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自行式熱噴補機水路系統(tǒng)逆流分析與解決方案

2014-03-15 07:18:49馬如事
冶金動力 2014年10期
關(guān)鍵詞:氣路水路逆流

馬如事

自行式熱噴補機水路系統(tǒng)逆流分析與解決方案

馬如事

(安徽馬鋼汽車運輸服務(wù)有限公司,安徽馬鞍山243000)

為了解決目前使用的自行式熱噴補機的水路系統(tǒng)隱患,設(shè)計出用氣路控制水路及時自動通斷的控制電路,并增設(shè)一個應(yīng)急備用旁通水路。經(jīng)過長時間的運行,成功防止了氣路意外斷開或不當操作導(dǎo)致水逆流入料管與噴射室造成的堵料故障及噴補料報廢損失。

自行式熱噴補機;水路系統(tǒng);逆流;控制電路;旁通水路

1 引言

自行式熱噴補機是鋼鐵廠轉(zhuǎn)爐維護作業(yè)關(guān)鍵設(shè)備之一,它能夠完成整機行走、轉(zhuǎn)向、制動、上車回轉(zhuǎn)、噴射管的定位以及噴補料的饋送等動作,能在1200℃高溫下對轉(zhuǎn)爐內(nèi)襯的熔損區(qū)進行快速維護修補作業(yè),是對轉(zhuǎn)爐內(nèi)襯局部修補的一種高效工具。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大,馬鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐用的自行式熱噴補機也在增多,其使用頻率也同時在加大。噴補機機身上沒氣源,使用時須用軟管把工廠的氣源連接到該機上,由于操作工的操作疏忽或者供氣氣路意外斷開,導(dǎo)致水逆流入噴補料料管以及噴補料料罐中,造成料管堵料以及噴補料報廢,嚴重影響生產(chǎn),增大成本負擔,造成不必要的浪費。因此,分析并解決水路系統(tǒng)逆流問題,并提出有效的解決方案,對工廠經(jīng)濟效益重大。本文在深入分析水路系統(tǒng)逆流的原因后,提出防止水路逆流方案并在實踐中加以完善,以提高噴補機完好率,降低成本。

2 自行式熱噴補機簡介

自行式熱噴補機是對煉鋼轉(zhuǎn)爐內(nèi)襯局部修補的一種高效工具,它以柴油發(fā)動機作為整車的動力源,帶動液壓主泵工作,給整個液壓系統(tǒng)提供壓力油,液壓馬達驅(qū)動減速機實現(xiàn)行走;采用兩只液壓馬達驅(qū)動噴嘴旋轉(zhuǎn);由液壓馬達驅(qū)動回轉(zhuǎn)支承實現(xiàn)上車左右回轉(zhuǎn),上車的回轉(zhuǎn)可使噴射管左右擺動±110°;噴射管分為大、小管道,其伸縮行程共計約12 m,分別由大管道給進器、小管道給進器來實現(xiàn),另外通過噴射管道的回轉(zhuǎn)導(dǎo)架,實現(xiàn)噴射管±170°回轉(zhuǎn);噴射管舉升油缸可使噴射管向上12°、向下20°傾斜。這樣的一個系統(tǒng)構(gòu)成,實現(xiàn)了整個熱噴補機行走、轉(zhuǎn)向、制動、上車回轉(zhuǎn)、噴射管的驅(qū)動、噴補料的饋送、噴射管的定位等動作,自行式熱噴補機集料罐、水罐于一身,再輔以相關(guān)管道、接頭、若干閘閥、壓力表等氣、液元件組成一個有機整體,接通外部壓縮空氣,將噴補料、水混合送至噴嘴,從而使其能在1200℃高溫下對轉(zhuǎn)爐內(nèi)襯的熔損區(qū)進行快速維護修補作業(yè)。

