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1000MW機(jī)組脫硫廢水治理實(shí)例與分析

2014-03-24 19:00神華浙江國華浙能發(fā)電有限公司浙江寧海315612
電力科技與環(huán)保 2014年2期
關(guān)鍵詞:石灰乳藥量濁度

任 健 (神華浙江國華浙能發(fā)電有限公司,浙江 寧海 315612)

1 概況

國華寧海電廠5號、6號2×1000MW機(jī)組,分別于2009年相繼投產(chǎn),脫硫系統(tǒng)同步運(yùn)行。脫硫廢水由廢水輸送泵排至廢水系統(tǒng)中和箱、沉降箱、絮凝箱,通過分別加入石灰乳漿液、有機(jī)硫化物、硫酸氯鐵、助凝劑后,在廢水澄清器中固液分離。清水溢流至出水箱,加入鹽酸調(diào)節(jié)pH值后,一路可排至卸濕灰攪拌水池,另一路可排至海水冷卻塔;固體泥漿通過板框壓濾機(jī)脫水后汽車外運(yùn)。因脫硫廢水系統(tǒng)調(diào)試周期短,在投產(chǎn)后的一段時間內(nèi),出水濁度相對較高,且石灰乳制備系統(tǒng)易堵塞,污染環(huán)境設(shè)備。針對存在問題,從設(shè)備改造、邏輯修改、運(yùn)行調(diào)整等幾個方面入手對脫硫廢水系統(tǒng)進(jìn)行了綜合治理。

2 設(shè)備改造

2.1 表計(jì)移位

三聯(lián)箱pH計(jì),由三聯(lián)箱底部排污管測量改為直接深入漿液測量。解決了排污管取樣頻繁堵塞的問題,提高了測量的準(zhǔn)確度。原廢水出水濁度計(jì)裝設(shè)在廢水出水泵母管,將此濁度計(jì)移至廢水澄清器至出水箱管路。原污泥循環(huán)泵流量計(jì)裝設(shè)在污泥循環(huán)泵至三聯(lián)箱的循環(huán)管路上,現(xiàn)已將流量計(jì)移至污泥循環(huán)泵至污泥緩沖箱管路上,監(jiān)視廢水至緩沖箱的流量,以便于整套廢水流量平衡的調(diào)節(jié)。

2.2 石灰乳制備改造

原石灰乳為二級制備,石灰粉倉通過螺旋給料機(jī)進(jìn)入石灰乳制備箱進(jìn)行一級制備,漿液濃度約為20%~25%,在經(jīng)制備泵打至石灰乳計(jì)量箱進(jìn)行二級制備,漿液濃度約為5%~10%,后經(jīng)石灰乳計(jì)量泵加入三聯(lián)箱。改造時將石灰乳制備改為一級制備,在廢水樓外挖8m3地坑作為制備池,增加容量同時避免了石灰粉對室內(nèi)設(shè)備的污染。增設(shè)2套帶自吸罐的高揚(yáng)程離心泵,一用一備。

2.3 三聯(lián)箱出水口加排空氣管

三聯(lián)箱至廢水澄清器廢水采用落差直排,由于管道封閉,存在氣塞現(xiàn)象。改造時,將三聯(lián)箱出口水平管降低,水平與豎直管連接處增加了排空管,解決了氣塞涌流現(xiàn)象。

2.4 助凝劑藥斗配置加熱器

助凝劑易吸潮結(jié)塊,影響配藥。在藥斗配置加熱器,可有效防止藥品結(jié)塊。

3 邏輯修改

原脫硫廢水系統(tǒng)控制方面存在諸多問題,有邏輯設(shè)計(jì)不合理的、有完全手動操作的、有只能就地操作的,加大了運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)的難度及增加了工作量。將脫硫廢水邏輯進(jìn)行梳理,并重新編制運(yùn)行:

(1)廢水流量疊加。原加藥量按照脫硫進(jìn)入廢水的流量控制,忽略了壓泥時廢水濾液的流量。調(diào)整后,將二者流量相疊加,保證了廢水濾液也能夠得到有效的處理。

(2)助凝劑自動配藥邏輯修改。原廢水助凝劑加藥,為人為控制給料機(jī)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)不一。后完善了助凝劑自動配藥邏輯,無論在藥品濃度及溶解程度上均得到了改善。

(3)石灰乳制備自動邏輯修改。當(dāng)石灰乳制備池液位低時,打開制備池補(bǔ)水氣動門,補(bǔ)水至高位后,關(guān)閉制備池補(bǔ)水氣動門。為防止石灰乳密度計(jì)故障,石灰乳無法制備,增加了時間制備模式。即將石灰乳密度達(dá)到設(shè)定值停止制備標(biāo)準(zhǔn),改為粉倉電動插板門開啟,時間達(dá)到設(shè)定值后,關(guān)閉粉倉電動插板門,停止制備。

