王洪記
(兗礦集團(tuán)煤化分公司,山東 鄒城 273500)
某公司1.75 Mt/a焦炭生產(chǎn)過程中焦?fàn)t外排煙氣溫度一般在260℃,最高時(shí)達(dá)300℃,煙氣量165.6×103m3/h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài));鍋爐外排煙氣溫度150℃,煙氣量456.1×103m3/h。這些具有較大余熱回收利用價(jià)值的熱煙氣直接排入大氣環(huán)境,不僅污染環(huán)境,而且浪費(fèi)大量熱能。
熱管式鍋爐是一種高效率的低品位熱能回收裝置,可用于回收這些煙氣余熱,副產(chǎn)低壓飽和蒸汽。采用熱管式鍋爐對(duì)煙氣余熱實(shí)施回收后,將回收的低壓蒸汽并入同壓力的蒸汽管網(wǎng),補(bǔ)充化工生產(chǎn)系統(tǒng)用汽,具有明顯的節(jié)能和經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)也減少了廢熱、煙塵等大氣污染物的排放。
熱管式鍋爐是一種高效率的氣-水換熱器,其核心部件是熱管。熱管是在一個(gè)封閉的體系內(nèi),依靠預(yù)先裝入的流體的相態(tài)變化來傳遞熱量的傳熱元件。熱管內(nèi)是高效相變傳熱,熱管式鍋爐傳熱性能優(yōu)越,溫度均勻性好,抗熱沖擊能力強(qiáng),易于實(shí)現(xiàn)溫度控制,通過改變介質(zhì)和管材,可用于不同溫度下的傳熱,適用于不同的應(yīng)用場(chǎng)合。熱管的加熱段和冷卻段都是管外換熱,通過合理的流速設(shè)計(jì),設(shè)備具有自清灰效果,容易處理?yè)Q熱面的積灰和腐蝕,每支熱管可單獨(dú)進(jìn)行安裝更換,維護(hù)方便。
熱管徹底隔離了熱源和冷源,可以從根本上避免含硫煙氣和水汽接觸,不會(huì)產(chǎn)生冷熱流體的摻混,即使煙氣側(cè)熱管腐蝕泄漏,也不會(huì)使水汽和煙氣互通,水汽側(cè)仍可正常運(yùn)行,可以充分保證設(shè)備運(yùn)行的安全性、可靠性和連續(xù)性[1-2]。
焦?fàn)t煤氣經(jīng)預(yù)熱后送到焦?fàn)t地下室,通過下噴管把煤氣送入燃燒室立火道底部與由廢氣交換開閉器進(jìn)入的空氣匯合燃燒。燃燒后的廢氣經(jīng)過立火道頂部跨越孔進(jìn)入下降氣流的立火道,再經(jīng)蓄熱室,由格子磚把廢氣的部分顯熱回收后,經(jīng)過小煙道、廢氣交換開閉器、分煙道、地下主煙道、煙囪排入大氣。進(jìn)入煙囪后煙氣溫度一般在260℃左右,最高時(shí)約300℃,煙氣量約165.6×103m3/h,具有較大的余熱回收利用價(jià)值。這些煙氣余熱直接排入大氣,熱能沒有得到回收利用,不但增加企業(yè)生產(chǎn)成本,而且增加環(huán)境污染。
改造前,150℃鍋爐煙氣由引風(fēng)機(jī)直接送入袋式除塵器除塵后,進(jìn)入氨法脫硫系統(tǒng)脫除二氧化硫,由煙囪排入大氣。這種高溫?zé)煔獠贿M(jìn)行熱量回收直接進(jìn)入后續(xù)工段,不僅使鍋爐效率下降,浪費(fèi)熱量,還對(duì)袋式除塵系統(tǒng)、氨法脫硫系統(tǒng)造成不利影響,將會(huì)縮短除塵袋壽命,導(dǎo)致氨逃逸量增加、煙氣帶水現(xiàn)象加重等問題。
焦?fàn)t煙氣余熱回收改造后,由煙氣工藝和汽水工藝2部分組成,分別見圖1和圖2。改造后,熱管式鍋爐余熱回收系統(tǒng)由軟化水處理裝置、除氧器、除氧給水泵、鍋爐給水泵、熱管式鍋爐、軟水預(yù)熱器、汽包、上升管、下降管、外連管路和控制儀表、鍋爐引風(fēng)機(jī)等組成。
圖1 焦?fàn)t煙氣余熱回收改造后煙氣流程Fig 1 The flue gas flow of flue gaswaste heat recovery in coke oven after transformation
圖2 焦?fàn)t煙氣余熱回收改造后汽水系統(tǒng)流程Fig 2 The gas-water system process of flue gaswaste heat recovery in coke oven after transformation
煙氣流程。在地下主煙道翻板閥前開孔,將主煙道熱煙氣從地下主煙道引出,經(jīng)熱管式鍋爐余熱回收系統(tǒng)換熱降溫后,將熱煙氣降至約160℃,經(jīng)鍋爐引風(fēng)機(jī)再排入主煙道翻板閥后的地下煙道,經(jīng)煙囪排空。