3 水路系統(tǒng)逆流分析

廠家出廠的自行式熱噴補機水路系統(tǒng)如圖1所示,其水路通斷是由操作人員通過轉(zhuǎn)動控制箱上的旋轉(zhuǎn)開關(guān)來控制的,正確的操作順序是:噴補作業(yè)開始前先動手把工廠配套的氣源連接到噴補機的氣路接入口,打開工廠供氣閥門,完成噴補機材料罐、水罐、料管通氣后,再手動打開水路,這樣水管中的水在密閉水罐中的氣體壓力下前行,噴補料從材料罐中被送料器送至料管前端,噴補料在料管前端受氣體推動前行,在水管與料管的結(jié)合處,水與噴補料混合,并在氣體推動下被噴射出來,進行噴補作業(yè);噴補作業(yè)后,水路與氣路的正確操作順序是先手動關(guān)閉水路,再手動斷開氣路。總之,系統(tǒng)中無氣體接通,水路一定要處于斷開狀態(tài)。然而現(xiàn)實操作中,時常會發(fā)生操作順序不正確(例如:換了新員工偶爾操作失誤——先手動打開水路再接通氣路)、忘記關(guān)閉水路,或氣路意外斷開。這些情況發(fā)生后,料管中無氣體通過,水就會從水管與料管的結(jié)合處逆流進入料管與料管中的噴補料混合導(dǎo)致堵料,有時水還會經(jīng)過料管進入材料罐中導(dǎo)致其中的噴補料報廢。為了清理廢料,耗時又費力,嚴重影響煉鋼生產(chǎn),增大工廠成本與設(shè)備維護人員的負擔,造成不必要的浪費。

圖1 噴補機水路系統(tǒng)上的裝配簡圖

4 技術(shù)方案設(shè)計

4.1 技術(shù)方案原理

經(jīng)過上述逆流原因分析可知,解決問題的關(guān)鍵就在當操作失誤或系統(tǒng)意外斷氣情況下,能做到“系統(tǒng)中一斷開氣就立即切斷水路”這一點,那么問題就能解決。為此,技術(shù)方案中,用系統(tǒng)中氣壓信號來監(jiān)測系統(tǒng)中氣路通斷,同時用該信號控制水路通斷,由此得出設(shè)計原理(如圖2所示):在氣路上一個氣壓傳感器,在水路系統(tǒng)上加裝一個常閉電磁閥,再將二者與車上的電源用導(dǎo)線連接成控制電路,實現(xiàn)氣壓信號轉(zhuǎn)換成電路通斷信號,進而控制水路上的電磁閥通斷。噴補作業(yè)開始前,當氣路接通工作氣體,即噴補機噴補系統(tǒng)氣路中形成工作氣壓后,加裝在氣路上的氣壓傳感器檢測到氣路中的有氣體進入信號后,該傳感器立即接通(相當于電路中的開關(guān)閉合),那么與之相連接的水路電磁閥電路接通,于是電磁閥打開,這樣水路就在氣路接通后才打開;噴補作業(yè)結(jié)束后,或者氣路意外斷開,只要氣路一斷開,氣壓傳感器就立即斷開,水路電磁閥失電閉合切斷水路,二者之間信號傳遞導(dǎo)線小于1 m,而且選用的電磁閥響應(yīng)迅速,這樣水路就幾乎與氣路同時斷開,經(jīng)過實踐檢驗,滿足使用要求,可以有效杜絕水逆流入料管、材料罐。

圖2 技術(shù)方案電控原理圖

4.2 技術(shù)方案完善

考慮到水路常閉電磁閥在噴補機作業(yè)中可能會突發(fā)故障,從而意外切斷水路造成現(xiàn)場作業(yè)中斷,為此,在技術(shù)原理方案的基礎(chǔ)上,進一步完善:增設(shè)旁通水路,可以在電磁閥意外切斷水路時,手動打開旁通水路應(yīng)急,使本次噴補作業(yè)得以繼續(xù),本次噴補作業(yè)完成后,再進行維護,從而使得該方案更為成熟完善,由此確定最終總體技術(shù)方案如圖3所示。

