趙宏海 徐志良
(上海眾一石化工程有限公司,200540)(中國石化上海石油化工股份有限公司芳烴部,200540)
中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海石化)芳烴部3#芳烴聯(lián)合裝置1#連續(xù)重整裝置采用了美國環(huán)球油品(UOP)公司的第一代連續(xù)重整技術(shù),于1984年建成投產(chǎn),可處理加氫裂化重石腦油400 kt/a,1998年6月,該裝置進(jìn)行了擴(kuò)能改造,加工能力提高到500 kt/a。
與2#、3#連續(xù)重整裝置相比,1#連續(xù)重整裝置工藝相對(duì)落后,在副產(chǎn)品回收方面,沒有設(shè)置液化氣(LPG)回收工藝。目前,1#重整裝置脫戊烷塔塔頂產(chǎn)生的干氣(以下簡(jiǎn)稱1#重整干氣)直接送燃料氣系統(tǒng),而2#、3#連續(xù)重整裝置脫戊烷塔設(shè)置了塔頂干氣返回再接觸流程,該技術(shù)可以提高LPG以及重整氫的收率。
1#重整裝置的干氣中絕大部分為C3、C4的LPG餾分,同時(shí),該股干氣中C2、丙烷及正構(gòu)烷烴等優(yōu)質(zhì)的乙烯裂解原料組分也較高[1-2]。為優(yōu)化利用1#重整裝置的輕烴資源,設(shè)想通過實(shí)施技術(shù)改造,從1#重整裝置的干氣中回收LPG,或者與其他裝置產(chǎn)生的干氣合并后外送烯烴部2#乙烯裝置作裂解原料。對(duì)此,需對(duì)比分析1#重整干氣優(yōu)化利用技術(shù)方案的可操作性和經(jīng)濟(jì)性。
目前,1#連續(xù)重整裝置脫戊烷塔(DA-301)塔頂產(chǎn)生的1.9 t/h(1 260 m3/h)干氣經(jīng)過4#芳烴聯(lián)合裝置1#異構(gòu)化裝置脫氯罐(DA-705)氣相脫氯后直接進(jìn)入燃料氣系統(tǒng)。表1為典型的1#重整裝置干氣的組成。
表1 1#重整裝置干氣組成(未經(jīng)脫氯處理)
由表1數(shù)據(jù)可見:1#重整裝置脫戊烷塔DA-301塔頂干氣主要成分為氫氣、甲烷、C2、丙烷以及丁烷等,該股干氣中LPG及以上餾分占46.57%(體積分?jǐn)?shù));同時(shí),該股干氣含60.71%(體積分?jǐn)?shù))的C2、C3及正構(gòu)烷烴等優(yōu)質(zhì)的乙烯裂解原料組分;未經(jīng)脫氯處理的1#重整裝置干氣中有11 mL/m3的雜質(zhì)氯化氫,在水存在的條件下,氯化氫對(duì)設(shè)備和管線有較強(qiáng)的腐蝕性。
1#重整裝置干氣中的輕烴和氫氣具有較高的利用價(jià)值。為充分發(fā)揮上海石化煉油化工一體化的優(yōu)勢(shì),優(yōu)化輕烴等資源的配置,擬通過實(shí)施技術(shù)改造,將1#重整裝置干氣中的輕烴和氫氣進(jìn)行回收利用,或者外送2#乙烯裝置作乙烯裂解料,以替代部分石腦油。
3#芳烴聯(lián)合裝置2#連續(xù)重整裝置和3#連續(xù)重整裝置均采用了UOP公司的第三代超低壓連續(xù)重整技術(shù),該技術(shù)是當(dāng)前世界上最高水平的催化重整工藝。在產(chǎn)品回收方面,設(shè)置了LPG回收工藝,即重整反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)再接觸系統(tǒng)后返回到脫戊烷塔,脫戊烷塔塔頂氣返回再接觸系統(tǒng)回收LPG及氫氣。因此,與未設(shè)置LPG回收工藝的1#重整裝置相比,2#連續(xù)重整裝置和3#連續(xù)重整裝置的LPG及氫氣的回收率均有一定程度的提高。
2.1.1 工藝流程
回收LPG方案是通過增設(shè)物料輸送管線,將1#重整裝置脫氯后的干氣直接送2#重整裝置或3#重整裝置增壓機(jī)二級(jí)入口分液罐,通過再接觸系統(tǒng)回收LPG及氫氣。同時(shí),目前的工藝流程中1#重整裝置干氣經(jīng)過4#芳烴聯(lián)合裝置1#異構(gòu)化裝置DA-705氣相脫氯后進(jìn)入燃料氣系統(tǒng),即脫氯罐D(zhuǎn)A-705設(shè)置在4#芳烴聯(lián)合裝置。為減少物料輸送系統(tǒng)的壓力損失,同時(shí)便于項(xiàng)目實(shí)施后的操作與管理,設(shè)想在1#連續(xù)重整裝置內(nèi)增設(shè)1臺(tái)氣相脫氯罐。
以2#重整裝置為例,回收LPG方案的工藝流程示意見圖1,云線內(nèi)為需增設(shè)的內(nèi)容。
