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凝結(jié)水泵軸承振動超標(biāo)分析及處理方法

2014-02-19 20:08沈國香刁呈振
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年6期

沈國香 刁呈振

摘 要:汽輪機凝結(jié)水泵組振動超標(biāo),軸承的磨損速度也比較快,因此這給泵組的運行穩(wěn)定造成了嚴(yán)重的干擾。為了消除設(shè)備的隱患,筆者對振動的原因進行了分析并進行了處理,保證泵組的運行處于一個安全、穩(wěn)定的狀態(tài)。

關(guān)鍵詞:凝結(jié)水泵;振動原因;軸承磨損

1 系統(tǒng)介紹

該機組的規(guī)格是俄羅斯超界500MW。一號機是1998年5月投產(chǎn)的,而2號機則比一號機晚了半年投產(chǎn)。該汽輪機是由俄羅斯列寧格勒金屬工廠生產(chǎn)的,具體規(guī)格是K500-240-4型超臨界一次中間再熱單軸四缸四排汽凝汽式汽輪機,其最大功率可以達到525MW,而額定功率是500MW。三級凝結(jié)水泵會在每一臺機組中進行配備,每一級有兩臺。如果在正常的運行時間的話,一臺運行而另外一臺屬于備用的。

每一級的凝結(jié)水泵都是俄制立式,提升壓力不同,因此結(jié)構(gòu)也是不同的。Ⅰ級凝結(jié)泵是兩組葉輪,而Ⅱ級凝結(jié)水泵則是一組葉輪,Ⅲ級凝結(jié)水泵則有兩級葉輪。我們可以將一個誘導(dǎo)輪安裝在每臺泵的入口首級葉輪前面,這樣葉輪的抗汽蝕能力就會得到提高。

2 凝結(jié)水泵運行情況

我公司使用的是俄制500MW超臨界機組,投產(chǎn)的時間分別是1998年5月和1998年11月。因此,已經(jīng)運行了有十幾年。在長時間的運作之后,我們發(fā)現(xiàn)KCB系列俄制立式凝結(jié)水泵的運行狀況出現(xiàn)問題,不穩(wěn)定的異常狀況頻繁的發(fā)生。振動超標(biāo)顯得尤為突出。為了完成現(xiàn)場監(jiān)測振動,我們使用了手持振動的方法。其中一級、二級以及三級凝結(jié)水泵的振動范圍分別是:11~0.15mm、0.08~0.12mm、0.08~0.13mm??梢钥闯鲞@些振動的范圍都超過了規(guī)定(規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要小于0.08mm),而這將會對泵組的安全運行造成很大的威脅。工作人員在2010年1月對一級凝結(jié)水泵RM 840進行監(jiān)測時發(fā)現(xiàn),當(dāng)軸承振動沒有進行增加時,軸承的內(nèi)部滾動依然有異音狀況的發(fā)生。在之后的一個月又進行了監(jiān)測,我們對該泵進行了解體,發(fā)現(xiàn)軸承軌道合金局部有脫落狀況的發(fā)生,保持架也斷裂。此外,由于軸承因磨損過熱,因?qū)⒕植亢辖鸨砻嬗袩诘嫩E象。

還存在一種異?,F(xiàn)象,即:軸承室油質(zhì)金屬磨損度監(jiān)測屢次超標(biāo)。我公司使用的是新型油質(zhì)監(jiān)測裝置,該裝置可以完成對附屬轉(zhuǎn)動機械的油質(zhì)監(jiān)測。工作人員此外還對凝結(jié)水泵軸承室的油質(zhì)進行了抽樣檢查,檢查的結(jié)果是:凝結(jié)水泵的油質(zhì)所含的金屬顆粒明顯比其他泵組的多,也超過了稀有潤滑油質(zhì)鐵損的指數(shù)50標(biāo)準(zhǔn)。因此,需要對超標(biāo)的泵組進行新油的替換。運行了兩個月之后,油質(zhì)中的金屬顆粒度慢慢增加,最終超標(biāo)。

