康立杰,梁偉平
(華北電力大學(xué) 自動(dòng)化系,河北 保定 071003)
某電廠3號(hào)320 MW抽汽供熱機(jī)組的汽輪機(jī)為亞臨界、中間再熱、單軸、雙缸雙排汽凝汽式汽輪機(jī)。鍋爐為亞臨界壓力一次再熱控制循環(huán)鍋爐,配用帶中速磨的直吹式制粉系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)為日立公司 HIACS-5000M型分散控制系統(tǒng)(DCS)。RUNBACK(快速減負(fù)荷,以下簡(jiǎn)稱RB)試驗(yàn)的目的是保證重要輔機(jī)(包括磨煤機(jī)、送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、給水泵)故障后,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)能自動(dòng)快速降負(fù)荷至機(jī)組RB目標(biāo)負(fù)荷,保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行[1-2]。在所有的RB功能試驗(yàn)中,一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)最難以實(shí)現(xiàn),本文以某320 MW機(jī)組為例,詳細(xì)介紹了一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn),主要檢驗(yàn)一次風(fēng)機(jī)RB目標(biāo)負(fù)荷(150 MW)、RB動(dòng)作速率(60 MW/min)、機(jī)前壓力調(diào)節(jié)參數(shù)是否合適、能否穩(wěn)定降至目標(biāo)負(fù)荷,并且以各子系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)節(jié)不出現(xiàn)較大的偏差為主要目標(biāo),對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析,以及對(duì)試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出了整改建議。
一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作后,切除AGC,機(jī)組協(xié)調(diào)控制方式切至機(jī)跟隨方式(鍋爐調(diào)負(fù)荷,汽機(jī)調(diào)機(jī)前壓力);鍋爐目標(biāo)指令切至RB目標(biāo)指令150 MW,鍋爐目標(biāo)指令變化率(升降負(fù)荷速率)切為RB速率60 MW/min[3];禁止一次風(fēng)壓調(diào)節(jié)總操作因控制參數(shù)偏差大(±1.5 kPa)跳自動(dòng);禁止?fàn)t膛壓力調(diào)節(jié)總操作因控制參數(shù)偏差大(±400 Pa)跳自動(dòng);禁止一次風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板、送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉執(zhí)行器、引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉執(zhí)行器調(diào)節(jié)因指令反饋偏差大(±15)跳自動(dòng)[3]。其目的是保證在發(fā)生RB時(shí),出現(xiàn)控制參數(shù)偏差大情況下仍保持主要調(diào)節(jié)系統(tǒng)能夠自動(dòng)調(diào)節(jié),避免由于切手動(dòng)增加運(yùn)行人員操作,延誤調(diào)節(jié)時(shí)間[4-5]。
RB功能靜態(tài)傳動(dòng)試驗(yàn)條件:邏輯切換、磨煤機(jī)聯(lián)動(dòng)等動(dòng)作為正常;機(jī)組在穩(wěn)定負(fù)荷下,相關(guān)系統(tǒng)投入使用,機(jī)組正常運(yùn)行,各主要輔機(jī)運(yùn)行正常;檢查主要參數(shù)(汽壓、汽溫、功率、給水流量、總風(fēng)量、煙氣含氧量、爐膛壓力)指示正常,無(wú)設(shè)備異常及缺陷;模擬量控制系統(tǒng)(協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)、燃燒控制系統(tǒng)、給水控制系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng)和其他輔助控制系統(tǒng))均已正常投運(yùn);協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)(CCS)的運(yùn)行方式:協(xié)調(diào)方式、鍋爐跟隨(BF)、汽機(jī)跟隨(TF)、手動(dòng)方式(MAN)已投,并能滿足穩(wěn)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)[6];運(yùn)行方式的切換已經(jīng)過(guò)試驗(yàn),切換過(guò)程無(wú)擾;滑壓方式運(yùn)行正常,定、滑壓方式切換正常;爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)(FSSS)已正式投入運(yùn)行,邏輯關(guān)系正確[7-8];機(jī)組保護(hù)系統(tǒng)正常投入,機(jī)組負(fù)荷在90%額定負(fù)荷以上時(shí)能進(jìn)行一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)。
