魯朝娟(大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司九大隊淺冷站)
乙二醇的性質(zhì)為:沸點197.6℃、燃點118℃、比重1.1155,在水中的可溶性完全溶解,冰點(100%)-12.5℃、冰點(80%)-45℃。基于以上主要特性,在淺冷裝置中,通常采用乙二醇作為防凍液再生循環(huán)使用。乙二醇系統(tǒng)主要工藝流程:乙二儲罐的貧乙二醇經(jīng)乙二醇泵打入天然氣貧富換熱器富氣入口和氨蒸發(fā)器天然氣入口然后到二級三相分離器,這時貧乙二醇吸收天然氣中的水分已變成富乙二醇,富乙二醇從二級三相分離器底部出來后進(jìn)入再生塔塔頂換熱器進(jìn)行換熱,然后進(jìn)入貧富乙二醇換熱器,與從再生塔底過來的貧乙二醇進(jìn)行換熱升溫,去乙二醇閃蒸罐閃蒸,壓力降至0.2Mpa進(jìn)入再生塔進(jìn)行脫水,水蒸氣從塔頂放空,124℃的貧乙二醇溶液從塔底出來進(jìn)入乙二醇儲罐,與貧富乙二醇換熱器的富乙二醇-進(jìn)行換熱后經(jīng)乙二醇泵在打入乙二醇噴嘴,從而循環(huán)使用。流程圖:
堵塞故障的判斷:
(1)乙二醇系統(tǒng)的二級三相分離器、閃蒸罐、再生塔出現(xiàn)乙二醇液位升高,自動調(diào)節(jié)閥在全開位置,液位不下降;
(2)乙二醇泵掉量;
(3)乙二醇貯罐液位下降。
分析主要原因有:
(1)水分餾塔溫度過高、致使碳黑過多堵塞管線,天然氣中雜質(zhì)過多、與乙二醇一起進(jìn)入乙二醇系統(tǒng),檢修不徹底,使乙二醇系統(tǒng)發(fā)生堵塞;
(2)入口過濾器堵塞,乙二醇貯罐液位低,乙二醇泵本身故障;
(3)乙二醇貧富換熱器至乙二醇貯罐閥門管線堵塞。
解決的辦法:
(1)控制水分餾塔溫度在工藝卡范圍內(nèi),加強(qiáng)游離水排放,清洗堵塞的管線閥門;
(2)清洗泵的入口過濾器,提高乙二醇貯罐的液位,檢修乙二醇泵;
(3)清洗疏通乙二醇貧富換熱器至乙二醇貯罐間的閥門管線。
乙二醇損失的判斷:
(1)水分餾塔頂噴出乙二醇;
(2)乙二醇系統(tǒng)參數(shù)波動大,操作不平穩(wěn);
(3)二級三相分離器乙二醇液位失真,不易控制;
(4)系統(tǒng)壓力、液位等各參數(shù)超出工藝卡控制范圍;
(5)乙二醇泵活塞密封滲漏,輕烴罐游離水中排出乙二醇。
分析主要原因有:
(1)水分餾塔溫度過高或過低造成塔帶壓,使乙二醇損失;
(2)調(diào)節(jié)閥失靈,儀表方面的故障;
(3)乙二醇變質(zhì),泡沫過多不易聚合,使體積膨脹,部分炮沫隨輕
烴流失造成損失;
(4)操作不當(dāng);
(5)系統(tǒng)的漏失或不合理的排放和分離。
解決的辦法:
(1)控制再生塔溫度,二級三相分離器液位;
(2)修復(fù)調(diào)節(jié)閥;
(3)化驗乙二醇,更換乙二醇,確保乙二醇質(zhì)量;
(4)合理操作,嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行;
(5)減少漏失和不正確的排放和的分離。
液位高原因的判斷:
(1)閃蒸罐輕烴液位高;
(2)閃蒸罐壓力突然升高,塔帶壓、影響脫水效果。
故障原因及存在問題分析有;
(1)二級三相分離器乙二醇液位過低挾帶輕烴過多進(jìn)入閃蒸罐;
(2)閃蒸罐壓力波動大,輕烴液位高,隨乙二醇進(jìn)入再生塔,造成塔負(fù)荷過大,溫度下降。
解決的辦法:
(1)控制二級三相分離器乙二醇液位在正常的操作范圍內(nèi);
(2)及時排出閃蒸罐內(nèi)的輕烴,避免輕烴隨乙二醇進(jìn)入水分餾塔。
(1)再生塔貧乙二醇出口加一個分離器,以分離乙二醇在運行中生成的碳黑、雜質(zhì)。這個分離器定期清洗,可以杜絕管線、閥門的堵塞,保證一年的平穩(wěn)運行至裝置大修;
(2)二級三相分離器、閃蒸罐、水分餾塔出口調(diào)節(jié)閥前裝過濾器,定期進(jìn)行清洗解決因碳黑雜質(zhì)堵塞調(diào)節(jié)閥而造成調(diào)節(jié)失控,給系統(tǒng)帶來的參數(shù)波動,影響輕烴收率的問題;
(3)閃蒸罐加一條輕烴排放線引至壓力排污罐并加調(diào)節(jié)閥,輕烴隨游離水至排污分離器分離,然后通過輕烴泵進(jìn)輕烴儲罐,使烴可以回收利用;
(4)再生塔內(nèi)部噴頭技術(shù)改造,即將乙二醇物料分布器由線型噴頭改為蓮蓬型噴頭,使進(jìn)塔的富乙二醇分布更均勻,水與乙二醇更好的分離。
(1)再生塔出口加分離器,每年直接減少乙二醇系統(tǒng)堵塞造成的故障10次左右,對裝置增產(chǎn)增效有可觀的經(jīng)濟(jì)效益,預(yù)計年增輕烴60噸約10萬元;
(2)調(diào)節(jié)閥前裝過濾器,使操作平穩(wěn),每年減少故障20余次,每次增產(chǎn)輕烴6噸,預(yù)計年增加效益20萬元;
(3)閃蒸罐加輕烴排放線和調(diào)節(jié)閥,每年可以回收利用輕烴20噸,此項技術(shù)年可增加效益3萬元;
(4)水分餾塔內(nèi)部噴頭技術(shù)改造,增加脫水效果,減少蒸發(fā)器凍堵次數(shù),每年可增加輕烴6噸效益1萬元;
(5)更換貧富乙二醇換熱器,每年可多產(chǎn)輕烴12噸,增加效益2萬元。
乙二醇在天然氣初加工生產(chǎn)過程中應(yīng)用十分廣泛,而且起著及其重要的作用,九大隊淺冷裝置內(nèi)共有兩套乙二醇循環(huán)系統(tǒng),在裝置的運行中,對于多掌握一些乙二醇的參數(shù)控制、故障處理尤為重要。作為操作人員我們要運用各種方法去觀察,及時發(fā)現(xiàn)乙二醇系統(tǒng)存在的問題,并且通過現(xiàn)象作出判斷。對乙二醇系統(tǒng)發(fā)生的故障及時作出處理。
[1]孫愛忠主編,《油氣初加工過程》,黑龍江科學(xué)技術(shù)出版社,1990年6月第一版.
[2]戰(zhàn)樹麟主編,《石油化工分離工程》,石油工業(yè)出版社,1994年1月北京第一版.
[3]姚玉英主編,《化工原理》(上冊),天津科學(xué)技術(shù)出版社,1992年11月第一版.