3 凝結(jié)水泵異常情況的分析與處理

在對轉(zhuǎn)動機械振動超標(biāo)原因的進行分析之后,發(fā)現(xiàn)主要有兩個原因:轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡、安裝質(zhì)量不佳。轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡指的是在對全部附件進行安裝時,其質(zhì)量中心沒有在轉(zhuǎn)子的中心線上。因此,穩(wěn)定的工頻振動在振動圖譜的全部信號中是主要的成分。造成轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡的原因有:轉(zhuǎn)子的彎曲、轉(zhuǎn)動過程中的部件松脫以及原始的不平衡。不平衡振動的形式不同,則特征就不同:(1)原始質(zhì)量不平衡發(fā)生在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動之前,也就是說在轉(zhuǎn)動之前不平衡就已經(jīng)產(chǎn)生了。這種不平衡往往發(fā)生在加工制造的過程中,有的則發(fā)生在檢修時,或者是在對部件檢修更換轉(zhuǎn)動時。該種不平衡的特征是:當(dāng)對一定轉(zhuǎn)速下的振幅惡化相位進行監(jiān)測時,一般比較穩(wěn)定。(2)轉(zhuǎn)動部件的松脫。轉(zhuǎn)動部件包括轉(zhuǎn)子上裝配的全部的零部件,而凝結(jié)水泵主要包括以下部件:水瓦、螺旋套、葉輪、誘導(dǎo)輪、軸承以及各定位套等。工頻振動在很大程度上是由松脫產(chǎn)生的,而這種振動是突發(fā)性的。以某一軸承振動迅速的增大到一個固定值可以在數(shù)秒鐘之內(nèi)發(fā)生。此外,相位也會有一個固定的變化。相鄰的軸承振動也會出現(xiàn)增大的狀況,但是變化的量值比較小。(3)轉(zhuǎn)子彎曲也會引起質(zhì)量不平衡。發(fā)生該狀況時,工頻振動會隨著時間的變化而變化。運行的時間越長,而工頻振幅就會慢慢增大,因此相位也會發(fā)生變化。

由于各水泵都有振動偏大的狀況發(fā)生,因此我公司進行了大量的檢修處理工作,這些工作包括以下幾個方面:

(1)轉(zhuǎn)子進行低速動平衡。在對凝結(jié)水泵進行解體大修時,對全部部件進行檢修時,低速動平衡工作都要進行,這樣原始的不平衡量就會被消除。

我們在俄制凝結(jié)水泵的首級葉輪入口都將誘導(dǎo)輪,加入了其中這樣葉輪的抗汽蝕能力就會得到提高。在長周期的運行后,工作人員進行了檢查。發(fā)現(xiàn)誘導(dǎo)輪都存在汽蝕發(fā)生,只不過程度不同而已。使用的處理方式是:針對汽蝕較輕的部位,進行修復(fù)、打磨以及補焊。當(dāng)汽蝕情況比較嚴(yán)重時,就要進行誘導(dǎo)輪的替換,使用新的誘導(dǎo)輪。因此,當(dāng)對凝結(jié)水泵實施解體檢修的時候,都要開展低速動平衡。凝結(jié)水泵組在大修之需要進行振動測試,一般比大修前振動值稍微好一些,變化不是很大。

(2)防止轉(zhuǎn)動部件的脫落。在應(yīng)對轉(zhuǎn)動部件的脫落時,我們對凝結(jié)水泵進行檢修后發(fā)現(xiàn):轉(zhuǎn)動部件松脫的現(xiàn)象閉并沒有在凝結(jié)水泵中產(chǎn)生。在對泵軸實施組裝的時候,需要嚴(yán)格按照檢修工藝進行,無論是部件的緊固還是鎖定,這樣才能避免松脫狀況的發(fā)生。

(3)對于轉(zhuǎn)子產(chǎn)生的質(zhì)量不平衡的狀況時,需要對泵組進行解體。在對轉(zhuǎn)子實施彎曲度的測量時,需要嚴(yán)格的按照有關(guān)的規(guī)定進行。彎曲值一般不能超過0.02毫米。如果超過了規(guī)程要求的值,就需要進行重新的更換。

在使用以上的措施后,我們發(fā)現(xiàn)振動偏大的狀況依然存在,因此使用了轉(zhuǎn)動機械振動處理專業(yè),進行了多次的檢測和處理。下面是對21號Ⅲ級凝結(jié)水泵在線振動進行檢測和分析的過程。工作人員對電動機的多個測點進行了測量,我們可以在表1中看到測點1的測量值。

表1 振動測量值

從表1我們可以看到:測點1 Z方向振動在C區(qū),不適合進行長期的運行。使用頻譜分析儀對振動結(jié)果進行頻譜分析,發(fā)現(xiàn)測點1各方向的頻譜圖主要有以下幾個特點:(1)1倍轉(zhuǎn)速頻率在振動頻譜中占優(yōu)勢。(2)Z方向振動要比另外兩個互相垂直的方向大。采取的建議和辦法是:(1)對電動機下瓦進行重點的檢查,尤其是軸瓦的間隙,查看其是不是合適,對于磨損或松動的狀況一定不能掉以輕心。(2)對泵組進行了檢修軸承的磨損和松動情況要進行重點的檢查。由于長時間的運行,軸承室與軸承配合并不是那么緊密,二者的間隙是0.12mm,因此嚴(yán)重的超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)0~0.02mm。在處理時,使用軸承室刷鍍。之后,情況有所好轉(zhuǎn),盡管沒有超標(biāo),但是依然處于規(guī)定的上限,是0.07~0.08mm。

4 結(jié)束語

筆者對凝結(jié)水泵軸承振動超標(biāo)分析及處理方法進行了分析和探討,主要從系統(tǒng)介紹、凝結(jié)水泵運行情況、凝結(jié)水泵各異常情況的分析與處理這三個方面入手,希望這些分析和建議可以讓同行借鑒,有利于泵組的安全、穩(wěn)定運行,有利于生產(chǎn)。

參考文獻

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