某電廠3號(hào)機(jī)組負(fù)荷277.48 MW,5臺(tái)給煤機(jī)(A、B、C、D、E)運(yùn)行。一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)均在自動(dòng)狀態(tài),且控制狀況良好,A、B一次風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板位置為21.66%,A、B送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉執(zhí)行器閥位為34.31%,A、B引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉執(zhí)行器閥位為44.07%,六大風(fēng)機(jī)執(zhí)行器在其開(kāi)關(guān)方向都留有裕量。為了防止RB動(dòng)作時(shí)汽包水位波動(dòng)大跳給水自動(dòng)、鍋爐指令與熱量釋放偏差大跳協(xié)調(diào)自動(dòng),在該機(jī)組檢修時(shí)給出了異動(dòng)修改邏輯:RB動(dòng)作后汽包水位偏差大定值由±100 mm自動(dòng)切至±150 mm,鍋爐指令與熱量釋放偏差大定值由±45自動(dòng)切至 ±65。該機(jī)組 RB目標(biāo)負(fù)荷設(shè)定為150 MW,目標(biāo)負(fù)荷變化率設(shè)定為60 MW/min。手動(dòng)停A一次風(fēng)機(jī),一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作,立刻聯(lián)跳E磨煤機(jī),10 s后聯(lián)跳 D磨煤機(jī),保持3臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行。
該機(jī)組負(fù)荷及汽壓穩(wěn)定后,手動(dòng)停A一次風(fēng)機(jī)。該機(jī)組由協(xié)調(diào)控制(CCS)方式切換到汽機(jī)跟隨方式,定壓運(yùn)行。鍋爐指令按60 MW/min速率切至RB目標(biāo)負(fù)荷150 MW。停一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作后緊隨聯(lián)停E磨煤機(jī),12 s后聯(lián)停D磨煤機(jī),保持3臺(tái)磨運(yùn)行。密切監(jiān)視燃燒系統(tǒng)、給水系統(tǒng)、風(fēng)煙系統(tǒng)、汽溫系統(tǒng)的調(diào)節(jié)情況,若出現(xiàn)參數(shù)越限將自動(dòng)切至手動(dòng),由運(yùn)行人員手動(dòng)調(diào)整。隨主汽壓下降及調(diào)門關(guān)小,機(jī)組負(fù)荷降至150 MW,RB報(bào)警自動(dòng)復(fù)位。觀察機(jī)組運(yùn)行情況,記錄相應(yīng)系統(tǒng)曲線。
2013年11月11日9時(shí)52分開(kāi)始進(jìn)行一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn),此時(shí)機(jī)組負(fù)荷為277.51 MW,兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行。9時(shí)52分34秒一次風(fēng)機(jī)RB信號(hào)正確發(fā)出,RB目標(biāo)負(fù)荷降至150 MW。機(jī)組RB動(dòng)作發(fā)生后,機(jī)組由協(xié)調(diào)控制CCS方式切換到汽機(jī)跟隨TF方式,定壓運(yùn)行。A一次風(fēng)機(jī)出口擋板聯(lián)鎖關(guān)閉,手動(dòng)關(guān)閉入口調(diào)節(jié)擋板,B一次風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板開(kāi)度由21.6%開(kāi)至56.61%,一次風(fēng)壓由8.94 kPa降至7.08 kPa,一次風(fēng)壓經(jīng)自動(dòng)調(diào)節(jié)逐漸恢復(fù)。一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作后立即聯(lián)鎖跳E磨煤機(jī),12 s后聯(lián)跳D磨煤機(jī),總煤量由134.21 t/h逐漸降為64.01t/h。試驗(yàn)中機(jī)組負(fù)荷最低降到200.65 MW,最大負(fù)荷降幅77 MW。機(jī)前壓力設(shè)定值應(yīng)保持在15.89 MPa,最低降至14.63 MPa,由于設(shè)定值與測(cè)量值偏差大1.5 MPa,機(jī)跟隨方式下機(jī)前壓力調(diào)節(jié)器PID調(diào)節(jié)作用較弱導(dǎo)致機(jī)前壓力偏差大,使機(jī)跟爐控制方式切至鍋爐基礎(chǔ)方式。爐膛壓力最低負(fù)壓值為-766.42 Pa,最高為-70.2 Pa(爐膛壓力為 ±1020 Pa報(bào)警,高于3240 Pa、低于-2490 Pa滅火);汽包水位最低降至-62.01mm(低報(bào)警定值為-150 mm,低于-300 mm滅火),最高水位升至112.68 mm(高報(bào)警定值為+100 mm,高于254 mm滅火)。試驗(yàn)過(guò)程中機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn),運(yùn)行人員沒(méi)有進(jìn)行大量手動(dòng)調(diào)整。由于機(jī)組機(jī)前壓力調(diào)節(jié)較慢出現(xiàn)偏差大現(xiàn)象,使機(jī)跟爐控制方式切除,但機(jī)組運(yùn)行已在運(yùn)行可控范圍內(nèi),開(kāi)始恢復(fù)工作,試驗(yàn)結(jié)束。
