易正明,肖 慧,杜炳旭
(武漢科技大學鋼鐵冶金及資源利用省部共建教育部重點實驗室,湖北 武漢,430081)
鋼鐵工業(yè)是我國能耗大戶之一,其能耗約占我國工業(yè)總能耗的12%,而鋼鐵工業(yè)的高爐煤氣(BFG)、焦爐煤氣(COG)及轉爐煤氣(LDG)等副產煤氣總熱值約相當于鋼鐵工業(yè)總能耗量的25%,其中我國又以BFG產量最多,其年發(fā)生量高達3×1012m3[1-2]。因此利用好副產煤氣,尤其是產量最大的BFG,這對鋼鐵行業(yè)節(jié)能降耗有著重要的意義。目前,通過煤氣混燒鍋爐燃燒發(fā)電是我國鋼鐵企業(yè)利用副產煤氣的主要途徑之一,但由于BFG存在熱值低、不易著火、燃燒不穩(wěn)定等原因,鍋爐進行BFG摻燒時,其燃燒特性與純燃煤粉時有較大不同,易出現(xiàn)過/再熱器超溫、飛灰含碳量以及排煙溫度過高等問題,使鍋爐熱效率較低[3-5]。在實際煤氣混燒鍋爐運行中,為了維持煤氣平衡,往往摻燒過量的BFG,這樣更加惡化了煤粉的燃燒及鍋爐的運行狀況。而由于COG熱值高、理論燃燒溫度高和燃燒穩(wěn)定性好,在摻燒BFG的同時摻燒COG,可改善煤粉燃燒條件,使鍋爐運行優(yōu)化,提高鍋爐熱效率[6-7]。為此,本文對某鋼廠75 t/h煤氣混燒鍋爐進行BFG、COG摻燒調整試驗,分析摻燒對鍋爐排煙溫度、飛灰含碳量和過熱蒸汽溫度等的影響,并對鍋爐運行進行了優(yōu)化,在保證鍋爐整體熱效率條件下,增加BFG摻燒比例,以期為提高低熱值BFG利用效率、促進鋼鐵企業(yè)節(jié)能降耗提供依據。
試驗對象為某鋼廠75 t/h煤氣混燒鍋爐,型號為B&WB-75/3.82-MQ,煤氣摻燒率為30%,兼具全燒煤粉的能力,其設計參數如表1所示。
表1 鍋爐主要設計參數Table 1 Main design parameters of the boiler
表2為鍋爐煤粉的元素組成和工業(yè)分析結果。由表2可看出,鍋爐實際燃用煤粉成分較設計煤粉存在較大的偏差,其揮發(fā)分含量為16.57%,灰分含量為47.43%,低位發(fā)熱值僅15654kJ/kg,是典型的低熱值貧瘦煤,煤粉難著火,燃燒性差。表3為BFG、COG成分分析結果。由表3可看出,BFG的可燃成分H2、CO及CH4含量僅為27.2%,而N2、CO2不可燃成分含量高達72.5%,低位發(fā)熱值僅為3631.5 kJ/m3,屬于典型低熱值氣體燃料;而COG可燃成分H2、CH4及CO等含量超過93.3%,低位發(fā)熱值為18 213 kJ/m3,是典型的高熱值氣體燃料。
表2 煤粉的元素組成和工業(yè)分析Table 2 Elemental and proximate analysis of the coal
表3 BFG、COG成分分析Table 3 Composition analysis of BFG and COG
摻燒試驗的蒸汽溫度等參數通過電廠集控運行中的DCS系統(tǒng)獲得,采用MRU牌NOVA PLUS型多功能煙氣分析儀在鍋爐尾部煙道布置測點測定煙氣溫度、煙氣成分等參數,并對飛灰多次采樣進行可燃物分析。
鍋爐熱效率采用反平衡計算,鍋爐運行試驗符合《GB10184—88電站鍋爐性能試驗規(guī)程》,試驗過程中鍋爐無排污,負荷保持相對穩(wěn)定。
圖1為COG摻燒熱值比對鍋爐排煙溫度的影響。由圖1可看出,鍋爐排煙溫度隨著COG摻燒的增加而逐漸下降。當COG摻燒熱值比為9%時,排煙溫度為158 ℃;當COG摻燒熱值比增至36.8%時,排煙溫度降至146 ℃。隨著COG摻燒量的增加,排煙溫度下降幅度逐漸減弱。這是由于COG的摻燒提高了爐膛溫度,改善了煤粉的燃燒,同時COG產生煙氣量少(相同熱值下,COG煙氣量僅為煤粉的1/10),降低爐膛火焰中心高度,增加爐膛輻射吸熱量而減少鍋爐的對流換熱量,從而降低了排煙溫度[7]。
圖1 COG摻燒熱值比對鍋爐排煙溫度的影響
Fig.1EffectofCOGblendingcaloricvalueratioonexhausttemperatureoftheboiler
