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煤化工企業(yè)煤粉爐低氮脫硝達(dá)標(biāo)新技術(shù)的探討

2014-04-10 01:38劉茉莉
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年12期
關(guān)鍵詞:氮氧化物燃燒器煤粉

劉茉莉

摘 要:文章主要介紹煤化工企業(yè)自備電廠鍋爐排放的氮氧化物為達(dá)到國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn),是如何對(duì)130t/h的粉煤爐內(nèi)部進(jìn)行低氮燃燒器改造和外部加裝SNCR聯(lián)合脫銷的技術(shù)探討。簡(jiǎn)述了該技術(shù)特點(diǎn)和工藝,并對(duì)如何利用煤化工廢水中回收的氨利用達(dá)到脫銷效果的設(shè)想進(jìn)行探討,以確保脫硝率達(dá)到國(guó)家要求標(biāo)準(zhǔn)。該技術(shù)改造的投用將為今后做出范例。

關(guān)鍵詞:130t/h煤粉爐;低氮改造;回收氨;脫硝

前言

近年來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,電力需求和耗燃煤增長(zhǎng)。為有效控制火電廠大氣污染物排放,我國(guó)采取了一系列措施,雖取得了一定成效,但燃煤機(jī)組裝機(jī)容量還將不斷增漲,火電廠排放的二氧化硫、氮氧化物和煙塵仍將增加,有必要進(jìn)一步對(duì)其管控?!笆濉逼陂g在主要控制指標(biāo)中已添加“脫硝”這一約束性硬指標(biāo)。并于2012年1月1日起實(shí)施環(huán)境保護(hù)部和質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布的新國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223-2011),特別是在2014年1月9日召開(kāi)的全國(guó)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議中安排部署2014年度內(nèi)容中強(qiáng)調(diào):即與2013年相比,氮氧化物排放量減少5%。以改善環(huán)境質(zhì)量的需要。為此,龍化化工公司自備電廠煤粉爐需進(jìn)一步研究如何通過(guò)技術(shù)改造降低氮氧化物排放量,達(dá)到國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)要求。

1 脫銷技術(shù)探討

1.1 氮氧化物產(chǎn)生原理

氮氧化物是酸雨的成因之一,在一定條件下能產(chǎn)生光化學(xué)煙霧污染。對(duì)人體健康、生態(tài)系統(tǒng)都有直接和潛在的危害。氮氧化物中,NO占有 90% 以上,二氧化氮占 5%-10% ,一般由燃料型、熱力型和快速溫度型三種形式產(chǎn)生,生成量與煤的燃燒溫度有關(guān),電廠鍋爐中燃料型NOx是最主要由來(lái),占NOx排放的60%~80%,熱力型其次,快速型最少。

1.2 脫硝技術(shù)的選擇

目前脫硝技術(shù)有多種如燃燒前生物脫氮、控制燃燒條件在燃燒過(guò)程中脫硝及燃燒后煙氣處理脫硝。

中煤龍化公司下屬化工公司是化工生產(chǎn)和燃?xì)廨斔偷闹黧w企業(yè),有自備電廠,承擔(dān)著全廠的供電、供汽、供熱任務(wù),設(shè)有3臺(tái)130t/h的煤粉鍋爐,因現(xiàn)場(chǎng)條件等因素,初步選擇了鍋爐內(nèi)部加裝低氮燃燒器的方式,來(lái)進(jìn)行基礎(chǔ)性的脫硝改造。2013年已對(duì)其中的一臺(tái)型號(hào)為:UG130/3.82 -M2的煤粉爐加裝低氮燃燒器,并對(duì)燃盡風(fēng)管進(jìn)行了改造,計(jì)劃2014年根據(jù)效果對(duì)其他鍋爐進(jìn)行內(nèi)加低氮燃燒器,外裝SNCR脫硝裝置進(jìn)行全面脫硝,以滿足政府要求,達(dá)到國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)。