一次風(fēng)機(jī) RB動(dòng)作前,一次風(fēng)壓設(shè)定值8.87 kPa,一次風(fēng)壓測(cè)量值8.94 kPa,總一次風(fēng)量361 km3/h,A、B一次風(fēng)機(jī)入口擋板位置為21.66%。9時(shí)52分34秒手動(dòng)一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作,聯(lián)關(guān)A一次風(fēng)機(jī)出口擋板,運(yùn)行人員手動(dòng)關(guān)閉入口調(diào)節(jié)擋板,B一次風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板自動(dòng)調(diào)節(jié)。一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作21 s后(9時(shí)52分55秒),A一次風(fēng)機(jī)出口擋板關(guān)閉,25 s后(9時(shí)52分59秒)一次風(fēng)壓降至最低7.08 kPa,總一次風(fēng)量降至211.42 km3/h。由于一次風(fēng)壓自動(dòng)調(diào)節(jié)采用總操指令分配方式,A一次風(fēng)機(jī)停運(yùn)后總操指令直接作用于B一次風(fēng)機(jī),7s后B一次風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板開(kāi)至35.29%;由于一次風(fēng)壓偏差變化經(jīng)PID調(diào)節(jié)器調(diào)整,28 s后(9時(shí)53分2秒)B一次風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板開(kāi)至最大56.61%。隨著D、E磨煤機(jī)聯(lián)跳入口風(fēng)門關(guān)閉,一次風(fēng)壓逐漸恢復(fù),一次風(fēng)機(jī)跳閘聯(lián)跳出口擋板。聯(lián)跳磨煤機(jī)后風(fēng)壓調(diào)節(jié)效果較好,沒(méi)有出現(xiàn)堵磨現(xiàn)象,但是一次風(fēng)壓偏差大1.5 kPa,時(shí)間仍然較長(zhǎng),所以一次風(fēng)壓調(diào)節(jié)需進(jìn)一步優(yōu)化整定。具體一次風(fēng)壓、風(fēng)量變化如圖1所示,趨勢(shì)曲線從上至下依次為:一次風(fēng)壓調(diào)節(jié)測(cè)量值、一次風(fēng)壓調(diào)節(jié)設(shè)定值、磨煤機(jī)D運(yùn)行、一次風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)檔板指令、一次風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)檔板閥位、磨煤機(jī)E運(yùn)行、RB動(dòng)作。
圖1 一次風(fēng)機(jī)RB一次風(fēng)壓、風(fēng)量變化趨勢(shì)圖Fig.1 Air pressure,air volume trend chart of primary air fan RB
一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作前,機(jī)前壓力設(shè)定值為15.94 MPa保持恒定,機(jī)前壓力測(cè)量值為15.90 MPa。9時(shí)52分34秒一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作,協(xié)調(diào)切至機(jī)跟隨方式。2分13秒后(9時(shí)54分47秒)機(jī)前壓力偏差較大(1.5 MPa),機(jī)跟隨方式切除,切至鍋爐基礎(chǔ)方式。經(jīng)分析機(jī)前壓力偏差大原因有:RB動(dòng)作后協(xié)調(diào)切至機(jī)跟隨方式,一次風(fēng)機(jī)、E磨停運(yùn),鍋爐燃燒減弱,汽包壓力下降較快;由于機(jī)前壓力調(diào)節(jié)器PID參數(shù)(比例K:6,積分Ti:15)整定較弱,導(dǎo)致了RB試驗(yàn)時(shí)機(jī)前壓力調(diào)節(jié)較慢;同時(shí)運(yùn)行操作增加了機(jī)前壓力設(shè)定值,出現(xiàn)了設(shè)定測(cè)量值偏差大的現(xiàn)象,所以使汽機(jī)主控調(diào)節(jié)自動(dòng)切除。具體機(jī)前壓力變化趨勢(shì)如圖2所示,從上至下依次為:總風(fēng)量、機(jī)組實(shí)發(fā)功率自動(dòng)處理值、鍋爐實(shí)際指令、機(jī)前壓力自動(dòng)處理值、機(jī)前壓力定壓設(shè)定值、RB動(dòng)作。
圖2 一次風(fēng)機(jī)RB機(jī)前壓力變化趨勢(shì)圖Fig.2 Throttle pressure changes trends of primary air fan RB
