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在線高壓電機絕緣檢測系統(tǒng)的設計與實現

2014-03-08 03:47張世弘劉振興廖雪超
自動化與儀表 2014年9期
關鍵詞:刀閘電容器絕緣

張世弘 ,劉振興,廖雪超,咼 娟

(1.武漢科技大學 信息科學與工程學院,武漢 430081;2.武漢科技大學 計算機科學與技術學院,武漢 430081;3.華南理工大學 土木與交通學院,廣州 510640)

隨著監(jiān)控技術和絕緣檢測技術的高速發(fā)展,已有越來越多的監(jiān)測系統(tǒng)應用在低壓電機的絕緣檢測中,而高壓電機的在線絕緣檢測系統(tǒng),僅在國外得到一定的發(fā)展及應用。目前,高壓電機絕緣檢測系統(tǒng)因測試電壓高、價格高(約是低壓電機絕緣測試系統(tǒng)的5倍),在國內尚未應用。而傳統(tǒng)的測量儀器多為手持式,需要工人到現場手動操作,極易破壞高壓供電柜的“五防”機構,并且由于本項目中現場生產工藝的特殊性,需要頻繁地對高壓電機進行絕緣測量。因此本文設計了一套在線高壓電機絕緣檢測系統(tǒng),采用上位機、觸摸屏、PLC、數字絕緣電阻表和執(zhí)行機構作為硬件平臺,通過輪詢方式控制一臺數字絕緣電阻表,分時檢測多臺高壓電機的絕緣,并對外部干擾信號進行分析和處理,實現了自動在線安全檢測。

1 系統(tǒng)檢測流程

本系統(tǒng)主要由1臺KD2671數字絕緣電阻表(以下簡稱:KD2671),4臺電動隔離刀閘,12個高壓繼電器,4臺5 kV高壓三相交流電機組成。

KD2671:一種手持式多功能絕緣檢測顯示器,適用于一般電氣設備的維修、實驗及檢定中的絕緣測試[1]。為了更好地適應現場環(huán)境,達到更安全、更可靠、更便捷的目的,本系統(tǒng)對原KD2671進行了改造,加入了外接電源,添加RS-485通訊模塊和數字控制單元,使之能與PLC實現通訊并通過PLC遙控其進行絕緣檢測。

電動隔離刀閘:安裝在高壓柜內,用以控制KD2671的絕緣檢測線與高壓電機三相電路的閉合與斷開。另外,在電動隔離刀閘上安裝輔助觸點,實現其與高壓供電柜斷路器及接地刀閘之間的閉鎖與反閉鎖。

高壓繼電器:線包工作電壓為DC 24 V;接點耐壓值很高,能達到5000 V,用以控制KD2671的絕緣檢測線與高壓電機單相電路的閉合與斷開。

高壓電機:其絕緣檢測優(yōu)先級為1號電機>2號電機>3號電機>4號電機,同一時間只允許一臺高壓電機的單相電路進行絕緣檢測。

本系統(tǒng)進行檢測時,首先閉合電動隔離刀閘,然后依次分別接通A、B、C三相電路中的高壓繼電器,再啟動KD2671對單相電路進行絕緣檢測并上傳測量數據與參數。系統(tǒng)結束檢測時,首先停止KD2671,然后斷開高壓繼電器,最后斷開電動隔離刀閘。與此同時,觸摸屏和上位機可實時監(jiān)控系統(tǒng)的檢測結果和運行狀態(tài)。

2 系統(tǒng)硬件結構

本系統(tǒng)由上位機、觸摸屏、PLC、KD2671和執(zhí)行機構組成一個三級計算機控制網絡,采用PLC作為控制核心,搭建通信網絡,分別與上位機、觸摸屏和KD2671進行通信。

