北京日報社印刷廠于2012年7月開始進行清潔生產(chǎn)審核,審核過程包括7個階段、35個步驟。本輪清潔生產(chǎn)審核后,公司增加產(chǎn)值2352萬元,2013年總產(chǎn)值預(yù)計達到10200萬元;節(jié)約用水4000立方米,年用水量降低到53600立方米;節(jié)約用電25.5萬千瓦時,年用電量從499.2萬千瓦時降低到473.7萬千瓦時。
審核準備階段
首先組建清潔生產(chǎn)審核機構(gòu),成員包括具備生產(chǎn)、工藝、管理以及新技術(shù)知識和經(jīng)驗的人員,熟悉相關(guān)法規(guī)及污染防治方面原則和技術(shù)的人員,以及掌握企業(yè)歷年信息數(shù)據(jù)的財務(wù)人員。其次制定清潔生產(chǎn)審核工作計劃,明確了7個階段、35個步驟的時間進度、負責人和主要工作內(nèi)容,保證了清潔生產(chǎn)審核活動的周密性和嚴謹性。最后開展宣傳動員、培訓(xùn)工作。
預(yù)審核階段
通過對生產(chǎn)工藝進行分析,明確了主要生產(chǎn)活動和產(chǎn)污、排污環(huán)節(jié);通過對主要設(shè)施設(shè)備分析并現(xiàn)場對本企業(yè)設(shè)備進行核對,確定沒有使用工信部《高耗能設(shè)備淘汰目錄》(第一批)中淘汰類設(shè)備,以及國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》(2011年本)中相關(guān)限制和淘汰設(shè)備。
具體包括:分析原輔材料消耗情況;分析單位產(chǎn)品原料消耗情況;分析資源能源消耗情況;分析產(chǎn)污和排污現(xiàn)狀;分析企業(yè)清潔生產(chǎn)水平;確定印刷工序等審核重點,以制版、印刷、包裝為備選審核重點,采用權(quán)重計分排序方法進行分析;設(shè)置清潔生產(chǎn)目標。
審核階段
1. 印刷工序介紹
印刷生產(chǎn)線功能描述:印刷生產(chǎn)線共6條,均為德國進口設(shè)備,自動化水平高,其中油墨采用四色電腦配色系統(tǒng),直接產(chǎn)出報紙成品。
2. 審核重點物料平衡分析
2012年8月3~5日審核小組成員在生產(chǎn)部人員的配合下,開展了實測工作,達到物料平衡。物料流失和污染物產(chǎn)生原因分析如下:卷紙卷入過程中速度高,為防止斷紙,每卷會剩余部分筒芯;設(shè)備開機后預(yù)熱試運轉(zhuǎn)會產(chǎn)生部分廢報紙;紙張高速運轉(zhuǎn)以及報紙裁切過程中會產(chǎn)生紙屑飄散在空氣中。
針對上述原因,可以從以下幾個方面減少物料損失和廢物產(chǎn)生:提高自動化水平,電腦控制剩余筒芯尺寸;制定設(shè)備維護保養(yǎng)管理制度并嚴格執(zhí)行,降低設(shè)備故障,減少設(shè)備試運轉(zhuǎn)頻率;制定工藝參數(shù),嚴格控制卷紙濕度以及車間溫度和濕度;采購油墨要求提供檢測報告,保證油墨符合HJ/T370-2007標準要求;提高技術(shù)水平,加強工作責任心,降低廢報率。
3. 水平衡分析
2012年8月中旬,清潔生產(chǎn)小組對公司各場所用水情況進行了實測,確定企業(yè)主要用水為員工及其他人員洗浴,每日消耗84.7噸,由于沒有設(shè)置三級水表,武警和其他人員洗浴沒有去除;其次為夏季綠化灌溉,每日消耗60噸,綠化過程中,水的輸出主要為植物吸收和蒸發(fā)及土地滲入,公司可以考慮收集夏天雨水,用于綠化活動。
4. 用電分析
由于生產(chǎn)用電耗電量占到總用電量的80%,在生產(chǎn)用電控制方面采取措施效果會更加明顯,而空調(diào)用電量占到生產(chǎn)用電量的74%,可以考慮采用變頻技術(shù)對空壓機進行改造,節(jié)能效果會更加突出;同時在照明方面采用LED燈具,也會產(chǎn)生節(jié)能效果。
方案的產(chǎn)生和篩選階段
通過學(xué)習和貫徹清潔生產(chǎn)思想,發(fā)動和調(diào)動公司廣大員工積極參與,并且充分調(diào)動外部專家為公司的清潔生產(chǎn)方案獻計獻策,本次審核共收到員工合理化建議36項,同時結(jié)合外部專家提出的建議共計45項;經(jīng)過初步篩選后,得到26項清潔生產(chǎn)方案,其中,無/低費方案23項,中/高費方案3項。
