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鍋爐高溫過(guò)熱器積灰爆管原因分析及防范措施

2014-04-16 22:59孟祥君
機(jī)電信息 2014年6期
關(guān)鍵詞:積灰煤種過(guò)熱器

孟祥君

(大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 錫林郭勒027300)

1 煤化工動(dòng)力分廠概況

動(dòng)力分廠是為多倫煤化工配套設(shè)計(jì)的能源供應(yīng)單位。選用5臺(tái)四川東方鍋爐工業(yè)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的420t/h褐煤鍋爐,該鍋爐為高壓、自然循環(huán)、平衡通風(fēng)、懸吊結(jié)構(gòu)、固態(tài)排渣、汽包爐,緊身封閉布置、全鋼構(gòu)架,該爐型非常規(guī)設(shè)計(jì),給水溫度較低。汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司制造,其中#1、#2機(jī)為高壓、單軸、雙缸、雙抽、直接空冷凝汽式汽輪機(jī)。#3汽輪機(jī)為高壓、單缸、抽背式汽輪機(jī)。動(dòng)力分廠供給化工區(qū)的蒸汽共計(jì)3個(gè)壓力溫度等級(jí):第一個(gè)為8.73MPa、535℃的高壓蒸汽,第二個(gè)為1.20MPa、330℃的中壓蒸汽,第三個(gè)為0.70MPa、225℃的低壓蒸汽。動(dòng)力分廠補(bǔ)給水水源采用位于多倫縣境內(nèi)灤河干流上的西山灣水庫(kù),水庫(kù)水經(jīng)取水升壓泵一次提升后送至廠區(qū)。

2 高溫過(guò)熱器積灰

2.1 煤種

鍋爐選用煤種是褐煤,分別是蒙宏煤和大唐勝利2號(hào)電廠煤,各煤種對(duì)積灰影響的程度各不相同,煤的收到基低位發(fā)熱量平均為3100kcal/kg,空氣干燥基灰分平均為16%。其主要有以下特征:(1)煤粉水分過(guò)大。由于原煤水分高,必然增加制粉系統(tǒng)通風(fēng)量,引起煤粉細(xì)度增大,引起著火、燃燒推遲,煤粉在來(lái)不及燃燒完全就離開(kāi)爐膛。另一方面,由于一次風(fēng)溫度低、濕度大、風(fēng)速高,大量一次風(fēng)進(jìn)入爐膛引起燃燒區(qū)域的溫度降低,煤粉著火推遲,惡化煤粉氣流的燃盡條件,不利于煤粉的燃燒和燃盡。筆者針對(duì)煤粉水分的變化情況進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)和摸索,當(dāng)煤粉水分每增加1%時(shí),飛灰可燃物含量將增加2%。(2)煤粉灰分增大。燃煤灰分高,由于燃料本身放熱量低,燃料消耗量大,加之灰分不但不放出熱量,還要吸收熱量,使?fàn)t膛內(nèi)煙氣溫度降低,也使煤粉著火穩(wěn)定性降低。(3)煤粉揮發(fā)分偏低。煤中揮發(fā)分低,煤粉氣流的著火溫度顯著提高,著火熱也隨之增大,必須把煤粉氣流加熱到更高的溫度才能著火。

煤質(zhì)及設(shè)計(jì)問(wèn)題嚴(yán)重影響鍋爐運(yùn)行的安全穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性,鍋爐蒸發(fā)量只能被迫生產(chǎn)300t/h蒸汽以下,且運(yùn)行時(shí)間不長(zhǎng)就得停爐清理高溫過(guò)熱器積灰,嚴(yán)重制約化工區(qū)的蒸汽需求,并造成大量受電。

2.2 高溫過(guò)熱器積灰情況

無(wú)論選哪種煤過(guò)熱器受熱面都存在嚴(yán)重積灰,從停爐積灰情況看,屬于粘結(jié)性積灰,粘結(jié)性積灰是由于煙氣中的硫酸蒸汽凝結(jié)在受熱面管壁上而粘住灰粒,并與灰粒作用而形成水泥狀的堵灰。

3 高溫過(guò)熱器爆管原因分析

3.1 磨損

由于積灰嚴(yán)重,高溫過(guò)熱器管排堵塞,形成煙氣走廊,煙氣中帶有大量灰粒,沖擊和切削作用對(duì)高溫過(guò)熱器管子產(chǎn)生磨損,管壁減薄,造成高溫過(guò)熱器爆管。

3.2 腐蝕與超溫

由于鍋爐的燃燒不正常,煙氣中帶有大量的灰粒子,這些灰粒子可以吸附煙氣中的二氧化碳、二氧化硫和水蒸汽,最終形成具有粘結(jié)性很強(qiáng)的灰粒子,進(jìn)而形成粘結(jié)性積灰包裹在高溫過(guò)熱器管壁,導(dǎo)致超溫及氧化腐蝕,造成爆管。