1)MODBUS通信:以上位機作主站,PLC作從站,基于MODBUS通信協(xié)議的RS-485通信,用以遠程監(jiān)控PLC完成檢測操作。

2)以太網通信:PLC通過CP243-1模塊與觸摸屏完成以太網通訊,使其能夠完成現場檢測。

3)RS-485通信:以PLC作主站,KD2671作從站的RS-485自由口通信,用以采集現場實時測量數據與參數。

PLC為本系統(tǒng)控制核心,主要控制KD2671自動檢測絕緣,以及各個電動隔離刀閘與高壓繼電器,實現多臺電機多相電路的分時接通,系統(tǒng)硬件網絡結構圖如圖1所示。

圖1 系統(tǒng)硬件網絡結構示意圖Fig.1 Control system hardware structure

PLC在檢測開始時,首先判斷每臺高壓電機是否具備檢測絕緣的條件,然后依次檢測具備條件的高壓電機三相電路的絕緣值。具體條件為:高壓供電柜分閘,電動隔離刀閘閉合,高壓實驗信號啟動。

此外,在KD2671檢測絕緣過程中,KD2671需將測量數據實時采集并上傳至PLC。數據經過處理后再上傳至觸摸屏與上位機,進行顯示并構造高壓電機絕緣值測量趨勢圖,以便更準確直觀地判斷其絕緣情況。

據此,設計每臺高壓電機絕緣值檢測控制時序,其中1號電機控制時序圖如圖2所示。

圖2 1號電機檢測時序圖Fig.2 Timing diagram of 1st motor detection

1號電機檢測時序時間如表1所示。

表1 1號電機檢測時序時間Tab.1 Detection timing interval of the 1st motor

3 系統(tǒng)RS-485通信實現

本絕緣檢測系統(tǒng)的關鍵控制環(huán)節(jié)是PLC對KD2671檢測時序的控制以及測量數據的實時采集。而這2部分的工作都需要PLC通過RS-485串口通信方式對KD2671進行讀寫操作[2]。

3.1 PLC主站

S7-200 上的通信口(Port0、Port1)可以工作在“自由口”模式下。所謂自由口就是建立在RS-485半雙工硬件基礎上的串行通信功能,其字節(jié)格式為1個起始位,7或8位數據,1個可選的奇偶校驗位,1個停止位。凡此格式的通信對象,一般都可與S7-200通信[2]。

3.2 KD2671從站

KD2671通信操作模式為指令式,當輸入端[RXD]收到來自主站的讀取數據請求后,KD2671會響應指令要求,發(fā)送數據。

1)主站發(fā)送讀數據幀格式

主站發(fā)送讀取參數數據協(xié)議格式如表2所示。

表2 讀指令數據幀格式Tab.2 Frame protocol structure of reading data

2)從站回送數據幀格式

從站響應指令要求回送數據協(xié)議格式如表3所示。

其中:絕緣狀態(tài)值C1由8位表示,如表4所示。

檔位狀態(tài):00=OFF,01=500 V,10=1000 V,11=2500 V。

小數位數:00=無,01=1位小數,10=2位小數,11=3位小數。

單位:0=MΩ,1=GΩ。

表3 回送數據幀格式Tab.3 Frame protocol structure of echo

表4 絕緣狀態(tài)值分析Tab.4 Analysis of insulation state

4 系統(tǒng)軟件實現

搭建系統(tǒng)硬件與通信網絡后,要完成4臺高壓電機在線檢測絕緣工作,PLC程序的設計也是一個重要環(huán)節(jié),其核心是通信程序與控制邏輯。

通信部分:在PLC的DB塊中構造上述發(fā)送和接收協(xié)議的數據幀格式,然后調用PLC的自由口通信發(fā)送(XMT)指令,將DB塊中的數據幀發(fā)送至從站,并調用接收(RCV)指令,將接受到的數據幀存入指定的DB塊中。用戶程序使用通信數據緩沖區(qū)和特殊存儲器與操作系統(tǒng)交換相關的信息[3]。