汽水流程。外來20℃一次水經(jīng)過軟化處理進(jìn)入軟水箱,由軟水箱經(jīng)泵打入除氧器,經(jīng)除氧器除氧后,再由給水泵補(bǔ)入預(yù)熱器,然后進(jìn)入鍋爐汽包,汽包水和蒸汽發(fā)生器內(nèi)水自然循環(huán),在汽包內(nèi)蒸汽與水分離產(chǎn)生0.8 MPa飽和蒸汽并入管網(wǎng),供化產(chǎn)工段使用。
實(shí)施改造后,熱管式鍋爐進(jìn)出口壓損1.2 kPa,鋼制煙道、地下煙道的壓損小于0.45 kPa,煙囪吸力0.35 kPa,系統(tǒng)總阻力小于2 kPa。有關(guān)數(shù)據(jù)見表1。
為回收利用鍋爐煙氣余熱,提高鍋爐效率,對(duì)2臺(tái)130 t/h(一開一備)及1臺(tái)260 t/h循環(huán)流化床鍋爐煙氣余熱實(shí)施回收改造。在鍋爐煙氣引風(fēng)機(jī)和袋式除塵器之間增加1套熱管式鍋爐余熱回收裝置,將150℃熱煙氣降到130℃后再送入后續(xù)除塵、脫硫系統(tǒng),副產(chǎn)0.23 MPa飽和蒸汽3.45 t/h,并入對(duì)應(yīng)的蒸汽官網(wǎng),供其他生產(chǎn)系統(tǒng)使用。有關(guān)數(shù)據(jù)見表2。
表1 焦?fàn)t煙氣余熱回收系統(tǒng)參數(shù)Tab 1 Parameters of flue gaswaste heat recovery system in coke oven
表2 鍋爐煙氣余熱回收系統(tǒng)參數(shù)Tab 2 Parametersof flue gaswaste heat recovery system in boiler
焦?fàn)t煙氣余熱回收改造項(xiàng)目投資790萬元,年回收0.8 MPa飽和蒸汽75 168 t,扣除生產(chǎn)過程中消耗的脫鹽水、電耗、人工等費(fèi)用,企業(yè)可獲得經(jīng)濟(jì)效益834萬元,不到1年即可收回項(xiàng)目投資。改造后年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤量6 467 t,按照國(guó)家和地方政府節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)方面的有關(guān)激勵(lì)政策規(guī)定,企業(yè)實(shí)施節(jié)能改造項(xiàng)目,每節(jié)約1 t標(biāo)準(zhǔn)煤可獲得政府獎(jiǎng)勵(lì)300元,則可申報(bào)節(jié)能獎(jiǎng)金194萬元。
鍋爐煙氣改造項(xiàng)目總投資320萬元,年可回收0.23 MPa飽和蒸汽27 324 t,價(jià)值273萬元,不到2年即可收回項(xiàng)目投資,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
煙囪排出的高溫?zé)煔夂写罅康幕覊m顆粒,影響大氣環(huán)境質(zhì)量。熱管式鍋爐在回收煙氣余熱生產(chǎn)蒸汽的同時(shí),還能在一定程度上起到除塵作用。因?yàn)闊峁苁藉仩t對(duì)流煙道的截面積比原排煙道截面積大,含有灰塵顆粒的高溫?zé)煔饨?jīng)過熱管式鍋爐時(shí),煙氣流速會(huì)降低;同時(shí),當(dāng)煙氣沖刷折流墻和對(duì)流管束外壁時(shí)其方向?qū)?huì)改變,在慣性作用下煙塵不易轉(zhuǎn)換方向而沉降在煙道底部,大大減少了排入大氣中的灰塵顆粒含量。另外,由于余熱回收的蒸汽回用于生產(chǎn)系統(tǒng),減少了燃煤鍋爐蒸汽用量,減少鍋爐用煤的同時(shí),也減少了煙氣及各類煙氣污染物的排放。
采用熱管式鍋爐回收煙氣余熱,技術(shù)成熟、投資少、見效快,不但具有較好的經(jīng)濟(jì)效益,而且節(jié)能減排效果明顯,有助減少霧霾天氣的發(fā)生,一舉多得,是企業(yè)降低成本、提高綜合效益的有效途徑。
[1]邵李忠,王禮正,王明軍.熱管式余熱鍋爐在電弧爐煙氣余熱回收中的應(yīng)用[J].工業(yè)鍋爐,2010(3):39-40.
[2]陶務(wù)純,馮俊小,張武.電弧爐煙氣余熱利用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)用[J].山東冶金,2012(2):54-56.