尤 忠
(寧夏賽馬水泥有限公司一分廠 寧夏銀川 750002)
寧夏某水泥公司6MW 余熱發(fā)電是一條2300t/d的熟料生產(chǎn)線配套項目,循環(huán)水系統(tǒng)配置為3臺110kW循環(huán)水泵,2臺45kW機械通風機;正常運行時2臺循環(huán)泵2臺運行和2臺機械通風機均為工頻運行(設計時沒有變頻配置);由于系統(tǒng)為兩爐一機配置,機組負荷率波動較大,起停較為頻繁;加之早晚氣溫溫差較大,在滿足機組冷卻量,保證機組正常運行的前提下,工頻運行的冷卻水泵和機械通風機無功消耗非常明顯,是導致系統(tǒng)自用電量居高不下的主要原因。
對循環(huán)水泵電機和機械通風機電機控制系統(tǒng)進行變頻改造,當機組負荷變化時,及時根據(jù)冷卻量(指標為汽機真空度參數(shù))調(diào)節(jié)循環(huán)水泵和機械通風機的轉(zhuǎn)速,達到節(jié)約用電的目的。
在變頻改造的前提下,利用DCS控制系統(tǒng)編程功能,實現(xiàn)循環(huán)水泵和機械通風機的自動調(diào)節(jié)控制與聯(lián)動;通過對汽機凝汽器循環(huán)水出口溫度和汽機排氣壓力的實時采集,自動給出循環(huán)水泵和機械通風機的轉(zhuǎn)速,從而達到穩(wěn)定汽機真空度的前提下,減少冷卻水量,節(jié)約無功消耗的目的。
2.1.1 控制線路
改造在原有循環(huán)水泵電機控制的基礎上加設3臺ABB的ACS510-01-195A-4系列變頻器,在原有機械通風機電機控制的基礎上加設2臺ABB的ACS510-01-088A-4系列變頻器;ABBS系列400A塑殼式斷路器六支;160A四支;多股導線、接頭、端子若干。
2.1.2 DCS控制系統(tǒng)
機組原DCS控制系統(tǒng)采用ABB的AC800F,主要包括操作員站(OS)、工程師站(ES)、過程站(PS)和以太網(wǎng)?,F(xiàn)場控制器通過PROFIBUS-DP主站通訊模塊FI830掛接了4個ABB公司S800系列I/O從站。每個從站均配有CI801模塊,與現(xiàn)場控制器通訊?,F(xiàn)增加使用變頻器點數(shù):AI、AO共6個,DI、DO共6個,即只需加設AI、AO、DI、DO模塊各一個,其他參數(shù)在原有基礎上已有,可以直接調(diào)用,便可以實現(xiàn)程序的設計;AC800F系統(tǒng)組態(tài)工具軟件(ControlBuilderF)主要負責完成過程控制級、操作監(jiān)控級及現(xiàn)場總線儀表級的離線程序組態(tài)、參數(shù)設置以及在線調(diào)試修正、狀態(tài)診測等功能。
2.2.1 循環(huán)水泵控制設計說明
2.2.1.1 系統(tǒng)開機控制
操作員在DCS操作畫面下,按下循環(huán)泵手動開機按鈕,彈出啟動面板啟動循環(huán)水泵,通過控制面板,設定水泵運行轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)手動開機控制。
2.2.1.2 系統(tǒng)自動運行控制
當循環(huán)水泵運行正常時(給定不限,運行參數(shù)完備正常),操作員可按下自動控制按鈕(此時手動按鈕彈起)循環(huán)水泵開始轉(zhuǎn)換為自動運行模式,根據(jù)汽機凝汽器排氣壓力實現(xiàn)對水泵轉(zhuǎn)速控制,最低給定輸出30Hz(凝汽器有流量時水泵的最低頻率)。
2.2.1.3 系統(tǒng)停機控制
當需要停機時,操作員可選擇對應水泵手動按鈕(此時自動按鈕彈起,水泵可以維持自動模式下的運行頻率),操作員通過操作面板,對水泵進行相應地操作以及停機。
2.2.2 機械通風機的控制設計說明
機械通風機的控制設計基本與循環(huán)水泵的設計相同,其也為兩機同頻控制,區(qū)別在于,在自動運行模式下,機械通風機需要同時檢測三臺循環(huán)水泵的轉(zhuǎn)速反饋和汽機凝汽器循環(huán)水進口溫度,當一臺循環(huán)水泵轉(zhuǎn)速超過35Hz,凝汽器循環(huán)水進口溫度超過27℃時,通風機在啟動的狀態(tài)下開始以基數(shù)為15Hz的基礎上每十分鐘增加5Hz的速率加速,直到水溫低于27℃,否則可一直加速至轉(zhuǎn)速為45Hz時,停止加速,定速運行;當一臺循環(huán)水泵轉(zhuǎn)速低于35Hz,水溫低于27℃時,通風機每20min遞減5Hz的速率減速,直到轉(zhuǎn)速為30HZ時,停止減速并提示是否停機運行,供操作員選擇是否停機操作。
將該嘗試改造的自動控制系統(tǒng)應用到我公司6MW余熱發(fā)電機站后,余熱電站2013年部分月份的自用電率數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:
通過實際運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計的結果表明,該控制系統(tǒng)能夠很好的完成在保證機組排氣壓力的前提下,較好實現(xiàn)了對循環(huán)泵及通風機的自動控制,有利于生產(chǎn)成本的控制,取得了較好的經(jīng)濟效益。
本文將變頻器和DCS自動控制系統(tǒng)成功應用到了實際生產(chǎn)現(xiàn)場,實現(xiàn)了對所要求的工藝參數(shù)的控制,代替了操作員地手動操作,大大節(jié)約了勞動力,降低了操作員的勞動強度,并且節(jié)約了能源,證明了該系統(tǒng)的穩(wěn)定性和實用性,是一次有意義的嘗試。