一次風(fēng)機(jī) RB動(dòng)作前,汽包水位設(shè)定值為-22 mm,測(cè)量值為 -23.39 mm,水位偏差為1.39 mm。9時(shí)52分34秒一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作,34 s后(9時(shí)53分8秒)汽包水位設(shè)定值保持不變,水位測(cè)量值降至最低 -62.01 mm處,水位偏差為40.01 mm,此過(guò)程給水流量基本保持不變,但主汽流量逐漸減少,汽包水位先下降后上升。由于RB動(dòng)作后,停給煤機(jī)使燃燒減弱、鍋爐釋放熱量大幅度減少,汽水體積收縮,加快汽包水位下降;2分18秒后(9時(shí)54分52秒)汽包水位測(cè)量值升至最高112.68 mm處,水位達(dá)到最大偏差為124.68 mm,由于水位處于較高位置運(yùn)行,運(yùn)行人員解除了水位自動(dòng)。其原因?yàn)槠挥? mm漲至112.68 mm,鍋爐主汽流量逐漸下降,給水流量下降較快,水位調(diào)節(jié)具有一定遲延,同時(shí)由于協(xié)調(diào)調(diào)節(jié)較慢使機(jī)前壓力下降較快,汽水體積增大,加快了汽包水位的上升。燃燒穩(wěn)定后,水位經(jīng)自動(dòng)調(diào)節(jié)后逐漸趨于平穩(wěn)??梢?jiàn),一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作后水位偏差定值切至±150 mm是有必要的,否則水位調(diào)節(jié)將更加滯后,會(huì)增加運(yùn)行調(diào)整工作量。因此,需進(jìn)一步優(yōu)化汽包水位自動(dòng),確保在輔機(jī)故障時(shí),汽包水位調(diào)節(jié)不大幅波動(dòng),不發(fā)生調(diào)節(jié)器跳自動(dòng)現(xiàn)象,保障鍋爐燃燒穩(wěn)定。具體汽包水位變化趨勢(shì)如圖3所示,從上至下依次為:汽包蒸汽流量、機(jī)組實(shí)發(fā)功率自動(dòng)處理值、補(bǔ)償后給水流量、補(bǔ)償后汽包水位自動(dòng)處理值、啟動(dòng)給水調(diào)節(jié)閥設(shè)定值、RB動(dòng)作。
圖3 一次風(fēng)機(jī)RB汽包水位變化趨勢(shì)圖Fig.3 Change trend diagram of drum water level for primary air fan RB
一次風(fēng)機(jī) RB動(dòng)作前,爐膛壓力設(shè)定值為-70 Pa,爐壓測(cè)量值為 -77.32 Pa,爐壓偏差為20.39 Pa。9時(shí)52分34秒一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作,33 s后(9時(shí)53分07秒)爐壓最低降至-766.72 Pa,距爐膛壓力低報(bào)警還有很大裕量,爐膛壓力經(jīng)自動(dòng)調(diào)節(jié)后逐漸趨于穩(wěn)定。經(jīng)分析造成爐膛壓力偏差大原因?yàn)?,A一次風(fēng)機(jī)跳閘后,B一次風(fēng)機(jī)增大擋板開(kāi)度需要一定時(shí)間,瞬間一次風(fēng)量降低150 km3/h,使總送風(fēng)量減小,造成爐膛壓力降低。具體爐膛壓力變化趨勢(shì)如圖4所示,從上至下依次為:機(jī)組實(shí)發(fā)功率自動(dòng)處理值、RB目標(biāo)負(fù)荷、爐膛壓力調(diào)節(jié)測(cè)量值、爐膛壓力調(diào)節(jié)設(shè)定值、B引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉閥位、B引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉指令、一次風(fēng)機(jī)A運(yùn)行、一次風(fēng)機(jī)RB。
圖4 一次風(fēng)機(jī)RB爐膛壓力變化趨勢(shì)圖Fig.4 Furnace pressure trend chart of primary air fan RB
通過(guò)對(duì)該機(jī)組一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)的分析及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出如下整改建議:
1)繼續(xù)優(yōu)化汽包水位自動(dòng),確保在輔機(jī)故障時(shí),汽包水位調(diào)節(jié)不大幅波動(dòng),不發(fā)生調(diào)節(jié)器跳自動(dòng)現(xiàn)象,減少運(yùn)行調(diào)整工作量,保障鍋爐燃燒穩(wěn)定。
2)繼續(xù)優(yōu)化機(jī)跟隨方式下機(jī)前壓力調(diào)節(jié)器參數(shù),提高壓力調(diào)節(jié)品質(zhì)。
3)本次一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)是在277 MW下5臺(tái)磨運(yùn)行的情況下進(jìn)行的,試驗(yàn)數(shù)據(jù)不能完全代表全部工況,所以應(yīng)進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn),以應(yīng)對(duì)輔機(jī)故障的各種情況。
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