圖2為COG摻燒熱值比對鍋爐過熱蒸汽溫度的影響。由圖2可看出,過熱蒸汽溫度隨著COG摻燒的增加而逐漸降低。當COG摻燒熱值比由9%增至36%時,過熱蒸汽溫度由440.5 ℃降至431 ℃。但隨著COG摻燒量的增加,過熱蒸汽溫度下降逐漸變緩,COG摻燒對過熱蒸汽溫度的影響程度也逐漸降低。這是由于COG摻燒時煙氣量減少,導致爐膛火焰中心下降,爐膛出口溫度降低,輻射傳熱量增加,對流換熱量減少,因而過熱蒸汽溫度降低[7]。
圖2 COG摻燒熱值比對鍋爐過熱蒸汽溫度的影響
Fig.2EffectofCOGblendingcaloricvalueratioonsuperheatedsteamtemperatureoftheboiler
圖3為COG摻燒熱值比對鍋爐飛灰含碳量的影響。由圖3可看出,由于鍋爐燃用煤粉質量較差,導致飛灰含碳量整體較高,而COG摻燒對飛灰含碳量的影響較明顯。當COG摻燒熱值比為9%時,飛灰含碳量為9.2%,隨著COG摻燒的。增加,飛灰含碳量迅速降低;當COG摻燒熱值比增至28.2%時,飛灰含碳量降至5.6%。隨著COG摻燒的進一步增加,煤粉燃燒比較充分,飛灰含碳量隨著COG摻燒的變化幅度逐漸減弱,其維持在較低的水平。這是由于COG摻燒整體上提高爐膛溫度,降低爐膛火焰中心高度,延長煤粉爐膛停留時間[7],有利于煤粉的充分燃燒,從而使飛灰含碳量降低
圖3 COG摻燒熱值比對鍋爐飛灰含碳量的影響
Fig.3EffectofCOGblendingcaloricvalueratioonflyashcarboncontentoftheboiler
圖4為COG摻燒熱值比對鍋爐熱效率的影響。由圖4可看出,鍋爐熱效率隨著COG摻燒熱值比的增加而逐漸提高。當COG摻燒熱值比為9%時,鍋爐整體熱效率僅為78.8%;而當COG摻燒熱值比升至32.8%時,鍋爐熱效率達到85.4%。隨著COG摻燒量增加,鍋爐熱效率提高幅度逐漸降低。
圖4 COG摻燒熱值比對鍋爐熱效率的影響
Fig.4EffectofCOGblendingcaloricvalueratioonthermalefficiencyoftheboiler
COG摻燒結果表明,COG的摻燒有利于鍋爐排煙溫度、飛灰含碳量、過熱蒸汽溫度的降低以及鍋爐熱效率的提高,且維持較高的COG摻燒熱值比,有利于鍋爐的運行及熱效率的提高。但從煤氣平衡的角度考慮,混燒鍋爐大量摻燒COG,不利于鋼廠的煤氣平衡,且當COG摻燒熱值比超過32.8%后,其對鍋爐熱效率的提高不明顯,摻燒的經濟性逐漸降低。因此,為保證COG摻燒的經濟性,COG摻燒熱值比應控制在30%左右。
圖5為BFG、COG摻燒熱值比對鍋爐排煙溫度的影響。由圖5可看出,排煙溫度隨著COG摻燒量的增加而逐漸降低,但隨著BFG摻燒量的增加而逐漸升高。隨著BFG摻燒量的增加,排煙溫度升高幅度逐漸變大。在COG摻燒熱值比為10%條件下,BFG摻燒熱值比由15%增至45%時,排煙溫度由163.1 ℃升至192.3 ℃,上升了約29 ℃,且BFG摻燒熱值比超過40%后,排煙溫度超過184 ℃的設計值。隨著COG摻燒量的增加,排煙溫度整體下降,在COG摻燒熱值比為30%條件下,BFG摻燒熱值比由15%增至45%時,排煙溫度由157.6℃升至173.2 ℃,排煙溫度較COG摻燒熱值比為10%時有較大幅度的下降。隨著COG摻燒熱值比的進一步增加,排煙溫度進一步降低,但下降幅度逐漸減小,COG摻燒對排煙溫度的影響也逐漸減弱。這是由于BFG的摻燒雖然降低了爐膛的整體溫度,但由于BFG產生煙氣量大,煤粉在爐膛停留時間較短,爐膛火焰中心上移,導致排煙溫度上升[8-9]。
圖5 BFG、COG摻燒熱值比對鍋爐排煙溫度的影響
Fig.5Effectofgasblendingcaloricvalueratioonexhausttemperatureoftheboiler
圖6為BFG、COG摻燒熱值比對鍋爐飛灰含碳量的影響。由圖6可看出,在COG摻燒熱值比為10%條件下,BFG摻燒熱值比由15%增至45%時,飛灰含碳量由9.8%快速增至21.9%,且隨著BFG摻燒量的增加,飛灰含碳量增加越明顯。這是由于煤粉可燃性差,在低COG摻燒條件下,爐膛溫度低,BFG摻燒十分不利于煤粉的燃燼,飛灰含碳量較高[10]。但隨著COG摻燒量的增加,飛灰含碳量整體下降,COG摻燒熱值比為30%條件下,BFG摻燒熱值比從15%增至45%時,飛灰含碳量由7.1%增至13.9%,飛灰含碳量較COG摻燒熱值比為10%時下降較明顯。隨著COG摻燒量的進一步增加,飛灰含碳量繼續(xù)下降,但BFG摻燒量對飛灰含碳量的影響逐漸減弱。當COG摻燒熱值比超過30%且BFG摻燒熱值比低于35%時,飛灰含碳量基本上控制在10%以下。