控制邏輯部分:首先利用PLC程序中的時鐘脈沖與遞增功能實現時序計時,然后根據各信號的時序控制要求完成控制邏輯設計。

據此,該系統(tǒng)的軟件實現包括:通信與數據區(qū)初始化、發(fā)送數據、接受數據和控制邏輯。

4.1 通信與數據區(qū)初始化

首先采用圖3程序,設置通信端口的參數。

圖3 通信初始化程序代碼Fig.3 Communication initiation code

考慮到PLC不僅作為控制核心,還需緩存KD2671上傳的數據、上傳給上位機的數據以及儲存讀取從站數據參數的指令數據幀,故采用4個DB塊來分別執(zhí)行。系統(tǒng)可以根據每個DB塊的不同功能在不同時刻對其進行初始化。據此,設計PLC數據塊結構,如表5所示。

表5 PLC數據塊結構Tab.5 DB block structure of PLC

4.2 XMT發(fā)送數據程序設計

因需要實時監(jiān)控測量數據,故采用循環(huán)的方式訪問KD2671,在KD2671開始工作時,即啟動一個循環(huán)觸發(fā)計時器來實現訪問。而循環(huán)周期T的設置非常重要。主站與從站通信,需經過2次數據交互周期。數據傳輸時,發(fā)送和接收的數據幀長度(BYTE)均為

起始碼(1)+地址碼(1)+功能碼(1)+數據長度(1)+數據(6)+校驗碼(2)=12

PLC與KD2671完成一次通信所需時間為:(12+12)×8/9600=0.02 s=20 ms

據以上分析,完成一次通信,循環(huán)周期應至少大于20 ms。為給通信信道保留一定的空閑時間,并保證程序設計循環(huán)時間的合理性,系統(tǒng)設計PLC作為主站每100 ms給從站設備發(fā)送DB塊中的讀指令數據幀。

4.3 RCV接受數據程序設計

RCV指令的基本工作過程為:

1)在邏輯條件滿足時,啟動一次RCV指令,進入接收等待狀態(tài);

2)監(jiān)視通信端口,等待設置的消息起始條件滿足,然后進入消息接收狀態(tài);

3)如果滿足了設置的消息結束條件,則結束消息,然后退出接收狀態(tài)[4]。

根據KD2671從站應答數據幀結構,當主站發(fā)送讀取參數指令后,從站會將相應參數代碼的值回送給主站;主站成功接收到從站應答的數據后,進行CRC校驗,校驗正確則將一幀數據中的多余字符(如:控制字符、參數代碼和校驗碼等)剔除,并且將實際有用數據信息轉換為絕緣值數據,保存至相應的DB區(qū)域中;若校驗錯誤則重新開始該電路絕緣檢測。

4.4 系統(tǒng)控制邏輯程序設計

系統(tǒng)啟動后,首先進行通信及數據區(qū)初始化,然后輪詢檢測四臺高壓電機絕緣。當一臺電機開始檢測絕緣時,啟動如下程序。

其中,SM0.5為時鐘脈沖:接通0.5 s,關斷0.5 s,工作周期時間為1 s。

VW0為單相電路檢測時間計時量:當VW0處于0~14 s中,接通該電機該相電路對應高壓繼電器;2~12 s時控制KD2671進行絕緣檢測,并且啟動循環(huán)訪問讀取測量數據存入相應數據區(qū);當VW0計時到20 s時,則該電機該相電路檢測完成并將VW0置 0。

VW2為三相電路總檢測時間計時量:當VW2分別處于 0~20 s、21~40 s、41~60 s中, 系統(tǒng)分別檢測該電機的A、B、C電路;當VW2計時到60 s時,則該電機檢測完成并將VW2置0。

據此,設計出系統(tǒng)的軟件實現流程如圖4所示。

圖4 系統(tǒng)軟件實現流程Fig.4 Flow chart of system software realization

5 系統(tǒng)實現

在系統(tǒng)實現階段中,分別采用本系統(tǒng)和絕緣搖表對200 MΩ高壓電阻、開路、短路以及高壓電機三相電路等檢測項目進行了實驗,發(fā)現現場干擾信號對系統(tǒng)產生影響使其無法正常工作,進而對系統(tǒng)測量數據進行了如下分析,如表6所示。

表6 高壓絕緣檢測系統(tǒng)調試數據Tab.6 Debug data of inspection system for HV motor insulation

