趙博敬,張耀軍,白 潔,馮明強(qiáng)
(1.華電能源股份有限公司哈爾濱第三發(fā)電廠,哈爾濱150024;2.黑龍江省火電第一工程公司,哈爾濱 150036)
目前,火力發(fā)電廠燃料油普遍采用輕柴油,這種油是碳原子數(shù)10~22的多種復(fù)雜烴類(lèi)的混合物,常壓下沸點(diǎn)為180~370℃,20℃時(shí)密度為0.83~0.855 kg/L。少量燃料油進(jìn)入水汽系統(tǒng)影響不大,不易察覺(jué),通過(guò)凝結(jié)水精處理和排污即可去除。然而大量的燃料油進(jìn)入熱力系統(tǒng),會(huì)隨著水汽循環(huán)污染整臺(tái)機(jī)組的水汽系統(tǒng),導(dǎo)致凝結(jié)水、給水、爐水、蒸汽等整個(gè)系統(tǒng)的水汽品質(zhì)劣化,對(duì)熱力系統(tǒng)中的金屬管道、部件、凝結(jié)水精處理設(shè)備產(chǎn)生影響,危及設(shè)備運(yùn)行,所以必須快速處理。本文結(jié)合某廠600 MW機(jī)組曾發(fā)生過(guò)一次燃料油進(jìn)入水汽系統(tǒng)并成功處理的實(shí)例,對(duì)其進(jìn)行分析,查找并隔離進(jìn)油點(diǎn),跟蹤水質(zhì)變化趨勢(shì),調(diào)整設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),使各項(xiàng)水汽指標(biāo)盡快恢復(fù)到合格范圍內(nèi),同時(shí),更換前置過(guò)濾器濾元,復(fù)蘇凝結(jié)水精處理混床樹(shù)脂,使凝結(jié)水精處理恢復(fù)運(yùn)行。
2013年1月某日,某廠600 MW機(jī)組啟動(dòng)后7 h,水汽品質(zhì)趨于合格階段時(shí),估計(jì)約300 kg燃料油進(jìn)入機(jī)組水汽循環(huán)系統(tǒng),機(jī)組水汽品質(zhì)發(fā)生明顯變化,如表1所示。
14時(shí)45分,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水、給水的水樣表面漂有油花,全部水樣都逐漸變渾、呈乳白色,并有較刺激性的柴油味,電導(dǎo)率快速升高,爐水pH值降低。當(dāng)時(shí)停止全部疏水回收,將鍋爐連排等開(kāi)到最大,盡量保持鍋爐負(fù)荷和汽包水位和壓力穩(wěn)定,解列凝結(jié)水精處理混床的運(yùn)行,提高爐水和給水的加藥量,保證爐水pH值在9.0以上,并迅速查找原因及連續(xù)跟蹤水汽品質(zhì)變化。
15時(shí)40分,凝結(jié)水的水樣開(kāi)始慢慢變清,給水、爐水、飽和、過(guò)熱蒸汽的電導(dǎo)率快速升高的趨勢(shì)變緩,爐水和給水pH值控制穩(wěn)定,證明燃料油已經(jīng)不再進(jìn)入系統(tǒng),考慮到當(dāng)時(shí)機(jī)組供熱、發(fā)電等實(shí)際情況,無(wú)采取停機(jī)的處理方式。
表1 機(jī)組的水、汽品質(zhì)Tab.1 Units Water,steam quality