1.3 低氮技術(shù)改造原理

氮氧化物的80%是在未加控制的煤粉燃燒中形成的。從煤中析出的活性最強(qiáng)的揮發(fā)氮對(duì)燃料型NOx生成的影響最大,因此低NOx煤粉燃燒系統(tǒng)的設(shè)計(jì)主要任務(wù)是減少揮發(fā)分氮轉(zhuǎn)化成NOx的量。主要方法是采用早期著火和使用控制氧量的燃料/空氣分級(jí)燃燒技術(shù)。龍化化工公司的此次改造就是通過(guò)低NOx燃燒技術(shù)以爐內(nèi)影響燃燒的兩大關(guān)鍵因素爐膛整體分級(jí)和煤粉燃燒過(guò)程為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象,全面實(shí)施系統(tǒng)優(yōu)化,將爐內(nèi)大空間整體作為對(duì)象,通過(guò)爐內(nèi)射流合理組合及噴口合理布置,爐膛內(nèi)中心區(qū)形成具有較高溫度、較高煤粉濃度和較高氧氣區(qū)域,同時(shí)爐膛近壁區(qū)形成較低溫度、較低CO和較低顆粒濃度的區(qū)域,使在爐膛空間上中心區(qū)和近壁區(qū)三場(chǎng)(溫度場(chǎng)、速度場(chǎng)及顆粒濃度場(chǎng))特性差異化。在燃燒過(guò)程上通過(guò)對(duì)一次風(fēng)射流特殊組合,采用低NOx燃燒器,強(qiáng)化煤粉燃燒、燃盡并使火焰走向可控,最終形成防渣、防腐、低NOx及高效穩(wěn)燃多種功能的一體化。

1.4 實(shí)施效果與參數(shù)對(duì)比

通過(guò)對(duì)鍋爐的情況調(diào)研,形成了設(shè)計(jì)方案,并于2013年9月份設(shè)備到貨10月開(kāi)始實(shí)施煤粉爐低氮燃燒技術(shù)項(xiàng)目改造11月完成了空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)。試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1。

從表1數(shù)據(jù)上可以看出,綜合脫硝效率達(dá)到35%以上。有效改善燃煤鍋爐NOx排放情況,降低NOx排放總量,達(dá)到預(yù)期效果。并為今后加裝SNCR(選擇性非催化還原脫硝)技術(shù)裝置,進(jìn)一步降低30%~50%的NOx脫除率打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),有望達(dá)到國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)要求。

1.5 利用回收液氨實(shí)現(xiàn)SNCR脫硝設(shè)想

龍化化工公司因采用德國(guó)PKM加壓氣化工藝,會(huì)產(chǎn)生含酚氨等高濃度污水,為處理廢水公司采用加壓汽提水處理技術(shù),將酚、氨進(jìn)行回收。龍化公司通過(guò)組織專家論證與實(shí)地勘察,認(rèn)為可利用回收的液氨做為還原劑,在鍋爐內(nèi)部安裝低氮燃燒器的基礎(chǔ)上,在外部加裝SNCR進(jìn)行脫硝改造。初步計(jì)劃是廢水回收的氨水儲(chǔ)存罐加裝循環(huán)輸送泵模塊在混合計(jì)量模塊與稀釋水混合,根據(jù)設(shè)定的參數(shù)和系統(tǒng)反饋信號(hào),氨水溶液經(jīng)計(jì)量后進(jìn)入噴射系統(tǒng),在噴嘴內(nèi)與壓縮空氣混合,霧化后噴入爐膛內(nèi)。使之與煙氣中的NOX化合,并將其還原成氮?dú)夂退?。反?yīng)式如下:

2NH3+2NO+1/2O2→2N2+3H2O

2 結(jié)束語(yǔ)

目前我國(guó)對(duì)氮氧化物的減排采取各項(xiàng)措施,確保企業(yè)治污設(shè)施能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行。對(duì)于企業(yè)而言,投資低、占地少、時(shí)間短、運(yùn)用靈活達(dá)到最好的效果是主要目標(biāo),如果能通過(guò)企業(yè)自有資源進(jìn)行改造利用,才是最經(jīng)濟(jì)事宜的首選措施。龍化公司為達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)要求,通過(guò)對(duì)煤粉爐進(jìn)行加裝低氮燃燒器改造,脫銷率達(dá)到了設(shè)計(jì)的效率,且鍋爐效率沒(méi)有降低,再利用廢水預(yù)處理技術(shù)回收的氨進(jìn)行技術(shù)改造,外部加裝SNCR系統(tǒng),大大減少脫硝成本。安裝SNCR將對(duì)其他化工企業(yè)在脫硝改造上起到示范作用。endprint