方案的確定
1. 天然氣鍋爐改造
公司原有5臺燃煤鍋爐,其中兩臺四噸蒸汽鍋爐用于員工洗浴,3臺熱水鍋爐用于冬季取暖,煙塵排放沒有達到北京市地方標準要求。本方案計劃購置9臺天然氣鍋爐,可以保證煙塵排放達標。
本方案計劃采購A.O史密斯GB-2500平衡式燃氣鍋爐,使用天然氣作為燃料,從而有效消減一氧化碳、一氧化硫、二氧化硫、碳氫化合物和氮氧化合物等污染物排放。
設(shè)備每臺投入40萬元,9臺共計360萬元,每年節(jié)省金額177.2萬元,投資償還期為2.13年,NPV(凈現(xiàn)值)=375.00萬元>0,IRR(內(nèi)部報酬率)=40.88%。
2. 增加高斯M-800商業(yè)輪轉(zhuǎn)印刷機
購置一臺高斯M-800商業(yè)輪轉(zhuǎn)印刷機,配有單紙路4個單元及PCC-2TM折頁機,年產(chǎn)達到6.72億對開生產(chǎn)能力,解決生產(chǎn)任務(wù)不飽滿問題,有效降低萬元產(chǎn)值能耗水耗的指標。
本項目所引進的設(shè)備具有較高的節(jié)能性能,經(jīng)技改后的生產(chǎn)線能達到年消耗電能149.95萬千瓦時,折合標準煤184.29噸,與國內(nèi)產(chǎn)能相同的同類產(chǎn)品相比,節(jié)能達到20%以上,具有較高的優(yōu)勢。此外,在污染方面,由于較以前生產(chǎn)工藝明顯改進,因此不會對環(huán)境造成污染。
本項目總投資費用為4 0 0 0萬元,經(jīng)過預(yù)測新增效益705萬元/年,投資償還期為5.86年,NPV=196.99萬元>0,IRR=11.13% 。
3. 增加3套CTP制版系統(tǒng)
早期工藝,在生產(chǎn)過程中需要用到顯影液,會產(chǎn)生一定的危險廢棄物;現(xiàn)在采用CTP制版系統(tǒng)后,將會取消顯影液的使用,杜絕廢顯影液的排放,同時可以提高工作效率。
方案的實施
1. 截至2012年12月,共實施清潔生產(chǎn)無/低費方案17項,總投資357萬元,每年節(jié)約用水4000噸,節(jié)約用電25.5萬千瓦時,合計實現(xiàn)經(jīng)濟效益57.8萬元。
2. 本次審核共實施3項清潔生產(chǎn)方案,投入4825萬元,使用天然氣取代了燃煤的消耗,減少了煙塵以及氮氧化物排放,消除了二氧化硫的排放。已實施清潔生產(chǎn)中/高費方案產(chǎn)生經(jīng)濟效益882.2萬元。
3.清潔生產(chǎn)胡實施消除了二氧化硫及危險廢棄物的排放,鍋爐煙塵排放達到北京市地方標準DB11/139-2007,在萬元產(chǎn)值水耗和產(chǎn)品單耗方面均降低15%以上,取得了較好的環(huán)境效益,完成了清潔生產(chǎn)目標要求。
持續(xù)清潔生產(chǎn)
1. 建立和完善清潔生產(chǎn)組織機構(gòu),明確清潔生產(chǎn)工作由設(shè)備科負責。
2. 建立和完善清潔生產(chǎn)管理制度,建立清潔生產(chǎn)激勵機制,財務(wù)部門對清潔生產(chǎn)的投資和效益單獨建立賬目。
3. 制定清潔生產(chǎn)計劃。由于資金預(yù)算和審批以及季節(jié)原因,尚有四個無/低費方案沒有實施,計劃2014年上半年實施。
報業(yè)印刷清潔生產(chǎn)審核經(jīng)驗
1. 利用數(shù)據(jù)分析方式,進行對標,發(fā)現(xiàn)差距,產(chǎn)生方案。
2. 利用實測方式,獲取準確數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)差距,產(chǎn)生方案。
3. 利用合理化建議,發(fā)動廣大員工積極性,產(chǎn)生方案。
4. 重點關(guān)注:油墨、潤版液等有機溶劑與VOCS排放相關(guān)的物料控制及消耗情況。
5. 重點關(guān)注:集中供墨、直接制版、潤版液及洗車水回用、空調(diào)系統(tǒng)等報業(yè)印刷的重點解決方案。
6. 借助行業(yè)協(xié)會力量,借鑒同行業(yè)相關(guān)新技術(shù)及經(jīng)驗。
7. 借助專業(yè)咨詢機構(gòu)力量,有效深入開展清潔生產(chǎn)審核。
(根據(jù)北京日報報業(yè)集團印務(wù)中心副主任賈福東在北京印刷協(xié)會八屆二次理事長辦公會上的發(fā)言整理)