魏鋼 中國石化勝利油田石油開發(fā)中心有限公司
特超稠油區(qū)塊含硫化氫產(chǎn)出液的處理
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王莊鄭411區(qū)塊為特超稠油區(qū)塊,在生產(chǎn)過程中部分油井發(fā)現(xiàn)了硫化氫氣體,且含高濃度硫化氫油井的比例逐年增加。自2010年6月~2012年12月,在鄭411、坨826區(qū)塊15口井上安裝了HJ—2型吸附劑硫化氫治理裝置。實踐證明,在日平均產(chǎn)氣量小于1000m3/d、硫化氫含量小于800mg/m3時,該裝置最長安全運行時間可達270天左右,檢測口硫化氫濃度一直保持為0,脫除硫化氫效果良好;同時該裝置內(nèi)部反應介質(zhì)為固體顆料,吸附劑飽和后常溫下不會揮發(fā)出來,對環(huán)境、人體無影響。為了更直觀地反應各階段試驗的效果,依據(jù)評價標準表對三個階段的試驗方案進行評價,從對比結(jié)果可以看出,五級干式反應法優(yōu)于濕式反應法,更具推廣價值。
稠油開采;硫化氫;脫硫;試驗
勝利油田王莊鄭411區(qū)塊油藏埋深1300m以上,原油黏度高達40×104~70×104mPa·s,為特超稠油區(qū)塊,采用HDCS方式開采。生產(chǎn)過程中部分油井發(fā)現(xiàn)了硫化氫氣體,且含高濃度硫化氫油井的比例逐年增加。統(tǒng)計結(jié)果顯示,硫化氫濃度變化呈現(xiàn)兩個規(guī)律:一是位于鄭411區(qū)塊西南部的靠近邊水油井的H2S濃度較高;二是隨吞吐輪次的增加,硫化氫濃度逐漸變高。
2.1 硫化氫成因
(1)硫酸鹽熱化學還原反應[1](TSR)。硫酸鹽熱化學還原反應發(fā)生的3個必要條件是硫酸鹽、烴類和高溫(高于120℃)。鄭411塊區(qū)塊蒸汽吞吐溫度達300℃以上,另外,注入水中有硫酸根離子,因此有生成硫化氫的可能。
(2)有機硫的熱化學分解[2](TDS)。含硫烴原巖及含硫化合物在熱力作用下,含硫的雜環(huán)斷裂,產(chǎn)生硫化氫。但是這種方式不可能形成高濃度硫化氫氣體。鄭411塊原油屬低含硫原油,其硫含量大都在0.6%~1.5%之間,因此不是該區(qū)塊的主要成因。
2.2 影響因素
(1)邊底水影響。TSR反應多位于油水邊界,鄭411—P7、鄭411—P43井受到區(qū)塊邊底水侵入的影響,地層水中SO42-大量侵入使硫酸鹽熱化學還原反應速度提升,導致硫化氫濃度升高。
(2)硫酸根離子影響。該區(qū)塊稠油蒸汽吞吐的注水系統(tǒng)中含有SO4-2,是硫酸鹽熱化學還原反應發(fā)生的物質(zhì)基礎。
(1)工藝原理。傳統(tǒng)的濕式反應脫硫工藝不能滿足現(xiàn)場生產(chǎn)需要,采用干法脫硫工藝進行攻關(guān)試驗。采用的脫硫工藝是使用高效吸附劑進行物理吸附,其脫硫反應機理為FeOOH+H2S→FeOSH+ H2O。物理吸附法脫硫是利用活性固體吸附劑來吸收硫化氫氣體,然后用一定方法把吸附的硫化氫氣體轉(zhuǎn)換儲存起來。HJ—2型高效吸附劑,有選擇性的吸附硫化氫氣體,而不會與二氧化碳、氮氣發(fā)生反應。
(2)工藝流程。HJ—2型吸附劑硫化氫治理裝置分為三段五級反應。油罐中的氣體第一階段進入氣、水兩相分離器中,將氣和水進行初步分離,第二階段進入二級反應罐中通過活性炭吸附進行再脫水及吸附,第三階段進入三級吸收反應罐,通過硫化氫干式反應達到硫化氫氣體的排放濃度為零[3]。
(3)工藝參數(shù)。設備處理參數(shù):進氣量≤5000m3/d,硫化氫含量≤1800mg/L,設備出口硫化氫含量≤5mg/L。操作溫度為30~40℃;操作壓力為0.10MPa。
4.1 試驗數(shù)據(jù)及其相關(guān)規(guī)律
(1)試驗第一階段:NaOH試驗階段。將儲油罐密閉,罐內(nèi)氣體通過集氣管線放出,集氣管線出口引入容積為1m3的反應箱,反應箱內(nèi)放置反應液,利用化學中和的原理,脫除硫化氫氣體。在反應箱內(nèi)注入600kg清水,首先加入50kg氫氧化鈉試劑。通過試驗數(shù)據(jù)對比可以看出,加注氫氧化鈉效果不理想。加注的氫氧化鈉與氣體反應速度較快,加入50kg氫氧化鈉僅能維持2h左右(不超過10mg/L),更換溶液勞動強度較大,加注的藥劑具有腐蝕性[4]。
(2)試驗第二階段:二乙醇胺試驗階段。清空NaOH溶液后,加入試驗藥劑(800kg二乙醇胺溶劑),加完10min后檢測,反應液pH值為11,出口硫化氫濃度為12mg/L,2h后濃度上升為60mg/L,4h后濃度超過100mg/L。乙二醇胺與氣體反應速度比氫氧化鈉更快,證明此方法不可行。
(3)試驗第三階段:五級干式反應階段。將油罐中的氣體引入1號氣水兩相分離器中,將氣和水進行初步分離;伴生氣體繼續(xù)進入2、3號反應罐中,充分接觸后,氣體與水完全脫離,2、3號反應罐可先行吸附一部分硫化氫氣體;氣體引入三級吸收反應器,經(jīng)吸附劑處理使硫化氫氣體被充分吸收,最終實現(xiàn)硫化氫零排放。該裝置自6月11日~27日共16天的時間里,出口硫化氫濃度保持為0,說明脫除硫化氫效果良好。
4.2 現(xiàn)場試驗效果及綜合評價
自2010年6月~2012年12月,在鄭411、坨826區(qū)塊15口井上安裝了HJ—2型吸附劑硫化氫治理裝置。實踐證明,在日平均產(chǎn)氣量小于1000m3/d、硫化氫含量小于800mg/m3時,該裝置最長安全運行時間可達270天左右,檢測口硫化氫濃度一直保持為0,脫除硫化氫效果良好;同時該裝置內(nèi)部反應介質(zhì)為固體顆料,吸附劑飽和后常溫下不會揮發(fā)出來,對環(huán)境、人體無影響[5]。為了更直觀地反應各階段試驗的效果,依據(jù)評價標準表對三個階段的試驗方案進行評價,從對比結(jié)果可以看出,五級干式反應法優(yōu)于濕式反應法,更具推廣價值。
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(欄目主持 張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.4.026