摘 要:文章主要介紹煤化工企業(yè)自備電廠鍋爐排放的氮氧化物為達(dá)到國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn),是如何對(duì)130t/h的粉煤爐內(nèi)部進(jìn)行低氮燃燒器改造和外部加裝SNCR聯(lián)合脫銷的技術(shù)探討。簡(jiǎn)述了該技術(shù)特點(diǎn)和工藝,并對(duì)如何利用煤化工廢水中回收的氨利用達(dá)到脫銷效果的設(shè)想進(jìn)行探討,以確保脫硝率達(dá)到國(guó)家要求標(biāo)準(zhǔn)。該技術(shù)改造的投用將為今后做出范例。

關(guān)鍵詞:130t/h煤粉爐;低氮改造;回收氨;脫硝

前言

近年來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,電力需求和耗燃煤增長(zhǎng)。為有效控制火電廠大氣污染物排放,我國(guó)采取了一系列措施,雖取得了一定成效,但燃煤機(jī)組裝機(jī)容量還將不斷增漲,火電廠排放的二氧化硫、氮氧化物和煙塵仍將增加,有必要進(jìn)一步對(duì)其管控?!笆濉逼陂g在主要控制指標(biāo)中已添加“脫硝”這一約束性硬指標(biāo)。并于2012年1月1日起實(shí)施環(huán)境保護(hù)部和質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布的新國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223-2011),特別是在2014年1月9日召開(kāi)的全國(guó)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議中安排部署2014年度內(nèi)容中強(qiáng)調(diào):即與2013年相比,氮氧化物排放量減少5%。以改善環(huán)境質(zhì)量的需要。為此,龍化化工公司自備電廠煤粉爐需進(jìn)一步研究如何通過(guò)技術(shù)改造降低氮氧化物排放量,達(dá)到國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)要求。

1 脫銷技術(shù)探討

1.1 氮氧化物產(chǎn)生原理

氮氧化物是酸雨的成因之一,在一定條件下能產(chǎn)生光化學(xué)煙霧污染。對(duì)人體健康、生態(tài)系統(tǒng)都有直接和潛在的危害。氮氧化物中,NO占有 90% 以上,二氧化氮占 5%-10% ,一般由燃料型、熱力型和快速溫度型三種形式產(chǎn)生,生成量與煤的燃燒溫度有關(guān),電廠鍋爐中燃料型NOx是最主要由來(lái),占NOx排放的60%~80%,熱力型其次,快速型最少。

1.2 脫硝技術(shù)的選擇

目前脫硝技術(shù)有多種如燃燒前生物脫氮、控制燃燒條件在燃燒過(guò)程中脫硝及燃燒后煙氣處理脫硝。

中煤龍化公司下屬化工公司是化工生產(chǎn)和燃?xì)廨斔偷闹黧w企業(yè),有自備電廠,承擔(dān)著全廠的供電、供汽、供熱任務(wù),設(shè)有3臺(tái)130t/h的煤粉鍋爐,因現(xiàn)場(chǎng)條件等因素,初步選擇了鍋爐內(nèi)部加裝低氮燃燒器的方式,來(lái)進(jìn)行基礎(chǔ)性的脫硝改造。2013年已對(duì)其中的一臺(tái)型號(hào)為:UG130/3.82 -M2的煤粉爐加裝低氮燃燒器,并對(duì)燃盡風(fēng)管進(jìn)行了改造,計(jì)劃2014年根據(jù)效果對(duì)其他鍋爐進(jìn)行內(nèi)加低氮燃燒器,外裝SNCR脫硝裝置進(jìn)行全面脫硝,以滿足政府要求,達(dá)到國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)。