以上原因影響過(guò)熱器的安全穩(wěn)定運(yùn)行,并且頻繁爆管,被迫停爐清灰,給生產(chǎn)帶來(lái)了極大的安全隱患。

4 爆管發(fā)生的位置

由于積灰形成煙氣走廊的高溫過(guò)熱器管排,大量灰粒通過(guò)對(duì)管排沖刷磨損,使管壁減薄,在過(guò)熱器煙氣入口處的彎頭、出列管子,都有爆管情況的發(fā)生。

由于形成粘結(jié)性積灰,包裹在高溫過(guò)熱器上,使高溫過(guò)熱器與煙氣傳熱能力下降,造成超溫、氧化腐蝕,機(jī)械性能下降,被包裹的高溫過(guò)熱器管發(fā)生爆管。

5 送檢情況

通過(guò)割管檢查送檢,靠近爆口的向火側(cè)外壁氧化層上存在著多條縱向裂紋,分布范圍可達(dá)整個(gè)向火側(cè),內(nèi)外壁氧化皮比短時(shí)超溫爆管時(shí)的氧化皮厚,縱向應(yīng)力氧化裂紋從外壁向內(nèi)壁擴(kuò)展,裂紋尖端有少量空洞;向火側(cè)和背火側(cè)均發(fā)生嚴(yán)重球化,并且管材的強(qiáng)度和硬度下降,管子內(nèi)壁和外壁的氧化皮發(fā)生分層。

6 采取的防范措施

6.1 鍋爐設(shè)備技術(shù)改造

由于鍋爐設(shè)計(jì)問(wèn)題,我廠對(duì)制粉系統(tǒng)、煙風(fēng)系統(tǒng)等進(jìn)行改造。3年來(lái),通過(guò)對(duì)5臺(tái)鍋爐的技術(shù)改造,增加了省煤器、低氮燃燒器、一次風(fēng)道燃燒器、長(zhǎng)式吹灰器,選擇適宜煤種,從而改善鍋爐的燃燒狀況,達(dá)到了額定蒸發(fā)量,延長(zhǎng)鍋爐的運(yùn)行時(shí)間,滿足了化工區(qū)蒸汽量、發(fā)電量的需要。

原燃燒器改為低氮燃燒器,立體分級(jí)水平濃淡風(fēng)低NOx煤粉燃燒技術(shù),增加了燃盡風(fēng),使燃料得以完全燃燒。通過(guò)尾部煙道改造,增加一組省煤器,提高了給水溫度,減少了爐水在爐膛內(nèi)的吸熱量,減少了燃料量,以便減輕積灰的程度。

在高溫過(guò)熱器煙氣入口前左右側(cè)增加2臺(tái)長(zhǎng)式吹灰器,運(yùn)行根據(jù)煙道阻力大小的變化,進(jìn)行實(shí)時(shí)吹灰。一次風(fēng)道增加風(fēng)道燃燒器,使一次風(fēng)溫增加40℃,提高了磨煤機(jī)干燥出力,磨煤機(jī)出口溫度提高,著火燃燒速度加快,燃料燃燒更加充分。

6.2 運(yùn)行燃燒調(diào)整

自投產(chǎn)以來(lái),排煙溫度一直高于設(shè)計(jì)值20~30℃(設(shè)計(jì)值為134℃),夏季最高達(dá)到170℃,2012年經(jīng)過(guò)運(yùn)行的熱態(tài)燃燒調(diào)整試驗(yàn)、制粉系統(tǒng)的調(diào)整試驗(yàn),排煙溫度降低還是比較明顯的,但目前排煙溫度居高不下,同期比2012年高5℃多。排煙溫度的升高,使排煙熱損失增大,排煙損失又是鍋爐損失最大的,嚴(yán)重影響了鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。煤質(zhì)是影響排煙溫度的最大因素,對(duì)不同類型的來(lái)煤分別存放,做好煤質(zhì)分析,摸索出最佳配煤方案,上煤人員要按照規(guī)定的煤質(zhì)要求嚴(yán)格準(zhǔn)確配煤。盡量使各燃燒器一、二次風(fēng)速保持一致,減小排煙溫度偏差。

6.3 做好設(shè)備的檢修,保證良好狀態(tài)