圖6 BFG、COG摻燒熱值比對鍋爐飛灰含碳量的影響
Fig.6Effectofgasblendingcaloricvalueratioonflyashcarboncontentoftheboiler
圖7為BFG、COG摻燒熱值比對鍋爐過熱蒸汽溫度的影響。由圖7可看出,過熱蒸汽溫度隨著BFG摻燒量的增加而逐漸上升,且變化越來越明顯,這是由于BFG摻燒導致爐膛火焰中心上移,煙道煙氣流速加快,對流換熱量增加,過熱蒸汽溫度明顯上升[11-12]。但隨著COG摻燒量的增加,過熱蒸汽溫度逐漸下降。在COG摻燒熱值比為10%的條件下,當BFG摻燒熱值比為15%時,過熱蒸汽溫度為424.2 ℃,而當BFG摻燒熱值比增至45%時,過熱蒸汽溫度升至443.9 ℃,上升近20 ℃。隨著COG摻燒量的增加,過熱蒸汽溫度整體逐漸下降,在COG摻燒熱值比為40%條件下,當BFG摻燒熱值比由15%增至45%時,過熱蒸汽溫度由418.7 ℃升至427.6 ℃,上升約9 ℃。過熱蒸汽溫度隨BFG摻燒量增加的變化幅度較COG摻燒熱值比為10%時減小,COG的摻燒削弱了BFG對過熱蒸汽溫度的影響。
圖7 BFG、COG摻燒熱值比對鍋爐過熱蒸汽溫度的影響
Fig.7Effectofgasblendingcaloricvalueratioonsuperheatedsteamtemperatureoftheboiler
圖8為BFG、COG摻燒熱值比對鍋爐熱效率的影響。由圖8可看出,鍋爐熱效率隨著BFG摻燒熱值比的增加而逐漸下降,且下降幅度逐漸增大,但隨COG摻燒熱值比的增加,鍋爐熱效率卻逐漸上升。在COG摻燒熱值比為10%條件下,當BFG摻燒熱值比為15%時,鍋爐熱效率為76.5%,而BFG摻燒熱值比為45%時,熱效率僅為66.3%,鍋爐熱效率隨著BFG摻燒熱值比的增加下降明顯。隨著COG摻燒熱值比的增加,在COG摻燒熱值比為30%條件下,當BFG摻燒熱值比為15%時,鍋爐熱效率為81.6%,而BFG摻燒熱值比為45%時,鍋爐熱效率為72.6%,鍋爐熱效率隨COG摻燒量增加而整體上升明顯。隨著COG摻燒量的進一步增加,鍋爐熱效率繼續(xù)上升,但上升幅度逐漸減弱,COG摻燒的經濟性卻降低。
圖8 BFG、COG摻燒熱值比對鍋爐熱效率的影響
Fig.8Effectofgasblendingcaloricvalueratioonthermalefficiencyoftheboiler
BFG、COG摻燒結果表明,BFG的摻燒十分不利于煤粉的燃燒以及鍋爐的運行,而通過調整COG、BFG摻燒,可以改善煤粉燃燒,優(yōu)化鍋爐運行狀況以及維持鋼廠的煤氣平衡。當COG摻燒熱值比為40%且BFG摻燒熱值比為30%時,鍋爐排煙溫度為161 ℃、飛灰含碳量為8.3%、過熱蒸汽溫度為421.9 ℃、鍋爐熱效率為80.9%。此時鍋爐運行穩(wěn)定,爐膛無滅火事故發(fā)生,煤氣摻燒率較設計值有大幅度提高,既實現(xiàn)了BFG的較大比例摻燒,又有利于生產過程的煤氣平衡以及鍋爐的安全運行。
(1)COG的摻燒提高了爐膛火焰的穩(wěn)定性,減少滅火事故的發(fā)生,有利于煤粉的充分燃燒,降低了飛灰未燃物含量,鍋爐整體熱效率提高。但大比例摻燒COG時,其對鍋爐熱效率的提高不明顯,且不利于煤氣平衡,COG摻燒的經濟性不高。混燒鍋爐采用煤粉/COG方式運行時,COG摻燒熱值比應控制在30%左右。
(2)混燒鍋爐同時摻燒BFG、COG時,為保證煤粉的燃燒以及鍋爐熱效率,BFG熱值比不宜超過40%,且COG熱值比不宜低于30%。當BFG摻燒熱值比為30%且COG摻燒熱值比為40%時,飛灰含碳量為8.4%,排煙溫度為160.6 ℃,熱效率為80.9%,煤氣摻燒率較設計值有大幅度提高,既實現(xiàn)了BFG的較大比例摻燒,又解決了BFG大量過剩問題,具有較好的經濟性。
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