1.3 低氮技術(shù)改造原理

氮氧化物的80%是在未加控制的煤粉燃燒中形成的。從煤中析出的活性最強(qiáng)的揮發(fā)氮對(duì)燃料型NOx生成的影響最大,因此低NOx煤粉燃燒系統(tǒng)的設(shè)計(jì)主要任務(wù)是減少揮發(fā)分氮轉(zhuǎn)化成NOx的量。主要方法是采用早期著火和使用控制氧量的燃料/空氣分級(jí)燃燒技術(shù)。龍化化工公司的此次改造就是通過(guò)低NOx燃燒技術(shù)以爐內(nèi)影響燃燒的兩大關(guān)鍵因素爐膛整體分級(jí)和煤粉燃燒過(guò)程為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象,全面實(shí)施系統(tǒng)優(yōu)化,將爐內(nèi)大空間整體作為對(duì)象,通過(guò)爐內(nèi)射流合理組合及噴口合理布置,爐膛內(nèi)中心區(qū)形成具有較高溫度、較高煤粉濃度和較高氧氣區(qū)域,同時(shí)爐膛近壁區(qū)形成較低溫度、較低CO和較低顆粒濃度的區(qū)域,使在爐膛空間上中心區(qū)和近壁區(qū)三場(chǎng)(溫度場(chǎng)、速度場(chǎng)及顆粒濃度場(chǎng))特性差異化。在燃燒過(guò)程上通過(guò)對(duì)一次風(fēng)射流特殊組合,采用低NOx燃燒器,強(qiáng)化煤粉燃燒、燃盡并使火焰走向可控,最終形成防渣、防腐、低NOx及高效穩(wěn)燃多種功能的一體化。

1.4 實(shí)施效果與參數(shù)對(duì)比

通過(guò)對(duì)鍋爐的情況調(diào)研,形成了設(shè)計(jì)方案,并于2013年9月份設(shè)備到貨10月開(kāi)始實(shí)施煤粉爐低氮燃燒技術(shù)項(xiàng)目改造11月完成了空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)。試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1。

從表1數(shù)據(jù)上可以看出,綜合脫硝效率達(dá)到35%以上。有效改善燃煤鍋爐NOx排放情況,降低NOx排放總量,達(dá)到預(yù)期效果。并為今后加裝SNCR(選擇性非催化還原脫硝)技術(shù)裝置,進(jìn)一步降低30%~50%的NOx脫除率打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),有望達(dá)到國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)要求。

1.5 利用回收液氨實(shí)現(xiàn)SNCR脫硝設(shè)想

龍化化工公司因采用德國(guó)PKM加壓氣化工藝,會(huì)產(chǎn)生含酚氨等高濃度污水,為處理廢水公司采用加壓汽提水處理技術(shù),將酚、氨進(jìn)行回收。龍化公司通過(guò)組織專家論證與實(shí)地勘察,認(rèn)為可利用回收的液氨做為還原劑,在鍋爐內(nèi)部安裝低氮燃燒器的基礎(chǔ)上,在外部加裝SNCR進(jìn)行脫硝改造。初步計(jì)劃是廢水回收的氨水儲(chǔ)存罐加裝循環(huán)輸送泵模塊在混合計(jì)量模塊與稀釋水混合,根據(jù)設(shè)定的參數(shù)和系統(tǒng)反饋信號(hào),氨水溶液經(jīng)計(jì)量后進(jìn)入噴射系統(tǒng),在噴嘴內(nèi)與壓縮空氣混合,霧化后噴入爐膛內(nèi)。使之與煙氣中的NOX化合,并將其還原成氮?dú)夂退?。反?yīng)式如下:

2NH3+2NO+1/2O2→2N2+3H2O

2 結(jié)束語(yǔ)

目前我國(guó)對(duì)氮氧化物的減排采取各項(xiàng)措施,確保企業(yè)治污設(shè)施能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行。對(duì)于企業(yè)而言,投資低、占地少、時(shí)間短、運(yùn)用靈活達(dá)到最好的效果是主要目標(biāo),如果能通過(guò)企業(yè)自有資源進(jìn)行改造利用,才是最經(jīng)濟(jì)事宜的首選措施。龍化公司為達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)要求,通過(guò)對(duì)煤粉爐進(jìn)行加裝低氮燃燒器改造,脫銷率達(dá)到了設(shè)計(jì)的效率,且鍋爐效率沒(méi)有降低,再利用廢水預(yù)處理技術(shù)回收的氨進(jìn)行技術(shù)改造,外部加裝SNCR系統(tǒng),大大減少脫硝成本。安裝SNCR將對(duì)其他化工企業(yè)在脫硝改造上起到示范作用。endprint