利用機(jī)組檢修的機(jī)會(huì),對(duì)磨損嚴(yán)重或脫落的一次風(fēng)噴口內(nèi)的鈍體進(jìn)行更換;對(duì)燒損變形、發(fā)生偏斜的燃燒器噴口及時(shí)進(jìn)行修整和校正。檢修中對(duì)鍋爐各受熱面進(jìn)行清灰除渣,以降低受熱面的灰污染度,增大受熱面的傳熱系數(shù),加強(qiáng)換熱,使各受熱面的吸熱量達(dá)到或接近設(shè)計(jì)值。在大修中,對(duì)管式空氣預(yù)熱器進(jìn)行了徹底的清灰、堵漏治理。

6.4 減少未完全燃燒熱損失

(1)合理控制氧量。電廠鍋爐爐膛出口運(yùn)行氧量發(fā)生變化時(shí),其他主要的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo),如灰渣未燃燼碳含量、排煙溫度等,都將發(fā)生變化。運(yùn)行氧量發(fā)生變化時(shí),對(duì)經(jīng)濟(jì)性的最直接影響來(lái)自煙氣量引起的排煙熱損失的變化。目前,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)定的氧量控制參數(shù)多是針對(duì)額定負(fù)荷,一般根據(jù)鍋爐的燃用煤種憑經(jīng)驗(yàn)選取,機(jī)組低負(fù)荷調(diào)峰運(yùn)行時(shí),氧量的控制還具有較大的隨意性。(2)及時(shí)掌握煤質(zhì)和煤粉細(xì)度的變化。運(yùn)行人員應(yīng)及時(shí)掌握入爐煤種的變化,根據(jù)煤質(zhì)分析報(bào)告,相應(yīng)調(diào)整好制粉系統(tǒng)的運(yùn)行,保證適當(dāng)?shù)拿悍奂?xì)度??蓪?duì)經(jīng)常燒的煤種進(jìn)行試驗(yàn),不要一味地追求過(guò)低的煤粉細(xì)度,要綜合考慮制粉電耗。加強(qiáng)原煤的采購(gòu)和儲(chǔ)備管理,把好入廠煤驗(yàn)收質(zhì)量關(guān),加強(qiáng)煤場(chǎng)管理,對(duì)不同煤種要分堆存放,鍋爐煤斗進(jìn)煤時(shí)盡力做好混煤工作,嚴(yán)格執(zhí)行。(3)做好燃燒配風(fēng)。鍋爐運(yùn)行人員應(yīng)經(jīng)常觀察煤粉的著火情況,控制煤粉的著火距離,離一次風(fēng)噴口出口約200~300mm。根據(jù)煤粉著火、回火情況及時(shí)調(diào)整一次風(fēng)門的開(kāi)度。一次風(fēng)門的開(kāi)度不一定要全開(kāi),可以根據(jù)風(fēng)速對(duì)風(fēng)門的開(kāi)度進(jìn)行調(diào)整。不要只通過(guò)調(diào)整二次風(fēng)門的開(kāi)度,還要靠調(diào)整風(fēng)壓來(lái)調(diào)整。運(yùn)行人員在高低負(fù)荷工況時(shí),都應(yīng)調(diào)整好爐內(nèi)燃燒,調(diào)整好一次風(fēng)、二次風(fēng)的配比,保證爐膛火焰不偏斜,確保煤粉、空氣的良好混合。(4)控制好檢修質(zhì)量,保證設(shè)備良好使用。改善燃燒器,選擇優(yōu)質(zhì)合金鋼材料,增加防磨耐熱性能,利用檢修機(jī)會(huì)對(duì)損壞的要及時(shí)進(jìn)行修理和更換。利用停爐機(jī)會(huì),檢查燃燒器的安裝角度,確保爐膛設(shè)計(jì)切圓正確。做好一次風(fēng)速冷、熱態(tài)的調(diào)勻試驗(yàn)及二次風(fēng)的冷態(tài)擋板特性試驗(yàn),保證爐膛火焰的中心不偏斜。對(duì)設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),增加“燃燒優(yōu)化監(jiān)視系統(tǒng)”,對(duì)燃燒切圓、煤粉溫度、煤粉濃度、一次風(fēng)速和一次風(fēng)壓進(jìn)行監(jiān)視,以保證對(duì)燃燒情況進(jìn)行在線監(jiān)控,為運(yùn)行人員進(jìn)行燃燒調(diào)整提供科學(xué)依據(jù)。

7 結(jié)語(yǔ)

多倫動(dòng)力分廠針對(duì)鍋爐高溫過(guò)熱器頻繁爆管的事故,投入了大量資金,對(duì)鍋爐設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,使?fàn)t內(nèi)燃燒處于正常狀況,消除高溫過(guò)熱器管排處粘結(jié)性積灰條件的形成,有效地遏止了鍋爐高溫過(guò)熱器頻繁爆管事故的發(fā)生,滿足了煤化工的安全生產(chǎn)需求。

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