梁興, 王春花
(安陽萊工科技有限公司,河南安陽455000)
對于零件加工來說,細長軸是較難加工的一種軸類工件,尤其是高精度細長空心軸的加工難度更大,加工過程中產(chǎn)生的廢品率較高,按照常規(guī)車、熱處理和磨加工工藝很難達到圖紙設(shè)計要求,主軸質(zhì)量無法得到保證,嚴重制約主軸的生產(chǎn)。
圖1為我公司為上海萊必泰配套生產(chǎn)高精度車床主軸LS20-04。長度與直徑比為:587÷26=23,此軸結(jié)構(gòu)特點是細長、空心、壁薄,并且主軸右端有鍵槽和通槽,造成加工剛性差,工件易產(chǎn)生彎曲變形,同軸度難以保證,加工難度較大。
細長空心軸主要尺寸及精度(mm):φ500-0.003,φ44-0.003,φ40-0.01-0.03,φ35-0.01-0.03,φ26+0.010+0.004( 內(nèi)孔),φ34+0.010+0.004( 內(nèi)孔);形狀精度要求:內(nèi)孔的跳動公差為0.003 mm;位置精度要求:φ50、φ44 外圓的同軸度公差為 0.003 mm,φ40、φ35 外圓的同軸度公差為0.005 mm,主軸最高轉(zhuǎn)速為10 000 r/min。
圖1 高精度車床主軸LS20-04
圖2
1)編制工藝。根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和精度要求,初步編制的工藝路線為:粗車→精車→滲碳→車碳層→外磨→鉗工→銑鍵槽→淬火→粗磨外圓→支中心架粗磨內(nèi)孔→時效→半精磨內(nèi)外圓→時效→倒角切槽取長短→工具磨(磨對方)→線切割通槽→磨螺紋→精磨各外圓→精磨內(nèi)孔→精車內(nèi)孔→鉗(清槽清孔)。
2)試制結(jié)果。按照此工藝路線進行生產(chǎn)加工,第一批次試制5根,在第一次精磨外圓內(nèi)孔后,經(jīng)檢查,主軸的尺寸精度基本到達圖紙設(shè)計要求,但主軸四處同軸度為0.01~0.05 mm,均超差,判定主軸不合格,經(jīng)與客戶溝通,因主軸為高速旋轉(zhuǎn)部件,同軸度超差影響主軸的整體加工精度,不同意使用。
針對同軸度超差的問題,我們認真分析問題可能產(chǎn)生的工序,原因有以下幾點:
1)細長空心軸材料選擇。所選材料既要保證硬度又有良好的加工性能。材料過軟或過硬,影響切削性能,容易產(chǎn)生振動打刀,切削力過大,容易造成主軸彎曲變形。
2)車工刀具、切削速度、冷卻條件和工件的裝卡的選擇。常規(guī)制造刀具及切削速度抗振能力差,不適宜精車細長空心軸,工件容易振動彎曲。
1)工件的放置方式,是否采用吊裝;2)熱處理的時效方式;3)時效時間的長短,是否達到規(guī)定的24 h;4)熱處理彎曲的校直方式。
1)粗磨、半精磨、精磨的砂輪粒度、硬度選擇不當(dāng)。磨削時,工件轉(zhuǎn)速太高,使工件產(chǎn)生離心,彎曲。冷卻液不充足,產(chǎn)生磨削熱,使工件熱膨脹變形。
2)細長空心軸精磨前,主軸的定位基準選擇不恰當(dāng),頂尖直接頂在內(nèi)孔兩端,既沒有修研,又沒有考慮內(nèi)孔與頂尖配合時面積過大,影響定位精度。
3)尾架頂緊彈簧預(yù)緊力太大,使主軸頂緊磨削時熱變形彎曲。
4)沒有考慮主軸細長空心的變形,主軸磨好后沒有吊掛,直接擺放在工作臺上,使主軸產(chǎn)生安放誤差。
5)加工工藝不恰當(dāng)。最初安排主軸鏜內(nèi)孔,是因為主軸細長空心,受磨床設(shè)備加工長度限制(M1432加工長度1 000 mm),φ26內(nèi)孔從兩端加工,中間部分無法加工。實際加工中,精磨工序完成后,為保證圖紙的裝配要求,再進行精鏜內(nèi)孔,因中間部分加工余量較大,主軸為滲碳淬火件,精車內(nèi)孔非常困難,因切削力所帶來的變形量較大。