摘 要:文章主要介紹煤化工企業(yè)自備電廠鍋爐排放的氮氧化物為達(dá)到國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn),是如何對(duì)130t/h的粉煤爐內(nèi)部進(jìn)行低氮燃燒器改造和外部加裝SNCR聯(lián)合脫銷的技術(shù)探討。簡(jiǎn)述了該技術(shù)特點(diǎn)和工藝,并對(duì)如何利用煤化工廢水中回收的氨利用達(dá)到脫銷效果的設(shè)想進(jìn)行探討,以確保脫硝率達(dá)到國(guó)家要求標(biāo)準(zhǔn)。該技術(shù)改造的投用將為今后做出范例。

關(guān)鍵詞:130t/h煤粉爐;低氮改造;回收氨;脫硝

前言

近年來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,電力需求和耗燃煤增長(zhǎng)。為有效控制火電廠大氣污染物排放,我國(guó)采取了一系列措施,雖取得了一定成效,但燃煤機(jī)組裝機(jī)容量還將不斷增漲,火電廠排放的二氧化硫、氮氧化物和煙塵仍將增加,有必要進(jìn)一步對(duì)其管控?!笆濉逼陂g在主要控制指標(biāo)中已添加“脫硝”這一約束性硬指標(biāo)。并于2012年1月1日起實(shí)施環(huán)境保護(hù)部和質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布的新國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223-2011),特別是在2014年1月9日召開(kāi)的全國(guó)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議中安排部署2014年度內(nèi)容中強(qiáng)調(diào):即與2013年相比,氮氧化物排放量減少5%。以改善環(huán)境質(zhì)量的需要。為此,龍化化工公司自備電廠煤粉爐需進(jìn)一步研究如何通過(guò)技術(shù)改造降低氮氧化物排放量,達(dá)到國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)要求。

1 脫銷技術(shù)探討

1.1 氮氧化物產(chǎn)生原理

氮氧化物是酸雨的成因之一,在一定條件下能產(chǎn)生光化學(xué)煙霧污染。對(duì)人體健康、生態(tài)系統(tǒng)都有直接和潛在的危害。氮氧化物中,NO占有 90% 以上,二氧化氮占 5%-10% ,一般由燃料型、熱力型和快速溫度型三種形式產(chǎn)生,生成量與煤的燃燒溫度有關(guān),電廠鍋爐中燃料型NOx是最主要由來(lái),占NOx排放的60%~80%,熱力型其次,快速型最少。

1.2 脫硝技術(shù)的選擇

目前脫硝技術(shù)有多種如燃燒前生物脫氮、控制燃燒條件在燃燒過(guò)程中脫硝及燃燒后煙氣處理脫硝。

中煤龍化公司下屬化工公司是化工生產(chǎn)和燃?xì)廨斔偷闹黧w企業(yè),有自備電廠,承擔(dān)著全廠的供電、供汽、供熱任務(wù),設(shè)有3臺(tái)130t/h的煤粉鍋爐,因現(xiàn)場(chǎng)條件等因素,初步選擇了鍋爐內(nèi)部加裝低氮燃燒器的方式,來(lái)進(jìn)行基礎(chǔ)性的脫硝改造。2013年已對(duì)其中的一臺(tái)型號(hào)為:UG130/3.82 -M2的煤粉爐加裝低氮燃燒器,并對(duì)燃盡風(fēng)管進(jìn)行了改造,計(jì)劃2014年根據(jù)效果對(duì)其他鍋爐進(jìn)行內(nèi)加低氮燃燒器,外裝SNCR脫硝裝置進(jìn)行全面脫硝,以滿足政府要求,達(dá)到國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)。