當采用KD2671直接檢測時,可采用220 V AC-12 V DC開關電源為KD2671供電的情況下進行絕緣檢測,其結果與絕緣搖表的測量數據差異很大(見表6中情況1)。

考慮到原KD2671為手持式,采用8節(jié)1.5 V干電池供電,故分析開關電源輸出直流電存在干擾信號,于是采用現場直流供電柜輸出的220 V DC,經過變壓器降壓為12 V DC為KD2671供電。重新進行檢測后,系統(tǒng)測量數據與絕緣搖表測量數據相近,且在允許誤差內(見表6中情況2)。

系統(tǒng)在KD2671采用直流供電后,將KD2671與PLC進行通信,進行絕緣檢測。其檢測過程中,測量數值固定,且小數點位在低兩位隨機波動(見表6中情況3)。

考慮到RS-485接口雖然采用的是差分傳輸方式,具有一定的抗共模干擾的能力,但當共模電壓超過RS-485接收器的極限接收電壓,即大于+12 V或小于-7 V時,接收器就再也無法正常工作了,故采用二次集成芯片將KD2671電源和RS-485收發(fā)器的電源進行隔離[5],徹底消除共模電壓的影響。重新進行測量后,系統(tǒng)測量數據與絕緣搖表測量值相近,且在允許誤差內(見表6中情況4)。

6 結語

本高壓絕緣檢測系統(tǒng)自動化程度較高、操作簡便安全、通用性強、成本較低。自運行以來,硬件、通信以及自動控制系統(tǒng)全部正常運行,從未出現過任何故障以及其它干擾現象。操作人員通過觸摸屏與上位機實現絕緣檢測全部過程一鍵式操作,檢測數據準確、穩(wěn)定、可靠。

[1] 武漢市康達電氣有限公司.KD2671數字絕緣電阻表說明書[Z],2008.

[2] 許其義,武玉強,初學導.西門子S7-200PPI協(xié)議獲取及其通信控件研究[J].自動化儀表,2008,29(1):33-36.

[3] 崔堅.西門子工業(yè)網絡通信指南[M].北京:機械工業(yè)出版社,2006.

[4] 李志俊,程濤.基于多線程的多串行通信任務的實現[J].武漢理工大學學報,2002(5):15-17.

[5] 盛新,韓豫萍.西門子S7_200PLC的RS_485通信接口簡介及故障解析[J].PLC&FA,2007,11:33-35.

國內首條年產百萬只超級電容器生產線投產

國內第一條年產100萬只超級電容器生產線近日在湖南投產。由湖南耐普恩電能科技有限公司自主研發(fā)的這條生產線,涵蓋了極片制備、單體組裝全工藝流程,標志著國內超級電容器行業(yè)長期被國外廠商壟斷的局面將被打破,必將加速我國超級電容器產業(yè)的發(fā)展。

超級電容器是近年來隨著新材料科學的突破,而出現的一種介于傳統(tǒng)電容器與電池之間的新型綠色環(huán)保物理儲能器件,是對化學儲能技術的有益補充。其最大優(yōu)點是,充放電時間短、可大電流充放電、功率密度遠高于鋰電池,充放電循環(huán)次數可達50萬次以上,使用壽命長達10年??蓮V泛應用于新能源汽車、軌道交通、升降設備和軍事裝備等領域。

位于長沙經開區(qū)的湖南耐普恩公司,自2010年成立以來專注于超級電容器及其在新能源儲能方面的研發(fā)。新投產的超級電容器生產線總投資超過4000萬元人民幣,可實現年產100萬只超級電容器。其產品將在電梯節(jié)能系統(tǒng)、風光互補路燈儲能系統(tǒng)、汽車啟停裝置等方面得到廣泛應用。

清華大學教授王要武認為,耐普恩超級電容器生產線是我國從基礎研究到自主設計、研發(fā)生產的首條超級電容器生產線,改變了之前我國超級電容器產業(yè)核心技術依靠引進的局面。其產品極片制備技術為自主開發(fā),工廠量產成本大大降低,擁有極高的性價比,對中國超級電容器產業(yè)的發(fā)展具有重大意義。

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