(4)增設(shè)污泥緩沖箱進(jìn)泥邏輯。污泥緩沖箱進(jìn)泥程序投聯(lián)鎖,手動選擇A泵或B泵作為主泵。污泥緩沖箱液位低,自動啟動污泥循環(huán)泵往緩沖箱進(jìn)泥,污泥緩沖箱液位高,自動停運(yùn)污泥循環(huán)泵,并進(jìn)行沖洗。

(5)增設(shè)壓濾機(jī)自動壓泥邏輯。壓濾機(jī)壓泥程序投聯(lián)鎖,污泥緩沖箱液位高,自動啟動高低壓輸送泵進(jìn)行壓泥,污泥緩沖箱液位低,自動停運(yùn)高低壓輸送泵,先經(jīng)高低壓輸送泵往廢水濾液箱沖洗1min,再往污泥緩沖箱沖洗30s。壓泥設(shè)置壓力控制及時間控制兩種模式,投聯(lián)鎖后手動選擇一種控制方式。

(6)石灰粉倉振打自動邏輯。將振打裝置增加時間控制,并與螺旋給料機(jī)聯(lián)鎖,在自動制備時按照設(shè)定時間啟動振打,增加了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

4 運(yùn)行調(diào)整

4.1 加藥量調(diào)整

加藥量調(diào)整:石灰乳自動配藥,加藥量自動,控制三聯(lián)箱pH在9.2~9.5之間;有機(jī)硫、硫酸氯鐵、助凝劑人工配藥,加藥量自動控制。脫硫廢水出水合格前提下,對比設(shè)計(jì)值,僅為設(shè)計(jì)值的一半。

4.2 壓泥次數(shù)均衡

原廢水壓泥只在白班、中班進(jìn)行,后增加夜班壓泥人員。每天至少保證5次,白班、中班各2次,夜班1次,當(dāng)濁度不合格時,連續(xù)壓泥。為保證濾布過濾效果,卸泥結(jié)束后必須立即清洗2次。

因澄清器泥位計(jì)不準(zhǔn)確,在每次壓泥時前,實(shí)際觀測2臺澄清器渾濁度,并壓較渾濁的澄清器。如2臺澄清器濁度相當(dāng),則輪流壓泥。澄清器進(jìn)泥管為總管分支形式,需通過手動門調(diào)節(jié)進(jìn)泥平衡。

4.3 脫硫廢水濁度高處理原則

根據(jù)脫硫廢水運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),影響脫硫廢水出水濁度的原因,主要有兩個方面:一是壓泥次數(shù)不夠;二是廢水加藥量不足。處理對策:查看就地濁度計(jì)與OM畫面濁度計(jì)是否一致,確保濁度顯示真實(shí);就地查看廢水澄清器內(nèi)污泥渾濁程度,如某臺澄清器渾濁,重點(diǎn)對此澄清器連續(xù)壓泥;OM畫面查看各加藥流量與計(jì)算流量差別,如不滿足需就地檢查藥品是否堵塞。重點(diǎn)關(guān)注廢水助凝劑制備濃度,濃度低會導(dǎo)致藥量不足,濃度高導(dǎo)致泵體堵塞;三聯(lián)箱pH值滿足設(shè)計(jì)要求。

4.4 脫硫廢水出水化驗(yàn)結(jié)果

脫硫廢水治理后,脫硫廢水出水結(jié)果SS為45mg/L,pH值8.12,CODCr為35.5mg/L,氯離子濃度4090mg/L,氟離子濃度1.42mg/L,其他重金屬指標(biāo)均合格。

5 結(jié)語

國華寧海1000MW機(jī)組脫硫廢水,通過設(shè)備改造、邏輯修改及運(yùn)行調(diào)整一系列治理工作,目前脫硫廢水出水濁度從原200mg/L以上,降至50mg/L左右,低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),COD及各項(xiàng)重金屬也在控制范圍內(nèi)。脫硫廢水作為隨濕法脫硫同步產(chǎn)生的新系統(tǒng),部分存在設(shè)計(jì)不足、設(shè)備、運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)欠缺等問題,但通過有針對性的改進(jìn),仍會實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。

[1]孫克勤.電廠煙氣脫硫設(shè)備及運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,2007.

[2]潘 濤,李安峰,杜 兵.廢水污染控制技術(shù)手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2013.

[3]鄒家慶.工業(yè)廢水處理技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2013.

[4]余淦申,郭茂新,黃進(jìn)勇.工業(yè)廢水處理及再生利用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2013.

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