1.3 低氮技術(shù)改造原理

氮氧化物的80%是在未加控制的煤粉燃燒中形成的。從煤中析出的活性最強(qiáng)的揮發(fā)氮對(duì)燃料型NOx生成的影響最大,因此低NOx煤粉燃燒系統(tǒng)的設(shè)計(jì)主要任務(wù)是減少揮發(fā)分氮轉(zhuǎn)化成NOx的量。主要方法是采用早期著火和使用控制氧量的燃料/空氣分級(jí)燃燒技術(shù)。龍化化工公司的此次改造就是通過(guò)低NOx燃燒技術(shù)以爐內(nèi)影響燃燒的兩大關(guān)鍵因素爐膛整體分級(jí)和煤粉燃燒過(guò)程為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象,全面實(shí)施系統(tǒng)優(yōu)化,將爐內(nèi)大空間整體作為對(duì)象,通過(guò)爐內(nèi)射流合理組合及噴口合理布置,爐膛內(nèi)中心區(qū)形成具有較高溫度、較高煤粉濃度和較高氧氣區(qū)域,同時(shí)爐膛近壁區(qū)形成較低溫度、較低CO和較低顆粒濃度的區(qū)域,使在爐膛空間上中心區(qū)和近壁區(qū)三場(chǎng)(溫度場(chǎng)、速度場(chǎng)及顆粒濃度場(chǎng))特性差異化。在燃燒過(guò)程上通過(guò)對(duì)一次風(fēng)射流特殊組合,采用低NOx燃燒器,強(qiáng)化煤粉燃燒、燃盡并使火焰走向可控,最終形成防渣、防腐、低NOx及高效穩(wěn)燃多種功能的一體化。

1.4 實(shí)施效果與參數(shù)對(duì)比

通過(guò)對(duì)鍋爐的情況調(diào)研,形成了設(shè)計(jì)方案,并于2013年9月份設(shè)備到貨10月開(kāi)始實(shí)施煤粉爐低氮燃燒技術(shù)項(xiàng)目改造11月完成了空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)。試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1。

從表1數(shù)據(jù)上可以看出,綜合脫硝效率達(dá)到35%以上。有效改善燃煤鍋爐NOx排放情況,降低NOx排放總量,達(dá)到預(yù)期效果。并為今后加裝SNCR(選擇性非催化還原脫硝)技術(shù)裝置,進(jìn)一步降低30%~50%的NOx脫除率打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),有望達(dá)到國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)要求。

1.5 利用回收液氨實(shí)現(xiàn)SNCR脫硝設(shè)想

龍化化工公司因采用德國(guó)PKM加壓氣化工藝,會(huì)產(chǎn)生含酚氨等高濃度污水,為處理廢水公司采用加壓汽提水處理技術(shù),將酚、氨進(jìn)行回收。龍化公司通過(guò)組織專家論證與實(shí)地勘察,認(rèn)為可利用回收的液氨做為還原劑,在鍋爐內(nèi)部安裝低氮燃燒器的基礎(chǔ)上,在外部加裝SNCR進(jìn)行脫硝改造。初步計(jì)劃是廢水回收的氨水儲(chǔ)存罐加裝循環(huán)輸送泵模塊在混合計(jì)量模塊與稀釋水混合,根據(jù)設(shè)定的參數(shù)和系統(tǒng)反饋信號(hào),氨水溶液經(jīng)計(jì)量后進(jìn)入噴射系統(tǒng),在噴嘴內(nèi)與壓縮空氣混合,霧化后噴入爐膛內(nèi)。使之與煙氣中的NOX化合,并將其還原成氮?dú)夂退?。反?yīng)式如下:

2NH3+2NO+1/2O2→2N2+3H2O

2 結(jié)束語(yǔ)

目前我國(guó)對(duì)氮氧化物的減排采取各項(xiàng)措施,確保企業(yè)治污設(shè)施能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行。對(duì)于企業(yè)而言,投資低、占地少、時(shí)間短、運(yùn)用靈活達(dá)到最好的效果是主要目標(biāo),如果能通過(guò)企業(yè)自有資源進(jìn)行改造利用,才是最經(jīng)濟(jì)事宜的首選措施。龍化公司為達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)要求,通過(guò)對(duì)煤粉爐進(jìn)行加裝低氮燃燒器改造,脫銷率達(dá)到了設(shè)計(jì)的效率,且鍋爐效率沒(méi)有降低,再利用廢水預(yù)處理技術(shù)回收的氨進(jìn)行技術(shù)改造,外部加裝SNCR系統(tǒng),大大減少脫硝成本。安裝SNCR將對(duì)其他化工企業(yè)在脫硝改造上起到示范作用。endprint

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