18時(shí)30分,爐水、凝結(jié)水的電導(dǎo)率開(kāi)始好轉(zhuǎn),凝結(jié)水、給水、爐水、飽和、過(guò)熱蒸汽水樣變清,但給水、飽和、過(guò)熱蒸汽的電導(dǎo)率無(wú)明顯變化,主要原因是通過(guò)鍋爐排污和大量補(bǔ)水,爐水、凝結(jié)水的品質(zhì)明顯改善,但給水和爐水加藥量大,進(jìn)入系統(tǒng)中的油不斷被攜帶、分解,繼續(xù)影響飽和、過(guò)熱蒸汽品質(zhì)。此時(shí),采取了解列前置過(guò)濾器運(yùn)行、投入凝結(jié)水精處理混床、繼續(xù)保證爐水pH值在9.0以上等措施。
21時(shí)00分,給水、爐水的品質(zhì)開(kāi)始好轉(zhuǎn),但飽和、過(guò)熱蒸汽和凝結(jié)水水質(zhì)無(wú)明顯變化,之后各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)趨于穩(wěn)定。
次日5時(shí)00分,飽和、過(guò)熱蒸汽和凝結(jié)水品質(zhì)才有所改善,表明凝結(jié)水精處理混床一直發(fā)揮去除水中離子的作用,進(jìn)入系統(tǒng)中的油不斷被攜帶、分解,直到消耗殆盡。
次日21時(shí)00分,凝結(jié)水、給水、爐水、飽和、過(guò)熱蒸汽等的各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)基本恢復(fù)正常,給水、蒸汽的銅、鐵含量等指標(biāo)也在合格范圍內(nèi),說(shuō)明沒(méi)有造成熱力設(shè)備嚴(yán)重腐蝕。
機(jī)組運(yùn)行時(shí),凝結(jié)水、給水、爐水、飽和蒸汽等系統(tǒng)的水汽溫度低于燃料油在相應(yīng)壓力下的沸點(diǎn),大部分進(jìn)入水汽系統(tǒng)中燃料油,初期是以液體的形式存在。按工藝流程隨輔汽疏水進(jìn)入水汽系統(tǒng)中的燃料油先進(jìn)入凝汽器,由于凝結(jié)水的水溫只有50℃左右,壓力為4.0 MPa左右,短時(shí)間內(nèi)燃料油沒(méi)有明顯變化,直接隨水流進(jìn)入凝結(jié)水精處理系統(tǒng),被前置過(guò)濾器纖維濾元和高速混床樹(shù)脂大量截流,剩余的油繼續(xù)隨水流進(jìn)入給水系統(tǒng)并逐漸乳化,最終進(jìn)入鍋爐汽包,漂浮在汽水分界線附近,在高溫高壓水汽等作用下逐漸裂解成低分子有機(jī)酸,但反應(yīng)速度較慢,這些酸性物質(zhì)隨蒸汽揮發(fā),使?fàn)t水、蒸汽、給水等整個(gè)水汽系統(tǒng)的pH值降低,造成熱力設(shè)備酸性腐蝕[6],減少設(shè)備使用壽命;油還與爐水中氫氧化鈉、水渣等共同作用產(chǎn)生汽泡,汽泡破裂產(chǎn)生水滴增加蒸汽的機(jī)械攜帶[7],影響蒸汽品質(zhì);油也會(huì)被水汽攜帶粘附在水冷壁、過(guò)熱器等受熱面管壁,并逐漸被碳化,造成局部過(guò)熱,碳化物和油滴甚至被攜帶沖擊汽輪機(jī)葉片。當(dāng)然,燃料油進(jìn)入機(jī)組熱力系統(tǒng)后,對(duì)化學(xué)凝結(jié)水精處理影響最直接,大量的油被前置過(guò)濾器濾元吸附,浸潤(rùn)到濾元纖維的內(nèi)部,油還會(huì)被混床樹(shù)脂吸附,在樹(shù)脂表面形成油膜,阻塞離子交換孔道,導(dǎo)致樹(shù)脂交換容量下降,凝結(jié)水精處理出水品質(zhì)變差,加劇汽輪機(jī)的腐蝕[8],嚴(yán)重時(shí)混床樹(shù)脂還會(huì)因油污染而報(bào)廢。