1#重整裝置脫戊烷塔DA-301塔頂產(chǎn)生的干氣經(jīng)過增設(shè)的脫氯罐進(jìn)行脫氯處理后與來自2#重整裝置的重整產(chǎn)物(分離罐D(zhuǎn)-202的重整氫)及脫戊烷塔C-201來的干氣合并,進(jìn)入增壓機(jī)二級(jí)入口分液罐D(zhuǎn)-203進(jìn)行氣液分離。分離的氣相產(chǎn)物經(jīng)重整氫增壓機(jī)三級(jí)入口分液罐D(zhuǎn)-204增壓后進(jìn)入再接觸罐D(zhuǎn)-205處理后,送入3#芳烴聯(lián)合裝置4#變壓吸附(PSA)裝置回收氫氣。液相產(chǎn)物經(jīng)分液罐D(zhuǎn)-203分離后返回至重整產(chǎn)物分離罐D(zhuǎn)-202。
圖1 1#重整干氣回收液化氣工藝流程示意
2.1.2 存在的問題
目前,2#重整分液罐D(zhuǎn)-203和3#重整分液罐D(zhuǎn)-3203的罐底調(diào)節(jié)閥LV21501、LV321001閥平均開度均達(dá)90%左右,兩個(gè)調(diào)節(jié)閥基本沒有調(diào)節(jié)余量,若再增加負(fù)荷,可能會(huì)影響裝置的正常運(yùn)行。
2009年2月及2010年6月,分兩階段實(shí)施了“芳烴部干氣送2#烯烴裝置作裂解原料”項(xiàng)目[2],將2#芳烴聯(lián)合裝置以及4#芳烴聯(lián)合裝置副產(chǎn)的6股干氣物料外送烯烴部2#烯烴裝置。項(xiàng)目實(shí)施后,提高了副產(chǎn)干氣的附加值,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益較為顯著。
2.2.1 工藝流程
乙烯裂解料方案是通過增設(shè)物料輸送管線,將經(jīng)過脫氯后的1#重整裝置的干氣與其他干氣合并后送烯烴部2#乙烯裝置生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。
1#重整裝置脫戊烷塔DA-301塔頂產(chǎn)生的干氣經(jīng)4#芳烴聯(lián)合裝置1#異構(gòu)化裝置脫氯塔DA-705進(jìn)行脫氯處理,與來自1#歧化裝置歧化汽提塔DA-501塔頂氣、1#異構(gòu)化裝置脫庚烷塔DA-702塔頂氣、4#芳烴2#歧化裝置歧化汽提塔C-501塔頂氣和2#異構(gòu)化裝置脫庚烷塔C-701塔頂氣合并后進(jìn)入GB-703壓縮機(jī)入口緩沖分液罐,氣相產(chǎn)物經(jīng)增壓后進(jìn)入壓縮機(jī)出口分液罐,再與2#芳烴胺處理與液化氣回收裝置脫丁烷塔DA-901的塔頂氣和C3/C4分餾塔DA-911的塔頂氣合并后送2#烯烴裝置。
乙烯裂解料方案干氣送2#烯烴裝置工藝流程示意見圖2,云線內(nèi)為增設(shè)的流程。
圖2 1#重整干氣送2#烯烴工藝流程示意
2.2.2 存在的問題
外送干氣的管線管徑為150 mm和200 mm,而與2#烯烴裝置連接管線的管徑為100 mm,若增加外送干氣,則2#烯烴裝置接收管線存在瓶頸。
回收LPG方案通過新增管道及脫氯罐將1#重整裝置的干氣送至2#或3#重整裝置回收LPG及重整氫氣。目前2#重整裝置分液罐D(zhuǎn)-203和3#重整裝置分液罐D(zhuǎn)-3203罐生產(chǎn)操作接近滿負(fù)荷,增加1#重整裝置干氣回收的LPG后,不利于1#重整裝置的長周期穩(wěn)定運(yùn)行。由于2#或3#重整裝置產(chǎn)品回收系統(tǒng)的調(diào)節(jié)系統(tǒng)沒有足夠的操作余量,需要對(duì)其調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,改造工作量較大,而且存在影響現(xiàn)裝置正常平穩(wěn)操作的可能性。
目前,芳烴部已有6股干氣物料送至2#烯烴裝置作乙烯裂解料,其中4股干氣通過GB-703增壓后外送。1#重整裝置干氣經(jīng)4#芳烴聯(lián)合裝置1#異構(gòu)化裝置脫氯塔DA-705脫氯后,可與其他4股干氣合并后通過GB-703增壓后外送。因此,乙烯裂解料方案改造僅需新增管道,不影響其他生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。2#烯烴裝置連接管線管徑的瓶頸問題可以依托預(yù)留的甩頭位置,通過增設(shè)輸送管線解決。
由以上分析可知,乙烯裂解料方案改造內(nèi)容簡(jiǎn)單,且不對(duì)其他相關(guān)裝置產(chǎn)生影響,具有一定的可行性。