材料選擇15CrMo優(yōu)質(zhì)低合金結(jié)構(gòu)鋼,此材料有較好的韌性和耐沖擊力,材料選擇一般采用滲碳后淬火熱處理工藝,可以使表面硬度達到60HRC左右,心部還是比較軟的。
1)粗車時,采用一夾一頂裝夾,并用中心架輔助支承,精車時,采用兩頂尖安裝工件B并用跟刀架輔助支承,為減少細長軸彎曲,減少變形。注意鉆車內(nèi)孔φ18鉆擴為φ22,為后序車碳層做準備。
2)降低切削速度,使用充足的切削液,使切削溫度下降,適當(dāng)提高進給量。
3)在不影響刀具強度的情況下,應(yīng)盡量增大車刀主偏角,同時應(yīng)選擇較大的前角和較小的刀尖圓弧半徑。
4)為減少精車內(nèi)孔部位的余量和硬度,在車加工序留滲碳層時,適當(dāng)加大余量,熱處理滲碳完成后,在車碳層時必須保證滲碳層完全車完。這樣,主軸淬火后,內(nèi)孔中間部位硬度不高且余量小。精磨后,精車內(nèi)孔容易加工,變形量小。
1)工件的放置方式采用吊裝,避免平放。2)熱處理的時效方式采用油爐時效,溫度為140℃。3)時效時間必須按工藝執(zhí)行,時效兩次,每次時效時間不少于24 h。
1)粗磨、半精磨砂輪粒度為46#,精磨砂輪粒度為80#。
2)采用專用工裝進行裝卡,因為主軸為空心薄壁結(jié)構(gòu),如果采用一夾一頂,會產(chǎn)生裝卡變形,影響主軸精磨的精度。結(jié)合實際,專用工裝的結(jié)構(gòu)采用圖2的形式,以內(nèi)孔和端面定位,避免機床尾架產(chǎn)生頂緊力過大,造成主軸的彎曲變形,減少裝卡變形的因素。
3)在精磨前對工裝修整中心孔,達到標準要求。
4)為了減少細長軸磨削時的熱變形,加大冷卻水噴管口徑,使磨削時冷卻更加充分。
改進后,主軸精度有較大提高,位置精度為0.01 mm內(nèi),但仍然不符合圖紙要求,結(jié)合實際加工過程,我們對加工工藝從新審核分析。
1)在精磨外圓后,在不拆卸工裝的情況下檢查,主軸同軸度符合圖紙要求,拆卸工裝后重新安裝,無法找正到之前狀態(tài),品質(zhì)部在V型鐵支φ50和φ44軸承部位,檢查后端φ35部位,同軸度同樣超差,而且存在不同操作者加工主軸,變形大小不一樣,而且存在安裝工裝越緊,同軸度超差越嚴重,考慮主軸后段因加工有四處鍵槽和兩處通鍵,主軸后端孔大壁薄,分析因裝卡力過大引起主軸變形較大。
2)在工藝中,精磨外圓后繼續(xù)精磨內(nèi)孔,并進行精車,主軸受力產(chǎn)生的變形影響主軸的同軸度。
1)主軸安裝專用工裝時,預(yù)緊力要適當(dāng),不能過大,否則主軸產(chǎn)生過大的變形。
2)工藝上再增加一序精磨,對φ35部位精光,保證主軸的同軸度。
經(jīng)過再次改進主軸加工工藝后,主軸的各項精度符合圖紙要求,尤其是主軸后段的同軸度控制在0.005 mm內(nèi),工序精度和最終檢查精度基本一致。
針對細長空心軸同軸度超差的質(zhì)量問題,通過對細長空心軸車削方法、磨削方法、加工工藝、熱處理工藝等科學(xué)分析,結(jié)合公司生產(chǎn)實際情況,進行有效的改進,解決了加工細長空心軸出現(xiàn)的質(zhì)量問題,基本上達到了圖紙設(shè)計要求。與以往傳統(tǒng)的加工工藝、加工方法相比較有了較大改進,滿足了高精度機床主軸的制造要求,為企業(yè)產(chǎn)品升級改造打下堅實的基礎(chǔ)。
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