經(jīng)檢查分析確認(rèn),造成本次燃料油進(jìn)入水汽系統(tǒng)的原因是蒸汽吹掃致閥門(mén)內(nèi)漏,鍋爐助燃用的燃料油由此進(jìn)入輔汽疏水箱,再隨疏水回收至水汽系統(tǒng)。為杜絕類(lèi)似事件的發(fā)生,及時(shí)檢修了該閥門(mén),保證其嚴(yán)密性,又加裝了一個(gè)二次閥門(mén)和防止倒流的逆止閥。
檢查方法為目視和用濾紙擦拭濾元表面,比較嚴(yán)重狀況是濾元和擦拭濾元的濾紙表面都是油污。打開(kāi)前置過(guò)濾器人孔門(mén),檢查濾元受污染情況,如濾元受污染不嚴(yán)重,可通過(guò)水和壓縮空氣反洗去除附著在濾元表面的油污,若經(jīng)過(guò)多次反洗后,壓差不能降低到規(guī)定要求,則表示濾元污染嚴(yán)重,需要更換[1]。本次事故的前置過(guò)濾器大量攔截了進(jìn)入水汽系統(tǒng)的燃料油,燃料油已經(jīng)滲透到濾元的纖維內(nèi)部,污染比較嚴(yán)重,如再投入運(yùn)行,吸附在纖維濾元內(nèi)部的油會(huì)重新釋放出來(lái),因此采取了清洗前置過(guò)濾器內(nèi)壁、更換新纖維濾元的方法。
3.3.1 實(shí)驗(yàn)室樹(shù)脂復(fù)蘇試驗(yàn)
1)分別取陽(yáng)樹(shù)脂200 mL,濃度分別為1%、2%、3%、4%、5%氫氧化鈉溶液400 mL做放熱試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)放熱效果不明顯,不會(huì)因放熱反應(yīng)損壞樹(shù)脂。
2)取200 mL陽(yáng)樹(shù)脂,加400 mL濃度為5%氫氧化鈉溶液,加熱到45~50℃,攪拌,放置30 min。堿液表面漂浮一層油珠,散發(fā)刺鼻的油味。重復(fù)上述實(shí)驗(yàn)2次。油珠明顯減少。沖洗干凈。
3)加濃度為5%鹽酸溶液200 mL,攪拌,浸泡20 min。用除鹽水沖洗干凈。
4)取200 mL陰樹(shù)脂,加400 ml濃度為5% 的氫氧化鈉溶液,加熱到 45~50℃,攪拌,放置30 min,堿液表面漂浮一層油珠,散發(fā)著刺鼻的油味。重復(fù)上述實(shí)驗(yàn)2次,含油明顯減少,沖洗干凈,直至目視無(wú)油花。
5)分別測(cè)量陽(yáng)樹(shù)脂和陰樹(shù)脂的體積交換容量[3],測(cè)得陽(yáng)樹(shù)脂的體積交換容量是0.92 mmol/mL,恢復(fù)至新樹(shù)脂的43.8%;陰樹(shù)脂的體積交換容量是1.06 mmol/mL,恢復(fù)至新樹(shù)脂的78.52%。
經(jīng)過(guò)上述處理,樹(shù)脂的含油量明顯減少,工作交換容量有一定恢復(fù),考慮到凝結(jié)水精處理樹(shù)脂價(jià)格昂貴,進(jìn)貨周期長(zhǎng),暫時(shí)無(wú)法更換整個(gè)混床的樹(shù)脂,決定先按本方法進(jìn)行樹(shù)脂復(fù)蘇處理。
3.3.2 現(xiàn)場(chǎng)樹(shù)脂復(fù)蘇操作[4]
1)將混床導(dǎo)入陽(yáng)儲(chǔ)罐中的樹(shù)脂反復(fù)進(jìn)行水、汽反洗操作,去除樹(shù)脂表面的大量油污,然后將陰樹(shù)脂導(dǎo)入陰樹(shù)脂再生罐中,陽(yáng)樹(shù)脂保留在陽(yáng)樹(shù)脂再生罐中。
2)分別向陽(yáng)樹(shù)脂再生罐和陰樹(shù)脂再生罐中注入濃度為5%的堿液,保持罐體溫度在45℃左右,待排堿濃度達(dá)到1%后,停止注入堿液。