圖3 技術(shù)方案總體示意圖

4.3 技術(shù)方案具體實施方式

圖4給出了本方案所用的氣壓傳感器(圖中序號1)在氣路系統(tǒng)中的安裝位置與方式。

圖5給出了本方案所用的電磁閥(圖中序號6)在水路系統(tǒng)中的安裝位置與方式。

本方案是這樣實施:在圖2中,蓄電池(1)、氣壓傳感器(2)與電磁閥(3)用導(dǎo)線串聯(lián)成一個電路,氣壓傳感器(2)加裝在噴補機噴補料輸送裝置的氣路系統(tǒng)前部(具體位置如圖4中序號1所示),及時把氣壓信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡娐吠〝嘈盘?,控制電磁閥(3)通斷,電磁閥(3)裝在噴補機噴補料輸送裝置的原水路的手動開關(guān)(如圖5中序號6所示)前方,及時響應(yīng)氣壓傳感器(2)傳來的控制電信號產(chǎn)生通斷動作,控制水路通斷。

5 結(jié)束語

這種解決方案以較低的成本,比較方便地實現(xiàn)對了對水路系統(tǒng)通斷的及時自動控制,消除了因工人疏忽以及氣路意外斷開而產(chǎn)生的堵料故障及噴補料報廢損失,提高了設(shè)備完好率,減輕了噴補機維護人員的負擔,降低了使用成本。

圖4 氣壓傳感器在噴補機氣路系統(tǒng)上的裝配圖

圖5 在噴補機水路系統(tǒng)上增設(shè)電磁閥與旁通水路裝配簡圖

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表3 傳統(tǒng)工藝和雙渣法工藝冶煉指標

4 結(jié)論

(1)在轉(zhuǎn)爐吹煉脫磷階段,控制熔渣堿度在1.5~2.0,渣中ω(FeO)含量在10%~15%,一倒溫度在1400~1450℃,可以獲得較好的脫磷效果。

(2)在脫碳階段,脫磷率隨堿度的增加而提高,終渣堿度控制在3.8~4.2,ω(FeO)含量控制在20%~25%,出鋼溫度控制在1650℃以內(nèi),脫磷率可達90%以上。

(3)雙渣法工藝可以滿足轉(zhuǎn)爐脫磷要求,同時吹煉過程平穩(wěn),轉(zhuǎn)爐噴濺率和金屬料損失降低,轉(zhuǎn)爐石灰用量減少約20 kg/t鋼,鋼鐵料消耗下降4~6 kg/t,由此帶來的經(jīng)濟和環(huán)境效益顯著。

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收稿日期:2014-05-26

作者簡介:王步更(1957-),男,畢業(yè)于華東冶金學(xué)院冶金工程專業(yè),高級工程師,現(xiàn)從事煉鋼工藝研究工作。

Analysis of Reverse-flow in the Water Piping System of Self-propelled Hot Gunning Machine

MA Rushi
(The Truck Transportation Company of Maanshan Iron and Steel Group,Maanshan,Anhui 243000,China)

To solve the potential risks in the water piping system of self-propelled hot gunning machine under use at Masteel,a control circuit pneumatically controlling water channel with timely automatic on-off function was designed and an emergency bypass water pipe was added.Long-term operation has showed that the new design has successfully prevented accidental pneumatic cut-off or improper operating to cause water counter flowing into material pipe and gunning chamber leading to blocking and material loss.

self-propelled hot gunning machine;water piping system;reverse flow; control circuit;bypass water pipe

TH237

B

1006-6764(2014)10-0087-04

2014-07-25

馬如事(1985-),男,2008年畢業(yè)于機械設(shè)計及其自動化專業(yè),本科學(xué)歷,助理工程師,現(xiàn)從事生產(chǎn)技術(shù)工作。

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