧化后的廢水,調(diào)節(jié)其pH值,投加PAC混凝劑0.5 g/L,慢速攪拌5 min,靜置30 min后,取上清液測(cè)定COD,見圖6.混凝液pH在8時(shí),COD去除率最高,符合PAC使用的最佳pH適用范圍.

圖6 混凝液pH值對(duì)COD去除率的影響

2.4.2 混凝劑投加量對(duì)混凝效果的影響

調(diào)控Fenton氧化后廢水pH值至8,混凝劑投加量與混凝效果的關(guān)系見圖7.混凝劑投加量為0.3 g/L時(shí),混凝沉降效果最佳,COD去除率最高.

圖7 混凝劑投加量對(duì)COD去除率的影響

2.5 處理后水質(zhì)質(zhì)量

采用隔油–破乳–Fenton氧化–混凝工藝處理乳化液廢水,出水COD為135 mg/L,濁度為26 NTU,油含量為1.8 mg/L,水質(zhì)質(zhì)量達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn).

3 結(jié)論

相對(duì)于其他處理工藝,隔油–破乳–Fenton氧化–混凝工藝處理高濃度乳化液廢水技術(shù)具有以下優(yōu)點(diǎn):

(1)可實(shí)現(xiàn)廢棄物的資源化利用.乳化液廢水隔油刮除的上層浮油具有一定的熱值,收集后可作為燃料鍋爐的輔助燃料.

(2)處理工藝的有機(jī)組合.該工藝對(duì)乳化液廢水處理常用的物理法、化學(xué)法及高效的Fenton試劑氧化法進(jìn)行優(yōu)化組合,充分發(fā)揮了Fenton試劑在廢水處理中的作用,有效地提高了工藝COD的去除率.

(3)處理效率高,承受能力強(qiáng).乳化液廢水CODCr:136100~144600 mg/L,石油類含量:5350~7520 mg/L,濁度:2300~2500 NTU,去除率分別達(dá)到99.91%,99.97%,98.96%,出水水質(zhì)達(dá)到國家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn).

(4)操作簡(jiǎn)便,運(yùn)行穩(wěn)定.實(shí)際運(yùn)行時(shí),只需定期檢查和調(diào)控破乳、Fenton氧化、混凝階段的pH值及藥劑投加量,這兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù).操作簡(jiǎn)單、方便,可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化控制,裝置運(yùn)行和廢水處理效果穩(wěn)定.

(5)處理裝置占地面積小,且多為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,投資成本低,投加藥劑常見且低廉,適合于中小企業(yè)乳化液廢水的自行處理,可連續(xù)或間斷運(yùn)行,同時(shí)可滿足對(duì)其他類型工業(yè)廢水的處理.

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Study on oil separation-demulsification-Fenton oxidationcoagulation process for the treatment of high-strength emulsified wastewater

LONG Dong-qing,JING Zheng-dong,HE Tian-mei

(Honghe Deyuan Environmental Protection Co.Ltd,Yunnan,Gejiu 661000,China)

Aiming at the difficulty in treating high-strength emulsified wastewater,the paper puts forward the process of oil separation-demulsification-Fenton oxidation-coagulation.The experimental results showed that Emulsion wastewater removes the floating oil after 20 minutes with pH 8.0 of the wastewater;the demulsification effect is better when the PAC dosage is 8.0 g/L,and 0.1‰PAM 10 mL/L.The wastewater continue to receive the Fenton reagent oxidation and coagulation sedimentation treatment.When the initial pH of Fenton oxidation is 3.5,the dosage of H2O2(30%)is 12 mL/L,[H2O2]/[Fe2+]=4:1,dose FeSO4·7H2O with the reaction time of 45 minutes and coagulation sedimentation pH is 8.0.When coagulant dosage is 0.3 g/L,the effect is satisfactory.The process for treating the high concentrated wastewater,the COD removal rate is 99.91%,turbidity removal rate 98.96%,and oil removal rate 99.97%.The quality of treated water reaches Class B of Integrated Wastewater Discharge Standard(GB8978-1996).

oil separation;demulsification;Fenton oxidation;coagulation sedimentation;emulsified wastewater

X703

A

2095-3046(2014)03-0018-05

10.13265/j.cnki.jxlgdxxb.2014.03.004

2014-02-18

昆明市危險(xiǎn)廢物處理處置中心重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目(201303)

龍冬清(1987-),男,助理工程師,主要從事水處理技術(shù)等方面的研究,E-mail:ldq2015@126.com.

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