3)浸泡2 h,浸泡期間每隔30 min用壓縮空氣翻動(dòng)一次樹(shù)脂,約1 min。
4)浸泡后分別反洗陰、陽(yáng)樹(shù)脂約30 min;注意不要跑樹(shù)脂。
5)重復(fù)2)—4)步驟3遍,看反洗排水無(wú)浮油再進(jìn)行下一步驟。
6)分別沖洗陰、陽(yáng)樹(shù)脂,再生陽(yáng)樹(shù)脂時(shí)使用正常劑量的2倍的酸量。
7)按正常標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行混脂、沖洗等再生工序。
處理時(shí),樹(shù)脂的流失也較大,一些粘滿油污的樹(shù)脂被反洗水沖出,不得不廢棄,綜合損失率約5%,復(fù)蘇后及時(shí)補(bǔ)充了新樹(shù)脂。通過(guò)處理,樹(shù)脂恢復(fù)了一定的交換能力,實(shí)際生產(chǎn)中混床樹(shù)脂的周期制水量由受污染前的8.2萬(wàn)t降低到受污染后第一個(gè)周期的5.7萬(wàn)t,當(dāng)然這里也有熱力系統(tǒng)受污染后水質(zhì)變化的影響,以后的幾個(gè)運(yùn)行周期有所增長(zhǎng),恢復(fù)至7.0~8.0萬(wàn)t,是受污染前的90%。
經(jīng)機(jī)組大修化學(xué)監(jiān)督檢查確認(rèn),該機(jī)組的鍋爐汽包、水冷壁管、省煤器管、過(guò)熱器管,汽輪機(jī)葉片、隔板等設(shè)備的腐蝕、沉積評(píng)價(jià)繼續(xù)保持在一類(lèi)或二類(lèi)水平[5],本次油污染事件未對(duì)熱力設(shè)備造成嚴(yán)重的影響。
燃料油進(jìn)入機(jī)組水汽系統(tǒng)事故對(duì)機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行影響較大,應(yīng)采取相應(yīng)的處理措施,以減少了事故損失。
1)立即停止回收帶油的疏水,隔離進(jìn)油點(diǎn),同時(shí)解除凝結(jié)水精處理混床運(yùn)行,加大鍋爐的排污量,避免鍋爐負(fù)荷和汽包水位快速波動(dòng)。
2)化學(xué)專(zhuān)業(yè)要密切監(jiān)督水汽品質(zhì),嚴(yán)格按《化學(xué)監(jiān)督導(dǎo)則》、《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》等標(biāo)準(zhǔn)的水質(zhì)劣化處理要求,及時(shí)調(diào)整爐水和給水的加藥量,一定要保證爐水 pH值在9.0以上。
3)在凝結(jié)水水質(zhì)穩(wěn)定且無(wú)漂浮油花后,解列凝結(jié)水精處理前置過(guò)濾器,防止吸附在濾元上的油釋放造成二次污染,并恢復(fù)精處理混床運(yùn)行,發(fā)揮其去除分解產(chǎn)物的作用,使各項(xiàng)監(jiān)督指標(biāo)盡快合格。
4)做好事后處理工作,包括監(jiān)督給水、蒸汽的腐蝕產(chǎn)物含量,檢查前置過(guò)濾器濾元和混床樹(shù)脂的受污染情況,如精處理前置過(guò)濾器濾元受?chē)?yán)重污染應(yīng)盡快更換,混床樹(shù)脂被污染應(yīng)盡快復(fù)蘇處理。
5)利用機(jī)組停運(yùn)的機(jī)會(huì),檢查爐管和汽包等熱力設(shè)備的腐蝕、沉積情況。
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