以2014年7月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為計(jì)算基準(zhǔn),LPG、天然氣和重整氫氣的價(jià)格分別設(shè)定為5 457,3 790,13 000元/t,回收氫氣和LPG變動(dòng)成本參考2#重整油分離裝置變動(dòng)加工費(fèi)121.55元/t,回收氫氣與LPG后需要補(bǔ)充干氣量以天然氣替代,天然氣與干氣折標(biāo)因子分別為1.225 4和0.95,以裝置年操作時(shí)間8 000 h,1#重整干氣外送量為1.9 t/h計(jì),則:
回收氫氣和LPG后需要補(bǔ)充干氣量:(1.16%+71.61%)×1.9=1.38 t/h
補(bǔ)充的干氣折合天然氣:1.38×0.95/1.225 4=1.07 t/h
年補(bǔ)充天然氣費(fèi)用:1.07×8 000×3 790=3 224.2萬元
回收氫氣和LPG方案的年邊際效益:1.16%×1.9×0.8×13 000+71.61%×1.9×0.8×5 457-121.55×1.9×0.8-3 224.2=2 876.04萬元
LPG回收方案每年產(chǎn)生的效益為2 760萬元。
乙烯過程模擬軟件SPYRO廣泛應(yīng)用于乙烯原料裂解性能的評(píng)價(jià)、裂解產(chǎn)物組成的測(cè)算以及裂解爐運(yùn)行周期的測(cè)算,該軟件可模擬計(jì)算出不同原料方案下雙烯收率和經(jīng)濟(jì)效益。
利用SPYRO軟件模擬考察了石腦油、1#重整干氣為裂解原料進(jìn)行裂解后的裂解氣組成,并以2014年7月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)兩種原料利用方案的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行計(jì)算分析,結(jié)果見表2。
表2 SPYRO軟件模擬測(cè)算結(jié)果
注: 1)石腦油、1#重整干氣價(jià)格為5 950,4 160元/t,未扣除變動(dòng)成本;
2)包括乙烯、丙烯、丁二烯、苯和氫氣
由表2可見:以1#重整干氣為裂解原料,裂解產(chǎn)物中雙烯收率為57.57%,較石腦油原料高出11.15個(gè)百分點(diǎn);裂解產(chǎn)物中高附加值產(chǎn)品的收率為63.83%,較石腦油原料高4.68個(gè)百分點(diǎn)。由表2中還可發(fā)現(xiàn):1#重整裝置干氣原料產(chǎn)品價(jià)值為7 466.88元/t,比石腦油原料高106.49元/t;若干氣價(jià)格以4 160元計(jì),1#重整干氣原料效益為3 306.88元/t,與石腦油相比,兩者效益相差1 896.49元/t。由此可見,與石腦油相比,1#重整干氣更適合作乙烯裂解料。
按裝置年操作時(shí)間8 000 h,1#重整干氣外送流量為1.9 t/h,2#乙烯裝置變動(dòng)成本以851元/t計(jì),則年經(jīng)濟(jì)效益:(7 466.88-4 160-851)×1.9×8 000/10 000=3 732.94萬元
1#重整裝置干氣回收液化氣方案實(shí)施后,每年可以回收液化氣5 728.8 t,可回收氫氣176.32 t,每年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益為2 876.04萬元。1#重整干氣作乙烯裂解料方案實(shí)施后,每年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益為3 732.94萬元。與回收液化氣方案相比,1#重整干氣作乙烯裂解料每年可多產(chǎn)效益856.90萬元。
(1)1#重整裝置干氣含有較高的C3及以上的LPG組分,同時(shí)富含C2、丙烷以及正丁烷等優(yōu)質(zhì)的乙烯裂解原料組分。
(2)從1#重整裝置干氣中每年可以回收液化氣5 728.8 t,回收氫氣176.32 t,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益為2 876.04萬元。
(3)以1#重整干氣為裂解原料,與石腦油相比,可有效提高乙烯裝置乙烯、丙烯等高附加值產(chǎn)品收率;與回收液化氣方案相比,1#重整干氣作乙烯裂解料方案每年可多產(chǎn)效益856.90萬元。
(4)與回收液化氣方案相比,乙烯裂解料方案具有改造內(nèi)容簡(jiǎn)單、不影響現(xiàn)有裝置的正常運(yùn)行、需要改造的內(nèi)容較少等特點(diǎn),且產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益顯著。
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